任 慧
(山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 長治 046600)
通風(fēng)機作為煤礦生產(chǎn)所需的主要機械設(shè)備之一,對礦井的安全生產(chǎn)起著決定性的作用。因此,煤礦在考慮生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上,會選用風(fēng)量較大而且節(jié)能的通風(fēng)機作為主要通風(fēng)設(shè)備。但由于以前的通風(fēng)機噪聲大、運行效率低,而且在連續(xù)工作的狀態(tài)下?lián)p耗嚴(yán)重,給礦井的安全生產(chǎn)和利益帶來不便。因此,本文以同煤集團四老溝礦所用通風(fēng)機為研究對象,對通風(fēng)機采用變頻器或調(diào)整電極來控制通風(fēng)機,通過提高風(fēng)機轉(zhuǎn)速的方式來增大風(fēng)量,可以有效地降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,為礦井的安全生產(chǎn)提供相關(guān)參考。
同煤集團四老溝礦礦井結(jié)構(gòu)由主斜井、副斜井和回風(fēng)井組成,為使礦井安全生產(chǎn),集團擬為礦井安裝2 臺通風(fēng)機供風(fēng),以保證礦井的正常開采。兩套通風(fēng)設(shè)備一套正常運行,但轉(zhuǎn)速為620 r/min,產(chǎn)生的風(fēng)量僅為12 200 m3,運行效率低[1],消耗能量較大。另一套通風(fēng)設(shè)備作為備用,以防止風(fēng)機發(fā)生故障而停止工作,影響煤礦的正常開采。同時煤礦為每臺風(fēng)機配備9.8 kV 供電設(shè)備,并安裝防爆電機。
為了更多的了解通風(fēng)機能量損耗情況,列舉了部分煤礦的風(fēng)機及運行參數(shù)如表1 所示。
由表1 可以看出,風(fēng)機能量損耗大有以下幾點原因:第一,由于開采初期的礦井難以實現(xiàn)主通風(fēng)機的高效運,而礦井選擇的電機額定功率大、電機負(fù)荷率普遍偏低,形成“大馬拉小車”現(xiàn)象;第二,煤礦企業(yè)的采掘設(shè)備實現(xiàn)了一井一面高產(chǎn)高效生產(chǎn)模式,造成風(fēng)機與配套電機的性能超過系統(tǒng)實際需要,運行效率比風(fēng)機樣本提供的偏低很多;第三,風(fēng)機在運行時由于機械振動造成離心式通風(fēng)機葉輪、外殼、引風(fēng)道不在同一軸線,形成風(fēng)機低效運轉(zhuǎn),降低了通風(fēng)性能。
針對以上問題,煤礦企業(yè)在進行合理選型的基礎(chǔ)上,對風(fēng)機的不足之處進行了切合實際的改進,從而在降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時,保證礦井的安全生產(chǎn)。
表1 主要風(fēng)機運行參數(shù)
在煤炭開采過程中,煤礦井下需要足夠多的新鮮空氣來供工作人員作業(yè)、排放有毒氣體并且調(diào)節(jié)礦井氣候,這就使得礦井對風(fēng)量有一定的需求,當(dāng)通風(fēng)機所供應(yīng)的風(fēng)量不能滿足礦井安全生產(chǎn),同時風(fēng)機在高速運轉(zhuǎn)的情況下連續(xù)工作,不僅對電流造成損耗,還會對風(fēng)機內(nèi)部構(gòu)件造成嚴(yán)重?fù)p壞,這就使得礦井的生產(chǎn)成本增加。因此,設(shè)計人員需要對通風(fēng)設(shè)備進行一定的改造,比如增設(shè)變頻調(diào)節(jié)系統(tǒng)來控制風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,使得風(fēng)機在不同的時間產(chǎn)生不同的風(fēng)量,從而保證礦井生產(chǎn)的正常運行。
變頻調(diào)速技術(shù)主要是通過對變頻器對風(fēng)機的控制系統(tǒng)增加一個反饋裝置。隨著風(fēng)機的正常運行,主機在摩擦的情況下產(chǎn)生熱能,使得風(fēng)機內(nèi)的溫度升高,當(dāng)溫度超過風(fēng)機所能承載的最大溫度差時,變頻器會自動調(diào)整風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,使得主機穩(wěn)定散熱,提高了工作效率的同時[2],有效地降低l 主機的磨損程度,延長了風(fēng)機的使用壽命,保證了礦井安全生產(chǎn)的進行。
