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    自動(dòng)化控制系統(tǒng)在破碎工藝流程的應(yīng)用實(shí)踐

    2020-06-15 02:39:26鄢新忠
    設(shè)備管理與維修 2020年11期
    關(guān)鍵詞:選礦廠篩分布料

    鄢新忠

    (攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司選礦廠,四川攀枝花 617000)

    0 引言

    選礦過程自動(dòng)化控制技術(shù)的發(fā)展始于20 世紀(jì)40 年代末,至今已有70 多年的歷史[1-3]。由于選礦生產(chǎn)過程的復(fù)雜性和特殊性,如性質(zhì)多變的物料流以及復(fù)雜礦物加工工藝流程導(dǎo)致選礦自動(dòng)化過程發(fā)展進(jìn)程較慢[4]。隨著感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、儀表技術(shù)的發(fā)展,全國(guó)多家企業(yè)如鞍鋼礦業(yè)、首鋼礦業(yè)與云錫集團(tuán)的破碎系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無人值守,并取得了良好的效果[5-7]。

    攀鋼礦業(yè)有限公司選礦廠是20 世紀(jì)70 年代初建成的鐵礦選礦廠,其中破碎工藝流程先后經(jīng)過破碎閉路改造(2003 年)、中破磁滑輪拋尾系統(tǒng)改造(2009 年)以及工藝設(shè)備升級(jí)改造(2012 年)。期間設(shè)備控制系統(tǒng)雖然經(jīng)歷多次高壓室、電磁站改造,但電氣設(shè)備控制系統(tǒng)基本沿用建廠初期的以繼電—接觸方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備間聯(lián)鎖、現(xiàn)場(chǎng)崗位分散控制,整個(gè)選礦廠設(shè)備自動(dòng)控制系統(tǒng)裝備水平幾乎為零。

    隨著社會(huì)的發(fā)展,推進(jìn)數(shù)字礦山、綠色礦山、和諧礦山的“三個(gè)礦山”迫在眉睫。此外,在礦業(yè)的寒冬期,攀鋼集團(tuán)公司為了應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)的變化,先后進(jìn)行了人力資源優(yōu)化(裁員及降低生產(chǎn)成本)。為了使全廠在現(xiàn)有人員配置基礎(chǔ)上,生產(chǎn)系統(tǒng)能得到及時(shí)的監(jiān)測(cè)控制,降低崗位勞動(dòng)強(qiáng)度以及粉塵、噪聲等職業(yè)病危害,避免因人為疏忽而引發(fā)故障,進(jìn)一步促使選礦廠建立全流程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)。

    綜上所述,攀鋼礦業(yè)有限公司選礦廠破碎工藝全自動(dòng)化流程改造迫在眉睫。于是在多方考察的基礎(chǔ)上,啟動(dòng)了選礦廠破碎階段的全自動(dòng)化流程改造。

    1 破碎工藝流程及運(yùn)輸系統(tǒng)改造

    1.1 破碎工藝流程

    礦石經(jīng)火車托運(yùn)至粗破并送入旋回破碎機(jī),破碎后由2 臺(tái)重板給礦機(jī)分給到1#、2#皮帶并通過3#、4#皮帶送至中破緩沖倉(cāng),經(jīng)5#~10#皮帶分別送至圓錐破碎機(jī)。破碎后的礦石經(jīng)11#~14#、干1#~干4#皮帶運(yùn)至干選緩沖倉(cāng),經(jīng)電振給料機(jī)送至干選機(jī),尾礦經(jīng)干9#~干11#送至廢料倉(cāng),精礦經(jīng)干7#、干8#、15#、16#、新13#、新14#皮帶送至篩分礦倉(cāng)。篩分礦倉(cāng)礦石經(jīng)電動(dòng)給礦機(jī)以及皮帶變頻給礦機(jī)送至振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,篩下合格產(chǎn)品經(jīng)新15#、新16#、21#~24#皮帶送至粉礦倉(cāng),篩上礦石經(jīng)新7#~新12#、17#、18#皮帶送至細(xì)破緩沖倉(cāng)。細(xì)破緩沖倉(cāng)礦石經(jīng)皮帶變頻給礦機(jī)送至破碎機(jī),破碎后的礦石經(jīng)19#、20#、新1#~新6#皮帶送至篩分礦倉(cāng),形成閉路循環(huán)(圖1)。

