黃立群,賴仁滿
(福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建泉州 362800)
某公司70 萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置以直餾重石腦油、加氫裂化重石腦油以及乙烯裂解汽油為原料,生產(chǎn)對二甲苯和苯等芳烴產(chǎn)品,共包含有10 套聯(lián)系緊密的單元。聯(lián)合裝置有4 臺關(guān)鍵機(jī)組(表1),這些機(jī)組一旦異常停機(jī),都將造成裝置停工,經(jīng)濟(jì)損失巨大。因此,確保機(jī)組安穩(wěn)長滿優(yōu)運行對公司效益至關(guān)重要。
表1 芳烴聯(lián)合裝置關(guān)鍵機(jī)組清單
2017 年公司220 kV 總變壓器故障引發(fā)全廠各級電力系統(tǒng)晃電,芳烴裝置中K201、K202 和K701 均發(fā)生運行主油泵停泵輔助油泵自啟事件,其中K701 在主輔油泵切換過程中發(fā)生機(jī)組停車。機(jī)組停車迫使裝置停工,除了中斷PX 產(chǎn)品產(chǎn)出外,還影響到公司的氫氣平衡,給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失。為避免再次發(fā)生主輔油泵自動切換時造成機(jī)組停車,需要盡快找到故障原因并加以解決。
芳烴機(jī)組均包含驅(qū)動透平和工作離心壓縮機(jī),二者共用一套潤滑油系統(tǒng),油站除了給各軸瓦供潤滑油外,還給透平機(jī)組提供蒸汽調(diào)節(jié)閥用的控制油。潤滑油系統(tǒng)中設(shè)有互為備用的潤滑油泵,備用泵在潤滑油系統(tǒng)油壓低時可以自啟,從而保證潤滑油持續(xù)供應(yīng)。油泵出口設(shè)有壓力調(diào)節(jié)閥控制總管壓力,一般為1.0 MPa,潤滑油經(jīng)過互為備用的油冷器冷卻和油過濾器過濾后,油分為兩路,其中一路作為透平控制油,壓力控制在0.8~1.0 MPa;另一路經(jīng)過調(diào)節(jié)閥減壓至0.25~0.30 MPa,供至透平和壓縮機(jī)各軸瓦。潤滑油部分還設(shè)有高位罐,作為兩臺潤滑油泵停運后機(jī)組轉(zhuǎn)子惰走期間的軸瓦潤滑,避免軸瓦損壞。潤滑油和控制油均設(shè)有蓄能器,平時吸收油系統(tǒng)的脈動,在油泵自動切換等油壓大范圍降低時作為輔助動力源提供用油,確保各路油壓一定時間的穩(wěn)定[1]。K701 機(jī)組油路系統(tǒng)如圖1 所示。
1.2.1 事件記錄分析
從K701 跳機(jī)期間的SOE 來看,從主油泵停止運行開始計時,1 s 控制油壓力低至0.6 MPa,觸發(fā)啟動輔助油泵的條件,1.1 s 系統(tǒng)收到輔助油泵運行信號。而在輔油泵啟動后往系統(tǒng)補(bǔ)油充壓,但潤滑油系統(tǒng)壓力持續(xù)下降,2 s 時收到速關(guān)閥關(guān)閉信號,2.4 s 潤滑油壓力低于0.1 MPa(三取二)觸發(fā)低油壓聯(lián)鎖信號,K701 停機(jī)時間記錄如圖2 所示。
從兩個機(jī)組的SOE 來看,機(jī)組潤滑油壓力低報警、聯(lián)鎖自啟輔助油泵工作正常,輔助潤滑油泵正常啟動,在啟動過程中,并沒有控制信號去關(guān)閉速關(guān)閥,但速關(guān)閥卻實際關(guān)閉。此外,輔助油泵啟動正常后,潤滑油壓力仍然持續(xù)降低直至出發(fā)潤滑油壓力低低聯(lián)鎖信號。檢查油路中的控制油蓄能器和潤滑油蓄能器,壓力正常,排除蓄能器本身故障因素。
1.2.2 速關(guān)閥關(guān)閉原因分析
