張 棟
(山西長平煤業(yè)有限責任公司, 山西 晉城 048000)
煤礦掘進作業(yè)為煤炭開采作業(yè)服務,并為回采工作面開采提供行人、通風和運輸通道。近年來我國煤礦開采能力大幅提升,而煤炭賦存地質(zhì)條件則不斷惡化,采掘斜街緊張程度日趨嚴峻,采煤和掘進之間的矛盾更加突出,因此提高煤礦掘進作業(yè)效率是緩解采掘矛盾,實現(xiàn)高效掘進的基礎。目前,隨著我國煤礦智能化的發(fā)展,煤礦裝備機械化、自動化程度得到明顯提升。加大機械設備維護,實現(xiàn)掘進機械設備[1-2]的安全可靠運行,是提高煤礦掘進效率的保證。
EBZ150A掘進機是在EBZ150掘進機的基礎上升級的,其具有多個優(yōu)點,主要用于煤巖硬度不大于6.5的煤巷、半煤巖巷及軟巖巷道掘進,能夠下式連續(xù)切割、裝載、運輸作業(yè)。EBZ150A型掘進機由截割部、鏟板部、第一運輸機、本體部、行周部、后支承、液壓系統(tǒng)、水系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)構(gòu)成。水系統(tǒng)可實現(xiàn)噴霧滅塵,并起到給截割電機降溫、冷卻液壓油維持熱平衡、保證液壓元件可靠運行的作用,是保證掘進機安全高效進行掘進截割作業(yè)的基礎。其中水系統(tǒng)分為內(nèi)、外噴霧水路。外來水經(jīng)過濾后分為二路,第一路經(jīng)進水直接通往噴水架,由武裝噴嘴噴出;第二路經(jīng)二級過濾、減壓、冷卻(冷卻液壓系統(tǒng)用油)再分為二路,一路經(jīng)截割電機(冷卻電機)后噴出,另一路經(jīng)水泵加壓(3 MPa)后由截割頭內(nèi)噴出,起到冷卻截齒和滅塵作用。
長平煤礦井下地質(zhì)條件復雜,瓦斯含量高,為掩護煤巷安全掘進,需要施工大量的巖巷,EBZ150A型掘進機在進行巖巷作業(yè)施工時,由于巖石強度高,掘進機需要長時間作業(yè),功率消耗大,導致發(fā)熱量增高,就給掘進的水冷確系統(tǒng)提出更高的要求;加之巖巷掘進時會產(chǎn)生大量的粉塵,這些飄揚在空氣中的粉塵會附著在油箱外表,且掘進巷道通風量有限,從而使得油箱自然散熱效果降低。并且煤礦開采深度增加導致地溫升高,都給掘進機的冷卻系統(tǒng)帶來巨大的挑戰(zhàn)。掘進機的冷卻系統(tǒng)冷卻效果不理想,經(jīng)常會使得掘進機在高油溫狀態(tài)下進行持續(xù)性的工作,從而導致掘進機出現(xiàn)較多的機電事故和較高的機電事故率,不能有效保障巷道煤礦掘進作業(yè)的安全高效運行[3-4]。
EBZ150A型掘進機的水冷卻系統(tǒng)是通過水和液壓油的雙循環(huán)對液壓油進行降溫。該掘進原廠設計的水冷卻系統(tǒng)位于掘進機液壓油箱的外部,在液壓郵箱外部設置液壓油冷卻水箱,如下頁圖1所示。由圖可見,在掘進機郵箱上裝有一根進油管和一根出油管,在兩根油管外部裝配有冷卻水箱;并在冷卻水箱上安裝有一根進水管和一根出水管。該水冷卻系統(tǒng)的運行方式為:首先冷卻水通過冷卻水箱上的進水口進入,并從出水孔流出,形成冷卻水的循環(huán);其次,掘進機運行時,油箱中的液壓油流出進入掘進機液壓系統(tǒng),保證掘進機的正常運行,之后又通過液壓箱進油口回流至液壓油箱,從而形成液壓油在掘進機和油箱之間的循環(huán)。這樣使用后被加熱的液壓油就會經(jīng)過冷卻水箱,從而形成熱液壓油和冷卻水兩者之間的雙循環(huán),達到熱交互的目的,從而使得使用后的熱液壓油達到冷卻降溫的目的。
