沈 冰 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司工務(wù)部
滬昆線K314+294 #14 隧道(義烏左線隧道)位于義烏普速場-義烏西區(qū)間,隧道全長3 592 m,采用曲墻式復(fù)合襯砌,于2006 年建成。隧道內(nèi)線路為滬昆下行線,直線加曲線,坡度為3‰~6.3‰,鋼筋混凝土軌枕,碎石道床,雙側(cè)排水溝,電氣化區(qū)段。隧道屬低山地貌,地形起伏較大,沖溝發(fā)育,地表橫坡大,坡面植被茂密,地面高程75 m~370 m,相對高程約50 m~300 m。進(jìn)口端地形較緩,覆土較厚,出口縱坡較陡,坡嶺荒蕪。隧道區(qū)內(nèi)地表水較發(fā)育,經(jīng)取樣測試,水質(zhì)為HCO3-·Cl--Na+·Ca2+型水,對砼有弱~中等溶出型侵蝕性。無不良地質(zhì)及特殊巖土(滬昆線#14 隧道見圖1)。
圖1 滬昆線#14 隧道(左側(cè))
隧道分布地層主要有:上覆第四系全新統(tǒng)坡洪積層(Q4dl+pl)、坡殘積層(Q4dl+el)及坡積層(Q4dl):侏羅系上統(tǒng)勞村組下段(J3I1)、下段(J3I2)等底層。
工區(qū)在進(jìn)行隧道周期性檢查時發(fā)現(xiàn),滬昆線#14 隧道2 790 m 處(隧道內(nèi)5 m 標(biāo)),行車方向右側(cè)拱頂有疑似掉塊,手電照射后陰影面較厚,存在掉落危急行車安全隱患。
隨后工區(qū)對滬昆線#14 隧道2 790 m 處拱頂進(jìn)行敲擊檢查,現(xiàn)場利用敲擊桿敲擊后,露出防水布,周圍無滲水現(xiàn)象,敲落砼板厚2 cm~5 cm,面積0.5 m2左右,砼層仍有分層現(xiàn)象(空響面積約 5 m2,長 5 m,寬 0.8 m-1.2 m)(2 790 m 處敲擊后病害情況見圖2)。
圖2 2 790 m 處敲擊后
同時檢查還發(fā)現(xiàn)滬昆線#14 隧道2 150 m 處拱頂襯砌空洞 0.8 m(深度)×3 m(環(huán)向),砼最薄處 3 cm(2 150 m 處空洞病害情況見圖3)。
圖3 2 150 m 處空洞
鑒于上述情況,工務(wù)段立即聘請第三方檢測單位對隧道拱頂進(jìn)行無損檢測,
具體檢測結(jié)果如下:
(1)根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)對滬昆線#14 隧道拱部襯砌的檢測圖像,得到了測線區(qū)域襯砌厚度,該隧道二次襯砌厚度除個別病害處小于設(shè)計厚度外,其它區(qū)域二襯厚度滿足設(shè)計要求。
(2)襯砌背后空洞、不密實共154 處,病害測線長度共781.3 m,占測線總長度的7.25%。
(3)對義烏左線隧道鋼筋、拱架布置進(jìn)行檢測,雷達(dá)檢測結(jié)果:鋼筋、拱架布置符合設(shè)計要求。
根據(jù)此結(jié)果,評定滬昆線#14 隧道襯砌安全等級為嚴(yán)重A1 級,該隧道嚴(yán)重危及行車安全。其中有9 處襯砌厚度偏薄的空洞應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行加固(見表1)。
表1 襯砌厚度偏薄空洞表
形成上述問題的可能性很多,首先是水泥的類型與型號。礦渣水泥、低熱水泥、快硬水泥等收縮性較強(qiáng),普通水泥、火山灰水泥、礬土水泥混凝土收縮性較弱。水泥標(biāo)號越低、單位體積用量越大、磨細(xì)度越大,則混凝土收縮越大,且發(fā)生收縮時間越長。第二,骨料品種。石英、石灰?guī)r、花崗巖等材料吸水性較小、收縮性較低。砂巖、板巖等吸水性較強(qiáng)、收縮性較高。另外骨料的密度也對收縮性很重要。第三,用水量。用水量越大,水灰比越高,混凝土收縮性越高。第四,施工過程。機(jī)械振搗的過程也很重要。振搗的時間太短,振搗不密實,形成混凝土強(qiáng)度不足或不均勻;時間太長,造成分層都會使密度不均勻,易發(fā)生收縮裂縫。第五,混凝土澆筑期間技術(shù)措施不當(dāng)。由于泵送壓力不足或混凝土流動性不足,泵送口角度不合理,防水層松鋪長度不足,封口不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻拿摽?,是混凝土澆筑期間形成空洞的主要原因。第六,設(shè)計問題。一是設(shè)計初對于地形與地質(zhì)的調(diào)研不夠,直接造成了空洞。二是對隧道洞承重壓力的計算方式方法不對,或是誤差太大。三是對于地表條件考慮不準(zhǔn),深埋與淺埋劃分不清。第七,隧道運(yùn)營過程中形成空洞的原因。一是襯砌材料老化劣化,由于使用時間的問題,材料的老化劣化不可避免;二是保養(yǎng)維修的不及時;三是道運(yùn)營過程中,襯砌背后回填物中可能存在松散土體或易腐蝕分解的材料。
