李美龍
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)錦瑞煤業(yè)有限公司, 山西 呂梁 033000)
煤礦井下通風(fēng)系統(tǒng)主要是為井下巷道內(nèi)提供流動(dòng)的新鮮空氣,稀釋瓦斯、粉塵濃度,確保井下綜采面綜采作業(yè)的安全性。隨著煤礦井下綜采作業(yè)效率的提高、綜采作業(yè)深度的不斷增加,在綜采作業(yè)過程中發(fā)生瓦斯突出、粉塵爆炸等事故的概率不斷增加,嚴(yán)重威脅了煤礦井下綜采作業(yè)的安全性。目前多數(shù)煤礦生產(chǎn)企業(yè)對井下通風(fēng)機(jī)的維護(hù)主要依靠人員定期對其進(jìn)行檢修,但由于煤礦井下工作條件較為惡劣,無法對通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,只能當(dāng)出現(xiàn)故障后才能對其進(jìn)行維修,此時(shí)一旦出現(xiàn)瓦斯突出事故將導(dǎo)致極大的事故。同時(shí)由于通風(fēng)機(jī)采用了恒轉(zhuǎn)速運(yùn)行方式,在運(yùn)行過程中消耗了大量的電能,嚴(yán)重影響了煤礦生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性。本文提出了一種煤礦井下通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測控制系統(tǒng),以CAN 數(shù)據(jù)總線為傳輸單元,實(shí)現(xiàn)對通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的全程監(jiān)控,將瓦斯?jié)舛缺O(jiān)控系統(tǒng)和通風(fēng)機(jī)運(yùn)行控制系統(tǒng)相結(jié)合,使通風(fēng)機(jī)能夠根據(jù)井下瓦斯?jié)舛茸兓闆r自動(dòng)調(diào)整運(yùn)行速度,提升運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。對通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全程監(jiān)測,自動(dòng)對異常進(jìn)行報(bào)警處理,提升了故障維修效率,降低了異常停機(jī)率,極大地提升了井下通風(fēng)的安全性。
圖1 通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程控系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)對煤礦井下通風(fēng)機(jī)整體結(jié)構(gòu)、運(yùn)行控制要求的分析,結(jié)合礦井下實(shí)際情況,以充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、降低改造量為基礎(chǔ),所提出通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示[1]。
該通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要包括了井下監(jiān)測和控制模塊、數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)換和傳模塊以及地面監(jiān)控中心模塊,各模塊內(nèi)所包含的部分如圖1 所示,系統(tǒng)首先利用甲烷傳感器、壓力傳感器等對井下巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛?、風(fēng)壓等情況進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)上述指標(biāo)超出系統(tǒng)設(shè)定的值后,系統(tǒng)將直接控制變頻器進(jìn)行變頻調(diào)節(jié),控制風(fēng)機(jī)增加或者降低運(yùn)行轉(zhuǎn)速,確保井下巷道內(nèi)空氣內(nèi)瓦斯?jié)舛群康姆€(wěn)定性。同時(shí)通風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中各類的電流、電壓傳感器、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器、電機(jī)溫度傳感器、振動(dòng)傳感器等對風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí),系統(tǒng)將對異常原因進(jìn)行分析并報(bào)警,同時(shí)通過內(nèi)設(shè)的邏輯對異常進(jìn)行調(diào)控。井下數(shù)據(jù)信息的傳輸采用了CAN 數(shù)據(jù)總線系統(tǒng),確保了在煤礦井下數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖傩?、?zhǔn)確性和抗干擾性[2]。地面監(jiān)控中心為整個(gè)系統(tǒng)的控制終端,各類數(shù)據(jù)將以最直觀的形式顯示在終端上,滿足監(jiān)控需求,同時(shí)控制人員能夠通過控制終端,人工調(diào)節(jié)井下風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況,實(shí)現(xiàn)井下風(fēng)機(jī)運(yùn)行的無人監(jiān)控和處理,實(shí)現(xiàn)無人值守。
各類監(jiān)控傳感器作為礦井通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的核心,直接決定了遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控和調(diào)控結(jié)果的準(zhǔn)確性,因此重點(diǎn)對各類監(jiān)控傳感器在井下的測定方案進(jìn)行了對比,以確定最佳的監(jiān)測布置結(jié)構(gòu)和測試方式。
