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    加藥制度對(duì)煤泥水沉降效果的影響研究

    2020-06-28 06:52:40賈文龍
    煤礦現(xiàn)代化 2020年4期
    關(guān)鍵詞:透射比泥水煤泥

    賈文龍

    (西山煤電西銘礦,山西 太原 030052)

    0 引言

    煤泥水處理是濕法選煤廠生產(chǎn)過程中必不可少的一道工藝流程。在當(dāng)前環(huán)保要求日益嚴(yán)格的條件下,洗水閉路循環(huán)已成為選煤廠正常生產(chǎn)的硬性要求。而由于當(dāng)前原煤的開采深度不斷加大,以及機(jī)械化開采的不斷推廣,原煤中煤泥含量不斷增多,尤其是懸浮能力較好的黏土類煤泥含量日益增多[1,2],這類煤泥進(jìn)入洗選系統(tǒng)后,由于沉降效果較差,會(huì)逐漸在系統(tǒng)中累積起來,其達(dá)到一定濃度后,會(huì)明顯增加洗水粘度,對(duì)選煤設(shè)備的分選精度造成不利影響[3,4]。沉降是選煤廠煤泥水處理工藝中的一種重要手段,主要是通過添加絮凝劑及凝聚劑等方式,使煤泥沉降,并得到澄清循環(huán)水[5]。本文以山西西銘選煤廠濃縮機(jī)入料為試驗(yàn)樣品進(jìn)行絮凝沉降試驗(yàn),通過改變加藥量及加藥方式等手段,研究最佳的煤泥水沉降藥劑制度,為選煤廠煤泥水處理效果的優(yōu)化提供試驗(yàn)參考。

    1 選煤廠概況

    西銘選煤廠屬于動(dòng)力煤選煤廠,主要入選貧煤,產(chǎn)品為灰分≤15%的電煤。該廠主選工藝為兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,輕重產(chǎn)物經(jīng)脫水脫介篩處理后,矸石直接落地,精煤由離心機(jī)進(jìn)一步脫水后進(jìn)產(chǎn)品倉。脫水脫介篩一段煤泥水進(jìn)合介桶,二段進(jìn)稀介桶由磁選機(jī)回收介質(zhì)。磁選尾礦經(jīng)水力分級(jí)旋流器和螺旋分選機(jī)進(jìn)行分選,輕重產(chǎn)物經(jīng)進(jìn)一步脫水后分別作為精煤和矸石。其中螺旋分選機(jī)選出的矸石經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí)后,細(xì)顆粒進(jìn)濃縮機(jī),粗顆粒經(jīng)高頻篩脫水后成為矸石產(chǎn)品。

    由于入選原煤煤質(zhì)的逐年惡化,煤中高灰細(xì)泥逐漸增多,沉降性能變差,洗水質(zhì)量惡化,個(gè)別嚴(yán)重時(shí)不得不降低帶煤量,對(duì)生產(chǎn)的正常進(jìn)行造成了不利影響。

    2 樣品制備及藥劑準(zhǔn)備

    本文采用山西西銘選煤廠某一正常生產(chǎn)班次中濃縮機(jī)入料為試驗(yàn)樣品。采用真空過濾機(jī)對(duì)該樣品過濾,并在105℃恒溫烘箱中烘干,裝入自封袋備用。

    稱取烘干后的樣品200g進(jìn)行小篩分試驗(yàn),得到其各粒級(jí)產(chǎn)率及灰分?jǐn)?shù)據(jù)見表1。

    表1 試驗(yàn)樣品小篩分?jǐn)?shù)據(jù)表

    如表1所示,該樣品中細(xì)粒級(jí)含量較多,其中-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率合計(jì)為51.13%,并且隨著粒級(jí)的減小,樣品灰分不斷增加,其中-0.045mm粒級(jí)灰分為74.91%,遠(yuǎn)高于樣品累計(jì)灰分74.09%。說明該樣品中存在較多的高灰細(xì)泥,這些細(xì)泥一般沉降效果較差,對(duì)煤泥水處理效果的好壞有明顯影響[6]。

