張睿
(四川澤力環(huán)保管理咨詢(xún)有限公司 四川成都 610000)
成都市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)末端污水處理站始建于2007年,屬于小流域末端處理臨時(shí)設(shè)施,受建廠投資、背景的影響,在設(shè)計(jì)和施工階段有很多缺陷,該站上游來(lái)水不光為居民生活用水,還含有大量小作坊排放的工業(yè)廢水。因此進(jìn)水濃度波動(dòng)較大,且經(jīng)常超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),出水中氨氮、去除率有時(shí)達(dá)不到20%、TP去除率達(dá)不到50%,2018年通過(guò)技術(shù)改造及調(diào)整運(yùn)行,旨在提高氨氮、總磷去除效率。
1.1.1 設(shè)計(jì)水量、進(jìn)水濃度
設(shè)計(jì)處理能力為3000t/d,主要指標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)水濃度見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水濃度
可見(jiàn),該站設(shè)計(jì)進(jìn)水濃度總,COD、氨氮均符合生活污水常見(jiàn)濃度,但總磷設(shè)計(jì)值不是很合理。
1.1.2 出水標(biāo)準(zhǔn)
出水需達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918—2002)中的一級(jí)A類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。即COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、總氮≤15mg/L。
1.1.3 設(shè)計(jì)處理工藝
該站采用流化床為主體工藝,工藝流程圖如下:
圖1 工藝流程
渠道污水通過(guò)閘門(mén)攔截并經(jīng)人工格柵、機(jī)械格柵去除大塊垃圾、懸浮物、漂浮物后自流進(jìn)入集水池,污水在集水池內(nèi)短暫停留后經(jīng)潛污泵提升進(jìn)入生物流化床與生物濾池復(fù)合式污水處理系統(tǒng)進(jìn)行曝氣生物處理,降解和去除污水中的大部分COD、BOD、氨氮等污染物,水體中溶解氧通過(guò)鼓風(fēng)機(jī)房供風(fēng)獲得,生物濾池出水自流進(jìn)入平流沉淀池進(jìn)行泥水分離,平流沉淀池上清液自流進(jìn)入砂濾池過(guò)濾,過(guò)濾后出水進(jìn)入紫外線消毒渠進(jìn)行消毒處理,消毒后出水經(jīng)明渠超聲波流量計(jì)計(jì)量后達(dá)標(biāo)排放。平流沉淀池中產(chǎn)生的污泥排入污泥池,少量污泥回流,剩余污泥經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水干化處理,脫水干化污泥外運(yùn)規(guī)范化處置。
1.2.1實(shí)際處理量與實(shí)際進(jìn)水濃度
該站2017年實(shí)際處理量在冬季時(shí)為2000t/d,夏季為3200t/d。實(shí)際進(jìn)水濃度見(jiàn)表2。
表2 進(jìn)水濃度
通過(guò)表2可見(jiàn)站內(nèi)實(shí)際進(jìn)水濃度均超過(guò)設(shè)計(jì)進(jìn)水濃度,尤其是在冬季枯水季節(jié),部分指標(biāo)超過(guò)設(shè)計(jì)進(jìn)水濃度兩倍以上。
1.2.2 運(yùn)行情況
該站長(zhǎng)期以來(lái)COD、BOD基本能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,但TP、氨氮、總氮出水經(jīng)常超過(guò)設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)氨氮、總磷去除率達(dá)不到20%,出水感官發(fā)黃和懸浮物較多。
1.2.3 原因分析
