陳凡
摘 要:國內(nèi)已投產(chǎn)運(yùn)行的圓形煤氣柜中,絕大多數(shù)煤氣柜都出現(xiàn)不同程度的漏油現(xiàn)象。論文以某鋼廠稀油密封圓形高爐煤氣柜為例,從多方面分析了煤氣柜密封裝置漏油的原因,并針對這些原因采取了一些補(bǔ)救措施。
關(guān)鍵詞:煤氣柜;密封裝置;漏油
0引言
稀油密封圓形高爐煤氣柜(以下簡稱“圓形煤氣柜”)是目前國內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)的煤氣柜,施工復(fù)雜,安裝精度要求高。煤氣柜密封油循環(huán)系統(tǒng)是圓形煤氣柜的核心,煤氣柜運(yùn)行的效果主要取決于密封油循環(huán)系統(tǒng)是否穩(wěn)定有效。如果密封油泄漏,密封油損失過多,而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決,將出現(xiàn)氣柜傾斜、煤氣泄漏等事故。甚至如果密封油損失量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)引發(fā)安全生產(chǎn)事故。本文以某鋼廠稀油密封圓形高爐煤氣柜為例,分析煤氣柜密封油泄漏的原因及補(bǔ)救措施。
1煤氣柜密封油循環(huán)系統(tǒng)及損失原因分析
1.1煤氣柜密封油循環(huán)系統(tǒng)
氣柜的密封油循環(huán)系統(tǒng):從活塞油槽滲漏的密封油沿氣柜內(nèi)壁流至柜底油槽以后進(jìn)入油水分離器,密封油中的冷凝水在此被分離,分離后的油經(jīng)過油泵輸送至氣柜的上部油箱,再由上部油箱溢流孔溢流至氣柜側(cè)板內(nèi)壁,再流淌至活塞油槽,在這其中一部分密封油進(jìn)入備用油箱儲(chǔ)存。上述構(gòu)成密封油的循環(huán)供給系統(tǒng)。
活塞周邊布置有密封裝置,密封裝置包括鋼結(jié)構(gòu)件和補(bǔ)強(qiáng)丁腈橡膠,通過杠桿配重加背壓力使得密封裝置與圓筒形柜體緊密結(jié)合,減少密封油的泄漏量?;钊筒蹆?nèi)有一定高度的密封油,起到液柱密封的作用,能防止儲(chǔ)存煤氣外逸。
1.2 密封油損失原因分析
針對該煤氣柜運(yùn)行后密封油損失過大的問題,經(jīng)過多次現(xiàn)場收集信息、取樣化驗(yàn),從油水分離器本體結(jié)構(gòu)、密封油本身性質(zhì)、煤氣冷凝水影響、操作運(yùn)行情況四方面進(jìn)行分析,主要存在以下問題:
(1)油水分離器工作不正常。3號(hào)、6號(hào)油泵房II室的溢油口出水,而5號(hào)油泵房Ic室溢水口出油。
經(jīng)調(diào)查、分析,打開了問題較為嚴(yán)重的6號(hào)泵房油水分離器檢查人孔,進(jìn)行了灌水試漏實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果合格排除了油水分離器本身的制造問題,油水分離器不能正常工作主要是由以下幾個(gè)原因造成:
1)5號(hào)油泵房Ia室在調(diào)試運(yùn)行過程中,由于6號(hào)閥門連接的立管過低,實(shí)際距離底板為105mm,低于壓水立管底部,當(dāng)Ia室放水時(shí)則導(dǎo)致過量放水,油水分界線降低到壓水立管底部以下,密封油經(jīng)由壓水立管溢流至Ic室溢水口。同時(shí)由于Ic室7號(hào)閥長期錯(cuò)誤開啟,密封油直接排入排水地坑,并經(jīng)積水井流至整個(gè)排水系統(tǒng),同時(shí)大量密封油從排水系統(tǒng)滲透到砂石地下,導(dǎo)致密封油大量流失。見圖1,圖2所示。
2)由于各油水分離器基礎(chǔ)標(biāo)高不一致,3號(hào)、6號(hào)油泵房油水分離器Ia室U形通水管上口偏低,出水量過大;同時(shí)由于密封油層過薄,Ia室的溢流筒外檔圈將密封油層擋住,導(dǎo)致水從溢流筒溢流至Ib室,當(dāng)水聚集到一定數(shù)量后,通過底部方孔壓至II室溢油口,導(dǎo)致溢油口出水。操作時(shí)誤將8號(hào)閥錯(cuò)誤關(guān)閉,水溢流至III室,并由螺桿泵劇烈攪拌,加劇了油的乳化。
(2)密封油乳化嚴(yán)重。
密封油對煤氣冷凝水的油水分離性較差。