    本文在進(jìn)行沉降試驗(yàn)時(shí)主要使用選煤廠常用的兩種凝聚劑和絮凝劑,其性能指標(biāo)如表2所示。

    表2 主要試驗(yàn)藥劑

    分別用去離子水將兩種藥劑配制成溶液備用,其中APAM配制濃度為0.1%,PAC配制濃度為5%。

    3 試驗(yàn)研究

    本文使用APAM和PAC兩種選煤廠常用的絮凝沉降藥劑進(jìn)行沉降試驗(yàn),試驗(yàn)在250mL容積的具塞量筒中進(jìn)行。各組沉降試驗(yàn)的煤泥水濃度固定為120g/L。試驗(yàn)過程中先向配制好的煤泥水中添加PAC,充分翻轉(zhuǎn)搖勻具塞量筒20s后,再加入適量APAM,翻轉(zhuǎn)搖勻10s后開始沉降,記錄不同時(shí)刻下沉降體系壓縮層體積,并繪制壓縮層體積隨沉降時(shí)間的變化曲線,當(dāng)曲線走勢越陡峭時(shí)說明沉降速率越大。沉降完畢后,觀察最終的壓縮層體積,測定上清液的透射比。改變藥劑的添加量及加入方式,比較其沉降速率、最終壓縮層體積及上清液透射比,確定最佳沉降效果時(shí)的藥劑使用制度。

    3.1 PAC用量對(duì)沉降效果的影響

    試驗(yàn)中固定APAM用量為100g/t,改變PAC用量分別為 100g/t,150g/t,200g/t,250g/t,300g/t,測定不同用量下的沉降速率及上清液透射比,分別繪制折線圖與柱狀圖如圖1,圖2所示。

    圖1 不同PAC用量下煤泥水沉降速率變化

    圖2 不同PAC用量下煤泥水沉降后上清液透射比變化

    如圖1所示,PAC用量為100g/t時(shí),沉降曲線的走勢相對(duì)平緩,最終壓縮層體積為30mL。當(dāng)PAC用量大于等于150g/t時(shí),各條速率曲線基本重合,最終壓縮層體積均為20mL。而由圖2中可知,在PAC用量達(dá)到150g/t后,繼續(xù)增加PAC用量,上清液透射比繼續(xù)上升,最終穩(wěn)定在86—87范圍內(nèi)。綜合圖1、圖2數(shù)據(jù)可知,PAC用量的增加可在一定程度上改善煤泥水沉降效果。由PAC的作用機(jī)理可知,其可以使微細(xì)顆粒之間發(fā)生凝聚作用而結(jié)成較大的聚團(tuán),這些聚團(tuán)更容易被絮凝劑捕獲發(fā)生沉降,有利于改善沉降效果。一方面,當(dāng)PAC用量達(dá)到150g/t后,由于已經(jīng)使足夠多的微細(xì)顆粒發(fā)生了凝聚反應(yīng),使得剩余的微細(xì)顆粒不足以明顯影響沉降速率;此時(shí)繼續(xù)添加PAC,仍可在一定程度上對(duì)這些微細(xì)顆粒有效凝聚,從而進(jìn)一步提高沉降后上清液的透射比。但由于本樣品中微細(xì)顆粒懸浮性能較好,當(dāng)PAC用量達(dá)到200g/t后,繼續(xù)增加PAC用量也無法使剩余細(xì)顆粒有效沉降,上清液透射比趨于穩(wěn)定。綜上所述,當(dāng)PAC用量為200g/t時(shí),可達(dá)最佳沉降效果。

    3.2 APAM用量對(duì)沉降效果的影響

    由3.1節(jié)試驗(yàn)結(jié)果,選定PAC用量為200g/t并固定不變。改變 APAM用量。分別為 80g/t,100g/t,120g/t,140g/t,160g/t,測定不同用量下的沉降速率及上清液透射比,分別繪制折線圖與柱狀圖如圖3,圖4所示。

