◎馬梁華 陳洪寬
在工廠(chǎng),據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì),80%以上的控制回路或回路的末端,都采用PID 控制功能;這說(shuō)明了PID 的適應(yīng)性、應(yīng)用性極強(qiáng);通常在工廠(chǎng)設(shè)備控制中,會(huì)出現(xiàn)控制對(duì)象復(fù)雜、特性多的情況,譬如涉及溫度、壓力、流量、液位等等。
因而,掌握、用好PID 控制思路、硬件調(diào)試、對(duì)象控制,是一個(gè)動(dòng)力部門(mén)的電氣控制維護(hù)人員的必修課程和必要技能;用好、用熟PID 控制器,也是一個(gè)工程技術(shù)人員基本要求。
從另外一個(gè)視角來(lái)看,任何控制本身,都期望有效、簡(jiǎn)單、穩(wěn)定、可靠和經(jīng)濟(jì);特別像動(dòng)力設(shè)備,點(diǎn)多、面廣、環(huán)境復(fù)雜,這就對(duì)上述的期望有更強(qiáng)烈的需求;本文正是基于此,對(duì)變頻器內(nèi)置PID 功能的設(shè)置和調(diào)試,就以工作實(shí)際中對(duì)一臺(tái)真空泵進(jìn)行恒壓閉環(huán)PID 控制實(shí)踐做介紹。
通常情況下,做一個(gè)PID 的控制,必然要有一個(gè)PID 的控制器。一般通過(guò)以下幾種方式來(lái)實(shí)現(xiàn):
1.常規(guī)的PID 儀表硬件實(shí)現(xiàn)。
2.利用PLC 程序自帶的PID 控制塊。
3. 利用PLC 的PID 硬件控制器(如西門(mén)子的FM355 模塊等)。
上述方式,都能較好的實(shí)現(xiàn)PID 功能。但是也存在一些問(wèn)題:
1. 布線(xiàn)過(guò)長(zhǎng),動(dòng)力設(shè)備的的分散性通常導(dǎo)致這樣一個(gè)問(wèn)題。線(xiàn)路長(zhǎng)帶來(lái)一系列的問(wèn)題,比如信號(hào)衰減、易受干擾、維護(hù)不便等。
2.過(guò)于集中的控制,也存在集中的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)的故障,容易導(dǎo)致整個(gè)設(shè)備的癱瘓。
3.利用常規(guī)PID 控制儀表,儀表的穩(wěn)定性和故障率及相關(guān)的電源等導(dǎo)致的問(wèn)題,都會(huì)導(dǎo)致控制的故障。
4.在大型的DCS 或PLC 中,模擬量的提取也要增加模擬量模塊,增加硬件配置費(fèi)用。
習(xí)慣上,在變速類(lèi)和變速能實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)變量的調(diào)節(jié)控制中,我們只把變頻器作為一個(gè)執(zhí)行單元;但是隨著電子技術(shù)的發(fā)展,很多廠(chǎng)家把PID、多階段控制等簡(jiǎn)單常用的功能集中在了變頻器上,這就為我們相關(guān)控制功能的實(shí)現(xiàn),找到了另外一種控制思路。
1.經(jīng)濟(jì)性上,把變頻器自帶調(diào)節(jié)功能用上,同時(shí),無(wú)論是DCS,還是PLC,都可以減少很多輸入輸出點(diǎn)。
2.線(xiàn)路上,大多數(shù)變頻器,都是就地、現(xiàn)場(chǎng)安裝,線(xiàn)路就留下現(xiàn)場(chǎng)儀表的反饋輸入,線(xiàn)路大幅減少。(其實(shí)這也是經(jīng)濟(jì)性的一部分)相應(yīng)的故障和維護(hù)也大幅減少。
3.穩(wěn)定與可靠性上,現(xiàn)在變頻技術(shù)越來(lái)越成熟穩(wěn)定,相應(yīng)內(nèi)部的器件的穩(wěn)定性在同一檔次上,其可靠性相比一般儀表,性能更優(yōu)。
下面,筆者結(jié)合實(shí)例,來(lái)介紹利用變頻器內(nèi)置PID 功能,實(shí)現(xiàn)回路閉環(huán)控制的過(guò)程:
1.工況現(xiàn)狀。
a.結(jié)締納士2BE1 303-0BY4(如圖1)真空泵兩臺(tái),一用一備。拖動(dòng)電機(jī)75kW;
圖一