在速關(guān)閥工作狀態(tài)下,彈簧被壓縮在活塞內(nèi),活塞盤在速關(guān)油作用下緊貼活塞,確保速關(guān)油不泄漏而保持壓力。此時速關(guān)閥是否關(guān)閉,只與速關(guān)油壓力有關(guān),當(dāng)速關(guān)油壓力不足,速關(guān)油在活塞盤上的作用力<彈簧力時,活塞盤在彈簧力的作用下向左運動,活塞盤與活塞的接觸面打開,速關(guān)油快速通過接觸面從回油口泄壓回油箱,速關(guān)閥在彈簧力作用下快速關(guān)閉??刂葡到y(tǒng)聯(lián)鎖跳機(jī)切斷蒸汽就是通過電磁閥控制對速關(guān)油泄壓,使速關(guān)油壓在活塞盤上產(chǎn)生的壓力<彈簧力從而切斷蒸汽,速關(guān)閥油缸示意如圖3 所示。
在SOE 事件記錄中,速關(guān)閥關(guān)閉前控制系統(tǒng)未發(fā)出任何電磁閥動作信號,可以判斷速關(guān)閥關(guān)閉是由于控制油系統(tǒng)本身壓力不足所致。
1.2.3 切泵時油壓過低原因分析
主輔油泵切換時,主油泵停運,潤滑油總管壓力降低,總管壓控閥關(guān)閉回油,??偣軌毫?。壓力持續(xù)下降,低于0.6 MPa 時觸發(fā)輔助油泵自啟功能,輔助油泵啟動后,開始向系統(tǒng)供油,直至壓力回到正常。油泵切換時油壓的降低通過蓄能器的補(bǔ)油來維持油壓,直至輔助油泵正常補(bǔ)油。合格的潤滑油系統(tǒng)可以保證速關(guān)閥的控制油壓力高于彈簧力而不關(guān)閉,潤滑油壓力不觸發(fā)低低聯(lián)鎖。
圖1 K701 機(jī)組油路系統(tǒng)
圖2 K701 停機(jī)時間記錄
圖3 速關(guān)閥油缸示意(工作狀態(tài))
機(jī)組油壓在切換時不足,可能有3 個原因。①蓄能器失效,如皮瓤無壓力或破損;②蓄能器容量不足,維持油壓的時間達(dá)不到設(shè)計要求;③油泵流量不足,補(bǔ)油不及時。機(jī)組的潤滑油系統(tǒng)在設(shè)計就進(jìn)行了核算,但實際情況還是有少數(shù)機(jī)組會發(fā)生主輔油泵切換時油壓不足的問題,主要有5 種因素造成這種偏差。
(1)軸瓦進(jìn)油孔加工尺寸偏差??讖郊庸て?,同等條件下油通量就大。
(2)軸瓦間隙偏差。軸瓦間隙標(biāo)準(zhǔn)是一個范圍,不同的軸瓦間隙值是不一樣的,有可能偏下限,也有可能偏上限。如果間隙偏上限,同等條件下用油量更大。
(3)軸瓦進(jìn)油壓力控制偏差,軸瓦進(jìn)油壓力廠家建議按0.1~0.15 MPa 控制。如果壓力調(diào)高,相應(yīng)的就增加用油量。
(4)油溫的影響。油溫越高,黏度越低,在流過相同的孔徑時阻力更小,相應(yīng)的也會增加用油量。
(5)轉(zhuǎn)速的影響。對于同一個轉(zhuǎn)子,對比靜態(tài)下,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動起來時會在軸瓦上形成的油膜,有一定的吸力,也會增加用油量。
由于上述原因的存在,各軸瓦的實際用油量與設(shè)計用油量存在偏差,絕大部分情況下這種偏差都在油站用油量設(shè)計時的安全系數(shù)范圍內(nèi),少數(shù)機(jī)組存在用油緊張,導(dǎo)致機(jī)組在工作狀態(tài)下主輔油泵切換時機(jī)組跳車[2-4]。由于測試時的機(jī)組條件與機(jī)組正常運行時的條件不同,這種用油緊張在測試時無法發(fā)現(xiàn),在轉(zhuǎn)子正常運行時又不會再進(jìn)行測試,這就為后續(xù)的跳車埋下隱患。機(jī)組測試時的條件與正常運行時的條件,主要存在以下不同:一是潤滑油溫度,測試時溫度較低,一般35~40 ℃,正常運轉(zhuǎn)時系統(tǒng)油溫更高,接近60 ℃;二是轉(zhuǎn)子的狀態(tài),測試時轉(zhuǎn)子是靜止的,正常運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子在高速旋轉(zhuǎn)。
