姜 超
(渤海石油裝備制造有限公司遼河熱采機械制造分公司,遼寧盤錦 124000)
相關檢測人員應嚴格控制高壓井口閥門的總體質量,重視設備的細節(jié),在設備入庫前對閥門進行系統(tǒng)檢測,其中靜水壓試驗是必不可少的一環(huán),其主要是對閥門進行密封檢測以及強度檢測。高壓井口閥門是管道運輸過程中的控制環(huán)節(jié),對管道中的泥漿、腐蝕物質、油品等流體物質的運輸過程中起節(jié)流、分流等作用。井口閥門的總體工作性能可以影響到管道運輸?shù)陌踩院头€(wěn)定性,在實際運輸過程中,一旦閥門在運行過程中發(fā)生問題,會導致鉆井工作發(fā)生異常,更為嚴重的會對工作人員造成人身威脅,影響整體運行工作的安全性,進而對企業(yè)造成不可預估的負面影響。以下立足于生產(chǎn)運輸?shù)膶嶋H要求,對高壓井口閥門工作過程中可能出現(xiàn)的問題進行具體分析,提出應對措施,進而提升閥門的綜合運用質量。
高壓井口閥門的結構較為復雜,由止回閥、節(jié)流閥和井口閘閥為主要結構框架,其中以井口閘閥的數(shù)量最多。井口閘閥的規(guī)格可細分為平板閘閥和楔形閘閥兩類,平板閘閥又可細化為明桿平板閥和暗桿平板閥兩種。高壓井口閥門主要的構成部件為軸承座、閥板、閥體、閥蓋、閥座等。
對230 個高壓井口閥門進行批次檢驗,經(jīng)過首次壓力檢測合格數(shù)為190 個,不合格為40 個,合格率約為82%。技術人員對剩余40 個閥門進行二次壓力檢測,合格為30 個。檢測人員對不合格的閥門進行了系統(tǒng)分析,再通過靜水壓強度試驗發(fā)現(xiàn)閥門泄漏的有23 個,占比約為58%。隨后進行密封試驗,實驗結果為不合格閥門為17 個,占比約為43%。相關技術人員根據(jù)檢測標準對批次閥門進行檢測,通過三次檢測進行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析與整合,從而綜合判定閥門的質量,在檢測過程中發(fā)現(xiàn)高壓井口閥門出現(xiàn)的具體問題。
(1)注脂孔發(fā)生泄漏。在閥門的安裝過程中,技術人員未將注脂閥安裝緊密,導致在強度試驗的過程中,液體沿著螺紋向外滲透,進而導致注脂閥泄漏現(xiàn)象的發(fā)生;少部分的閥門是由于注脂閥內(nèi)的鋼珠受到壓力,無法反彈回原位,導致閥門內(nèi)部位置有缺陷,密閉不嚴,進而導致液體可以從縫隙中流出。實驗人員對缺陷部分進行修復,將問題鋼珠進行調(diào)換,經(jīng)過二次實驗發(fā)現(xiàn)不再有泄漏現(xiàn)象。
(2)井口閥門閥蓋泄漏。在試驗過程中,檢測人員對井口閥門的閥蓋進行詳細檢測,發(fā)現(xiàn)閥蓋泄漏出現(xiàn)的具體原因是井口閥門閥蓋的螺栓預緊力相對較小,導致在強度試驗的過程中閥蓋出現(xiàn)膨脹現(xiàn)象,流體從閥桿的密封處泄漏。技術人員將預緊力增大,進行二次試驗,試驗結果顯示在預緊力增強之后,閥蓋沒有出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。另一主要泄漏原因是閥蓋墊環(huán)密封面密封處存在劃痕,在強度試驗的過程中閥蓋無法進行完全密封,密封強度相對較弱,導致漏水現(xiàn)象的發(fā)生。試驗人員根據(jù)此種現(xiàn)象對閥蓋密封表面進行了更換,二次實驗結果發(fā)現(xiàn)不再有漏水現(xiàn)象。
(3)復合密封圈泄漏。復合密封圈的材質主要為橡膠,起連接作用。在壓強試驗過程中,若密封圈上方的壓蓋沒有壓緊,容易導致密封不嚴,發(fā)生泄漏;部分情況是由于密封圈有損傷,液體從損傷部位流出。在進行壓強試驗后,檢測人員將受損的密封圈進行調(diào)換,經(jīng)過二次試驗,發(fā)現(xiàn)不再有泄漏現(xiàn)象。
(1)閥座密封面有劃痕及O 形密封圈損壞。在檢測過程中,密封面出現(xiàn)壓降超標的主要原因分為兩種:①閥座的密封表面有損傷,在進行密封試驗的過程中,表面損傷導致壓降超標;②橡膠密封圈的質量出現(xiàn)問題,橡膠密封圈主要的作用是連接閥座與閥體,一旦密封圈出現(xiàn)損壞,就會影響閥座與閥體的緊密度,進而影響總體質量,使壓強檢驗的過程中,閥門出現(xiàn)壓降超標現(xiàn)象。
