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    空壓機組汽輪機故障分析與處理

    2020-06-19 08:28:22劉小明
    湖北農(nóng)機化 2020年8期
    關(guān)鍵詞:盤車跳車缸體

    劉小明

    (大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司,內(nèi)蒙古 錫林郭勒 026000)

    1 空壓機組介紹

    某煤化工項目空分裝置一拖二機組為德國MANTURBO公司生產(chǎn),原動機為一臺凝氣工業(yè)汽輪機,型號為DK080/190R。汽輪機一端驅(qū)動RIKT空壓機,空壓機為內(nèi)置換熱器多級壓縮機,其具有運行穩(wěn)定可靠、噪音低、效率高、結(jié)構(gòu)簡單等特點。汽輪機另一端驅(qū)動RG增壓機,為多級多軸式離心壓縮機。汽輪機的功率為53000kW,由9.0MPa 530℃蒸汽驅(qū)動,汽輪機的額定轉(zhuǎn)速為4275rpm,為保證汽輪機能夠安全穩(wěn)定地運行,控制系統(tǒng)對機體上下缸體及閥箱進行持續(xù)溫度監(jiān)控,同時對于軸系采用3500監(jiān)控器監(jiān)控軸振動與溫度。其布置圖如圖1。

    2 機組異常過程描述

    該套機組因汽輪機轉(zhuǎn)子結(jié)垢、做功效率降低而停機進入年度計劃檢修,檢修過程中主要工作是清除汽輪機各個部件的積垢。檢修結(jié)束后當日02:13分,汽輪機閥箱壓力PI3-30902達到8MPa具備啟機條件,02:19分汽輪機定速920rpm,02:41分汽輪機轉(zhuǎn)速定速1500rpm,持續(xù)低速暖機過程中于03:06分汽輪機雙側(cè)軸振動VI3-30982X/Y、VI3-30980X/Y振值出現(xiàn)上漲趨勢,03:14分振值VI3-30982Y達163μm后汽輪機聯(lián)鎖停車,03:17分汽輪機收到零轉(zhuǎn)速信號。收到零轉(zhuǎn)速信號90秒后盤車自啟失敗,ITCC顯示盤車電機故障,運行人員立即進行手動盤車后確認汽輪機轉(zhuǎn)子存在嚴重卡澀,隨即現(xiàn)場判斷轉(zhuǎn)子有可能出現(xiàn)局部碰磨并導致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)熱態(tài)彎曲,安排人力現(xiàn)場24h留守持續(xù)嘗試手動盤車。11:15min手動盤車恢復,碰磨聲音消失,13:57min啟動電動盤車。并于當晚22:27分再次嘗試啟動汽輪機,機組啟動后于22:28分定速920rpm,22:48分定速1500rpm,期間溫度及振動正常,次日00:29分,汽輪機由1500rpm開始升速,升速至2000rpm(一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū))時汽輪機振值VI3-30982X/Y,VI3-30980X/Y劇烈上漲直至超過120μm聯(lián)鎖停運。停機后,經(jīng)現(xiàn)場及遠程監(jiān)測單位人員共同分析判斷后,對汽輪機進行了900rpm低速暖機約15小時后再次嘗試升速,同樣在2000rpm左右(一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū))時汽輪機雙側(cè)軸振值VI3-30982X/Y,VI3-30980X/Y劇烈上漲直至超過120μm聯(lián)鎖停運。

    圖1 空壓機組布置示意圖

    3 機組異常判斷與分析

    機組首次跳車原因為汽輪機低速暖機過程中雙側(cè)四點位軸振動突發(fā)增漲后觸發(fā)聯(lián)鎖跳車。經(jīng)對機組的軸振動趨勢分析,3:14分跳車時汽輪機軸振四通道全部升高,跳車后惰走過程隨轉(zhuǎn)速下降四通道振動值同步恢復正常,后期幾次嘗試起機過程中均為機組過一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)附近突發(fā)振動增漲造成聯(lián)鎖停車,儀表專業(yè)停機后對振動測點回路進行了阻值測量和絕緣測試均顯示正常,首先排除振動探頭及傳感顯示異常原因。

    經(jīng)查汽輪機各項運行監(jiān)測參數(shù)發(fā)現(xiàn),汽輪機上下缸體溫度監(jiān)測值在首次啟機低速暖機過程中出現(xiàn)較大異常。自2:13分~3:01分區(qū)間過程內(nèi),機組運行持續(xù)穩(wěn)定,此過程內(nèi)上下缸體溫度顯示同步上漲,汽輪機上缸溫度TI3-30905顯示122℃,下缸溫度TI3-30906顯示113℃,且此過程溫差持續(xù)保持在9℃左右。3:01分以后汽輪機下缸溫度TI3-30906開始出現(xiàn)下降趨勢,上缸溫度不斷上升,上下缸溫差不斷開始擴大,03:06分上缸溫度上升至127℃,下缸溫度降至111℃,上下缸溫差擴大到16℃,振值VI3-30982X/Y、VI3-30980X/Y同步開始出現(xiàn)上漲。03:16分后下缸溫度TI3-30906開始大幅下降,至03:33分下缸溫度下降至71℃,此時上缸溫度151℃,上下缸溫差達80℃。進一步對狀態(tài)監(jiān)測頻譜進行分析,跳車前3:10分左右一倍頻迅速升高,此時二倍頻沒有明顯的變化,3:12分一倍頻出現(xiàn)明顯上升。相應(yīng)時段內(nèi)汽輪機軸心軌跡出現(xiàn)明顯的8字形態(tài)。

