潘曉雄 王華
摘 要:通過對目前運(yùn)行的PDS堿法脫硫工藝過程中存在的問題分析,對影響脫硫效果的原因提出優(yōu)化方案,進(jìn)一步提高脫硫效果,確保煤氣凈化工序及加工工序正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:脫硫工藝;優(yōu)化;硫化氫
中圖分類號:TQ546.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)02-0157-02
我公司擁有一套2×60孔5.5米焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭130萬噸,化產(chǎn)系統(tǒng)有1套處理能力61500m3/h的PDS堿法脫硫裝置設(shè)備,投產(chǎn)以來,生產(chǎn)一直不穩(wěn)定,熔硫采用連續(xù)式熔硫,硫磺日產(chǎn)量為小于3000kg,脫硫塔前煤氣含硫化氫波動(dòng)較大,3-9g/m3,脫硫塔后煤氣含硫化氫在100m3/h左右,不能夠?yàn)榧状紡S提供穩(wěn)定合格的原料氣。
1系統(tǒng)優(yōu)化前運(yùn)行現(xiàn)狀及存在問題
(1)PDS堿法脫硫運(yùn)行方式為單脫硫塔、單再生塔運(yùn)行,裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),煤氣處理量達(dá)到65000-73000m3/h,塔前煤氣含硫化氫波動(dòng)較大,由設(shè)計(jì)時(shí)的3-6g/m3變化為5-9g/m3,塔后硫化氫波動(dòng)達(dá)到100-200g/m3之間,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。(2)脫硫塔運(yùn)行3年以后塔阻上升較快,曾長期達(dá)到1000-1500Pa,煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行受到威脅。(3)脫硫再生塔采用高塔再生,動(dòng)力消耗大,壓縮空氣由4臺空壓機(jī)供給,空氣含水量大,冬季管道積水嚴(yán)重,氣壓流量波動(dòng)大,影響再生,再生塔經(jīng)常出現(xiàn)液體翻騰現(xiàn)象,影響硫磺的浮選。(4)再生塔液流泡沫長期偏稀,帶水嚴(yán)重,嚴(yán)重制約熔硫工序的生產(chǎn)。(5)設(shè)備運(yùn)行過程中,溶液流量計(jì)、空氣流量計(jì)經(jīng)常出現(xiàn)失真現(xiàn)象,影響系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)。(6)泡沫槽運(yùn)行過程中,框式攪拌器配備電機(jī)減速機(jī)為7.5kW,經(jīng)常出現(xiàn)故障,無法正常運(yùn)行。(7)系統(tǒng)復(fù)鹽生成快,長期穩(wěn)定在300g/t左右。
2原因分析及優(yōu)化措施
2.1 影響脫硫效率的因素分析
從兩年的運(yùn)行看,裝置運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)過對各環(huán)節(jié)的檢查和分析,發(fā)現(xiàn)影響脫硫效果的主要原因有以下幾點(diǎn):
(1)配煤質(zhì)量的影響。隨著配煤煤種的不斷變化及脫硫液的配入,配合煤中硫份的不斷升高,致焦?fàn)t煤氣中硫化氫含量波動(dòng)較大,有時(shí)超出設(shè)備原設(shè)計(jì)的處理能力。
措施:1)建議配煤系統(tǒng)穩(wěn)定入爐煤中含s量,合理配入脫硫廢液;2)我廠采用的脫硫塔Ф6400mm,再生塔Ф4600單塔脫硫,工藝如圖1所示。再生工藝已不能夠滿足生產(chǎn)的需要,當(dāng)塔前硫化氫超過5-6g/m3、煤氣量超過65000m3/h,超出了設(shè)計(jì)能力,塔后硫化氫不穩(wěn)定。采取雙脫硫塔串聯(lián),雙再生塔再生工藝,優(yōu)化運(yùn)行后工藝流程圖如圖2所示。
