寧衛(wèi)衛(wèi)
(山西晉煤集團(tuán)安信檢測有限公司, 山西 晉城 048006)
坪上煤業(yè)洗煤廠是沁秀公司下屬年入洗能力300萬t的大型現(xiàn)代化洗煤廠,目前共加工六個品種商品煤:洗中塊、洗小塊、洗末煤、5 200 kcal末煤、5 800 kcal末煤、23灰分末煤,需要通過配煤方式來控制5 200 kcal末煤、5 800 kcal末煤、23灰分末煤的灰分。由于井下煤質(zhì)波動較大且變化頻繁,末煤產(chǎn)品灰分不好控制。為滿足用戶需求需要進(jìn)行配煤。目前配煤是在產(chǎn)品倉下通過人工控制不同品種(高灰末煤、低灰末煤、洗末煤)的給煤機(jī)的給入量來完成配煤,配煤的可靠度和精度都無法得到保證。因此非常有必要對原人工配煤工藝進(jìn)行自動化改造,促進(jìn)礦井高效、綠色生產(chǎn)。
目前洗煤廠分別在5198、5101、5102和5305皮帶上安裝有同位素測灰儀,分別檢測二廠篩末、一二廠篩末、一廠洗末產(chǎn)品的灰分值。其中5101皮帶收集洗末煤進(jìn)入一個洗末倉(洗末煤,灰分11%),倉下通過給煤機(jī)轉(zhuǎn)載至5305皮帶上,5102皮帶收集一廠和二廠的篩末煤進(jìn)入兩個倉,分別是高灰篩末倉(5 200 kcal篩末,灰分26%左右)和低灰篩煤倉(原煤篩末,灰分23%左右),倉下通過給煤機(jī)轉(zhuǎn)載至5305產(chǎn)品皮帶上。
如圖1所示,原煤從給煤機(jī)運(yùn)至皮帶時(shí),會通過皮帶秤將落煤質(zhì)量轉(zhuǎn)化為流量電信號傳輸至PLC,同時(shí)以在線灰分儀的實(shí)時(shí)檢測值為反饋,與給定值比較得到偏差,然后以偏差值送入控制系統(tǒng),通過程序計(jì)算得出配比比例,將比例信號及煤量調(diào)整信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換輸出至給煤機(jī),驅(qū)動電液推桿動作或者變頻器調(diào)整使之達(dá)到煤量調(diào)整的目地,最終完成自動配煤[1]。
圖1 配煤工藝原理圖
對山上產(chǎn)品倉高灰倉下5105、5107給煤機(jī)和低灰倉下5109、5111給煤機(jī)電液推桿進(jìn)行改造,增加行程傳感器測量推桿當(dāng)前位置,將推桿就地手動改造為遠(yuǎn)程手動控制方式,完成自動配煤系統(tǒng)中執(zhí)行機(jī)構(gòu)電液插板的改造。
首先在山上3號點(diǎn)配電室對精煤上倉控制系統(tǒng)PLC站進(jìn)行改造,增加模擬量輸入模塊IC694ALG221以及IC695ALG223用于接收電液推桿行程返回值以及灰分儀灰分信號和煤層厚度信號。其中灰分儀厚度信號返回地址為AI250,采用的是4~20 mA的信號,灰分儀灰分信號返回地址為AI261,采用的是 4~20 mA的信號;5105、5107、5109、5111電液推桿行程返回值分別對應(yīng)AI257—AI260,采用的是4~20 mA的信號。電液推桿控制每臺給煤機(jī)均有伸長和縮短兩個命令,一共對用8個動作,地址為Q115-Q122,如下頁圖2所示。
對現(xiàn)場電液推桿配電柜進(jìn)行改造實(shí)現(xiàn)電液推桿遠(yuǎn)程控制,同時(shí)通過程序?qū)崿F(xiàn)關(guān)停給煤機(jī)后自動關(guān)閉閘板。在現(xiàn)場伸長和縮短按鈕上并聯(lián)中間繼電器觸點(diǎn),中間繼電器線圈接入PLC數(shù)字量輸出模塊即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,圖3為現(xiàn)場配電柜以及PLC模塊接線圖。
圖2 3號配電室控制柜改造
圖3 電液推桿改造原理圖及接線圖