    1.2 運(yùn)輸系統(tǒng)流程改造

    圖1 破碎車間生產(chǎn)工藝流程

    皮帶系統(tǒng)對(duì)整個(gè)破碎車間的重要性,就好比血管對(duì)人體的重要性。它運(yùn)行的好壞直接關(guān)系到生產(chǎn)是否正常進(jìn)行,通過對(duì)皮帶運(yùn)輸機(jī)的工作狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控及調(diào)節(jié),保證選礦廠礦料的物流正常,為破碎工藝設(shè)備的高效運(yùn)行提供可靠保障。本次不但對(duì)全流程的皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行了改造,同時(shí)也將破碎機(jī)電流、溫度、壓力、破碎腔料位等參數(shù)接入新系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了控制室可以調(diào)節(jié)設(shè)備排礦口大小等參數(shù)但不能啟停,而干選機(jī)、篩分機(jī)則通過總控制系統(tǒng)能夠全盤控制。由控制系統(tǒng)邏輯通過警示或停機(jī)等自動(dòng)或遠(yuǎn)程手動(dòng)完成操作,視頻監(jiān)控系統(tǒng)是對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)功能的補(bǔ)充,以實(shí)現(xiàn)安全、可靠的操作,從而達(dá)到減輕崗位勞動(dòng)強(qiáng)度、減少耗電成本、降低設(shè)備故障率、保護(hù)重要設(shè)備安全運(yùn)行的目的。

    1.2.1 皮帶智能運(yùn)行控制

    對(duì)于皮帶而言長(zhǎng)期運(yùn)行可能會(huì)出現(xiàn)的跑偏、打滑、縱向撕裂、下料斗堵料等現(xiàn)象,因此只要能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)并調(diào)整跑偏、打滑就能保證皮帶良好的運(yùn)行。

    為了能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)每一條皮帶運(yùn)行情況,于是對(duì)皮帶的皮帶機(jī)電流、堵漏、打滑、跑偏、電流等情況進(jìn)行了檢測(cè),上面皮帶每間隔5 m 設(shè)置一個(gè)糾偏裝置,下面皮帶每間隔10 m 設(shè)置一個(gè)糾偏裝置。

    此外,皮帶連接處的灰塵較大,于是在老系統(tǒng)袋式除塵基礎(chǔ)上,增加了噴霧除塵。噴霧除塵裝置采用聯(lián)鎖運(yùn)行方式,當(dāng)然也可通過手動(dòng)調(diào)節(jié)。聯(lián)鎖運(yùn)行時(shí)的聯(lián)鎖設(shè)備為下一階段的皮帶機(jī),根據(jù)皮帶機(jī)的空載與負(fù)載時(shí)電流的差異,噴霧裝置自動(dòng)運(yùn)行。此外,現(xiàn)場(chǎng)操作人員可根據(jù)礦石濕度及粉塵情況調(diào)節(jié)噴霧的大小,以避免噴霧過小時(shí),粉塵過重;噴霧過大時(shí),降低篩分效率、皮帶壽命等情況。

    1.2.2 礦倉(cāng)跑車智能布料

    整個(gè)破碎車間總共包含中破6 料倉(cāng)、干選12 料倉(cāng)、篩分10 料倉(cāng)、細(xì)破10 料倉(cāng)4 個(gè)部分。其中,中破料倉(cāng)由老3#、4#跑車進(jìn)行布料,干選料倉(cāng)由干3#、4#跑車進(jìn)行布料,篩分礦倉(cāng)由新13#、14#和5#、6#跑車進(jìn)行布料、細(xì)破料倉(cāng)由老17#、18#跑車進(jìn)行布料,廢倉(cāng)4 料倉(cāng)由11#跑車進(jìn)行布料。為了實(shí)現(xiàn)跑車像人一樣擁有“眼睛”“腳”“智慧”,需要引入監(jiān)測(cè)探頭來充當(dāng)著智能設(shè)備的“眼”“腳”等器官。在綜合考慮下,將雷達(dá)料位計(jì)、激光測(cè)距儀料位倉(cāng)和跑車上,并加入綜合分析系統(tǒng)的智慧大腦。

    為了讓跑車,在各個(gè)料場(chǎng)的頂部(無論在料倉(cāng)還是在跑車)分別安裝有HAWK、HAWK、VEGA 等型號(hào)的雷達(dá)料位計(jì),該雷達(dá)屬于79 GHz 的高頻雷達(dá)并具有一定的抗粉塵、抗粉塵的特性,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了料位的自動(dòng)監(jiān)控(可移動(dòng)式的攝像頭進(jìn)行觀看)。

    除了擁有一雙“眼睛”之外,要實(shí)現(xiàn)跑車布料的智能化還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,還需要擁有一雙“測(cè)距的腳”。為了能夠精確的測(cè)定布料車的位置,在跑車上安裝有DIMETIX、KEYENCE 等型號(hào)的激光測(cè)距儀,改激光測(cè)距儀的量程不小于100 m 且誤差小于3 mm,此外,有一定的抗粉塵的特性。

    1.2.3 智能給料機(jī)

