孫大海,艾秀娟,徐 穎
(中國石油集團(tuán)渤海裝備制造有限公司第一機(jī)械廠,河北滄州 062658)
中國石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司第一機(jī)械廠有1座供水站,內(nèi)有兩套反滲透飲用水制備機(jī)組,負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)進(jìn)行分質(zhì)供水。統(tǒng)計2013 年6 月—2015 年12 月的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)反滲透設(shè)備效率較低,基本維持在0.5,制水率較低,浪費(fèi)原水。
12 月耗水量中,供水站消耗量為6586 m3。通過查看設(shè)備運(yùn)行曲線圖,RO 反滲透設(shè)備總運(yùn)行時間為408 h,取蓄水箱日差值的最大值為40 m3。
(1)按照標(biāo)準(zhǔn)制水率(選取最低值0.6),反向推算出耗水量Q 為(3373±40-24)/0.6=5515~5648.3 m3,水表數(shù)6514.46 m3,相差值866.16~999.46 m3。
(2)按照運(yùn)行時間,每小時制水量為(3373±40-24)/408=8.356~8.558 m3,距離標(biāo)準(zhǔn)值12 m3/h,相差較大。
(3)按照原水用量6586 m3,系統(tǒng)運(yùn)行時間396 h,則正常消耗原水量為(6586-71.54)/396=16.45 m3/h。
(4)考慮到計量出現(xiàn)偏差,預(yù)估計量準(zhǔn)確率為98%,則正常消耗原水量為(6586-71.54)×0.98/396=16.12 m3/h。
通過測量,設(shè)備運(yùn)行、反洗狀態(tài)時的平均流量分別為4.5 m3/h和5.24 m3/h。新舊機(jī)組廢水出口壓力為1.15 MPa 和1.08 MPa,流量計測得的瞬時流量系數(shù)為1.65 和1.61。因此,運(yùn)行狀態(tài)時,廢水流量為7.245 m3/h 和7.425 m3/h,反洗時測量的增加流量為1.19 m3/h 和1.22 m3/h,總計反洗時間為4 min,故運(yùn)行過程中反洗時的流量為0.079 m3/h 和0.081 m3/h??傆?,RO 設(shè)備運(yùn)行過程中1 h 產(chǎn)生的廢水量為7.324 m3/h 和7.506 m3/h。
舊機(jī)組高壓泵出口壓力為1.1 MPa,純水和廢水浮子流量計顯示數(shù)值分別為140 LPM 和120 LPM,即系統(tǒng)制水率=140/(140+120)=0.54。純水制水量應(yīng)該為140×60=8400 L/h=8.4 m3/h,廢水水量應(yīng)該為120×60=7200 L/h=7.2 m3/h。由于反洗等因素影響,使得系統(tǒng)在1 h 運(yùn)行時間內(nèi),實(shí)際運(yùn)行時間為56 min,因此系統(tǒng)實(shí)際耗水量應(yīng)該為15.12 m3/h。此數(shù)據(jù)與測算數(shù)據(jù)相符合。
表1 舊機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)水水表數(shù)據(jù)
新機(jī)組高壓泵出口壓力為1.2 MPa,純水和廢水浮子流量計顯示數(shù)值分別為155 LPM 和120 LPM,即系統(tǒng)制水率=155/(155+120)=0.56。純水制水量應(yīng)該為155×60=9300 L/h=9.3 m3/h,廢水水量應(yīng)該為120×60=7200 L/h=7.2 m3/h。由于反洗等因素影響,使得系統(tǒng)在1 h 運(yùn)行時間內(nèi),實(shí)際運(yùn)行時間為56 min,因此系統(tǒng)實(shí)際耗水量應(yīng)該為16.22 m3/h。此數(shù)據(jù)與測算數(shù)據(jù)相符合。
表2 新機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)水水表數(shù)據(jù)
根據(jù)上述數(shù)據(jù),可以得出總消耗水量:舊機(jī)組15.12×172=2600.64 m3,新機(jī)組16.22×236=3827.92 m3。因此,總消耗水量為6428.56 m3,測算出的數(shù)據(jù)與6514.46 m3相差85.9 m3,誤差率為1.30%。
因無校驗(yàn)過的100 mm 口徑水表,所以暫時無法驗(yàn)證水表準(zhǔn)確性。但是,根據(jù)原水表安裝示意圖以及實(shí)際測量情況,第一塊原水表與原水泵的間隔距離為6 m,第二塊原水表與原水泵的間隔距離為0.8 m。