    圖2 機組首次啟機過程中汽輪機雙側(cè)四通道振動趨勢

    基于上述判斷分析,首次機組跳車后,立即安排運行操作人員對汽輪機缸體疏水系統(tǒng)進行了全面排查,發(fā)現(xiàn)高壓缸疏水管路手動閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。根據(jù)缸體溫度變化分析,確定由于低速暖機過程中,高壓缸疏水管路未投用導致機組缸內(nèi)排凝不暢造成積液,下缸及轉(zhuǎn)子出現(xiàn)急冷變形導致局部碰磨從而導致機組振動值聯(lián)鎖跳車。

    原因分析明確后,狀態(tài)監(jiān)測服務(wù)人員、機組技術(shù)管理人員進行了充分討論達成一致處理意見:在機組停機后堅持手動盤車,直至機組碰磨現(xiàn)象全部消失后恢復電動盤車,并可嘗試再次啟動,但需要充分延長低速暖機時間以盡最大可能在線消除轉(zhuǎn)子熱彎曲狀態(tài),同時密切關(guān)注機組各參數(shù)變化,做好急停準備,確保機組不出現(xiàn)破壞性故障。但在隨后的2次啟機過程中,均在機組升速至2000rpm左右(一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū))時汽輪機雙側(cè)軸振值VI3-30982X/Y,VI3-30980X/Y劇烈上漲直至超過120μm聯(lián)鎖停運。由此可見轉(zhuǎn)子應(yīng)該出現(xiàn)了較為嚴重的碰磨,造成動平衡破壞及永久性彎曲,決定對機組進行降溫拆檢。

    圖3 汽輪機上下缸體溫度與轉(zhuǎn)速監(jiān)測趨勢

    圖4 汽輪機振動頻譜圖

    圖5 汽輪機與空壓機連端軸心軌跡圖

    4 機組拆檢情況及故障處理

    經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),汽輪機的汽封、軸瓦、油封,發(fā)現(xiàn)以上3處均有嚴重碰磨痕跡,尤其以汽輪機高壓缸平衡活塞汽封摩擦最為嚴重,汽輪機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)嚴重水銹痕跡,轉(zhuǎn)子平衡活塞處的最大跳動量為0.1mm,遠超原廠要求的0.02mm內(nèi)范圍。高壓缸內(nèi)缸體出現(xiàn)了較為嚴重的急冷變形。拆檢發(fā)現(xiàn)的故障狀態(tài)與問題分析結(jié)論一致。

    圖6 轉(zhuǎn)子水銹痕跡明顯

    圖7 平衡活塞汽封磨損嚴重

    對轉(zhuǎn)子軸進行校直處理,而常見的校直方法有2種,一種是逆向加熱整體保溫校直,另一種為車削校直,而最迅速的方法就是車削校直,彎曲量較小,一般在0.5mm內(nèi)可采用車削校直,修復全部汽封后并對轉(zhuǎn)子進行高速動平衡。由于內(nèi)缸體存在2mm的變形量,通過直接機加工的方式解決即金屬切削及重新鉸孔的方法進行修復,磨平內(nèi)缸體的中分面,原銷孔進行擴孔定位,機組修復后正常運行。

    5 問題反思與改進

    (1)嚴格大型機組檢修交生產(chǎn)程序辦理,明確檢修交生產(chǎn)各項條件,對檢修后機組交出的檢修質(zhì)量驗收表、機組檢修工藝包各項過程數(shù)據(jù)的分級審核、機組各儀表點位的單點測試、回路測試清單及數(shù)據(jù)復核、外委單位的各項試驗質(zhì)量證明文件、過程隱蔽工程影響資料自查等均納入檢修交生產(chǎn)管理細則中,并將各項工作進行分級明確,確認各級管理人員職責。

    (2)嚴格大型機組啟動條件確認。對大型機組的操作卡進行修訂,范圍覆蓋各點位、閥門、管路。對真空系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、主機部分、油系統(tǒng)、工藝系統(tǒng)部分進行拆分細化,明確出各項檢查、操作條件的具體步驟與細化。對于操作卡部分進行分重點、有主次的級別確認。對于影響機組安全的部分更要升級審核確認,切實抓好操作人員、管理人員的各級履職與管理側(cè)重點。

    (3)重新優(yōu)化大機組聯(lián)鎖設(shè)置,對于影響大機組安全運行的監(jiān)控點位進行報警或聯(lián)鎖設(shè)置。對僅作為監(jiān)測但實際發(fā)生偏差造成的影響大、破壞力強的監(jiān)測點位重點開展預(yù)警完善工作。

    (4)大型機組啟機,設(shè)置專項啟機小組,避免各操作班組交接班過程造成的交接落項、重復確認、標準不一等人為問題,確保大機組啟動標準統(tǒng)一、人員全過程跟蹤、責任明確、分工清晰。

    (5)提倡如無特殊情況,盡量避免夜間執(zhí)行大機組啟動及重要操作工作,避免人員麻痹、意識不清等造成的人為失誤。

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