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      無極繩絞車液壓驅(qū)動控制系統(tǒng)的設(shè)計與模擬

      2020-06-10 13:40:20
      機械管理開發(fā) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:無極絞車手柄

      靳 璞

      (同煤集團忻州窯礦, 山西 大同 037000)

      引言

      無極繩絞車是井下利用鋼絲繩雙向牽引的連續(xù)運輸設(shè)備。適合于煤礦大傾角、多坡度、長距離、大噸位條件下工作面、采區(qū)上下山等的不轉(zhuǎn)載直達運輸,具有設(shè)備數(shù)量少、占地小、提升能力強和使用方便等優(yōu)點,是礦井復(fù)雜條件下重要的輔助運輸工具[1-2]。無極繩絞車的普遍使用,減少了物料運輸?shù)碾y度和用工數(shù)量,增加了運輸速度,大大提高了運輸效率[3]。普通的無極繩絞車,大都采用手柄控制模式,對絞車設(shè)備運輸速度和升降進行控制。針對手柄控制存在的精度低、監(jiān)控手段匱乏、安全性低、驅(qū)動裝置所受沖擊力大等不足[4-5],本文以煤礦普遍使用的JKY 型無極繩絞車為例,重建液壓控制系統(tǒng),提高了絞車自動化水平,增強了無極繩絞車的安全性,降低了絞車的操控難度。

      1 普通無極繩絞車控制系統(tǒng)存在的問題

      在對井下無極繩絞車操控時,操控人員通過調(diào)整絞車的控制手柄來改變絞車變量泵體(ZBS-H915)的轉(zhuǎn)子偏心度,從而調(diào)節(jié)變量泵體的流量值,實現(xiàn)對絞車運行速度的控制。液壓絞車控制系統(tǒng)見圖1。在開環(huán)控制系統(tǒng)下沒有進行相關(guān)的反饋裝置設(shè)計,所以絞車操控人員要通過不斷的調(diào)整手柄來實現(xiàn)對絞車運速的準確控制。由于沒有反饋和顯示系統(tǒng),所以絞車運行時的速度、平穩(wěn)度和準確性無法進行精細化調(diào)節(jié),往往依賴于操控者的經(jīng)驗,存在不足。

      2 絞車液壓自動控制系統(tǒng)的設(shè)計

      2.1 自動控制原理

      絞車工作狀態(tài)共有三種:絞車下放、上提和停止制動。在控制系統(tǒng)中,單片機可以通過控制手柄所處的狀態(tài)以及其輸入信號的大小來判斷絞車的運行狀況,同時作出與控制手柄同步的響應(yīng),圖2 是絞車具體的響應(yīng)流程圖。

      圖1 JKY 絞車控制系統(tǒng)示意圖

      圖2 絞車響應(yīng)流程圖

      控制手柄處于上推狀態(tài)時,無極繩絞車可對相關(guān)設(shè)備和材料進行提升,上推程度越高,絞車提升速度越快,這時控制系統(tǒng)中的三位四通電磁閥的運行狀態(tài)是位于左側(cè),而兩位四通電磁閥的運行狀態(tài)是位于右側(cè),且兩位兩通電磁閥此時處于全部打開狀態(tài),以控制絞車制動器松閘;絞車上提時,驅(qū)動電機帶動鋼絲繩正轉(zhuǎn),帶動設(shè)備、材料提升;控制系統(tǒng)中的PID 控制設(shè)備和PLC 單片機通過監(jiān)測手柄上推程度,與預(yù)置程序進行比較,輸出既定信號控制電機轉(zhuǎn)速,通過絞車卷筒的傳動進行速度控制。

      當控制手柄處于下推狀態(tài),可控制絞車向下運動,則上述三位四通電磁閥、兩位四通電磁閥和兩位兩通電磁閥所處的位置與絞車提升時相反,即電磁閥分別位于右側(cè)、左側(cè)和關(guān)閉狀態(tài)。經(jīng)過1.5 s 的預(yù)置時間后,兩位兩通電磁閥打開,絞車液壓制動器松閘,制動停止,驅(qū)動電機開始反轉(zhuǎn),向下運動。此時控制系統(tǒng)中的PID 控制設(shè)備和PLC 單片機通過監(jiān)測手柄下推程度,與預(yù)置程序進行比較,輸出既定信號控制電機轉(zhuǎn)速,通過絞車卷筒的傳動進行速度控制。

      當控制手柄處于未動作狀態(tài)時,無極繩絞停止運運動。此時控制設(shè)備和單片機監(jiān)測到手柄位置后按照預(yù)置程序,將絞車卷筒轉(zhuǎn)速降至0,同時控制液壓制動器,使處于制動狀態(tài)。當絞車遇到緊急情況需要制動時,可手動拉起制動桿,使絞車卷筒停轉(zhuǎn),以達到緊急制動目的。

      2.2 速度自動控制的分析

      2.2.1 轉(zhuǎn)速區(qū)間控制分割

      絞車手柄收到操控時,控制系統(tǒng)中的模擬電路會發(fā)出電信號,通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)被單片機所讀取,單片機將其與傳感器監(jiān)測的驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速對比,取差值△w。當控制手柄指示的方向與此時驅(qū)動電機的旋轉(zhuǎn)方向相同時,單片機將此時的△w絕對值除以20 r/min,得到的值即為目標轉(zhuǎn)速,先將目標轉(zhuǎn)速取整,記為i,然后將目標轉(zhuǎn)速切割為(i+1)個區(qū)間目標轉(zhuǎn)速,將前i個區(qū)間目標轉(zhuǎn)速的控制時長定為1 s。如果△w值是正數(shù),則在前i個區(qū)間驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速均增加20 r/min,并保持至第i區(qū)間結(jié)束。在第i區(qū)間結(jié)束后,此時目標轉(zhuǎn)速將和控制手柄控制的轉(zhuǎn)速一致;如果△w為負時,在前i個區(qū)間,將每個區(qū)間的驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速減少20 r/min,并保持至第i區(qū)間結(jié)束,在第i區(qū)間結(jié)束后,此時目標轉(zhuǎn)速將和控制手柄控制的轉(zhuǎn)速一致。

