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    變速箱分離沉重故障的分析

    2020-07-07 11:23:32書(shū)
    機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2020年5期
    關(guān)鍵詞:內(nèi)孔搖臂踏板

    王 書(shū)

    (中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司, 山西 大同 037305)

    引言

    汽車(chē)在行駛過(guò)程中,為了適應(yīng)不斷變化的行駛條件,傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)常要換用不同的擋位工作,所以保證傳動(dòng)系統(tǒng)換擋時(shí)工作平順尤為重要[1]。

    1 故障概述

    據(jù)反應(yīng),某系列碼頭牽引車(chē)第一次批量進(jìn)入廈門(mén)港區(qū)市場(chǎng),車(chē)輛在投入使用一個(gè)禮拜后開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)離合器后半段沉重的現(xiàn)象,車(chē)輛行駛里程

    279 95 km,離合在中段以后出現(xiàn)沉重,且呈現(xiàn)間歇性特點(diǎn),時(shí)好時(shí)壞,前期服務(wù)站曾更換離合器分離軸承、后備系數(shù)加大的離合器從動(dòng)盤(pán)、離合器助力缸后并進(jìn)行驗(yàn)證,有好轉(zhuǎn)但在運(yùn)行一段時(shí)間后仍會(huì)出現(xiàn)發(fā)沉問(wèn)題。

    起車(chē)后觀察分離情況,分離軸承與壓盤(pán)配合較緊,分離軸承一直受力轉(zhuǎn)動(dòng),搖動(dòng)撥叉軸無(wú)間隙(分離行程調(diào)整不當(dāng));離合分離時(shí)因缺少潤(rùn)滑出現(xiàn)明顯卡澀;同時(shí)觀察撥叉軸襯套磨損嚴(yán)重,從外側(cè)可見(jiàn)明顯磨損間隙(約1 mm),對(duì)故障件拆解之后發(fā)現(xiàn)如下的損壞情況:

    1)分離軸承(如圖1)損壞,接觸面磨損嚴(yán)重;

    2)分離軸承內(nèi)孔(如圖2)及相配輸入軸端蓋(如圖3)處發(fā)現(xiàn)不同程度的磨損;

    3)分離搖臂襯套磨損(如圖4);

    圖1 分離軸承接觸面

    圖2 分離軸承內(nèi)孔

    2 故障件現(xiàn)象及原因分析

    1)分離軸承比分離撥叉接觸面硬度低,造成分離軸承接觸面早期磨損;

    2)壓盤(pán)分離指不平度在1.2~1.5 mm,分離軸承調(diào)心量不足,會(huì)造成分離軸承運(yùn)動(dòng)圓心發(fā)生變化,造成運(yùn)動(dòng)不同心,造成分離軸承壽命縮短;

    3)分離軸承與一軸蓋套管外圓間潤(rùn)滑不能保證,造成輸入軸端蓋表面出現(xiàn)拉傷、劃痕、啃食現(xiàn)象;

    4)分離軸承與輸入軸端蓋配合間隙偏小,導(dǎo)致分離軸承內(nèi)孔與輸入軸端蓋磨損嚴(yán)重;

    5)輸入軸端蓋粗糙度大,摩擦力增大,導(dǎo)致分離動(dòng)作不順暢。

    6)分離搖臂的長(zhǎng)度為91 mm,杠桿比為1.4,杠桿比要調(diào)整到1.6以上,離合器踏板力才能得到改善。離合器的特性曲線(xiàn)是隨著離合器的使用磨損,離合器的分離力逐漸增加的。每個(gè)車(chē)的情況也存在個(gè)體差異,現(xiàn)在離合器助力系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)揮到極限,儲(chǔ)備助力不足。分離搖臂尺寸越小,在工作過(guò)程中,作用在非工作面上的力也越多。因?yàn)榇颂幮谐滩蛔?,角度變化?huì)比尺寸大的分離搖臂變化要更大。如果起步離合低的話(huà),可以調(diào)整離合器總泵的有效工作行程,總泵缸徑26 mm,總行程36 mm,有可能不足30 mm。

    圖3 輸入軸端蓋

    圖4 分離搖臂襯套

    3 改進(jìn)措施

    1)將分離軸承的觸面硬度和接觸側(cè)面硬度(HRC)由40以上調(diào)整為55~63;

    2)采用自調(diào)心分離軸承,調(diào)心量為1.5 mm以上;

    3)優(yōu)化潤(rùn)滑方式,由潤(rùn)滑脂杯結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)為潤(rùn)滑脂嘴形式;

    4)與競(jìng)品對(duì)標(biāo),增大分離軸承內(nèi)孔偏差,將輸入軸端蓋與分離軸承內(nèi)孔間隙調(diào)整到0.15~0.24 mm;

    5)輸入軸端蓋粗糙度由Ra1.6 μm提升至Ra0.8 μm。

    6)將分離搖臂長(zhǎng)度由91 mm加長(zhǎng)為108 mm,使離合操縱系統(tǒng)的杠桿比由1.4增大到1.67,減小助力缸的推力,相應(yīng)地減小踏板力。由于杠桿比增大,而踏板行程一定,會(huì)使分離行程變短,導(dǎo)致分離不徹底,在更換分離搖臂的同時(shí),將分泵油缸直徑由25 mm減小為22 mm,來(lái)增大分離行程。此方案是通過(guò)加大離合操縱系統(tǒng)的杠桿比來(lái)減小踏板力。

    4 改進(jìn)效果

    為了驗(yàn)證上述原因分析的準(zhǔn)確性和改進(jìn)措施的有效性,大同齒輪有限公司對(duì)改進(jìn)后的變速箱進(jìn)行了市場(chǎng)跟蹤及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),車(chē)輛均運(yùn)行正常,未再發(fā)生分離沉重現(xiàn)象。

    (編輯:趙婧)

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