針對潤滑油管路油壓不足問題,在排除蓄能器本身故障因素外,有2 種方法可以采用。①重新核算蓄能器容量,根據(jù)核算情況增加蓄能器;②增加潤滑油泵的流量。采用哪種措施,要根據(jù)不同機(jī)組的具體情況來具體選擇。不少機(jī)組也存在主輔油泵切換時觸發(fā)潤滑油低低聯(lián)鎖,通過增加蓄能器來解決[2-4],個別機(jī)組蓄能器需在原先2 個的基礎(chǔ)上再增加8 個[2]。
通過分析K201、K202、K501 和K701 四臺機(jī)組正常運行后的油路圖,發(fā)現(xiàn)K202 的潤滑油總管壓力壓控閥開度44.5%,K501 潤滑油總管壓力壓控閥開度51%,而K701 的潤滑油總管壓力壓控閥開度僅有3%。潤滑油總管壓力壓控閥開度的大小,規(guī)范上沒有明確要達(dá)到多少,但這個參數(shù)可以從側(cè)面反應(yīng)油泵流量的富裕量。油泵富裕量大,說明輔助油泵啟動后往系統(tǒng)補(bǔ)油能力大,可以快速將系統(tǒng)壓力補(bǔ)充。油泵富裕量小,輔泵啟動后往系統(tǒng)充壓時間會更長,導(dǎo)致系統(tǒng)抗干擾能力降低。因此,可以通過潤滑油總管壓力調(diào)節(jié)閥開度這個參數(shù)來判斷機(jī)組用油量是否存在緊張問題。
綜合考慮,采用增加潤滑油泵流量的措施。在不更換現(xiàn)有電纜的前提下提高電機(jī)功率來提高油泵流量。為節(jié)約成本,改造僅采購兩臺泵頭組件,利舊2 臺37 kW 電機(jī)。K701 的潤滑油泵改造前后油泵參數(shù)見表2。
表2 潤滑油泵改造前后參數(shù)
反思主輔油泵切換測試方法,發(fā)現(xiàn)之前在做主輔油泵切換測試時,是在速關(guān)閥關(guān)閉狀態(tài)下進(jìn)行的,忽視了主輔油泵切換時對速關(guān)閥的影響。這種測試方法無法檢測到油壓降低是否會直接關(guān)閉速關(guān)閥。對于控制油和潤滑油共用一個油站的機(jī)組,在進(jìn)行潤滑油泵切換測試時,應(yīng)該把速關(guān)閥開啟,通過強(qiáng)制關(guān)閉運行油泵,測試輔油泵是否及時自啟、是否會導(dǎo)致速關(guān)閥關(guān)閉以及是否會觸發(fā)潤滑油壓低低聯(lián)鎖。
利用2018 年裝置停工大檢修的機(jī)會,將K701 的油泵進(jìn)行擴(kuò)容改造。改造后,K701 潤滑油總管壓控閥開度由3%提高到35%(圖1)。在速關(guān)閥開啟狀態(tài)下進(jìn)行主輔油泵切換測試,測試表明,油泵切換時油路總管油壓最低值由0.15 MPa 提高到0.35 MPa,潤滑油管路油壓最低由0.07 MPa 提高到0.14 MPa,速關(guān)閥沒有關(guān)閉,未觸發(fā)潤滑油壓力低低聯(lián)鎖,改造效果非常好。
(1)通過詳細(xì)分析機(jī)組跳車的事件記錄,找到機(jī)組跳車的原因是潤滑油系統(tǒng)在主輔油泵切換過程中油量不足。結(jié)合現(xiàn)有工況,采用提高油泵流量的方法解決油路缺陷。
(2)對于透平-壓縮機(jī)機(jī)組而言,潤滑油系統(tǒng)中潤滑油總管壓力調(diào)節(jié)閥開度可以作為機(jī)組油泵流量是否足夠富裕的參考,該閥開度在25%以上比較可靠。
(3)對于透平-壓縮機(jī)機(jī)組而言,主輔油泵切換測試時應(yīng)該將透平速關(guān)閥開啟,以便測試油泵切換不會導(dǎo)致速關(guān)閥直接關(guān)閉。