采用S_ITI函數(shù)塊的方式編寫轉(zhuǎn)換子程序,實(shí)現(xiàn)電液推桿位置測量及轉(zhuǎn)換,其中FT(偏置)參數(shù)解決安裝不是零點(diǎn)的問題;采用TGD標(biāo)簽組的方式實(shí)現(xiàn)上位機(jī)顯示。推桿伸長和縮短控制是通過按下畫面中按鈕實(shí)現(xiàn)的,根據(jù)按下的時(shí)間長短來進(jìn)行長度調(diào)整,礦方提出采用直接輸入數(shù)值即可進(jìn)行推桿控制。于是設(shè)置推桿動作參數(shù)為50 mm/s,編寫程序完成了該功能。其程序?qū)崿F(xiàn)流程與上位機(jī)畫面如圖4所示。
圖4 電液推桿遠(yuǎn)程控制及行程顯示示意圖
測量高灰倉下及低灰倉下電液推桿行程-煤量關(guān)系,測量洗末倉下5172和5173給煤機(jī)變頻器頻率-煤量關(guān)系,根據(jù)皮帶運(yùn)行速度為2.5 m/s,采用測量單位長度(1.25 m或者0.5 m)內(nèi)皮帶的煤量進(jìn)行估算。對5305皮帶灰分儀進(jìn)行改造,增加信號隔離轉(zhuǎn)換器,將灰分信號及煤層厚度信號引入自動配煤系統(tǒng)PLC中,測量煤層厚度-煤量關(guān)系作為煤量反饋依據(jù)[2],如圖5所示。
圖5 山上5305皮帶上灰分儀煤層厚度信號輸出
敷設(shè)灰分儀到3號配電室PLC控制柜4芯電纜500 m,將煤層厚度信號通過電壓-電流信號隔離變換器從灰分儀0~20 mA的信號引出至PLC AI250輸入點(diǎn),將灰分信號從灰分儀4~20 mA的信號引出至AI261點(diǎn),在程序中進(jìn)行變換最終得到灰分信號和厚度信號。通過灰分儀上位機(jī)軟件設(shè)置,取煤層厚度10 s內(nèi)的平均值作為輸出。然后測量煤層厚度-煤量關(guān)系曲線,作為總煤量調(diào)整的依據(jù)。
收集5101皮帶上灰分儀數(shù)據(jù)作為洗末煤的輸入灰分,搜集5102皮帶上灰分儀數(shù)據(jù)作為高灰或低灰煤的輸入灰分,以5305皮帶上灰分儀的灰分?jǐn)?shù)據(jù)和煤層厚度數(shù)據(jù)作為灰分及煤量的檢測及反饋環(huán)節(jié),通過調(diào)整山上產(chǎn)品倉中洗末倉下的變頻給煤機(jī)頻率及篩末倉下給煤機(jī)插板開度作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)[3],為山下產(chǎn)品倉提供合格的末煤產(chǎn)品,即高灰篩末和低灰篩末(原煤篩末)產(chǎn)品。以選煤廠山上三號配電室現(xiàn)有GE Rx3i PLC為控制平臺,在現(xiàn)有平臺上開發(fā)配煤軟件及畫面,完成山上系統(tǒng)的自動配煤。
系統(tǒng)流程如下頁圖6所示,系統(tǒng)有三種不同煤種的煤倉,分別為灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11%左右的洗末煤,灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28%的高灰篩末煤,灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為18%的低灰篩末煤。每個煤倉下面有四臺給煤機(jī),負(fù)責(zé)出煤至皮帶上,其中洗末倉下給煤機(jī)采用變頻控制,而高灰和低灰倉給煤機(jī)采用電液推桿控制。參與自動配煤的給煤機(jī)分別為洗末倉下的5172和5173給煤機(jī),高灰倉下的5105和5107給煤機(jī),低灰倉下的5109和5111給煤機(jī)。
圖6 配煤系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