    整個(gè)破碎間包含了振動(dòng)給料機(jī)和變頻給料機(jī)兩種給料設(shè)備。就破碎間的圓錐破碎機(jī)而言,只有采用擠滿式給料才能實(shí)現(xiàn)礦石間的互相擠壓,從而最大限度的發(fā)揮出破碎效率。

    系統(tǒng)設(shè)定破碎機(jī)的破碎腔的料位高度為85%,并通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)圓錐破碎機(jī)破碎腔內(nèi)料位高度,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)送入到PLC中,PLC 進(jìn)行A/D 轉(zhuǎn)換后,經(jīng)監(jiān)測(cè)值與設(shè)定值進(jìn)行比較,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié)皮帶式給礦機(jī)或振動(dòng)給料機(jī)的頻率,從而達(dá)到破碎腔內(nèi)料位穩(wěn)定在設(shè)定值范圍內(nèi)。

    1.2.4 監(jiān)控系統(tǒng)

    自動(dòng)化系統(tǒng)主要由PLC 控制系統(tǒng)構(gòu)成,且第三方的PLC 系統(tǒng)通過PROFIBUS-DP 或MODBUS 協(xié)議與PLC 控制系統(tǒng)通信。有程序聯(lián)鎖控制的電氣設(shè)備設(shè)PLC 系統(tǒng),單體的電氣設(shè)備直接引入相應(yīng)的PLC 控制系統(tǒng)。

    丹東系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的集中控制,提高了設(shè)備連鎖開、停的及時(shí)性和有效性,把無功消耗降到最低限度;此外,無論是設(shè)備處于自動(dòng)和手動(dòng)運(yùn)行中均能實(shí)時(shí)采集設(shè)備運(yùn)行參數(shù),該軟件操作界面簡(jiǎn)單且功能強(qiáng)大。該系統(tǒng)顯示了全廠的工藝流程,并在相應(yīng)的位置實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地顯示了破碎機(jī)、篩分機(jī)、干選機(jī)電機(jī)電流、運(yùn)行頻率、運(yùn)行狀態(tài)、(破碎機(jī)腔內(nèi)料位)、排礦口寬度等情況。此外,還實(shí)時(shí)的顯示了跑車的送礦位置、料倉(cāng)的儲(chǔ)量、設(shè)備給礦皮帶的速率、傳輸皮帶的速率以及它們的運(yùn)行情況。當(dāng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)超出系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)時(shí),系統(tǒng)及時(shí)彈出報(bào)警信息并發(fā)出報(bào)警聲音,實(shí)現(xiàn)了問題早發(fā)現(xiàn)、早解決的功能,為實(shí)施點(diǎn)檢預(yù)修創(chuàng)造了良好條件。當(dāng)運(yùn)行設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重異常時(shí),系統(tǒng)及時(shí)指令故障設(shè)備及其相關(guān)設(shè)備依次停止運(yùn)行,避免事故的擴(kuò)大。該系統(tǒng)還能根據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成報(bào)表,并通過公司內(nèi)部局域網(wǎng)共享報(bào)表信息,同時(shí)還具有歷史查詢功能。

    另外,在破碎車間重要的位置如皮帶連接處、跑車上等均安裝監(jiān)控?cái)z像頭,方便操作人員監(jiān)控實(shí)際運(yùn)行情況,并與系統(tǒng)采集的信號(hào)做出對(duì)比,以便對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)功能的補(bǔ)充,以實(shí)現(xiàn)破碎流程運(yùn)行的雙重保障。

    2 優(yōu)異性及經(jīng)濟(jì)效益

    2.1 改善員工工作情況,提高設(shè)備保護(hù)能力

    通過運(yùn)輸系統(tǒng)智能化改造后,原本破碎車間復(fù)雜的皮帶運(yùn)行系統(tǒng)更加智能化,從而減少了大量的操作人員及巡檢人員,同時(shí)也減輕了他們的勞動(dòng)強(qiáng)度。運(yùn)輸系統(tǒng)的自動(dòng)化改造,當(dāng)然不僅局限于降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且也對(duì)生產(chǎn)設(shè)備有直接或間接的保護(hù)作用,具體表現(xiàn)為以下3 個(gè)方面。

    (1)運(yùn)輸系統(tǒng)配備了完善的保護(hù)及設(shè)備聯(lián)鎖功能,使得原本復(fù)雜的運(yùn)行系統(tǒng)需要逐級(jí)啟動(dòng)且需要人員較多,現(xiàn)在僅需一鍵就可完成,這不但減少了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且避免了人員過多參與操作時(shí)造成的誤操作。此外,也實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)反應(yīng)并報(bào)警,同時(shí)也能及時(shí)井然有序的停機(jī),避免了設(shè)備損壞和故障范圍的擴(kuò)大。