通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間在運(yùn)行中查找原因以及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的查看、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量構(gòu)筑物實(shí)際尺寸、核算設(shè)備參數(shù)、工藝分析和進(jìn)水水質(zhì)化驗(yàn)等,發(fā)現(xiàn)原因主要有以下幾點(diǎn):
(1)進(jìn)水原因。
進(jìn)水濃度超過(guò)設(shè)計(jì)濃度。
(2)設(shè)計(jì)原因。
①調(diào)節(jié)池。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),調(diào)節(jié)池停留時(shí)間需在4-8h,但站內(nèi)實(shí)際僅為1h,不能起到進(jìn)水調(diào)節(jié)作用,尤其是對(duì)于該站進(jìn)水濃度長(zhǎng)時(shí)間偏高的情況。
②缺氧池。
缺氧池停留時(shí)間為3.8h,相對(duì)于該站進(jìn)水濃度過(guò)短,且缺少攪拌裝置,缺氧池污泥大部份沉積于底部,不能與污水充分接觸反應(yīng)。當(dāng)中間渠道混合液進(jìn)行回流時(shí),該回流的回流比在3:1,回流量大導(dǎo)致缺氧池污泥進(jìn)入曝氣池中,增加了曝氣池的負(fù)荷。同時(shí)缺氧池的缺陷也直接影響了總氮的去除率。
③曝氣池。
曝氣池停留時(shí)間為6.3h,停留時(shí)間無(wú)問(wèn)題。但原有曝氣池填料不能達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期效果,運(yùn)行中實(shí)際采用的活性污泥法運(yùn)行,剩余污泥量較原設(shè)計(jì)大,且污泥大部分堆積在生物濾池?zé)o法及時(shí)排出,導(dǎo)致曝氣池內(nèi)活性污泥濃度高,老化嚴(yán)重。同時(shí)曝氣池采用穿孔曝氣管,溶解氧利用效率低,曝氣池溶解氧低,不利于節(jié)能降耗。
④沉淀池。
該站沉淀池從水流走向來(lái)看為平流沉淀池,停留時(shí)間2.5h,表面負(fù)荷為0.86m3/(m·h),設(shè)計(jì)規(guī)范選擇范圍為1-1.5m3/(m·h),實(shí)際較規(guī)范偏小,同時(shí)沉淀池底部并未做有排泥坡度。
⑤無(wú)總P去除工藝段。
常規(guī)總P去除工藝需厭氧釋放P,好氧吸附P,站內(nèi)無(wú)厭氧工藝段,設(shè)計(jì)為加藥除磷,通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)當(dāng)加藥濃度控制在120mg/L時(shí),總磷去除效果仍不是很理想,最高去除率僅能達(dá)到50%,同時(shí)也帶來(lái)了后段沉淀池的負(fù)荷,出水懸浮物較多。
(3)設(shè)備原因。
①原有回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)為四臺(tái),風(fēng)量為5m3/s,即便全部開(kāi)啟,經(jīng)計(jì)算也達(dá)不到實(shí)際進(jìn)水濃度所需風(fēng)量,曝氣池溶解氧時(shí)常在1以下。
②原有壓濾機(jī)為板框壓濾機(jī),壓濾效率低,導(dǎo)致排泥頻次受影響。
針對(duì)站內(nèi)存在的問(wèn)題,在經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行查找問(wèn)題及原因后,在充分利用現(xiàn)有設(shè)施的情況下,為了提高站內(nèi)污水處理效率(主要為氨氮和懸浮物),進(jìn)行了以下技術(shù)改造:
將原有四臺(tái)回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)更換為三臺(tái),單臺(tái)風(fēng)量為11m3/s。
將原有板框壓濾機(jī)更換為帶式壓濾機(jī),提高污泥壓濾效率,確保能及時(shí)排放剩余污泥。
針對(duì)大量污泥堆積在生物濾池,一定程度上導(dǎo)致曝氣池污泥濃度高,在在生物濾池內(nèi)增加了污泥回流、排放系統(tǒng),解決了曝氣池排泥問(wèn)題。