風(fēng)壓測量。風(fēng)壓測試時(shí)與距離風(fēng)機(jī)的位置、氣流在巷道內(nèi)的流動(dòng)方式關(guān)系密切,根據(jù)驗(yàn)證本文選擇了多點(diǎn)分聯(lián)測試方法[3],使用軟管和壓力傳感器相連通,將其設(shè)置在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口距離約10 m 處,將測壓截面固定在支架上,進(jìn)風(fēng)口處設(shè)置的全壓孔數(shù)量為12 個(gè),滿足對風(fēng)機(jī)入口處氣流全壓的測定。
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的測量。電機(jī)的轉(zhuǎn)速傳感器種類繁多,本文選擇的傳感器為光電效應(yīng)式傳感器,該傳感器在電機(jī)軸上固定上光電傳感器,然后將風(fēng)機(jī)上設(shè)置N個(gè)反光標(biāo)記,通過記錄所接收到的相鄰的脈沖信號之間的時(shí)間間隔即可完成對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的測定,電機(jī)轉(zhuǎn)速n可表示為[4]:
式中:N為反光標(biāo)記的數(shù)量;t為相鄰的脈沖信號之間的時(shí)間間隔。
該傳感器的轉(zhuǎn)速測定原理如圖2 所示。
圖2 光電傳感器轉(zhuǎn)速測定原理
為了對該礦井通風(fēng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行驗(yàn)證,本文以某礦井下通風(fēng)系統(tǒng)為研究對象,建立遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制系統(tǒng),根據(jù)監(jiān)測井下風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的轉(zhuǎn)速為2 759 r/min 與實(shí)際運(yùn)行轉(zhuǎn)速完全相符,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的風(fēng)量為1.49 m3/s,與井下實(shí)測的風(fēng)量之間的偏差約為1.2%,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)固定位置的風(fēng)壓為0.53 kPa,與井下實(shí)測的風(fēng)壓之間的偏差約為1.4%,由此可知該監(jiān)測系統(tǒng)表現(xiàn)出了較高的監(jiān)測精度,同時(shí)井上監(jiān)控人員發(fā)出調(diào)節(jié)指令后井下風(fēng)機(jī)的響應(yīng)時(shí)間約為2.7 s,具有較高的反應(yīng)速度。
該煤礦井下通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)另一個(gè)突出的優(yōu)勢是具有自主學(xué)習(xí)功能,能夠?qū)︼L(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的信息參數(shù)進(jìn)行分析,自動(dòng)對風(fēng)機(jī)下一階段的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行判斷,當(dāng)預(yù)測到可能會(huì)出現(xiàn)運(yùn)行異常時(shí)將進(jìn)行自動(dòng)修正,并將隱患點(diǎn)和修正方案發(fā)送給控制人員,能夠極大地提升風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的安全性和穩(wěn)定性,降低風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障的概率,該遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的界面如圖3 所示。
圖3 通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程控系統(tǒng)監(jiān)控界面
針對煤礦井下通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的判斷只能依靠人員定期維護(hù),存在效率低、維護(hù)效果差、故障率高的缺陷,本文提出了一種礦井通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),對該通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)、監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)控原理、方式等進(jìn)行了分析,并對風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)際情況進(jìn)行了驗(yàn)證,結(jié)果表明:
1)該通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要包括了井下監(jiān)測和控制模塊、數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)換和傳模塊以及地面監(jiān)控中心模塊,具有數(shù)據(jù)傳輸速度快、抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);
2)風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的轉(zhuǎn)速為2 759 r/min 與實(shí)際運(yùn)行轉(zhuǎn)速完全相符,與井下實(shí)測的風(fēng)量之間的偏差約為1.2%,與井下實(shí)測的風(fēng)壓之間的偏差約為1.4%,由此可知該監(jiān)測系統(tǒng)表現(xiàn)出了較高的監(jiān)測精度,同時(shí)井上監(jiān)控人員發(fā)出調(diào)節(jié)指令后井下風(fēng)機(jī)的響應(yīng)時(shí)間約為2.7 s,具有較高的反應(yīng)速度,完全能夠滿足井下遠(yuǎn)程調(diào)控的要求。