(2)閘板缺陷引起的壓降超標。閘板缺陷引起的壓降超標主要有兩種類型:①閘板表面有較為嚴重的劃痕,在安裝過程中,由于操作人員失誤而造成密封面劃損,或者由于保存不當而造成閘板密封面有缺口,在試驗過程中均會引起壓降超標,使閥門不合格;②閘板密封面在加工過程中,由于數(shù)據(jù)不準確、加工精度不夠,會使密封面的表面不夠光潔,出現(xiàn)波紋狀的缺陷,導致在實驗過程中壓降超標,質量不合格(圖1)。
(3)波簧強度不夠。在進行密封的過程中,波簧利用其彈力作用使浮動閘板與閘座之間緊密貼合,縮小閘板與閘座之間的縫隙,起到較好的密封作用。如果波簧的質量較差,強度不夠,在壓強試驗的過程中容易導致變形,不能及時復位,無法使閘板與閘座之間緊密貼合,使其密封效果不良好,導致實驗不合格。
圖1 密封面缺陷
(4)加工誤差較大。加工閥門內(nèi)部的過程中,相關數(shù)據(jù)不準確,造成加工尺寸誤差較大,閘板安裝時造成二者間距過大,無法使閘板與閘座緊密結合。因此,在進行密封試驗的過程中,二者不能起到良好的密封效果,導致質量不合格。加工尺寸過大或者過小,都直接影響到閥門的總體質量和閥門的總體密封性。
在閥門的生產(chǎn)過程中,部分閥門的閘板與閥座的生產(chǎn)標準和具體要求各不相同,檢測人員應根據(jù)嚴格的質量標準進行系統(tǒng)檢測,制定針對性檢測方案。閘板與閥座的材質均為不銹鋼,在檢測過程中,檢測人員對不銹鋼和其他材質進行綜合分析,適當提高不銹鋼的耐腐蝕能力。
強度試驗中的具體問題可歸納為三類,即復合密封圈泄漏、井口閥門閥蓋泄漏和注脂孔發(fā)生泄漏。對這三種泄漏現(xiàn)象進行逐一細致分析,提出了相應的解決措施。
(1)復合密封圈泄漏的主要原因。密封圈的表面發(fā)生損傷或在制作過程中密封圈的壓蓋并未壓緊實,針對這兩種現(xiàn)象,需進行技術把控,在生產(chǎn)過程中對密封圈進行保護和二次檢查,確保密封圈在生產(chǎn)過程中不受損傷,表面完整光滑。在生產(chǎn)檢測過程中,操作人員需對壓蓋進行二次檢測,防止出現(xiàn)密封不牢的現(xiàn)象。
(2)井口閥門閥蓋泄漏的主要原因。螺栓預緊力相對較小,在遇到高強度壓力時,容易在密封處產(chǎn)生泄漏;或密封面存在劃痕,密封強度相對較小,在高強度的試驗過程中容易發(fā)生泄漏現(xiàn)象。針對這兩種問題,應注重生產(chǎn)檢測過程中的規(guī)范性、嚴謹性,合理把控螺栓預緊力,并合理調(diào)試。在閥門使用前,仔細檢查密封面的密封處是否存在破損或劃痕,確保密封面完好。
(3)螺紋和鋼珠處泄漏的主要原因。操作工人安裝不緊密使得液體沿螺紋向外滲透,其中少部分閥門泄漏是由于鋼珠的質量問題,使閥門內(nèi)部出現(xiàn)縫隙,進而有液體流出。針對這兩種現(xiàn)象,相關操作人員在實際的安裝過程中,注重安裝的緊密性,保證高質量,確保閥門安裝符合標準。且在使用鋼珠時,應對鋼珠的質量進行嚴格把控,在多次試驗后,選用高質量的鋼珠,盡量避免由于壓強過大造成鋼珠無法復位的現(xiàn)象發(fā)生。
相關技術人員應嚴格把控自身的操作規(guī)范性,按照國家標準制定相應的規(guī)范,確保零部件的質量。在組裝零部件的過程中,合理把控技術精密度,按照操作要求一步一步精確操作,保障數(shù)據(jù)準確、流程正確,以提高加工的精度和自身工作的效率,進而保障閥門安裝符合規(guī)定。在審核原材料的過程中,相關檢測人員應秉持高標準、高要求,對零部件進行多次檢測,確保零部件的質量,為今后的安裝工作打下基礎。在零部件的安裝過程中,相關操作人員不應僅依照自身的工作經(jīng)驗,而是按照準確的工作數(shù)據(jù)來進行零部件的安裝,把控安裝力度,控制閥門的總體質量。
對高壓井口閥門在靜水壓試驗中出現(xiàn)的常見問題進行細致準確的分析,將相應的問題一一羅列,提出了針對性的解決措施,希望能給相關技術人員以借鑒。相應的實驗表明,其出現(xiàn)問題的主要原因是材料問題、實際操作問題和檢測問題。因此,在實際的操作檢驗過程中,相關人員應秉持負責任、嚴謹?shù)膽B(tài)度,合理把控生產(chǎn)過程和檢測項目,確保閥門的整體質量。