按照水表安裝要求,需要遠(yuǎn)離擾動(指彎頭、泵等可以產(chǎn)生干擾波動的情況)。第二塊水表安裝位置與第一塊水表安裝位置均存在著壓力擾動。比較而言,第二塊水表壓力波動加大,故現(xiàn)在計量的水表數(shù)據(jù)為第一塊水表顯示數(shù)據(jù)。按照伯努利方程,流速會出現(xiàn)一定變化波動,但是,這兩塊水表距離較近,阻力損失較小,故這兩塊水表可以進(jìn)行比對。第二塊水表應(yīng)該比第一塊水表計量數(shù)據(jù)偏大,通過驗(yàn)證,數(shù)據(jù)見表3,可以看出,原水表的計量可以認(rèn)為是相對準(zhǔn)確的。
比對舊機(jī)組出水表與淡水泵總出水水表數(shù)據(jù),方法是舊機(jī)組開啟第二種方式,直接與淡水泵連接,對其出水量進(jìn)行比對。相關(guān)數(shù)據(jù)見表4,可以看出舊機(jī)組出水表與總出水表的數(shù)據(jù)相差0.13 m3/h,還可以看出,用水量較少時(2.10 m3),出現(xiàn)的偏差較大(0.3 m3)。分析原因?yàn)橛盟可贂r,出現(xiàn)的波動值較大。按照以上數(shù)據(jù),可以認(rèn)為總出水表相對準(zhǔn)確。
表3 兩塊水表計量數(shù)據(jù)
表4 舊機(jī)組出水表與淡水泵總出水水表數(shù)據(jù)
通過手持式pH 儀表,測量進(jìn)水pH 值,在可控范圍基本不影響產(chǎn)水量。進(jìn)水pH 值對產(chǎn)水量幾乎沒有影響,但對脫鹽率有較大影響。
反滲透膜產(chǎn)水電導(dǎo)對進(jìn)水水溫的變化十分敏感,隨著水溫增加,水通量也線性增加,進(jìn)水水溫每升高1 ℃,產(chǎn)水通量就增加2.5%~3.0%。原因在于透過膜的水分子黏度下降、擴(kuò)散性能增強(qiáng)。進(jìn)水水溫升高同樣會導(dǎo)致透鹽率的增加和脫鹽率的下降,這主要是因?yàn)辂}分透過膜的擴(kuò)散速度會因溫度提高而加快。
制水系統(tǒng)采用地下水,深井泵為地下100 m 以下。地下水相對于地表溫度,中間隔了厚厚的地層,夏季地表熱量經(jīng)過幾個月時間傳到地下,在冬季達(dá)到最高。冬季反向傳遞溫度,地下水夏季溫度達(dá)到最低點(diǎn)。采集到地面上后,進(jìn)入蓄水池中,因此水溫基本達(dá)到了蓄水池內(nèi)室溫。
通過測量,目前所用的原水水溫約為15 ℃,溫度低,有可能降低RO 系統(tǒng)產(chǎn)水量,下降幅度約為3%~6%。
進(jìn)水壓力本身不會影響鹽透過量,但是進(jìn)水壓力升高使得驅(qū)動反滲透的凈壓力升高,使得產(chǎn)水量加大。同時鹽透過量幾乎不變,增加的產(chǎn)水量稀釋了透過膜的鹽分,降低了透鹽率,提高脫鹽率。當(dāng)進(jìn)水壓力超過一定值時,由于過高的回收率,加大了濃差極化,又會導(dǎo)致鹽透過量增加,抵消了增加的產(chǎn)水量,使脫鹽率不再增加。
膜的運(yùn)行壓力直接影響產(chǎn)水量,故可以看出:數(shù)值出現(xiàn)低值時,極有可能是運(yùn)行壓力不滿足制水要求。
滲透壓是水中所含鹽分或有機(jī)物濃度的函數(shù),含鹽量越高,滲透壓也增加,進(jìn)水壓力不變情況下,凈壓力將減小,產(chǎn)水量降低。透鹽率正比于膜正反兩側(cè)鹽濃度差,進(jìn)水含鹽量越高,濃度差也越大,透鹽率上升,導(dǎo)致脫鹽率下降。自來水的采水水源通過6 口水井實(shí)現(xiàn),但是每口水井的水質(zhì)均不同,因此,每次進(jìn)入RO 機(jī)組的情況也不相同。但是根據(jù)概率學(xué),基本上可以認(rèn)為RO 系統(tǒng)所采用的原水水質(zhì)是一樣的。
可以看出,RO 運(yùn)行影響因素雖然很多,但是設(shè)備依舊可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),例如,2017 年11 月(0.66)等。
(1)采用預(yù)加熱方式,提升進(jìn)水水溫。冬季,進(jìn)水水溫較低,為了能夠保證RO 系統(tǒng)的制水效率,在進(jìn)水管道上增加溫控設(shè)備和加熱設(shè)備,通過溫控系統(tǒng),保證水溫達(dá)到10 ℃以上,確保冬季進(jìn)水水溫。
(2)調(diào)整系統(tǒng)壓力,通過自控手段達(dá)到實(shí)時調(diào)控。通過采集泄放口壓力值,通過PLC 程序控制膜運(yùn)行泵的出口壓力值。根據(jù)每次進(jìn)水水質(zhì)情況(溫度、電導(dǎo)等),調(diào)整新舊機(jī)組相關(guān)參數(shù),如制水率和高壓泵出口壓力等。改造方案:通過修改PLC 程序,改變制水過程中不必要的水資源浪費(fèi),例如,反洗頻率、時間、制水時需控制的壓力、流量等。
查看設(shè)備制備過程的PLC 程序,發(fā)現(xiàn)PLC 程序流程中,存在靜置與延遲的重疊情況,浪費(fèi)程序運(yùn)行時間,同時機(jī)組運(yùn)行也受到了影響,最終導(dǎo)致系統(tǒng)流量曲線中過多的起伏區(qū)間。
縮減不必要的時間消耗及水資源浪費(fèi),及時提升制水所需要的必要自動條件,達(dá)到了提升出水量,提升制水效率,降低成本消耗等目的。調(diào)整機(jī)組相關(guān)參數(shù),跟蹤1 月7 日—10 日的數(shù)據(jù),效率提升至67.29%。