王云鵬
(新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司,河南 長(zhǎng)垣 453400)
公司鍋爐設(shè)計(jì)煤種為山西長(zhǎng)治貧煤,為降低燃煤成本且兼顧調(diào)峰期間機(jī)組穩(wěn)燃的需要,選擇陜北低灰熔點(diǎn)的長(zhǎng)焰煤作為主力經(jīng)濟(jì)煤種,采購(gòu)的貧煤其揮發(fā)份也低于設(shè)計(jì)值3.6%以上,但長(zhǎng)焰煤摻比加大后,機(jī)組煤耗卻增加。2019年7月公司進(jìn)行了長(zhǎng)焰煤不同摻比的鍋爐效率試驗(yàn),試驗(yàn)選擇在同一臺(tái)機(jī)組的600MW負(fù)荷下進(jìn)行,長(zhǎng)焰煤的摻比分別為30%和10%,經(jīng)試驗(yàn)測(cè)算30%的摻比鍋爐效率低。
公司2×660MW鍋爐型號(hào)為DG2060/26.15-Ⅱ2型超超臨界直流爐,直吹式制粉系統(tǒng),旋流煤粉燃燒器,對(duì)沖方式燃燒,燃燒器前后墻各三層,每層6只。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為山西長(zhǎng)治貧煤,干燥無灰基揮發(fā)份為15.61%,采用ZMG113G-Ⅰ型中速磨煤機(jī),干排渣方式。為降低燃煤成本,公司實(shí)際燃用的是干燥無灰基揮發(fā)份為12%左右的貧煤和陜北干燥無灰基揮發(fā)份為38%左右的低熔點(diǎn)長(zhǎng)焰煤。2019年為了進(jìn)一步降低燃煤成本,公司加大了長(zhǎng)焰煤的摻燒比例,最高摻燒比例達(dá)48%。雖然長(zhǎng)焰煤摻比增加了,但機(jī)組的煤耗卻也增加,調(diào)研同類型鍋爐的發(fā)電單位,也存在同樣現(xiàn)象,即:設(shè)計(jì)為貧煤的鍋爐,當(dāng)長(zhǎng)焰煤摻燒比例加大后鍋爐效率降低,機(jī)組煤耗增加。為分析此原因,于2019年7月進(jìn)行了長(zhǎng)焰煤摻比為30%和10%的鍋爐效率對(duì)比試驗(yàn)。
因?qū)嶋H燃用的貧煤揮發(fā)份偏低,低負(fù)荷時(shí)長(zhǎng)焰煤10%摻比滿足不了穩(wěn)燃要求,為此試驗(yàn)負(fù)荷選擇500MW以上,實(shí)際試驗(yàn)負(fù)荷是600MW。
(1)GB/T 10184-2015《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》;
(2)機(jī)組制造廠、設(shè)計(jì)院的技術(shù)資料。
(1)煙氣成分分析。空預(yù)器進(jìn)出口煙道按網(wǎng)格法布置取樣點(diǎn),各孔所抽煙氣樣混合后送入煙氣分析儀,測(cè)試時(shí)數(shù)據(jù)穩(wěn)定后每15分鐘記錄一次數(shù)據(jù)。測(cè)試前煙氣分析系統(tǒng)都經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)氣體的標(biāo)定;測(cè)試結(jié)束后煙氣分析系統(tǒng)進(jìn)行漂移檢查。
(2)入爐煤的取樣。試驗(yàn)開始后,每間隔30分鐘在運(yùn)行的給煤機(jī)煤斗上取一次煤樣,直至試驗(yàn)結(jié)束。每套制粉系統(tǒng)每次取約1kg樣品,密閉存放。試驗(yàn)結(jié)束后,全部樣品混合縮分后密封保存,進(jìn)行元素分析、工業(yè)分析及發(fā)熱量測(cè)定。
(3)飛灰的取樣。在除塵器入口水平煙道上用專用取樣裝置取樣,試驗(yàn)前清空取樣器內(nèi)存灰,試驗(yàn)開始后連續(xù)取樣直至試驗(yàn)結(jié)束。試驗(yàn)結(jié)束時(shí)將收集的飛灰密封保存,進(jìn)行可燃物分析。
(4)爐渣的取樣。試驗(yàn)開始后,每間隔15min取一次渣樣,直至試驗(yàn)結(jié)束。試驗(yàn)結(jié)束后,全部渣樣混合縮分后密封保存,進(jìn)行可燃物分析。