1)變頻調(diào)速技術(shù)主要是通過變頻器調(diào)整通風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,使得通風(fēng)機在不同的時間產(chǎn)生不同的風(fēng)量,轉(zhuǎn)速可以用以下公式來表示:
式中:a為風(fēng)機的頻率;b為風(fēng)機的轉(zhuǎn)差率;c為電機極對數(shù)。由公式(1)可以看出,當(dāng)改變風(fēng)機的頻率a、風(fēng)機的轉(zhuǎn)差率b或者電機的極對數(shù)c時,風(fēng)機的轉(zhuǎn)速隨之改變,其中最容易實現(xiàn)的是改變電機的頻率,從而使得礦井風(fēng)量達到平衡[3-4]。
2)變頻節(jié)能技術(shù)主要是電機轉(zhuǎn)速提高的情況下產(chǎn)生了更多的風(fēng)量,減少了電能的損耗,從而達到增速節(jié)能的效果。節(jié)能可以用以下公式來表示:
式中:Q為風(fēng)機產(chǎn)生的風(fēng)量;H為風(fēng)機的風(fēng)壓;n為風(fēng)機的轉(zhuǎn)速;P為風(fēng)機的功率。由公式(2)可以看出,風(fēng)機的風(fēng)量、功率和風(fēng)壓隨著風(fēng)機的額定轉(zhuǎn)速的改變而改變。礦井在應(yīng)用變頻裝置,風(fēng)機可以根據(jù)需風(fēng)量的不同而實現(xiàn)不同的轉(zhuǎn)速,節(jié)約了電能的損耗,減少了風(fēng)機的磨損,從而降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,使煤炭企業(yè)的利益最大化。
3)由于風(fēng)機參數(shù)規(guī)格的不同,在運行過程中需要消耗的電能也不同,能耗可用式(3)計算:
式中:W為風(fēng)機消耗的電能,kWh;Q為風(fēng)機風(fēng)量,m3/s;H為風(fēng)機風(fēng)壓,Pa;η 為風(fēng)機效率;T為風(fēng)機工作時間,h。
由公式(3)可以看出,在風(fēng)壓和進風(fēng)量不變的情況下,降低風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,可以提高風(fēng)機的運行效率,從而較少能量的損耗,為礦井的生產(chǎn)節(jié)約成本。
為檢驗變頻節(jié)能技術(shù)的合理性,根據(jù)礦井目前的實際情況通風(fēng)機安裝變頻器前后的能耗進行校核,計算結(jié)果如表2 所示。
表2 風(fēng)機變頻前后參數(shù)表
由表2 可以看出,未安裝變頻裝置之前,通風(fēng)機的轉(zhuǎn)速為728 r/min,額定功率為58 Hz,每秒可提供97.6 m3的風(fēng)量,平均風(fēng)壓為1 937.32 Pa,效率為η=0.66,根據(jù)年度365 d,風(fēng)扇工作一整天24 h,計算出風(fēng)機變頻調(diào)速前的能耗為2.51×106kWh;安裝變頻裝置后,通風(fēng)機電機的轉(zhuǎn)速n降低為525 r/min,在所需風(fēng)量及平均風(fēng)壓不變的情況下,風(fēng)機的工作效率n=0.84,計算出年耗電量為1.97×106kWh,得出礦井通風(fēng)機的年節(jié)電率高達21.5%。
綜上所述,通對對通風(fēng)機安裝變頻器可以調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速,提高了風(fēng)機的工作效率,降低了能量的損耗。說明此方案是合理的、科學(xué)的,為類似礦井的節(jié)能減耗提供有益參考和指導(dǎo)價值。
1)根據(jù)同煤集團四老溝煤礦實際概況,通過分析通風(fēng)機高能耗的原因,選用HTVC-A15/8200-F 型號的風(fēng)機作為主要供風(fēng)設(shè)備,有效地保障了煤礦所需的風(fēng)量,為礦井的安全生產(chǎn)提供了保障。
2)通過調(diào)節(jié)風(fēng)機的轉(zhuǎn)速可以提高風(fēng)機的運行效率,有效的降低能量的損耗,年節(jié)電率可達21.5%。
3)通過本次對變頻器在主通風(fēng)機中的應(yīng)用研究,說明對通風(fēng)機進行合理的改進后,可以有效地提高工作效率,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,并為類似礦井的風(fēng)機改進提供技術(shù)支持。