b.變頻器兩臺(tái),型號(hào)為:富士FRENIC5000G11S/P11S);當(dāng)時(shí)僅作為啟停真空泵用,運(yùn)行頻率調(diào)整是手動(dòng)調(diào)整,根據(jù)卷包設(shè)備運(yùn)行狀況來(lái)選定一個(gè)大概值,考慮到大負(fù)荷情況,頻率設(shè)定基本處于55Hz 定速運(yùn)行,這樣就會(huì)造成小負(fù)荷的時(shí)候有浪費(fèi)。
2.改進(jìn)措施的要點(diǎn):
a.利用原有設(shè)備,進(jìn)行PID 自動(dòng)控制。
控制對(duì)象:真空泵輸出的壓力值。
控制的期望值:45kPa.Abs;
控制器:采用富士FRENIC5000G11S/P11S)自帶的PID 控制器
反饋量:真空泵輸出的壓力值。
反饋檢測(cè)設(shè)備:在管道上新增一臺(tái)壓力表:橫河微壓傳感器EJA510A-EAS9N-09N,其量程:0--101.5kPa;(圖二)
圖二
b.硬件接線(xiàn):如圖三所示。
圖三
參考P11S2-3-1,反饋元件的硬件安裝、電源、接入變頻器的端子;
c.控制極性。
控制極性,其實(shí)是我們通常說(shuō)的正作用、反作用的問(wèn)題。
其實(shí)它包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:
1)PID 輸出的極性。(如:圖四)也就是說(shuō),控制中,我們期望PID 輸出是正作用,還是反作用。
圖四
2)反饋的極性。作為一個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng),通常我們使用負(fù)反饋。其作用,通常對(duì)應(yīng)量程,采用正作用;(如:圖五)?,F(xiàn)實(shí)使用中,在智能儀表出來(lái)前,傳感元件的量程和變送輸出的信號(hào)是固定的。例如:壓力變送器:量程0—1.6MPa,對(duì)應(yīng)信號(hào):4—20 毫安。極性是固定的,如果我們期望,0—1.6MPa,對(duì)應(yīng)信號(hào):20—4毫安,這個(gè)時(shí)候我們可以采用反饋的極性選擇中的負(fù)極性或者說(shuō)反作用,就能夠簡(jiǎn)單解決。
圖五
3.控制原理如圖六。
圖六
4.方法和過(guò)程。
a. 參考企業(yè)本地的大氣壓力,約為80.1kPa 利用HART 375對(duì)其量程進(jìn)行了遷移。
遷移后,其量程為0—80 千帕ABS,對(duì)應(yīng)變送輸出4—20Ma;
b.參照?qǐng)D三連線(xiàn)。
c.參數(shù)設(shè)置。
1)設(shè)定F01:設(shè)定值為“0”(變頻器鍵盤(pán)輸入工作的目標(biāo)值)
2)設(shè)定E01:設(shè)定值為“11”(采用F01 設(shè)定頻率1“Hz1”)
3)設(shè)定E20:設(shè)定值為“20”(打開(kāi)變頻器的控制功能)
4)設(shè)定E40:設(shè)定值為“80”(變送器的最大量程)
5)設(shè)定E41:設(shè)定值為“0”(變送器的最小量程)
6)設(shè)定E43:設(shè)定值為“10”(由面板輸入PID 的設(shè)定值)
鍵盤(pán)跳出閃爍數(shù)字后輸入目標(biāo)值:25。(工藝要求,真空度為-65~-45kPa,即:15~35 kPa ABS;)
7)設(shè)定H20:設(shè)定值為“1”(PID 工作模式正作用)
8)設(shè)定E41:設(shè)定值為“2”(反饋工作模式負(fù)作用,這里設(shè)定負(fù)作用,其實(shí)是考慮一種極致情況:壓力變送器故障和斷線(xiàn),可能造成的控制風(fēng)險(xiǎn);)
9)設(shè)定H22、H23、H24:設(shè)定值為“3”“0.4”、“0(P、I、D 的初始值,這里筆者的設(shè)定是按壓力類(lèi)對(duì)象的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值來(lái)設(shè)定。參考表一:一般對(duì)象的PID 取值參考)值的提醒的是,表中的數(shù)據(jù)P,通常沿襲傳統(tǒng)的取值,稱(chēng)為比例盤(pán),是1/Kp 的意思,在現(xiàn)在的很多儀表和PLC 構(gòu)架下的DCS,包括本例中的變頻器內(nèi)置PID 中的P,是直接的Kp 值。這中間有個(gè)互為倒數(shù)的關(guān)系;
