黃熙
摘 要:本文介紹了某石化責(zé)任有限公司4000m3/h天然氣制氫裝置低負(fù)荷運(yùn)行的生產(chǎn)情況,并從操作參數(shù)、操作方式等方面提出了一些優(yōu)化措施。低負(fù)荷運(yùn)行期間最主要的問(wèn)題是轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)原料氣分布不均,引起偏流。應(yīng)采取提高水碳比并提高返氫配氫量等措施,以達(dá)到轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)原料氣流量提升的目標(biāo),從而將轉(zhuǎn)化爐爐管內(nèi)多余的熱量降低。同時(shí),還要通過(guò)控制變壓吸附(PSA)解吸氣中的氫氣含量,保持生產(chǎn)負(fù)荷提降量平穩(wěn)。
關(guān)鍵詞:天然氣;制氫;蒸汽轉(zhuǎn)化;低負(fù)荷;操作優(yōu)化;轉(zhuǎn)化爐;水碳比
0 引言
隨著裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,外供氫氣量逐步增加,導(dǎo)致天然氣制氫裝置燃料消耗量呈逐年上升趨勢(shì),裝置生產(chǎn)成本增加,一定程度上影響了裝置整體競(jìng)爭(zhēng)力。系統(tǒng)分析裝置各燃料氣用戶,針對(duì)性地提出了優(yōu)化控制措施,徹底解決了裝置燃料消耗高的問(wèn)題,提高了裝置經(jīng)濟(jì)性,提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
1 裝置簡(jiǎn)介
某石化公司天然氣制氫裝置,本裝置設(shè)計(jì)造氣部分產(chǎn)氫為產(chǎn)純氫4000Nm3/h,操作彈性50~120%;PSA單元產(chǎn)氫8000Nm3/h,操作彈性30~110%。年運(yùn)行時(shí)間8760h。本裝置以天然氣為原料,采用烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化法造氣、
PSA法提純氫氣的工藝路線,分為原料氣加氫、原料氣脫毒、原料氣蒸汽轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)化氣的中溫變換及PSA氫氣提純五部分。PSA單元以中變氣和乙苯--苯乙烯裝置脫氫尾氣為原料,解吸氣做為轉(zhuǎn)化爐燃料。
2 裝置在低負(fù)載運(yùn)行時(shí)的操作優(yōu)化
2.1 調(diào)整轉(zhuǎn)化反應(yīng)的水碳比
水碳比是轉(zhuǎn)化爐內(nèi)催化劑最敏感的工藝參數(shù)。以符合工藝控制指標(biāo)要求為前提,裝置在正常生產(chǎn)負(fù)載時(shí),降低轉(zhuǎn)化反應(yīng)的水碳比會(huì)對(duì)整體的節(jié)能降耗有顯著的效果。而在低負(fù)載生產(chǎn)狀況下,因?yàn)樵蠚獾牧窟^(guò)低,會(huì)使得原料氣在每根轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)的分布不均勻,從而產(chǎn)生偏流,而且原料氣因?yàn)榭账傩。魉俚?,還將造成轉(zhuǎn)化爐中的熱量不能平穩(wěn)地帶走,在嚴(yán)重的情況下,可能還會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)化爐管中催化劑的表面積炭,從而導(dǎo)致催化劑失去活性,轉(zhuǎn)化爐爐管外壁的局部溫度過(guò)高,可能會(huì)在轉(zhuǎn)換管上造成斑點(diǎn),從而影響催化劑及爐管的使用壽。因此,在低負(fù)載生產(chǎn)條件下,可以提高水碳比來(lái)增加原料氣的總流量,從而使原料氣更均勻地分布在爐管中,進(jìn)而增加原料氣的流量和空速,有利于及時(shí)除熱。由此,可以有效地延長(zhǎng)催化劑和爐管的使用壽命。滿負(fù)載時(shí)水碳比的設(shè)計(jì)指數(shù)為3.50。當(dāng)負(fù)載低時(shí),水碳比可以相應(yīng)地增加。在40%的負(fù)載下,水碳比可以控制在4.50左右,從而可以有效地保護(hù)催化劑。在低負(fù)載狀態(tài)下,使用大的水碳比,轉(zhuǎn)化爐需要很大的蒸汽量,此時(shí)可以通過(guò)提高自產(chǎn)3.5MPa中壓過(guò)熱蒸汽,來(lái)增加蒸汽用量。這可能會(huì)導(dǎo)致能源消耗增加,但是可以提高轉(zhuǎn)化效率,從而使因水碳比不匹配以及轉(zhuǎn)化爐原料氣不均勻的情況得到有效的避免,防止催化劑積炭。