    (2)原本需要人工進(jìn)行操作的跑車,經(jīng)自動(dòng)化改造后,使得小車能夠根據(jù)礦倉(cāng)的倉(cāng)位及破碎設(shè)備、篩分設(shè)備、干選設(shè)備的需求自動(dòng)布料,這不但減少了人工操作,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,并且也近一步提高工作效率。

    (3)皮帶給礦機(jī)的智能改造,實(shí)現(xiàn)了按破碎機(jī)的需求自動(dòng)給料。由于破碎設(shè)備眾多難以兼顧所有的破碎設(shè)備擠滿給礦,通過這項(xiàng)改造減輕了員工的操作,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,此外也保護(hù)了設(shè)備,并提高了設(shè)備的效率。

    由于破碎崗位的特殊性,存在著粉塵噪聲兩種主要職業(yè)病危害因素。通過智能化水霧除塵的改造,使得整個(gè)破碎車間的分寸得到進(jìn)一步降低;此外,這樣智能化的流程改造也減少了員工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間;再加上原來的防塵、防噪措施,大大降低了員工患職業(yè)病的概率。

    2.2 經(jīng)濟(jì)效益

    2.2.1 人員優(yōu)化

    自動(dòng)化控制管理系統(tǒng)運(yùn)行可靠,得到一線職工的認(rèn)可,操作方便,達(dá)到了本應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)崗位工人做的工作改為由設(shè)備來完成,減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和對(duì)工人操作崗位的依賴,為了避免人力資源的浪費(fèi),進(jìn)行優(yōu)化,自動(dòng)控制管理系統(tǒng)實(shí)施前,生產(chǎn)每班人數(shù)定員30 人,實(shí)施后生產(chǎn)每班18 人,每年節(jié)約人工成本為108 萬元。自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)施前后崗位人員配置情況如表1 所示。

    表1 自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)施前后崗位人員配置情況

    優(yōu)化后的人員通過管理手段消化,一部分人員去檢修,一部分通過退休自然減員,還有一部分成立生產(chǎn)白班。

    2.2.2 設(shè)備優(yōu)化

    自動(dòng)控制管理系統(tǒng)實(shí)施后,提高了粗破機(jī)破礦效率,減少空轉(zhuǎn)時(shí)間,為避峰生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件,通過“移峰填谷”措施降低電費(fèi)。自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)設(shè)備有保護(hù)檢測(cè)作用,能做到事前發(fā)現(xiàn)隱患,降低了設(shè)備事故,保證了生產(chǎn)流程順利進(jìn)行。自動(dòng)控制管理系統(tǒng)實(shí)施前后的數(shù)據(jù)如表2 所示。

    表2 2017 年和2018 年自動(dòng)控制管理系統(tǒng)實(shí)施前后的數(shù)據(jù)h

    由表2 可知,自動(dòng)控制管理系統(tǒng)實(shí)施后,每年能節(jié)約1232.67 h。通過避峰和提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)事故,縮短設(shè)備事故處理時(shí)間能創(chuàng)造效益600 萬元左右。

    3 結(jié)論

    (1)通過對(duì)選礦廠破碎車間運(yùn)輸系統(tǒng)自動(dòng)化的智能布料、智能給料、智能水霧除塵等方面的改造,不但精簡(jiǎn)了人員,而且降低了勞動(dòng)強(qiáng)度、職業(yè)病危害、事故率;此外,也實(shí)現(xiàn)了整個(gè)破碎設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,并對(duì)各個(gè)設(shè)備具有直接或間接的保護(hù)作用?;诖耍詣?dòng)控制系統(tǒng)實(shí)施不但提高了企業(yè)的社會(huì)形象,同時(shí)每年可創(chuàng)效700 萬元左右。

    (2)自動(dòng)控制系統(tǒng)改造為工業(yè)數(shù)字化礦山提供技術(shù)支撐,實(shí)現(xiàn)破碎工藝自動(dòng)控制,為整個(gè)選礦廠以及攀西地區(qū)選礦廠推行自動(dòng)化積累經(jīng)驗(yàn)。

    (3)視頻監(jiān)控系統(tǒng)是對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)功能的補(bǔ)充,但現(xiàn)如今選礦廠的攝像頭均為固定式,這導(dǎo)致攝像頭只能監(jiān)測(cè)固定的區(qū)域產(chǎn)生了視覺盲區(qū)。因此為了使監(jiān)測(cè)更加全面,建議安裝移動(dòng)式360°無死角,同時(shí)能夠沿著皮帶的運(yùn)動(dòng)方向進(jìn)行移動(dòng),此外還應(yīng)具有人像識(shí)別的功能的攝像頭。該攝像頭不但能全方位地監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng),而且還能在設(shè)備開啟前自動(dòng)監(jiān)測(cè)是否有人員在皮帶處。

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