高志飛,布 赫,王怡然
(內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布電業(yè)局,內(nèi)蒙古自治區(qū) 烏蘭察布 012000)
2019年8月27日,220 kV某變電站巡視人員發(fā)現(xiàn)3號主變高壓側(cè)203電流互感器A相膨脹器異常頂起2 cm,隨即將該互感器退出運行,3號主變系統(tǒng)停運。該互感器為2012年生產(chǎn)的型號為LB7-220GYW3高壓電流互感器,額定電壓為220 kV。
設(shè)備退出運行后,現(xiàn)場檢修人員進行外觀檢查未發(fā)現(xiàn)滲漏油等異常現(xiàn)象,隨后打開膨脹器發(fā)現(xiàn)有氣體放出,立即取設(shè)備底部油樣進行油色譜分析,試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
色譜分析發(fā)現(xiàn)氫氣、乙炔、總烴數(shù)值均超標根據(jù)Q/ND1050106—2018《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》三比值法分析,放電類型分別為1,1,0,初步判斷為低能量放電,懷疑本體內(nèi)部存在放電故障,為徹底查清設(shè)備故障原因,將該設(shè)備返廠進行解體分析[1-3]。
表1 油色譜分析數(shù)據(jù) μL/L
互感器返廠后首先進行一、二次接線及外觀檢查,未發(fā)現(xiàn)滲漏油、放電痕跡等異?,F(xiàn)象[1-3]。之后對互感器進行除一次工頻耐壓試驗外的全部出廠試驗,試驗情況如下。
對互感器進行一次繞組對二次繞組及地、二次繞組之間及對地、末屏對二次繞組及地,試驗數(shù)據(jù)如表2,符合GB/T 20840.1—2010《互感器》標準要求[4]。
表2 絕緣電阻測試數(shù)據(jù)
圖1 介質(zhì)損耗因數(shù)隨電壓變化曲線
表3 升壓和降壓過程中介質(zhì)損耗因數(shù)及電容值測試
互感器運到制造廠首次對油進行色譜分析,數(shù)據(jù)見表4。出廠試驗后取互感器頂部、中部、底部油進行色譜分析,數(shù)據(jù)見表5。三個部位油樣數(shù)據(jù)無明顯差異,與返廠測試數(shù)據(jù)一致,根據(jù)DL/T722—2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》三比值法分析,放電類型分別為1,1,0,判斷為低能量放電,與現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析結(jié)果一致[5]。
表4 試驗前變壓器油色譜分析數(shù)據(jù) μL/L
表5 試驗后變壓器油色譜分析數(shù)據(jù) μL/L
局部放電試驗異常,局放起始電壓為103 kV,局部放電量為73 pC(大于20 pC),熄滅電壓為53 kV。
根據(jù)試驗結(jié)果綜合判斷,互感器內(nèi)部存在局部放電。
(1)對互感器進行放油,拆除膨脹器,檢查一次連接情況。一次連接可靠,未發(fā)現(xiàn)放電痕跡,如圖2所示。
(2)拆除互感器二次接線板,檢查二次接線。二次引線連接良好,未見放電痕跡;拆下產(chǎn)品瓷套,檢查末屏端子連接,端子連接可靠,未見放電痕跡,如圖3和圖4所示。
圖2 一次連接處
(3)吊出互感器器身,器身表面整潔無異物、無異味;拆除二次線圈并檢查油箱內(nèi)表面,均未見放電痕跡,如圖5所示。
圖3 二次連接處
圖4 末屏連接處
(4)拆除末屏絕緣,檢查末屏表面及引線,末屏包扎良好未見放電痕跡,如圖6所示。
