馬成才
(寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司,寧夏銀川 750411)
甲醇制取低碳烯烴的反應(yīng)是比較復(fù)雜的,當(dāng)前被接受的反應(yīng)機(jī)理是碳池反應(yīng)機(jī)理,其中多甲苯作為碳池中的一種活性成分,和甲醇會出現(xiàn)不同的反應(yīng),導(dǎo)致側(cè)鏈烷基增長,然后側(cè)鏈被脫除,生成乙烯和丙烯等低碳烯烴。熱力學(xué)研究表明,該反應(yīng)是強(qiáng)放熱反應(yīng)。
在正常的情況下,MTO反應(yīng)器溫度一般是在480℃左右,從反應(yīng)器出來的產(chǎn)品氣首先經(jīng)過旋風(fēng)分離器脫除催化劑細(xì)粉,之后進(jìn)入進(jìn)料塔、甲醇換熱器移去部分熱量,等到溫度降到355℃左右,降溫之后產(chǎn)品氣經(jīng)過急冷塔,和急冷水逆向接觸后降溫,在整個過程中,除去少量的催化劑以及含氧化合物之后,產(chǎn)品氣從急冷塔流出之后進(jìn)入到水洗塔,和水洗水逆向接觸后繼續(xù)降溫,在整個過程中,除了脫除微量含氧化物之后,可達(dá)到理想的效果。產(chǎn)品的溫度不高,在逐步降低的過程中釋放大量的低溫?zé)?,同時MTO裝置污水氣提塔產(chǎn)生的精華水以及該塔系統(tǒng)產(chǎn)生的凝結(jié)水也是低溫?zé)嵋粋€部分,在設(shè)定中需要優(yōu)化選擇[1]。
污水汽提塔產(chǎn)生的精華水和凝結(jié)水溫度相對來說比較高,作為進(jìn)料甲醇的加熱熱源,將甲醇預(yù)熱提升到100℃左右,由其他加熱源升溫到190℃之后進(jìn)入到MTO反應(yīng)器,急冷水和水洗水等需要在烯烴分離裝置尋找熱阱,在具體操作中,可按照實(shí)際工況確定,部分經(jīng)精餾塔再沸器可作為熱阱,選擇低壓脫丙烷塔(塔底溫度 79℃±5℃)再沸器、乙炔轉(zhuǎn)化器進(jìn)料加熱器、2#丙烯塔底(溫度 51℃±3℃)再沸器作為急冷水的供熱用戶。如何選擇合理的加料器是重點(diǎn),在加熱后對溫度進(jìn)行設(shè)定,確保合理供應(yīng)[2]。
在各種裝置優(yōu)化設(shè)計中,來自MTO裝置的急冷水主要是為分離裝置低壓脫丙烷塔塔底再沸器E504A/B、乙炔轉(zhuǎn)換器進(jìn)料加熱器E604 和 2#丙烯塔底再沸器 E613 提供加熱熱源。由于急冷水?dāng)y帶催化劑細(xì)粉,在應(yīng)用中,考慮到運(yùn)行周期和換熱器急冷水側(cè)等裝置,在運(yùn)行中受到其他因素的影響,導(dǎo)致出現(xiàn)換熱效果差和清洗頻繁等情況,對裝置自身的運(yùn)行產(chǎn)生了影響,同時增加了檢修成本[3]。
結(jié)合近些年來的運(yùn)行實(shí)際情況來說,對基礎(chǔ)設(shè)備清洗之后大概一個月左右,換熱效果可能變差,需要再次進(jìn)行清洗,重新投入應(yīng)用需要3~4d,增加了難度。在清洗的過程中,要有大量的設(shè)備,例如備用再沸器E514 以維持再沸量,同時在操作的階段,增加了低壓蒸汽消耗,在加熱器具清洗之后,換熱效果比較差,可能會出現(xiàn)乙烯塔的進(jìn)料溫度比較低,對后續(xù)運(yùn)行產(chǎn)生影響,出現(xiàn)嚴(yán)重的損失。在換熱和清洗的階段,依據(jù)具體的能耗情況和溫度概況等,如果系統(tǒng)本身運(yùn)行不暢,會導(dǎo)致乙烯的損失增加。E613再沸器在清洗的過程中,增加了塔的回流泵P609的運(yùn)行難度,導(dǎo)致丙烯純度降低,丙烯損失嚴(yán)重。針對當(dāng)前存在的各種問題,在實(shí)施中需要找到可代替急冷水的熱源,夏季的溫度比較高,MTO裝置水洗塔熱負(fù)荷比較高,水洗水完全可以滿足在沸器的負(fù)荷需求,在整個階段需要將水洗水代替急冷水備用,此類方案的設(shè)計符合要求。
低溫?zé)崂玫膬?yōu)化方案進(jìn)行更改之后能提升可行性,在檢修階段,對急冷水和水洗水管線等進(jìn)行置換處理,在MTO到烯烴分離界區(qū)急冷水和水洗水管線加連接跨線,通過手閥控制,詳細(xì)設(shè)計形式如圖1所示。
圖1 低溫?zé)崂玫膬?yōu)化方案技改示意圖