      當控制手柄指示的方向與此時驅(qū)動電機的旋轉(zhuǎn)方向相反時,對目標轉(zhuǎn)速的實現(xiàn)將分為兩個階段:第一個階段需要將目標轉(zhuǎn)速調(diào)整為0,然后對當前驅(qū)動電機的旋轉(zhuǎn)速度取差,求取△w值,然后將目標轉(zhuǎn)速區(qū)間分割;第二個階段將目標轉(zhuǎn)速調(diào)整為控制手柄指示的速度,然后與0 轉(zhuǎn)速取差求△w值,再將目標轉(zhuǎn)速區(qū)間分割。

      2.2.2 PID 速度控制

      在控制系統(tǒng)PLC 單片機對控制手柄指示的目標轉(zhuǎn)速度區(qū)間分割后,每一個速度區(qū)間內(nèi),單片機將目標轉(zhuǎn)速分割值轉(zhuǎn)化為目標轉(zhuǎn)速,并與驅(qū)動電機角速度傳感器監(jiān)測的電機旋轉(zhuǎn)速度進行對比,計算旋轉(zhuǎn)速度和當前區(qū)間目標轉(zhuǎn)速之差,差值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換后,將模擬信號值傳輸至PID 控制器中,將驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)速度調(diào)整至目標轉(zhuǎn)速,通過(i+1)個區(qū)間的調(diào)速后,驅(qū)動電機的旋轉(zhuǎn)速度就調(diào)整為控制手柄的指示速度,完成了對無極繩絞車運行速度的精確控制。

      3 模擬試驗

      3.1 試驗?zāi)P偷慕?/h3>

      本次采用AMEsim 軟件對建立的控制系統(tǒng)運行效果進行分析驗證。首先利用AMEsim 軟件進行絞車液壓自動控制模擬,在模擬運行時對PID 參數(shù)賦值,設(shè)定KI為60,KP為1 400,KD為1 100,絞車驅(qū)動電機最大拉力值設(shè)為500 kg,模擬轉(zhuǎn)速輸入分為0~-40 r/min 和-50~0 r/min 等,觀測在此情況下絞車驅(qū)動電機的響應(yīng)反饋和轉(zhuǎn)速控制情況。開始模擬時間設(shè)為0 s,采樣間隔設(shè)為0.01 s,模擬總時間分別為6 s、24 s。

      3.2 模擬結(jié)果的分析

      當控制手柄指示目標轉(zhuǎn)速設(shè)置為-40 r/min 時,絞車驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速從0 r/min 至-40 r/min 的響應(yīng)曲線見圖3。當控制手柄指示目標轉(zhuǎn)速設(shè)置為0 時,絞車驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速從-50 r/min 降至0 的響應(yīng)曲線見圖4。

      圖3 0~-40 r/min 旋轉(zhuǎn)速度響應(yīng)曲線

      圖4 -50~0 r/min 旋轉(zhuǎn)速度響應(yīng)曲線

      由圖3 可知,在驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速由0 至-40 r/min的過程中,制動閘啟動時間延遲了1.5 s,在速度下降的整個過程中,旋轉(zhuǎn)速度未發(fā)現(xiàn)有較大波動,速度調(diào)整總共耗時3.6 s,絞車驅(qū)動電機的最終旋轉(zhuǎn)速率保持于-39.60 r/min,比目標值-40 r/min 小了0.40 r/min,在允許誤差1 r/min 范圍內(nèi)。

      由圖4 中知,在絞車驅(qū)動電機轉(zhuǎn)速由-50 r/min變?yōu)? 的過程中,PLC 單片機將指示的目標轉(zhuǎn)速調(diào)整分為了三個階段,即轉(zhuǎn)速從-50 r/min 至-30 r/min、從-30 r/min 至-10 r/min 和轉(zhuǎn)速從-10 r/min至0 部分。PID 控制器調(diào)整轉(zhuǎn)速-50 r/min 至-30 r/min 階段總耗時1 s,-30 r/min 至-10 r/min 階段總耗時1 s,-10 r/min 至0 階段總耗時4 s。在絞車驅(qū)動電機調(diào)速的整個過程中,未發(fā)現(xiàn)絞車運行速度出現(xiàn)大幅波動,運行平穩(wěn)。結(jié)果表明本次設(shè)計的控制系統(tǒng)達到了運行要求。

      4 結(jié)論

      基于PLC 單片機以及PID 控制器的無極繩絞車液壓驅(qū)動控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)無極繩絞車的平穩(wěn)運行。在對絞車控制手柄進行操控后,PLC 單片機首先對絞車運行狀態(tài)進行判斷,然后對各液壓閥進行控制,同時進行目標速度分割,最后PID 控制器對絞車驅(qū)動電機的旋轉(zhuǎn)速度進行控制,完成絞車運轉(zhuǎn)速度調(diào)整。本次采用AMEsim 軟件對設(shè)計的液壓控制系統(tǒng)進行了模擬驗證,結(jié)果表明,設(shè)計液壓自動控制系統(tǒng)可以起到絞車運轉(zhuǎn)速度平穩(wěn)調(diào)節(jié)的作用。本次設(shè)計提高了無極繩絞車自動控制水平,有效解決了以往絞車速度控制依靠個人經(jīng)驗的問題。

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