陳立峰,趙云斐
(包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤礦業(yè)分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014000)
包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤礦業(yè)分公司擁有多臺830E-AC自卸卡車。已經(jīng)運行近十年,時長發(fā)生液壓泵供壓不足、液壓油溫高、流量放大器損壞、舉升不在浮動位、制動不緩解導(dǎo)致制動盤嚴(yán)重發(fā)熱,輪馬達轉(zhuǎn)子軸斷裂等故障。以上故障的產(chǎn)生多是由液壓系統(tǒng)單一部件或閥體出現(xiàn)問題或多個故障相伴產(chǎn)生。我們希望在充分了解礦車液壓系統(tǒng)原理的基礎(chǔ)上找到問題點,及時處理解決。減少運礦車液壓故障率。
運礦車轉(zhuǎn)向、制動部分液壓原理如下圖。液壓系統(tǒng)由舉升、轉(zhuǎn)向、制動控制系統(tǒng)組成。它們共用1個液壓油箱,轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)共用1柱塞泵(輸出為246L/min,發(fā)動機在1900rpm時壓力3500psi)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及制動系統(tǒng)供油。雙聯(lián)齒輪泵輸出為851L/min,發(fā)動機在1900rpm壓力為2500psi)向舉升系統(tǒng)供油[1]。
當(dāng)?shù)V車柴油發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,帶動主發(fā)電機轉(zhuǎn)動,通過主發(fā)電機聯(lián)軸器帶動雙聯(lián)齒輪泵,柱塞泵(含卸荷閥,卸荷周期90s,缷荷壓力為3500psi),液壓油通過過濾器(過濾精度8μm)、排氣歧管、壓力傳感器、儲能器、溢流閥、到達轉(zhuǎn)向器(中閉式擺線轉(zhuǎn)向閥,額定工作壓力為2300psi),由轉(zhuǎn)向器泵出油流,流量放大器閥,雙向卸載閥進入轉(zhuǎn)向油缸,完成轉(zhuǎn)向。另一路通過雙聯(lián)齒輪泵,經(jīng)過舉升先導(dǎo)閥控制舉升分配閥實現(xiàn)箱斗舉升和浮動等功能[2]。
當(dāng)箱斗舉升或下降時,雙聯(lián)齒輪泵泵出的液壓油,經(jīng)流量控制閥,在舉升分配閥內(nèi)由通過舉升先導(dǎo)閥的控制油流控制舉升缸的升降。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由柱塞泵、排氣歧管閥,轉(zhuǎn)向安全閥,雙向卸荷緩沖閥、流量放大器、蓄能器、轉(zhuǎn)向閥。司機操縱轉(zhuǎn)向閥油流經(jīng)過流量放大器進入左右轉(zhuǎn)向油缸,使左右車輪轉(zhuǎn)向。
當(dāng)液壓油通過排氣歧管閥,即被分成轉(zhuǎn)向和制動兩條油路,制動油流從排氣歧管閥,直接供向先導(dǎo)控制閥,前后制動儲能器和一個制動供油儲能器和制動踏板閥(由雙路制動閥、電磁閥、等組成的組合閥)。
(1)830E運礦車液壓系統(tǒng)發(fā)熱是常見故障,這種故障是日積月累形成的。操作不當(dāng),油路堵塞或油液污染是引起系統(tǒng)液壓件損壞并導(dǎo)致液壓系統(tǒng)發(fā)熱的主要因素。
(2)油路污染。70%以上是與液壓油系統(tǒng)受污染有關(guān),因此液壓油污染,是液壓設(shè)備維護保養(yǎng)管理工作的重要環(huán)節(jié),液壓油系統(tǒng)的污染情況一般由于裝配時造成的系統(tǒng)污染。在車輛裝配中,留在液壓系統(tǒng)里的鐵屑、破布、塵土、塑料雜質(zhì)、木屑等,使泵,閥體,負(fù)載等壽命縮短,快速報廢;維護保養(yǎng)時進入液壓系統(tǒng)的污染物;液壓系統(tǒng)本身產(chǎn)生的系統(tǒng)污染。液壓油管管長期不更換,導(dǎo)致橡膠管老化脫落,再加之金屬的磨料磨損,使溢流閥,優(yōu)先閥,減壓閥閥芯,常常失效[3]。