技術(shù)改造后初期仍有超標(biāo)情況發(fā)生,出水懸浮顆粒較多。通過(guò)對(duì)進(jìn)水和工藝進(jìn)一步分析,尋找影響硝化菌生長(zhǎng)的因素和引起懸浮物較多的原因以及對(duì)除磷劑進(jìn)行選擇試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題在于:
3.1.1 影響氨氮去除效率的原因
(1)PH對(duì)硝化細(xì)菌的影響。
進(jìn)水pH為在6~6.5之間,通過(guò)曝氣池后,pH值降低至6以下,這部分出水在中間渠道回流進(jìn)入缺氧池再進(jìn)入曝氣池,造成曝氣池pH值低于6,抑制了硝化細(xì)菌生長(zhǎng)。
(2)硝化細(xì)菌的培養(yǎng)。
通過(guò)增加生物濾池排泥設(shè)施,雖解決了污泥濃度問(wèn)題,但調(diào)試初期硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)需要長(zhǎng)時(shí)間的泥齡,曝氣池在調(diào)試初期SRT較低,硝化細(xì)菌還未生成便進(jìn)入生物濾池后通過(guò)排泥排出。
3.1.2 出水懸浮物問(wèn)題
中間渠道未及時(shí)排泥,底部沉積污泥厭氧顆粒上浮后沉降性差,造成出水懸浮物較多。
3.1.3 TP去除劑的選擇
通過(guò)采購(gòu)三家總磷去除劑來(lái)進(jìn)行對(duì)本站進(jìn)水的對(duì)比試驗(yàn),均發(fā)現(xiàn)效果不為理想,有兩家水變黃,且總磷基本無(wú)去除效果,另一家加藥成本較高,估算約為10元/t。故不考慮外購(gòu)總磷去除劑成品。
針對(duì)調(diào)試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,站內(nèi)進(jìn)一步采取了一下工藝調(diào)整:
3.2.1 改變回流操作
停止中間渠道往缺氧池的回流,確保硝化細(xì)菌生長(zhǎng)所需要的堿度。
3.2.2 增加曝氣池污泥回流
增加生物濾池至曝氣池的污泥回流系統(tǒng),提高曝氣池SRT。
3.2.3 中間渠道沉積污泥排放
排放中間渠道底部沉積污泥,避免污泥長(zhǎng)時(shí)間沉積在中間渠道底部而引起的厭氧上浮。
3.2.4 TP去除藥劑的搭配
進(jìn)一步通過(guò)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),選擇PAC、無(wú)水氯化鈣的作為總磷去除劑,來(lái)進(jìn)行效果對(duì)比。
表3 總磷去除試驗(yàn)結(jié)果
可見(jiàn),對(duì)本站污水中總磷的去除,單獨(dú)加PAC或氯化鈣效果均不為理想,但當(dāng)PAC與氯化鈣混合投加時(shí),總磷去除效果最好,且無(wú)水氯化鈣較PAC便宜,也能節(jié)約運(yùn)行成本。
站內(nèi)通過(guò)技術(shù)改造和調(diào)試運(yùn)行中采取的進(jìn)一步措施,現(xiàn)站內(nèi)氨氮出水在進(jìn)水氨氮濃度為60mg/L以?xún)?nèi)時(shí)能長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),去除率在95%以上,出水清澈,對(duì)于偶爾的氨氮出水異常時(shí),出水采用折點(diǎn)加氯法也能控制氨氮的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、總磷經(jīng)過(guò)PAC和氯化鈣混合加藥,也能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。但對(duì)于其他指標(biāo)如總氮等因原設(shè)計(jì)施工原因,仍不能達(dá)到理想的去除效率,如要提高這些指標(biāo)的去除效率,將需新建構(gòu)筑物和對(duì)現(xiàn)有構(gòu)筑物進(jìn)行大面積的改造,因此本次技術(shù)改造未考慮,待下次業(yè)主部門(mén)大修整改時(shí)考慮。本站本次的技術(shù)調(diào)整和改造,費(fèi)用低,周期短,為在不改變現(xiàn)有構(gòu)筑物的情況下進(jìn)行,有效的提高了氨氮、TP、懸浮物的去除效率,可為運(yùn)行中存在同類(lèi)問(wèn)題的污水處理廠需進(jìn)一步發(fā)揮功效而資金受限時(shí)的技術(shù)改造提供參考。