在當(dāng)前方案優(yōu)化設(shè)計中,將溫度相對比較高的凈化水和凝結(jié)水作為MTO反應(yīng)器進(jìn)料甲醇的加熱源,在烯烴分離裝置尋找熱阱對水洗水加以利用,使部分低溫?zé)崃炕厥绽谩?/p>
水洗塔出口色譜儀主要是用來分析水洗塔出口的丙烯、乙烯和二甲醚等濃度,是當(dāng)前應(yīng)用廣泛的一種分析儀表。在原設(shè)計氣相色譜分析預(yù)處理工藝過程中,可能會存在不同程度的缺陷的現(xiàn)象,如果無法處理工藝氣中的水和催化劑顆粒等物質(zhì),直接會對色譜儀的運(yùn)行造成影響。色譜儀可能會存在失靈的現(xiàn)象,如果不能正常運(yùn)行,導(dǎo)致分析結(jié)果也受到影響。針對自動反吹功能和實(shí)際要求等,如何減少氣體中的催化劑含量是關(guān)鍵,新的氣相色譜分析預(yù)埋處理的過程中,對基本的工藝流程要求比較高,在工藝介質(zhì)中進(jìn)入到受控的氣控三通球閥和顆粒物過濾器等,在后續(xù)操作中通過色譜儀指令分別對不同的氣控三通球閥的開關(guān)狀態(tài)進(jìn)行組合,能實(shí)現(xiàn)顆粒物過濾器的合理流通。在工藝管道反吹的過程中,色譜儀在每一個周期進(jìn)行10s的反吹防空和10s的工藝管道反吹,吹掃完成之后,自動恢復(fù)樣品的流通狀態(tài)閥位。在工藝介質(zhì)內(nèi)的催化劑顆粒通過截留之后,顆粒物過濾器在吹掃之后,完成樣品流通狀態(tài)閥位。在整個階段實(shí)施預(yù)處理之后,工藝介質(zhì)進(jìn)入到換熱器中,在2~6℃恒溫區(qū)將氣體的水汽冷凝成液態(tài),工藝氣進(jìn)入到雙路手動切換的過濾器內(nèi),溶脹過濾器將逃逸出來的微量水進(jìn)行吸附處理,在事故的狀態(tài)下,溶脹過濾器會將水全部吸附并因其溶脹特性而阻斷工藝氣的流動,從而保護(hù)在線色譜儀不會有液態(tài)水進(jìn)入。
產(chǎn)品氣中攜帶的催化劑細(xì)粉和反應(yīng)生成的重組分在空冷器換熱管內(nèi)壁上,會出現(xiàn)沉積的現(xiàn)象,對空冷器的換熱效果產(chǎn)生影響,考慮到制約甲醇制烯烴裝置高負(fù)荷運(yùn)行的影響因素,在具體裝置中要求合理應(yīng)用水洗水空冷器,在各種設(shè)備應(yīng)用階段,以高負(fù)荷運(yùn)行為基礎(chǔ),每日需要離線進(jìn)行清洗,在設(shè)計檢修階段,由于作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度比較高,在冬季可能會存在空冷器凍裂等現(xiàn)象,如果檢修的階段出現(xiàn)二次凍管的現(xiàn)象,施工和維護(hù)難度隨之提升。
反應(yīng)器頂部出現(xiàn)的溫度比較高的產(chǎn)品氣,經(jīng)過立式轉(zhuǎn)換器應(yīng)用之后,產(chǎn)品的溫度降低,氣相甲醇溫度不斷升高,加熱的氣相甲醇進(jìn)入到反應(yīng)器之后,和催化劑接觸之后產(chǎn)生不同程度的反應(yīng)。在優(yōu)化處理中,為了強(qiáng)化立式換熱器的換熱效果,減少熱能的費(fèi)用,需要對立式換熱器進(jìn)行優(yōu)化和改造,經(jīng)過考察可知,增設(shè)噴鹽除垢系統(tǒng),噴鹽除垢系統(tǒng)采用大顆粒工業(yè)鹽作為除塵介質(zhì),可起到儲存的作用。在優(yōu)化設(shè)計中,借反應(yīng)氣帶入到換熱器管束中,將依附在管壁上的催化劑沖刷掉,起到重要的作用。
在甲醇制烯烴裝置應(yīng)用的過程中,兼顧到反應(yīng)器的具體應(yīng)用情況,在蒸汽凝液灌的壓力設(shè)定中需要注意的是進(jìn)行優(yōu)化利用。由于空冷器不能在線清洗,換熱器的檢測和清洗階段,整體能耗比較大,采取一系列的措施優(yōu)化之后,能讓各項(xiàng)問題及時解決。在優(yōu)化設(shè)計中,需要對各項(xiàng)指標(biāo)也實(shí)施優(yōu)化,降低生產(chǎn)成本,提升生產(chǎn)效率,減少整體維修費(fèi)用,進(jìn)而提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。