由上述冷卻系統(tǒng)的冷卻方式可以看出:該掘進原廠配備的冷卻系統(tǒng)只有在掘進機處于運行狀態(tài)時方可形成液壓油的循環(huán),從而實現(xiàn)液壓油和冷卻水的雙循環(huán),最終達到冷卻降溫的目的,如果掘進機為處于運行狀態(tài),則不能形成液壓油的循環(huán),冷卻系統(tǒng)無效,造成液壓油箱中的液壓油長時間處于高溫狀態(tài);由于該冷卻系統(tǒng)僅是對包裹與冷卻水箱中的那部分進、處油管進行水循環(huán)冷卻,冷卻水和油管的接觸面積有限,冷卻效果不理想。掘進機液壓油箱內(nèi)的液壓油長時間處于高溫狀態(tài),一旦掘進機進入運行狀態(tài),高溫液壓油進入掘進機液壓系統(tǒng),很容易造成掘進機機電故障,降低掘進機使用壽命,降低掘進作業(yè)施工效率,并增加掘進機的維護成本。
圖1 EBZ150A型掘進機水冷卻系統(tǒng)原理圖
根據(jù)上節(jié)對EBZ150A型掘進機水冷系統(tǒng)存在的問題和原因分析,本次對EBZ150A型掘進機水冷系統(tǒng)的改造要從根本上解決液壓油冷卻問題,要實現(xiàn)掘進機液壓油在全時段均處于可冷卻狀態(tài),并且要提高液壓油的冷卻效率,從而降低因液壓油冷卻效果差而導致的掘進機設備故障,延長掘進機的使用壽命,降低維護成本。
通過分析可知,目前EBZ150A型掘進機的水冷系統(tǒng)需要滿足液壓油的循環(huán)方可實現(xiàn)熱液壓油的冷卻,且冷卻面積有限,冷卻效果不佳,掘進機一旦處于非運行狀態(tài),油箱內(nèi)的液壓油則處于高溫狀態(tài),無法得到冷卻。因此,需要改變冷卻系統(tǒng)的冷卻位置,不再對掘進機液壓油箱的進、出油管進行冷卻,而是直接對液壓油箱進行冷卻;并可使原先的液壓油和冷卻水雙循環(huán)方可實現(xiàn)冷卻的方式,變?yōu)橹恍枥鋮s水單循環(huán)即可實現(xiàn)冷卻,如圖2所示。具體方案如下:
1)拆除原有掘進液壓油箱外部的冷卻水箱;
2)在原掘進機油箱底部開兩個孔,一個用于進水,一個用于出水;
3)在原油箱底部鋪設完整的鋼質(zhì)的冷卻水閉合循環(huán)管路,兩側(cè)開口均從油箱已開好的兩個進出水孔伸出,并將其進行焊接封閉,保證兩個開孔不漏油。
圖2 改進后的水冷卻系統(tǒng)原理圖
該改造方案目前已在長平礦綜掘一隊進行改進應用,并進行了一年的現(xiàn)場應用試驗。通過對比分析綜掘一隊在進行掘進機水冷卻系統(tǒng)改造前后發(fā)生機電事故的數(shù)量可知進行水冷卻系統(tǒng)改造后,隊組發(fā)生機電事故的數(shù)量明顯減少。根據(jù)目前統(tǒng)計,隊組每個月可減少3次機電事故算,每次機電事故處理需要約2個班,耽誤生產(chǎn)約1個班,處理機電事故需要約4個人,生產(chǎn)班空余人員約7個人,機電配件更換按每次2 000元計算,每人每個班按400元計算,可得一個隊組每月可因此節(jié)約維修費用2.4萬元,每年可節(jié)約維修費用28.8萬元。改造后不僅能夠降低掘進機的維修費用,保證掘進機安全可靠運行,而且可以明顯提高掘進作業(yè)時間,從而提高掘進進尺,緩解礦井采掘斜街緊張局面,實現(xiàn)礦井掘進生產(chǎn)作業(yè)的安全高效。
通過對EBZ150A型掘進機水冷卻系統(tǒng)的改造,將水冷卻系統(tǒng)安裝在掘進機液壓油箱底部,可達到液壓油全時段冷卻的目的,并且加大冷卻水管和液壓油的接觸面積,提高了冷卻效果?,F(xiàn)場應用后,長平煤礦隊組機電事故數(shù)量得到明顯降低,從而降低了隊組機電設備的維修費用,提高了掘進效率,可在同類型掘進機中進行推廣應用。