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      抗鹽聚合物驅(qū)采出水處理適應(yīng)性分析

      2020-07-11 07:12:52劉宏彬盧曉平夏福軍張靜偉
      油氣田地面工程 2020年7期
      關(guān)鍵詞:懸浮固體抗鹽含油量

      劉宏彬 盧曉平 夏福軍 張靜偉

      1大慶油田工程有限公司

      2大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠

      3化工有限公司技術(shù)開發(fā)研究院

      為了提高聚合物驅(qū)油的經(jīng)濟效益,大慶油田開展實施了先導(dǎo)性注入抗鹽聚合物驅(qū)油劑驅(qū)油試驗[1-4]。由于目前驅(qū)油先導(dǎo)性試驗選擇的井?dāng)?shù)較少,沒有大規(guī)模地實施應(yīng)用,其驅(qū)油后采出液處理過程中產(chǎn)生的采出水采用摻入已建聚合物驅(qū)采出水處理站的方式進行處理,而摻入的抗鹽聚合物[5]驅(qū)采出水是否對現(xiàn)有采出水處理工藝產(chǎn)生影響,已建的聚合物驅(qū)[6]采出水處理設(shè)備能否滿足抗鹽聚合物驅(qū)采出水處理要求,需要通過實際現(xiàn)場試驗研究予以確定,并通過試驗研究給出摻混比例,從而指導(dǎo)實際的生產(chǎn)運行,確保已建采出水處理設(shè)備及系統(tǒng)工藝處理后的最終出水水質(zhì)達標。

      1 聚中112污水站采出水處理適應(yīng)性分析

      聚中112轉(zhuǎn)油放水站所屬區(qū)塊包括水驅(qū)采油井47 口和計量間4 個,采出液量為1 930 m3/d;抗鹽聚合物驅(qū)采油井61 口和計量間5 個,采出液量為6 790 m3/d。所有井的采出液全部進入該站進行油氣水三項分離,其中二段脫水有部分油進入北Ⅰ-1進行進一步脫水。

      1.1 工藝及運行參數(shù)

      聚中112 污水處理站[7-10]采用的處理工藝流程為:一次自然沉降→二次混凝沉降→一次石英砂過濾→凈化水。目前該站實際運行負荷為設(shè)計負荷的27.5%,總沉降時間為20.7 h,比設(shè)計沉降時間12 h 延長了8.7 h,其設(shè)計和實際運行參數(shù)對照見表1。其中抗鹽聚合物驅(qū)采出污水占77.8%。

      1.2 現(xiàn)場實際處理效果監(jiān)測分析

      現(xiàn)場試驗連續(xù)進行3天,每天上午、下午(同一個時間)各取1 組水樣,分別對聚中112 污水處理站的一次自然沉降罐進水和出水、二次混凝沉降罐出水,以及一次石英砂過濾后的出水取樣進行分析化驗,主要測試含油量、懸浮固體含量、濾后水中懸浮物粒徑中值、污水聚合物質(zhì)量濃度和黏度,其測試結(jié)果見表2。

      由表2 可知,聚中112 污水處理站處理來水含油量較高,平均為1 360 mg/L,相比現(xiàn)有的聚合物驅(qū)采出水污水處理站進站污水含油量高(生產(chǎn)管理要求小于500 mg/L),濾前含油量大于100 mg/L,濾后水含油量平均為53.8 mg/L;處理來水懸浮固體含量相對較高,平均為89.5 mg/L;最終濾后出水含量平均為36.2 mg/L,沒有達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標小于20 mg/L的要求;而最終濾后出水中的懸浮固體顆粒粒徑中值平均為3.375 μm,達到了聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標小于5 μm的要求。

      上述分析結(jié)果表明:當(dāng)現(xiàn)有聚合物驅(qū)采出污水處理工藝中摻混抗鹽聚合物采出污水所占比例較大時(77.8%),且聚合物質(zhì)量濃度在480 mg/L 左右時,如果采用聚合物驅(qū)采出污水的處理工藝和設(shè)計參數(shù),現(xiàn)有的處理工藝不能適應(yīng)其產(chǎn)生的影響和滿足其處理需要,最終處理后的水質(zhì)將很難達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標的要求,需要進行相應(yīng)的處理工藝改造及運行設(shè)計參數(shù)調(diào)整。

      1.3 減少抗鹽聚合物驅(qū)采出水占比后處理效果分析

      為了確保聚中112污水處理站摻入抗鹽聚合物采出污水最終處理后的水質(zhì)指標,現(xiàn)場調(diào)整了抗鹽聚合物采出污水的摻入比例,即小于50%,并連續(xù)現(xiàn)場取樣分析。其測試結(jié)果見表3。

