萬 華,徐碧川,謝國強(qiáng),張 競
(國網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學(xué)研究院,江西南昌330096)
保證供電可靠性是電力系統(tǒng)運(yùn)行中的一項極為重要的任務(wù)。中斷用戶供電,會導(dǎo)致生產(chǎn)停頓,生活混亂,甚至危及人身和設(shè)備的安全,給國民經(jīng)濟(jì)造成極大損失。電力系統(tǒng)運(yùn)行的首要任務(wù)是滿足用戶對供電可靠性的要求。變電站是聯(lián)系發(fā)電廠和用戶的中間環(huán)節(jié),起著變換和分配電能的作用,主要包括變壓器、開關(guān)設(shè)備、建筑物以及電力系統(tǒng)安全和控制所需要的設(shè)施,是電力系統(tǒng)的重要組成部分,變電站全停將會嚴(yán)重影響電力系統(tǒng)供電可靠性[1-2]。
江西電網(wǎng)目前共有800多座35kV變電站,在運(yùn)行過程中,頻繁發(fā)生外部故障導(dǎo)致變電站全停的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響供電可靠性。為了減少省內(nèi)35kV變電站全停次數(shù),提高35kV變電站供電可靠性,本文針對省內(nèi)35 kV變電站全停案例,分析導(dǎo)致35kV變電站全停的原因。梳理了省內(nèi)35kV變電站存在的問題,并從系統(tǒng)網(wǎng)架完善、設(shè)備改造以及運(yùn)維檢修等方面提出針對性措施,為供電公司對35kV變電站分類改造提供依據(jù)。
根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》,變電站全停指該變電站各級電壓母線轉(zhuǎn)供負(fù)荷(不包括站用變)均降到零。對于35kV變電站全停,是指35kV母線和10kV母線轉(zhuǎn)供負(fù)荷降為零。本文依據(jù)該規(guī)程的定義確定變電站全停事件。
2016年至2019年,經(jīng)不完全統(tǒng)計,江西公司發(fā)生35kV變電站全停事件554起。按照故障原因分類,其中35kV線路故障494次,占比89.17%,10kV線路故障越級跳閘19次,占比3.43%,站內(nèi)一次設(shè)備故障18次,占比3.25%,站內(nèi)異物短路11次,占比1.99%,保護(hù)誤動9次,占比1.62%,其他原因3次,占比0.54%。具體情況如圖1所示。
圖1 變電站全停原因分類
494起35kV線路故障中,雷擊395次,占比79.96%,電纜終端故障41起,占比8.30%,外破20次,占比4.05%,樹障8次,占比1.62%,山火6次,占比1.21%,其他原因24次,占比4.86%。具體情況如圖2所示。
圖2 35kV線路故障原因分類
根據(jù)全省近3年35kV變電站全停事件統(tǒng)計,可以發(fā)現(xiàn)35kV線路跳閘是導(dǎo)致35kV變電站全停的主要原因,占比接近90%。另外,統(tǒng)計35kV線路跳閘原因,雷擊跳閘的占比最大,占比接近80%。
根據(jù)第3章中江西電網(wǎng)35kV變電站典型接線,35 kV單線的情況下,變電站只有一個電源點(diǎn),若該條電源線發(fā)生故障跳閘,將導(dǎo)致變電站全停,嚴(yán)重影響供電可靠性。同理若變電站只有1臺主變,當(dāng)主變間隔發(fā)生故障跳閘,也會影響整個35kV變電站供電。目前,江西電網(wǎng)35kV單線變電站281座,占比32.60%。單變變電站206座,占比23.90%。單線且單變的變電站114座,占比13.23%。這些變電站在運(yùn)行中供電可靠性低,由于線路或站內(nèi)設(shè)備故障頻繁導(dǎo)致變電站全停。
在35kV配電網(wǎng)中,經(jīng)常有幾座35kV變電站串接在1條35kV線路上。變電站串接時,35kV線路跳閘將導(dǎo)致35kV變電站全站失壓同時影響后端串電源變電站供電穩(wěn)定性,直接造成停電范圍擴(kuò)大。
省內(nèi)35kV變電站10kV母線的接線方式有單母線接線、單母線經(jīng)隔離開關(guān)分段接線以及單母線經(jīng)斷路器分段接線。對于10kV單母線接線以及單母線經(jīng)隔離開關(guān)分段接線,當(dāng)10kV母線發(fā)生故障時,不能通過分段斷路器隔離故障,會導(dǎo)致整條10kV母線停電,嚴(yán)重的可能導(dǎo)致故障擴(kuò)大致使變電站全停。目前,省內(nèi)35kV變電站中非單變變電站656座,其中10kV未分段的有220座,占比33.54%。
35kV變電站一般為終端站,兩條35kV進(jìn)線,為防止電磁環(huán)網(wǎng),一條線路主供,另一線路熱備用。主供線路正常運(yùn)行時帶全站負(fù)荷。當(dāng)工作線路因故障跳閘造成母線失去電壓時,備自投裝置動作將備用線路自動投入,恢復(fù)供電,不會導(dǎo)致全站失壓。而線路無備自投裝置需通過調(diào)度指令切換至備用線路,會短時導(dǎo)致全站失壓。目前,省內(nèi)有581座非單線變電站,其中453座變電站35kV線路無備自投,占比77.97%。部分變電站未安裝線路PT,不具備備自投動作條件,部分變電站具備條件但未安裝備自投裝置。由于無備自投裝置,導(dǎo)致變電站35kV雖然有2條出線,但是在運(yùn)行過程中主供線路發(fā)生故障跳閘時不能自動切換到備用線路,需要人工切換,引起變電站短時全停[3-4]。