    圖3 不同APAM用量下煤泥水沉降速率變化

    圖4 不同APAM用量下煤泥水沉降后上清液透射比變化

    如圖3所示,APAM用量的變化,對(duì)于最終壓縮層體積基本沒有影響,只是在用量為80g/t時(shí),沉降速率略慢。APAM用量達(dá)到100g/t后,其用量的增加對(duì)沉降速率基本沒有影響。但由圖4可見,隨著APAM用量增加,上清液透射比先明顯增加,隨后趨于穩(wěn)定,并有一定的降低趨勢。這說明,當(dāng)APAM用量為120g/t時(shí),其絮凝作用達(dá)到了一個(gè)臨界值。由于絮凝劑本身的活性基團(tuán)間也始終存在自吸附作用,此時(shí)繼續(xù)添加APAM,反倒會(huì)進(jìn)一步加劇自身活性基團(tuán)間發(fā)生自吸附作用的幾率,使得作用于煤泥顆粒的絮凝作用強(qiáng)度減弱,直接導(dǎo)致沉降的總顆粒量減少,使得上清液透射比降低,惡化上清液水質(zhì)。同時(shí),由于此時(shí)APAM已經(jīng)處于過量狀態(tài),自相吸附的APAM會(huì)呈透明絮團(tuán)狀留存于上清液中,經(jīng)一定時(shí)間積累到一定量后,會(huì)明顯增加上清液粘度,進(jìn)一步惡化沉降效果。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)增加APAM用量增多無法進(jìn)一步改善沉降效果時(shí),應(yīng)先恢復(fù)至原有用量,避免藥劑過量引發(fā)更大的負(fù)面作用。綜上所述,當(dāng)PAC用量為200g/t時(shí),APAM的最佳用量為120g/t。

    3.3 APAM二次加藥方式對(duì)沉降效果的影響

    由3.2節(jié)試驗(yàn)結(jié)論可知,當(dāng)將APAM一次性加入到煤泥水中時(shí),雖然沉降速率隨APAM用量的變化相差較小,但上清液透射比差距較大。并且在這種加藥方式下,上清液透射比最佳為87.5%,說明上清液中仍存在大量未沉降的顆粒。因此,本文在以PAC用量200g/t,APAM用量100g/t的條件下沉降完畢后,繼續(xù)向煤泥水中加入不同劑量的APAM,充分反轉(zhuǎn)搖勻10s后再次沉降,并測定上清液透射比,二次加藥的劑量分別為 20g/t,40g/t,60g/t,80g/t,各組試驗(yàn)后上清液透射比如圖5所示。

    圖5 不同APAM補(bǔ)加用量下煤泥水沉降后上清液透射比變化

    如圖5所示,隨著APAM補(bǔ)加用量的增多,上清液透射比呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢,但APAM補(bǔ)加量最多時(shí)的上清液透射比仍大于單次加藥(即APAM補(bǔ)加量為0)時(shí)的上清液透射比。當(dāng)APAM補(bǔ)加量為20g/t,即APAM總用量為120g/t時(shí),上清液透射比為93.4%,這一數(shù)值遠(yuǎn)大于圖4中APAM用量為120g/t時(shí)的透射比(87.5%)。這說明,當(dāng)APAM單次加入量為120g/t時(shí),絮凝劑本身已經(jīng)發(fā)生了明顯的自吸附作用,在單次加藥模式下,已經(jīng)屬于藥劑過量的狀態(tài),但由圖5中數(shù)據(jù)可知,此時(shí)其并沒有達(dá)到最佳絮凝效果。因此,在APAM用量為120g/t時(shí),單次加藥方式一方面造成了藥劑的浪費(fèi),另一方面也未能達(dá)到最佳的沉降效果。而二次加藥方式,是在首次加藥處于虧量狀態(tài)下的一種補(bǔ)充加藥,這一方面有利于避免過量絮凝劑之間的自吸附作用對(duì)絮凝效果的影響,另一方面也有利于操作人員根據(jù)首次加藥后的沉降效果,靈活控制二次加藥量,最大限度避免藥劑浪費(fèi)。此外,由圖5上清液透射比的變化情況也可看出,二次加藥的劑量即便過量,也可保證最終的沉降澄清效果優(yōu)于單次加藥的澄清效果,有利于循環(huán)水水質(zhì)的提高。綜上所述,當(dāng)PAC用量為200g/t,APAM首次用量100g/t,二次補(bǔ)加量40g/t時(shí),沉降效果最佳。

    4 結(jié) 論

    本文以山西西銘選煤廠濃縮機(jī)入料為試驗(yàn)樣品,使用PAC和APAM作為凝聚劑和絮凝劑進(jìn)行沉降試驗(yàn),并得到以下結(jié)論:

    1)當(dāng)采用單次加藥模式時(shí),PAC用量為200g/t,APAM用量為120g/t時(shí),沉降效果最佳,此時(shí)上清液透射比最大值為87.5%;

    2)當(dāng)采用二次加藥模式時(shí),采用APAM首次用量100g/t,二次補(bǔ)加量40g/t時(shí),沉降效果最佳,此時(shí)上清液透射比最大為94.0%;

    3)二次加藥方式可有效減少絮凝劑本身的自吸附作用,在改善沉降效果的同時(shí),避免藥劑浪費(fèi),同時(shí)減少絮凝劑在水中的殘余量,最大限度避免上清液水質(zhì)惡化。

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