油水分離性(M.A.N公司標(biāo)準(zhǔn))要求如下:采用70cm3密封油試樣,再取冷凝水50cm3,共同放入容量為200cm3計(jì)量瓶中,經(jīng)2分鐘手提計(jì)量瓶使之充分混合。靜置1小時(shí)后,能分離出水≥45cm3為合格。實(shí)際選取樣品化驗(yàn)后,分離出水0cm3,對比見圖3。
(3)上部油箱溢流口不合理。
上部油箱溢流口設(shè)計(jì)開孔形式如圖4,頂部水平,根部圓弧形,且頂部向油箱側(cè)有傾斜,設(shè)計(jì)要求溢流口水平度不超過0.05mm,六個(gè)溢流孔(每組三個(gè))的齒孔下沿誤差不能超過1mm,并且每個(gè)齒孔的誤差也不能超過1mm。實(shí)際溢流口開孔根部比較接近于平的,且出油口加工也不夠精細(xì),使得密封油由溢流口進(jìn)入氣柜側(cè)板沒有呈靜流狀態(tài)沿著側(cè)板內(nèi)壁緩慢向下,而是在溢流口形成飛濺,濺入氣柜內(nèi)壁,致使一部分密封油飛散到活塞走臺(tái)及活塞板上,也造成了密封油的損失。
2補(bǔ)救措施
根據(jù)上述情況分析,制定出以下處理方案:
2.1調(diào)整油水分離器
針對油水分離器不正常工作的情況,結(jié)合油水分離器原理圖(見圖5),及時(shí)對油水分離器進(jìn)行了調(diào)整,并針對此情況采取了以下措施:
(1)以后操作運(yùn)行過程中,7號(hào)閥嚴(yán)禁常開,須在有人監(jiān)護(hù)的情況下定期開啟放水。
(2)6號(hào)閥可不用開啟,8號(hào)閥必須常開。
(3)針對目前油層過薄的實(shí)際情況,10號(hào)閥應(yīng)常閉。
2.2 密封油改質(zhì)
針對目前密封油乳化現(xiàn)象,分析煤氣冷凝水,重點(diǎn)分析其對密封油性能的影響,并專門針對該冷凝水調(diào)整密封油配方,提高油水分離性。
2.3 確保溢流油箱溢流口處密封油流淌順暢、不飛濺
(1)側(cè)板上部溢流油箱溢流口的毛刺、卷邊打磨干凈。
(2)因?yàn)楝F(xiàn)場安裝精度的原因,側(cè)板上部溢流油箱各個(gè)溢流孔的水平度一般都會(huì)有偏差。在溢流口處觀察密封油的流淌情況,用銼刀等工具對溢流口進(jìn)行處理,保證密封油從各個(gè)溢流口處均勻緩慢向下流淌,確保不出現(xiàn)密封油只從個(gè)別溢流口流淌,別的溢流口不工作的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(3)溢流口處的鋸齒彎曲再次檢查,在溢流口處密切觀察密封油的流淌情況,根據(jù)流淌情況再進(jìn)一步對彎曲尺寸進(jìn)行矯正。
2.4 已損失密封油補(bǔ)充
在排水坑、積水井均發(fā)現(xiàn)大量密封油,已組織回收了約9噸密封油。目前活塞油位在1.6m左右,基本正常。柜底油槽油厚度為60mm,比正常值低60mm,少約25噸油,上部油箱已放約9噸油。兩項(xiàng)相加總計(jì)損失約34噸密封油。
針對已損失的密封油,主要是加入34噸抗乳化性能強(qiáng)的基礎(chǔ)油,在7∶1加入基礎(chǔ)油后將氣柜所剩密封油全部改質(zhì)為適合該冷凝水的密封油。
在加入基礎(chǔ)油前,按照配比比例對改質(zhì)后的密封油進(jìn)行油水分離實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)合格后再進(jìn)行加油。
在加入基礎(chǔ)油的同時(shí),再次精調(diào)整油水分離器,保證氣柜正常運(yùn)行。
3結(jié)論
采取上述補(bǔ)救措施后,該煤氣柜密封油漏油問題得以徹底解決,隨后運(yùn)行過程中未發(fā)現(xiàn)再有密封油漏油現(xiàn)象??傊?,密封油屬于液體且在煤氣柜生產(chǎn)運(yùn)行過程中一直處于流淌狀態(tài),有合理的損耗,也有因操作不當(dāng)造成的損失。因此圓形煤氣柜密封油損失一般都涉及到多個(gè)因素,需要設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)檢修人員共同分析,不斷積累經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn),才能徹底解決。