(5)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計器身包扎圖(如圖7所示)。該互感器共有4個主屏(零屏、1屏、2屏、末屏),每兩個主屏之間分布有一定數(shù)量端屏,以使屏間電場分布均勻。根據(jù)包扎圖逐層對器身進行拆解,檢查各絕緣層間未見放電點;檢查各電容屏狀態(tài)無斷裂、放電等異常,對各電容屏進行屏位、屏長等尺寸測量測量值均滿足設(shè)計要求。
圖5 器身
圖6 拆除絕緣后的末屏
圖7 設(shè)計包扎圖
(6)在產(chǎn)品拆解過程中,使用10 kV西林電橋(型號:AI-6000E)分別在3 kV和5 kV狀態(tài)下,測試各主屏對零屏的介質(zhì)損耗因數(shù)及電容值,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,測試數(shù)據(jù)如表6所示。
(7)拆除零屏引線及零屏絕緣,零屏引線未見放電痕跡;檢查零屏表面狀態(tài),在器身 P2 側(cè)距端部 590 mm 處出現(xiàn)電容屏鋁箔環(huán)狀裂紋,裂紋邊緣存在明顯放電痕跡,如圖8和圖9所示。
表6 各主屏對零屏測試數(shù)據(jù)
圖8 零屏裂紋處
圖9 零屏裂紋位置
拆除P2側(cè)開裂的電容屏,發(fā)現(xiàn)電容屏鋁箔下絕緣存在放電灼燒痕跡(如圖8所示),而且裂紋下絕緣電纜紙包扎較其他部位明顯松軟,如圖10所示。
圖10 裂紋下部絕緣狀態(tài)
(1)LB7-220型電流互感器采用油—紙復(fù)合絕緣結(jié)構(gòu),采用的是等厚度、等電壓、等屏差設(shè)計原則,各屏間場強分布均勻,在工頻耐受電壓下各屏間場強控制合理;該類型產(chǎn)品在各地廣泛應(yīng)用,經(jīng)過了二十余年的安全運行驗證;通過了國家電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心的全部型式試驗,可排除設(shè)計原因?qū)е卤敬喂收系目赡苄浴?/p>
(2)根據(jù)解體實際情況分析,零屏鋁箔上出現(xiàn)的環(huán)狀裂紋是造成本次故障的根本原因。零屏出現(xiàn)裂紋(如圖8和圖9所示),邊緣形成尖角,造成該處場強畸變,引發(fā)低能量密度的局部放電,設(shè)備長期運行過程中系統(tǒng)發(fā)生過電壓的情況下放電加劇,導(dǎo)致該部位的變壓器油裂解,變壓器油中的溶解氣體含量逐漸增大,最終造成膨脹器異常頂起。
主要原因為在設(shè)備制造過程中,工人包扎零屏下部絕緣時,操作不當造成零屏開裂部位下方的絕緣包扎相對較松軟,進而在器身干燥過程中松軟部位絕緣收縮較其他部位嚴重,局部受力集中;再加上工人對零屏包扎不當,可能造成電容屏出現(xiàn)損傷;二者綜合作用導(dǎo)致零屏鋁箔出現(xiàn)裂紋。在產(chǎn)品運輸及長期運行過程中,產(chǎn)品不可避免的存在震動,造成缺陷擴大,最終形成 2~3 mm 寬的環(huán)狀裂紋。
(1)加強工藝控制,嚴格按照工藝要求進行半疊絕緣包扎。
(2)將零屏包扎質(zhì)量作為專檢項,特別關(guān)注電容屏包扎質(zhì)量,從根本上杜絕此類問題的再次發(fā)生。
(3)提高產(chǎn)品局部放電測試的企業(yè)內(nèi)控標準要求,對 80%工頻耐受電壓下局放量按10pC 控制,提高產(chǎn)品微小缺陷的檢出度。
(1)加強在運產(chǎn)品油位檢測,現(xiàn)場產(chǎn)品油位異常升高或超出最大值時,及時反饋生產(chǎn)廠家進行處理;由于產(chǎn)生的氣體均為可燃性氣體,檢修人員禁止使用金屬工具進行放氣處理,以免打火造成安全事故。
(2)在現(xiàn)場產(chǎn)品有檢修計劃時,建議對互感器進行油色譜分析,以便準確判斷產(chǎn)品實際運行狀態(tài)。
(3)采用紅外測溫等方式,對互感器運行狀態(tài)進行帶電檢測。