      由表3 可知,聚中112 污水處理站將摻入的抗鹽聚合物采出污水的比例降至50%之后,被處理水中的含油量和懸浮固體含量都發(fā)生了變化,沉降之后的濾前含油量盡管大于100 mg/L,但也有所降低;濾后水的含油量平均為19.6 mg/L,懸浮固體質(zhì)量濃度平均為19.5 mg/L,均達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標小于20 mg/L的要求;在降低摻入抗鹽聚合物采出水的比例的同時,也降低了污水的含聚濃度,從而實現(xiàn)了抗鹽聚合物采出污水的有效達標處理。說明該站降低摻入抗鹽聚合物采出污水的比例,其現(xiàn)有的處理工藝及運行參數(shù)能夠滿足生產(chǎn)的需要。

      表1 聚中112污水處理設(shè)計和實際運行參數(shù)Tab.1 Design and practical operation parameters of sewage treatment in Juzhong 112

      表2 污水處理站系統(tǒng)處理工藝各段處理后出水水質(zhì)分析化驗結(jié)果Tab.2 Analysis and test results of effluent water quality after treatment of each section of treatment process in sewage treatment station system

      表3 聚中112污水處理站系統(tǒng)處理工藝各段處理后出水水質(zhì)分析化驗結(jié)果Tab.3 Analysis and test results of effluent water quality after treatment of each section of treatment process in Juzheng 112 sewage treatment

      2 喇400污水站采出水處理適應(yīng)性分析

      2.1 工藝及運行參數(shù)

      喇400 轉(zhuǎn)油放水站所屬聚驅(qū)采出液井124 口,其中抗鹽聚合物驅(qū)采出液井47口,分別進入5座計量間。124口采出液井全部進入該站進行油氣水三項分離。喇400 污水處理站采用的處理工藝流程為:一次自然沉降→二次混凝沉降→一次石英砂過濾。該站設(shè)計處理量為30 000 m3/d,實際處理量為24 000~26 000 m3/d,其中抗鹽聚合物采出水量為5 300 m3/d 左右,非抗鹽聚合物采出水量在10 000 m3/d左右,另有喇-Ⅱ聯(lián)聚合物驅(qū)采出水量為10 000 m3/d左右。污水處理站實際運行負荷為設(shè)計負荷的86.7%,總沉降時間為18.0 h,比設(shè)計沉降時間延長了2.4 h,其設(shè)計和實際運行參數(shù)對照見表4。

      2.2 現(xiàn)場實際處理效果監(jiān)測分析

      試驗持續(xù)3天,現(xiàn)場監(jiān)測內(nèi)容及監(jiān)測點同聚中112污水處理站,其監(jiān)測測試結(jié)果見表5。

      由表5 可知,盡管喇400 污水處理站的來水含油量較高(平均為2 441 mg/L),比現(xiàn)有的聚合物驅(qū)采出水污水處理站進站污水含油量高(生產(chǎn)管理要求小于500 mg/L),但濾前含油量小于100 mg/L(平均為73.2 mg/L),濾后水含油量平均為20.2 mg/L,接近聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標小于20 mg/L 的要求;來水懸浮固體質(zhì)量濃度平均為55.6 mg/L,濾后水含量平均為16.8 mg/L,處理后污水中的懸浮固體顆粒粒徑中值平均為2.438 μm,懸浮固體含量和顆粒粒徑中值分別達到了聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標小于20 mg/L和小于5 μm的要求。

      表4 喇400污水處理設(shè)計和實際運行參數(shù)Tab.4 Design and practical operation parameters of La 400 sewage treatment

      表5 喇400污水處理站系統(tǒng)處理工藝各段處理后出水水質(zhì)分析化驗結(jié)果Tab.5 Analysis and test results of effluent water quality after treatment of each section of treatment process in La 400 sewage treatment

      上述水質(zhì)分析結(jié)果表明:采用該污水處理站現(xiàn)有處理工藝處理摻有含抗鹽聚合物的采出污水,其最終處理后的水質(zhì)含油量、懸浮固體含量及顆粒粒徑中值,均能夠達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標的要求。分析其原因是由于該站摻入了喇Ⅱ聯(lián)低含聚采出污水,導(dǎo)致含抗鹽聚合物采出污水的摻入比例減?。ㄕ?1.2%),且聚合物質(zhì)量濃度在380 mg/L左右,使污水的沉降特性發(fā)生變化易于油水沉降分離,從而提高了各單體處理設(shè)備的處理效果及最終出水水質(zhì)。

      3 結(jié)論

      抗鹽聚合物驅(qū)采出污水,采用摻入“一次自然沉降→二次混凝沉降→一次石英砂過濾→凈化水”的現(xiàn)有聚合物驅(qū)采出水處理工藝中進行處理的方法,當(dāng)聚合物質(zhì)量濃度在380 mg/L左右時,摻混比例占總處理量的20%左右,其最終處理后的水質(zhì)能夠達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標的要求;當(dāng)聚合物質(zhì)量濃度在480 mg/L左右時,應(yīng)當(dāng)控制抗鹽聚合物驅(qū)采出污水的摻混比例界限小于50%,并調(diào)整相應(yīng)處理設(shè)備的運行參數(shù),可確保處理后的水質(zhì)能夠達到聚合物驅(qū)采出污水高滲透率油層回注水水質(zhì)控制指標的要求。

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