(3)液壓系統(tǒng)的設(shè)計以及制造工藝都會影響到液壓系統(tǒng)的密封狀況,導(dǎo)致液壓油泄露的如,液壓缸的質(zhì)量太差,運行過程中出現(xiàn)裂縫或破碎等問題導(dǎo)致液壓油泄露;密封性能差;閥門乳化液的質(zhì)量不達標(biāo)[4]。
綜上所述,液壓系統(tǒng)故障,一方面有液壓系統(tǒng)的設(shè)計和制造原因,以及運礦車工作環(huán)境惡劣,塵土大,經(jīng)過長時間運行后,閥體磨料磨損產(chǎn)生高溫液壓件油膜破壞,而導(dǎo)致閥芯和閥體表面硬性接觸,使液壓系統(tǒng)發(fā)熱;另一方面,液壓油質(zhì)量和標(biāo)號問題,液壓油的粘度下降,泵及閥內(nèi)泄大,導(dǎo)致油壓不夠,喪失功能[5]。加之維護保養(yǎng)的不及時,不準(zhǔn)確,最終大致運礦車液壓系統(tǒng)惡性循環(huán),故障率高居不下。
(1)轉(zhuǎn)向和制動泵(斜盤式變量柱塞泵)活塞磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄大,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力低,高壓上不去,以及系統(tǒng)高溫發(fā)熱。
(2)柱塞泵內(nèi)的卸荷閥ACC反饋口不工作,壓力升降周期短嚴(yán)重小于90s,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力低并發(fā)熱。
(3)舉升分配閥在低怠速下,不在浮動位置,導(dǎo)致液壓泵的背壓高,致使系統(tǒng)發(fā)熱。
(4)流量放大器內(nèi)部溢流閥閥芯損壞。導(dǎo)致雙向卸荷閥不工作,致使轉(zhuǎn)向油缸壓力大。
(5)舉升缸內(nèi)泄大,導(dǎo)致舉升過慢或舉升不起,致使舉升系統(tǒng)壓力低故障。
(6)轉(zhuǎn)向儲能器壓力不足或內(nèi)泄漏,卸荷周期短,易產(chǎn)生系統(tǒng)發(fā)熱及壓力損失。
(7)停車制動(或工作制動)電磁閥閥芯犯卡,雙路制動閥堵塞或彈簧預(yù)緊力不足致使制動不緩解,從而損壞輪馬達軸或致使制動卡鉗磨損嚴(yán)重。
(8)控制舉升分配閥閥芯動作油缸的舉升減壓閥閥芯犯卡,舉升減壓閥閥芯不動使致舉升不起。
(1)2018年6月,52#車發(fā)生制動不緩解,經(jīng)檢查后,由于雙路制動閥內(nèi)彈簧卡塞,導(dǎo)致壓力油泄壓時,彈簧不回位。
圖1 液壓系統(tǒng)工作原理示意圖
(2)2019年7月,48#運礦車制動系統(tǒng)低壓壓力開關(guān)報警,制動壓力低,更換柱塞泵后,故障并沒有消除,系統(tǒng)檢查后,發(fā)現(xiàn)排氣歧管閥同享制動油路堵塞,進油壓力明顯降低,泵的負(fù)荷過大。更換新的排氣歧管閥后,故障排除。
(3)2019年7月,44#車出現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)低壓報警,卸荷周期明顯變小,更換了柱塞泵上的卸荷閥,故障并沒有消除。經(jīng)檢查轉(zhuǎn)向儲能器密封損壞,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向壓力低,我們更換了儲能器后,系統(tǒng)正常。
從我國采礦行業(yè)發(fā)展的實際狀況來看,液壓系統(tǒng)故障狀況時常發(fā)生,從830E重型運礦自卸車液壓系統(tǒng)故障處理看,要迅速定位并排除液壓系統(tǒng)故障,不僅需要要熟練掌握830E運礦車液壓系統(tǒng)工作原理,還要有專業(yè)的工具,熟練的維修經(jīng)驗和對車況的維修史跟蹤才能準(zhǔn)確判斷,快速處理。如果做不到理論與實踐的有機結(jié)合,我們就成了換件工,不管什么原因,只要換新配件,大部分都能修好,導(dǎo)致車修好了還不知道那壞了的尷尬境地。如此維修人員積累不了維修經(jīng)驗,維修費用增高,車輛效率也不可能充分發(fā)揮。