根據(jù)省內(nèi)35kV變電站全停事件統(tǒng)計,江西電網(wǎng)35kV線路跳閘原因中,雷擊跳閘的占比最大,接近80%。當(dāng)35kV線路發(fā)生雷擊等瞬時故障時,若線路安裝重合閘,重合閘動作可以恢復(fù)35kV線路供電,避免變電站全停。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),江西公司共有192座35kV變電站未投入線路重合閘,導(dǎo)致35kV線路雷擊跳閘率居高不下,直接影響35kV變電站供電可靠性。部分變電站保護(hù)裝置無重合閘功能,部分35kV線路未安裝線路PT,導(dǎo)致線路重合閘不能正常運(yùn)行。
省內(nèi)部分35kV線路保護(hù)有重合閘功能,由于變電站有分布式電源接入,由于擔(dān)心非同期合閘對分布式電源產(chǎn)生沖擊,運(yùn)行中未投入線路重合閘。傳統(tǒng)配電網(wǎng)的繼電保護(hù),都是以單側(cè)電源的配電網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)計,其潮流從電源到用戶都是單向流動,系統(tǒng)保護(hù)的設(shè)計通常在變電站線路側(cè)安裝三段式電流保護(hù),主饋線上裝設(shè)自動重合閘裝置,保證在饋線發(fā)生瞬時性故障時,快速回復(fù)供電,提高系統(tǒng)供電可靠性。然而隨著分布式電源在配電網(wǎng)的大量并入,致使原有的單電源放射狀網(wǎng)絡(luò)變?yōu)橐粋€遍布電源和負(fù)荷的網(wǎng)絡(luò)。分布式電源接入配電網(wǎng)后,若故障出現(xiàn)在系統(tǒng)電源和分布式發(fā)電之間的線路上,此時若分布式電源仍然并列于配電網(wǎng),則有可能在自動重合閘動作時造成非周期重合閘,會對配電網(wǎng)和分布式電源產(chǎn)生沖擊和破壞。
35kV變電站全停中90%是由線路故障引起,主要故障類型包括雷擊跳閘、外破、樹障、電纜終端頭故障。
除了35kV線路故障外,變電站站內(nèi)一次設(shè)備故障是導(dǎo)致變電站全停的主要原因,35kV變電站內(nèi)一次設(shè)備存在的主要問題包括:老舊設(shè)備、內(nèi)置CT斷路器、GG1A型開關(guān)柜等。
1)對于省內(nèi)281座單線、206座單變35kV變電站,若預(yù)留了線路或主變間隔,應(yīng)盡快擴(kuò)建35kV線路或主變,防止因單線或單變停運(yùn)導(dǎo)致整個變電站全停。
2)增加110kV電源點(diǎn),避免35kV變電站串供,防止1條35kV線路跳閘引起多座變電站停運(yùn)。
3)對于10kV母線未分段變電站,具備條件的應(yīng)在10kV母線加裝分段開關(guān),或?qū)?0kV開關(guān)進(jìn)行整體改造。同時完善主變低后備保護(hù)跳閘邏輯,防止因10kV線路保護(hù)拒動或10kV開關(guān)拒動導(dǎo)致變電站兩臺主變同跳。
1)對于35kV架空或混合線路應(yīng)投入重合閘功能,不具備條件的應(yīng)進(jìn)行改造,包括加裝線路PT,更換保護(hù)裝置等。
2)對于大容量分布式電源接入的35kV變電站,重合閘裝置可采用檢無壓重合或者延長重合時間。防止重合閘動作造成非同期沖擊,不具備條件的應(yīng)對重合閘裝置進(jìn)行改造。
3)省內(nèi)共有453座35kV變電站有2條及以上35kV出線且未安裝線路備自投,要求盡快安裝線路備自投裝置,不具備條件的應(yīng)進(jìn)行改造,包括加裝線路PT等。
4)線路重合閘及備自投應(yīng)按照要求相互配合,線路備自投動作時間應(yīng)大于線路保護(hù)各邏輯動作時間之和,以避免備自投裝置出現(xiàn)誤動或拒動的情況時,導(dǎo)致發(fā)生更加嚴(yán)重的電網(wǎng)事故。
1)采用內(nèi)置CT的斷路器應(yīng)更換為外置CT型式或罐式斷路器。
2)同類故障多、整體狀況差,防污等級不滿足要求,機(jī)構(gòu)與本體不匹配的老舊隔離開關(guān)逐步安排更新改造。對于不符合完善化要求但運(yùn)行狀態(tài)尚可的老舊隔離開關(guān)進(jìn)行完善化改造。
3)老舊GG1A型開關(guān)柜應(yīng)逐步更換。
4)開展35kV線路差異化防雷改造,結(jié)合運(yùn)行經(jīng)驗和雷區(qū)分布圖制定差異化防雷計劃。梳理雷擊頻繁線路并制定切實有效的治理方案。通過完善線路架空地線、降接地電阻、加裝避雷器、更換低零值絕緣子、增加絕緣子片數(shù)等運(yùn)維手段,提升線路防雷能力降低線路跳閘率。
1)江西省接近90%的35kV變電站全停事件是由35kV線路跳閘引起的。接近80%的35kV線路跳閘故障是由雷擊引起的。
2)應(yīng)完善35kV變電站網(wǎng)架結(jié)構(gòu),加強(qiáng)自動化裝置改造,配合一次設(shè)備運(yùn)維檢修,減少35kV變電站全停。