(2)溶液成分的影響。塔前硫化氫偏高后,致使溶液中吸收的硫化氫轉(zhuǎn)化為Hs-離子的濃度增高,溶液發(fā)黑,影響PDS的監(jiān)測濃度使結(jié)果偏高,而實(shí)際所需PDS、對苯二酚消耗增加而未及時(shí)投加,通過化驗(yàn)分析的溶液成份控制,誤認(rèn)為PDS在工藝控制指標(biāo)以內(nèi),使溶液成份失調(diào),再生系統(tǒng)出現(xiàn)問題。
措施:PDS消耗應(yīng)根據(jù)塔前硫化氫含量計(jì)算出吸收硫化氫的量,以1T硫化氫消耗PDS為1.5-2.0kg計(jì)算,推導(dǎo)出應(yīng)加入的PDS的量,穩(wěn)定溶液中PDS的濃度。
(3)溫度的影響。脫硫塔前煤氣溫度冬季變化較大,夏季高過30℃,冬季低于25℃,對脫硫液溫度影響較大,冬季低于35℃,夏季高于40℃,嚴(yán)重影響硫化氫的吸收及脫硫液成份中復(fù)鹽的穩(wěn)定,脫硫?yàn)榉艧岱磻?yīng),再生為吸熱反應(yīng),當(dāng)溫度過低吸收,再生反應(yīng)變慢,溫度過高再生時(shí)復(fù)鹽產(chǎn)生過快,脫硫效率下降。
措施:1)在不影響粗苯系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下,夏季針對煤氣溫度偏高,降低粗苯Ⅱ段貧油溫度及終冷塔后煤氣溫度,使洗苯塔后煤氣溫度不大于29℃,冬季通過塔前煤氣水封下油管預(yù)熱煤氣高于25℃。2)建議對洗苯后到脫硫前煤氣管道保溫,穩(wěn)定塔前煤氣溫度。
2.2塔阻力上升問題
脫硫、再生、熔硫及殘液回用是一個(gè)系統(tǒng)工程,四者相互聯(lián)系,相互影響,日常生產(chǎn)中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會導(dǎo)致生產(chǎn)狀況惡化,其結(jié)果使脫硫效率下降,溶液中懸浮硫增高。
(1)當(dāng)煤氣量大于70000m3/h時(shí),煤氣通過脫硫塔時(shí)的空塔流速達(dá)到0.6m/s,達(dá)到一般設(shè)計(jì)參數(shù)0.6-0.4m/s的上限,煤氣帶液,經(jīng)脫硫塔捕霧層顆粒物(單質(zhì)硫)堵塞。
(2)系統(tǒng)溶液成份發(fā)生變化,復(fù)鹽長期偏高,使Na2Co3及NaHCo3的溶解度下降而出現(xiàn)的鹽堵。
(3)系統(tǒng)中Hs-氧化再生后生成單質(zhì)硫,浮選不好,溶液中懸浮硫偏高而出現(xiàn)的硫堵。
措施:1)正常運(yùn)行時(shí)單臺脫硫塔阻力控制在<500Pa,當(dāng)阻力>500Pa時(shí),用脫硫液即時(shí)清掃沖洗捕霧層。2)當(dāng)塔阻清掃沖洗后降不下來時(shí),應(yīng)計(jì)劃性的每年利用大檢修時(shí)間對填料層及捕霧層填料進(jìn)行檢查,必要時(shí)進(jìn)行更換。3)控制再生系統(tǒng)達(dá)到一定的鼓風(fēng)強(qiáng)度130m3/m2.h,但是不能過氧,控制復(fù)鹽的氧化產(chǎn)生,保證單質(zhì)硫的正常浮選,降低溶液中的懸浮硫不超過0.5g/l。
2.3脫硫空氣系統(tǒng)運(yùn)行不正常
再生、氧化、PDS攜氧、單質(zhì)硫的浮選出現(xiàn)問題,進(jìn)而使系統(tǒng)惡化,硫化氫偏高。
空壓機(jī)站距離脫硫系統(tǒng)較遠(yuǎn),空氣輸送過程中冷凝產(chǎn)生大量的空氣冷凝水排放不及時(shí)產(chǎn)生氣錘,影響再生空氣量。理論上計(jì)算氧化1kg硫化氫需空氣2m3,但生產(chǎn)過程中,由于浮選硫泡沫需要,每臺再生塔空氣量必須在2000-2500m3/h之間,鼓風(fēng)強(qiáng)度達(dá)到130m3/m2.h以上,經(jīng)驗(yàn)控制值空氣量為溶液循環(huán)量的1.5倍。當(dāng)空氣過大時(shí)將會出現(xiàn)塔盤沖翻,或溶液翻騰,對大顆粒單質(zhì)硫進(jìn)行破損,進(jìn)而影響懸浮硫的浮選。
措施:1)建議在再生塔進(jìn)塔前空氣管道上增加旋風(fēng)捕霧器,對長距離空氣輸送管道保溫,并定期定時(shí)排水,保證空氣壓力及流量穩(wěn)定。2)通過自調(diào)閥調(diào)節(jié)、穩(wěn)定空氣流量在2000-2500m3/h以內(nèi),保證再生及硫的浮選。3)對再生塔塔盤進(jìn)行檢查、固定、防止柵板被沖翻,造成再生失效。