一般對(duì)象的PID 取值參考,如表一:
表一
10)最后,筆者認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)的調(diào)試過(guò)程中,非常有必要設(shè)定一下變頻器的高低限制,作為生產(chǎn)中的調(diào)試,這也是把控工藝控制風(fēng)險(xiǎn)的最后一個(gè)屏障,這個(gè)限制的設(shè)置,在過(guò)程控制中,是設(shè)備安全和工藝安全的必要考慮;這里筆者對(duì)F15(運(yùn)行頻率下限)F16(運(yùn)行頻率上限)做了設(shè)定。
設(shè)定值:F15 設(shè)定為48Hz;(之前,在設(shè)備運(yùn)行時(shí),手動(dòng)調(diào)整觀察的一個(gè)結(jié)果)
F16 設(shè)定為60Hz(電機(jī)與泵力矩匹配的上限)
d.調(diào)試和測(cè)試。
1)運(yùn)行真空泵。用真空管道的總閥門(mén)啟閉,模擬負(fù)壓負(fù)荷的變化,基本能跟蹤設(shè)定;響應(yīng)較快,考慮到管道距離有限,不足體現(xiàn)工況的容積帶來(lái)的慣性,參數(shù)未做調(diào)整。2)考慮到真空管道較粗,較長(zhǎng),容積較大(真空管主管為DN400,約50m;支管最長(zhǎng)約140m,DN200—dn80)所以,以10s作一個(gè)時(shí)間刻度,記下頻率值,之后,以60Hz 手動(dòng)運(yùn)行變頻器。根據(jù)記錄的頻率值,繪制成響應(yīng)動(dòng)作曲線(xiàn);參考下面的經(jīng)驗(yàn)調(diào)整思路
,進(jìn)行pid 的調(diào)整。
經(jīng)驗(yàn)調(diào)整思路
參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查
先是比例后積分,最后再把微分加
曲線(xiàn)振蕩很頻繁,比例度盤(pán)要放大
曲線(xiàn)漂浮繞大灣,比例度盤(pán)往小扳
曲線(xiàn)偏離回復(fù)慢,積分時(shí)間往下降
曲線(xiàn)波動(dòng)周期長(zhǎng),積分時(shí)間再加長(zhǎng)
曲線(xiàn)振蕩頻率快,先把微分降下來(lái)
動(dòng)差大來(lái)波動(dòng)慢。微分時(shí)間應(yīng)加長(zhǎng)
理想曲線(xiàn)兩個(gè)波,前高后低4 比1
一看二調(diào)多分析,調(diào)節(jié)質(zhì)量不會(huì)低
3)重復(fù)第二步,直到得的較滿(mǎn)意的結(jié)果。
1.利用變頻器自帶PID 控制器,進(jìn)行自動(dòng)控制方式后,真空度的控制精度得到了很好的保證。如下圖七所示:
圖七
2.運(yùn)行一周后,控制正常。一月后再次確認(rèn)控制趨勢(shì),控制良好。后來(lái)的半年驗(yàn)證,不僅真空度控制得好,因?yàn)楸苊饬嗽瓉?lái)控制不穩(wěn)定的工況因素,上圖是兩個(gè)日期,相同的時(shí)間段記錄的真空度比較。藍(lán)色是控制前的記錄,紅色是控制后的記錄,真空度在控制后變得平穩(wěn)。
3.產(chǎn)生了較大的節(jié)能效益。
真空泵電機(jī)75 千瓦,平均每小時(shí)耗電(能源網(wǎng)電計(jì)量得到)約73.06 千瓦時(shí),改造后約為平均每小時(shí)耗電54.83 千瓦時(shí)。
變頻調(diào)速或者變頻拖動(dòng),在工業(yè)應(yīng)用中不是什么新鮮的內(nèi)容。如何在工藝目的和安全要求都達(dá)到的情況下,拓展變頻和調(diào)速的價(jià)值和使用,才是一個(gè)技術(shù)人員對(duì)技術(shù)充分掌握的體現(xiàn)。工作業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,對(duì)一個(gè)技師而言,是把成熟的技術(shù),能夠綜合運(yùn)用好。
經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息2020年19期