山上自動配煤系統(tǒng)主要功能為數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換、啟停皮帶機(jī)及給煤機(jī)、檢測煤灰分及質(zhì)量、調(diào)節(jié)相應(yīng)給煤機(jī)頻率實(shí)現(xiàn)灰分穩(wěn)定、調(diào)節(jié)相應(yīng)給煤機(jī)電液推桿實(shí)現(xiàn)煤量穩(wěn)定,系統(tǒng)具有故障報(bào)警功能,同時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至上位機(jī)進(jìn)行顯示。主要有地址映射、皮帶機(jī)啟停、給煤機(jī)啟停、電液推桿控制、自動控制算法、自動配煤算法等模塊組成,如圖7所示。
4.2.1 地址映射模塊算法
地址映射主要完成皮帶機(jī)和給煤機(jī)開關(guān)量輸入輸出映射,灰分儀灰分?jǐn)?shù)據(jù)和厚度數(shù)據(jù)輸入映射,厚度數(shù)據(jù)到煤量轉(zhuǎn)換,目的是進(jìn)行外部數(shù)據(jù)的輸入輸出轉(zhuǎn)換,為后續(xù)控制程序?qū)崿F(xiàn)做基礎(chǔ),具體算法如圖8所示。
4.2.2 皮帶機(jī)起停模塊算法
皮帶機(jī)啟停主要完成接收上位機(jī)指令,根據(jù)條件完成皮帶起車并進(jìn)行鳴笛,同時(shí)根據(jù)條件完成皮帶機(jī)停機(jī),具體算法如圖9所示。
4.2.3 給煤機(jī)啟停模塊設(shè)計(jì)說明
給煤機(jī)啟停主要根據(jù)上位機(jī)指令以及皮帶啟停情況,完成給煤機(jī)的啟動和停止,具體算法如圖10所示。
圖7 系統(tǒng)功能塊圖
4.2.4 電液推桿控制
電液推桿控制主要是監(jiān)測給煤機(jī)電液推桿位置,并根據(jù)上位機(jī)發(fā)出的命令進(jìn)行伸長和縮短調(diào)整,同時(shí)具有給煤機(jī)停止即可自動關(guān)閉推桿的功能。具體算法如下頁圖11所示。
圖8 地址映射模塊流程
圖9 皮帶機(jī)起停車模塊算法流程
圖10 給煤機(jī)啟停模塊算法流程
4.2.5 自動控制算法
自動控制算法主要完成灰分及煤量平均值的計(jì)算,同時(shí)根據(jù)灰分反饋值進(jìn)行給煤機(jī)頻率的調(diào)整,根據(jù)煤量進(jìn)行電液推桿開度的調(diào)整,其算法流程如下頁圖12所示。
圖11 電液推桿控制模塊算法流程
本系統(tǒng)于2018年11月完成安裝調(diào)試,目前已經(jīng)調(diào)試4套變頻器、3個無線數(shù)據(jù)采集儀、11臺攝像儀、2臺工控上位機(jī),完成了5198皮帶灰分儀、電液推桿及配電室改造,通過增加RX3i PAC模塊滿足控制系統(tǒng)的需要。目前值班人員通過系統(tǒng)軟件來自動控制現(xiàn)場給煤機(jī)、插板等配煤設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了多種煤樣的精準(zhǔn)配比,配煤精度可以達(dá)到目標(biāo)灰分值的±1%(取一個小時(shí)的平均值)。
圖12 自動控制算法流程
本項(xiàng)目完成了對現(xiàn)有末煤系統(tǒng)進(jìn)行自動化改造,通過編制PLC和上位機(jī)組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)了對現(xiàn)場設(shè)備(給煤機(jī)和插板)自動控制,實(shí)現(xiàn)了多種煤樣的精準(zhǔn)配比,配煤精度可以達(dá)到目標(biāo)灰分值的±1%(取一個小時(shí)的平均值)。系統(tǒng)操作簡單可靠,有效提升了末煤系統(tǒng)的自動化水平。