但根據(jù)現(xiàn)場情況,空洞范圍較大,最大可能為泵送壓力不足或混凝土流動性不足造成脫空。二次襯砌采用混凝土泵通過輸送管壓入模板,因任何原因造成的輸送泵壓力不足都會導(dǎo)致模板內(nèi)混凝土壓力不足而不能充分灌滿模板,尤其是距離泵送孔較遠(yuǎn)的位置?;炷亮鲃拥膭恿碜暂斔捅?,阻力包括:輸送管對混凝土的粘滯力和摩阻力、將混凝土提升到拱頂位置的勢能損失、泵送口處的局部損失,以及模板和襯砌鋼筋對混凝土的粘滯力合摩阻力等。襯砌鋼筋對混凝土的阻力不可忽視,在許多工程中都存在有鋼筋區(qū)段比無鋼筋區(qū)段襯砌空洞更多、更大的現(xiàn)象。
針對上述問題,經(jīng)過認(rèn)真討論研究,并參考其他單位對此類問題的處理方法,最終決定采用自密實混凝土輔助以鋼筋骨架對空洞進(jìn)行修補(bǔ)(見圖4)。
圖4 襯砌空洞整治圖
在空洞范圍內(nèi),將小于20 cm 的松散層全部鑿除,鑿除完畢后用切割機(jī)修整周邊,成為規(guī)則的形狀,最后將砼表面清洗干凈,除去浮灰等不利于粘結(jié)的物質(zhì)。
在凹槽周圍鉆孔,鉆孔分上下兩層,層間距20 cm,每層鉆孔間距25 cm,孔徑φ14 mm,然后采用植筋膠植筋,植筋采用直徑φ12 mm 鋼筋,錨固深度控制在20 cm 外露長度30 cm,搭接時接頭錯開搭接,以便于搭接。
在修補(bǔ)位置至少增加1 倍鋼筋,網(wǎng)片采用φ12 mm 鋼筋,網(wǎng)格間距25 cm,箍筋采用φ10 mm 鋼筋,網(wǎng)片鋼筋于錨固筋之間采用焊接方式連接牢固,焊縫長度不得小于5 cm。
在凹槽外圍10 cm 處鉆孔設(shè)置錨固筋,鉆孔直徑φ20 mm,孔深20 cm,采用φ18 鋼筋或絲桿進(jìn)行錨固;將混凝土面沖洗干凈后,安裝模板及泵送混凝土注漿管,并利用錨固筋進(jìn)行固定,最后利用玻璃膠將模板四周縫隙進(jìn)行堵塞。
待準(zhǔn)備工作做好之后,由施工方進(jìn)行自檢,自檢合格后報設(shè)備管理單位進(jìn)行檢查驗收;檢查驗收合格后,方可進(jìn)行注漿施工。
用C45 自密實混凝土對空腔進(jìn)行填充,自密實混凝土里面加微膨脹劑(型號:KL-16),注漿一次性完成,不得任意停泵,以防堵塞管路。注漿前計算好所需混凝土量,包括混凝土輸送管里面的量,以防注漿不飽滿。
注漿完成后封閉注漿孔口,割除外漏鋼筋并對施工縫處采用環(huán)氧樹脂涂刷進(jìn)行封閉處理。拆模后及時涂刷外養(yǎng)護(hù)液對混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
注漿結(jié)束72 h 后,拆除模板并對注漿處再次打孔驗證。若未注漿飽滿,再次注漿。
混凝土表面處理待砼修補(bǔ)完成后3 d 以上,再對表面進(jìn)行色差處理,采用黑白水泥進(jìn)行試拌,確認(rèn)顏色后對砼表面進(jìn)行色差處理,保證修補(bǔ)砼和原有砼的基本色澤一致。
在高鐵事業(yè)飛速發(fā)展的今天,高鐵的建設(shè)與運(yùn)行水平甚至成為了國家名片。對于鐵路工程來說,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的安全決定了人們的出行安全,隧道工程作為鐵路工程的重要組成部分,其安全性與穩(wěn)定性更是重中之重。及時發(fā)現(xiàn)和整治隧道襯砌空洞病害是所有鐵路工務(wù)工作者的目標(biāo),要把及早發(fā)現(xiàn)和整治隧道隱患,進(jìn)一步提高基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定性,在養(yǎng)護(hù)保養(yǎng)以及管理方面還有大量的工作要做。