(5)環(huán)境溫度、濕度和大氣壓力測(cè)量。試驗(yàn)開始后,在送風(fēng)機(jī)入口用經(jīng)校驗(yàn)的干濕度溫度計(jì)和膜盒式大氣壓計(jì)測(cè)量環(huán)境溫度、相對(duì)濕度和大氣壓力,每15分鐘記錄一次直至試驗(yàn)結(jié)束。
(6)空預(yù)器入口一、二次風(fēng)溫、風(fēng)量測(cè)量??疹A(yù)器入口一、二次風(fēng)溫、風(fēng)量采用DCS 數(shù)據(jù),每15分鐘記錄一次。
(7)鍋爐運(yùn)行參數(shù)記錄。試驗(yàn)開始后全面記錄鍋爐運(yùn)行參數(shù),每15分鐘一次直至試驗(yàn)結(jié)束。
表1 600MW試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)
采用算術(shù)平均值方法處理試驗(yàn)數(shù)據(jù),依據(jù)GB10184-2015《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù),用熱損失法計(jì)算鍋爐效率。
表2 試驗(yàn)工況下鍋爐效率計(jì)算結(jié)果
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,長(zhǎng)焰煤30%比例的鍋爐效率比長(zhǎng)焰煤10%比例的鍋爐效率低0.896%,鍋爐效率降低的主要原因是飛灰含碳量升高,兩者相差2.36%。長(zhǎng)焰煤30%比例下飛灰含碳量高的主要原因是由“搶風(fēng)”現(xiàn)象引起。位于底層煤粉揮發(fā)份偏高,易于著火和燃盡,相對(duì)于中間層而言著火提前,消耗了爐內(nèi)中下部的大部分氧氣;而中間層煤粉揮發(fā)份低,著火滯后且氧氣又不足,著火推遲,在爐膛內(nèi)行程又相對(duì)較短,煤粉不易燃盡,所以其飛灰含碳量升高。從表1中的排煙溫度可知,長(zhǎng)焰煤30%比例比長(zhǎng)焰煤10%比例高2.7℃/1.5℃,說明長(zhǎng)焰煤30%比例的火焰中心是相對(duì)偏上的。
由以上分析可知,在分層摻燒的情況下,當(dāng)加大長(zhǎng)焰煤摻燒比例會(huì)引起爐內(nèi)“搶風(fēng)”現(xiàn)象,使低揮發(fā)份煤粉不易燃盡,且相差越大越明顯。若要提高鍋爐效率就應(yīng)縮小兩者的揮發(fā)份,可從減小長(zhǎng)焰煤比例和增大貧煤揮發(fā)份兩方面入手。
減少長(zhǎng)焰煤的比例要兼顧低負(fù)荷穩(wěn)燃的需要,鑒于目前電力市場(chǎng)形式,機(jī)組要經(jīng)常參與深度調(diào)峰,為了穩(wěn)燃下層煤粉的揮發(fā)份不能太低,經(jīng)驗(yàn)值是前墻下層干燥無灰基揮發(fā)份20%以上,后墻下層干燥無灰基揮發(fā)份18%以上。提高中間層煤粉的揮發(fā)份也能縮小與底層燃煤的燃燒特性,且更有利于煤粉燃盡。
2019年10月,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析,建議公司采購(gòu)干燥無灰基揮發(fā)份大于15%的貧煤。以1#爐為例10月13日至31日1#爐貧煤干燥無灰基揮發(fā)份最低為15.7%,最高為17.87%,平均16.66%,在原摻配比例下,平均飛灰含碳量1.85%,比試驗(yàn)最低值低2.33%。
燃煤的揮發(fā)份對(duì)煤粉的著火及燃盡有很重要的作用,設(shè)計(jì)為貧煤的鍋爐,當(dāng)?shù)讓优c中間層揮發(fā)份偏差較大時(shí)會(huì)引起燃燒特性不一致,易造成低揮發(fā)份的煤粉不易燃盡,引起鍋爐效率下降。若要提高鍋爐效率,應(yīng)盡量摻燒揮發(fā)份相接近的煤種,尤其是與設(shè)計(jì)煤種揮發(fā)份相接近的煤種,這樣才能提高鍋爐效率。