2.2 轉(zhuǎn)化爐優(yōu)化
轉(zhuǎn)化爐是整個(gè)天然氣制氫裝置的核心部位,調(diào)整好轉(zhuǎn)化爐的運(yùn)行狀態(tài)關(guān)系到整個(gè)制氫裝置的節(jié)能降耗和安全平穩(wěn)的長(zhǎng)期生產(chǎn)。目前轉(zhuǎn)化爐爐運(yùn)行良好,裝置轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行效率與加熱爐負(fù)荷有關(guān),負(fù)荷越高,爐膛氧含量和排煙溫度更容易控制在較低數(shù)值。
目前存在問(wèn)題:
①燃料氣氫氣組份含量(50%)高造成轉(zhuǎn)化爐火焰過(guò)長(zhǎng),使得平時(shí)對(duì)于火焰燃燒狀態(tài)不易控制,經(jīng)常需要調(diào)節(jié)才能保證火焰垂直燃燒;
②目前制氫裝置負(fù)荷有時(shí)變化比較大,不能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定在一個(gè)固定的處理量,這樣會(huì)造成轉(zhuǎn)化爐負(fù)荷會(huì)隨之波動(dòng),對(duì)于穩(wěn)定操作增加了很大難度;
③由于脫氫尾氣帶液非常嚴(yán)重,對(duì)PSA吸附劑等造成很不好的影響。
由于目前燃料氣組成中有50%左右的氫氣,使得燃料氣熱值偏低如果要提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度就會(huì)需要較大燃料氣量,燃料氣用量大使得火焰很長(zhǎng)極易造成火焰軟弱無(wú)力出現(xiàn)火焰撲爐管現(xiàn)象。
解決辦法:平時(shí)提降量幅度要小要慢,對(duì)于火焰要勤調(diào)節(jié),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整火焰燃燒狀態(tài);制氫轉(zhuǎn)化爐控制好爐膛氧含量(3-7%),控制排煙溫度不高于150℃,提高加熱爐效率;優(yōu)化操作,使熱量盡最大化利用;轉(zhuǎn)化氣蒸汽發(fā)生器盡可能多產(chǎn)蒸汽外送降低裝置能耗;盡可能多的引進(jìn)三部脫氫尾氣,PSA解析氣不排火炬,全部并入轉(zhuǎn)化爐充當(dāng)燃料,調(diào)節(jié)好轉(zhuǎn)化爐同時(shí)使用兩種燃料的燃燒狀況,提高轉(zhuǎn)化爐效率;針對(duì)脫氫尾氣帶液嚴(yán)重的問(wèn)題,要求外操人員加強(qiáng)對(duì)PSA入口分液罐、預(yù)處理器、1號(hào)線低點(diǎn)脫液,內(nèi)操緊盯產(chǎn)品氫質(zhì)量,盡量降低PSA的吸附時(shí)間,加輕吸附劑的解吸,為防止PSA脫氫尾氣帶液嚴(yán)重的問(wèn)題導(dǎo)致催化劑受損從而影響裝置長(zhǎng)期平穩(wěn)生產(chǎn),應(yīng)該在三部脫氫尾氣管線上增加一個(gè)脫液罐來(lái)避免帶液嚴(yán)重的問(wèn)題。
2.3 轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度
轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度也是烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫的一個(gè)重要影響因素。轉(zhuǎn)化反應(yīng)是強(qiáng)吸熱反應(yīng),升高反應(yīng)溫度有利于轉(zhuǎn)化率的提高,降低轉(zhuǎn)化氣中殘余甲烷含量。但反應(yīng)溫度高會(huì)縮短轉(zhuǎn)化爐爐管的使用壽命,還會(huì)加速轉(zhuǎn)化催化劑失活,因此生產(chǎn)中在滿足轉(zhuǎn)化氣質(zhì)量要求(殘余甲烷體積分?jǐn)?shù)3.5%~4.5%)的前提下,盡量采用較低的轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度??刂戚^低轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度的關(guān)鍵在于調(diào)整火嘴,使?fàn)t膛溫度及爐出口溫度均勻分布。制氫裝置轉(zhuǎn)化爐爐膛內(nèi)20支火嘴呈2排、每排10支分布。正常生產(chǎn)時(shí),轉(zhuǎn)化爐燃料采用管網(wǎng)高壓瓦斯和PSA系統(tǒng)副產(chǎn)的低壓解吸氣。因?yàn)榻馕鼩馐躊SA程序特性的影響,其壓力及組成均隨吸附時(shí)間t1,t2(分別為PSA運(yùn)行時(shí)的奇數(shù)與偶數(shù)步序)的交替呈現(xiàn)較大幅度的波動(dòng),所以導(dǎo)致轉(zhuǎn)化爐溫度難以控制。針對(duì)該裝置轉(zhuǎn)化爐火嘴多、分布分散、燃料氣組分復(fù)雜的情況,日常操作中通過(guò)優(yōu)化PSA操作,將解吸氣壓力控制指標(biāo)由0.01~0.03MPa減小至0.01~0.02MPa,同時(shí)將高壓瓦斯壓力控制指標(biāo)由0.12~0.15MPa減小至0.10~0.12MPa,從而達(dá)到火嘴全部投用。另外,對(duì)轉(zhuǎn)化爐爐膛橫面溫差和出口支路溫差進(jìn)行嚴(yán)格管控,將前者的控制指標(biāo)由不高于50℃減小至不高于30℃,后者的控制指標(biāo)由不高于20℃減小至不高于10℃,保證轉(zhuǎn)化爐內(nèi)溫度的均勻分布,盡量降低轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度。
2.4 配氫量的優(yōu)化操作
為使原料進(jìn)行有效的脫硫,有必要維持合適的氫氣對(duì)原料的比率。開(kāi)車時(shí)氫氣來(lái)自于界區(qū)外,正常生產(chǎn)則采用本裝置產(chǎn)品氫,以適當(dāng)?shù)牧魉賹錃庾⑷朐瞎芫€,維持理想的氫氣與原料的比率,原壓機(jī)出口配氫量以實(shí)際原料天然氣量為依據(jù),為原料天然氣量的2%~5%。在低負(fù)載生產(chǎn)的情況下,如果增加氫氣的量,則可以在一定程度上避免由于原料氣在轉(zhuǎn)化爐管中分布不均而引起的偏流,并且可以及時(shí)吸收轉(zhuǎn)化爐管中的熱量。因此,為了確保轉(zhuǎn)化爐管中不偏流,在低負(fù)載條件下應(yīng)采取增加氫分布的措施。
3 結(jié)語(yǔ)
對(duì)于這套制氫設(shè)備,在低負(fù)載狀態(tài)下最突出的問(wèn)題是轉(zhuǎn)化爐管中的介質(zhì)分布不均勻,并且形成了偏流,這將影響轉(zhuǎn)化爐管和轉(zhuǎn)化催化劑的壽命。在負(fù)載低運(yùn)行時(shí),應(yīng)采取提高轉(zhuǎn)化水碳比,調(diào)整轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度、火嘴,并加大配氫量等措施,可以提高轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)物質(zhì)流量以從爐管中去除多余的熱量。另外,還應(yīng)通過(guò)調(diào)整操作系數(shù),控制PSA解吸氣中的氫氣含量,提高產(chǎn)品氫氣的采收率。盡管這些措施可能會(huì)增加能源消耗,但它們可以充分保證轉(zhuǎn)化爐管和催化劑的長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行,生產(chǎn)的負(fù)載波動(dòng)也會(huì)隨之減小。
參考文獻(xiàn):
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