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    重介質(zhì)旋流器新型耐磨內(nèi)襯生產(chǎn)工藝優(yōu)化

    2020-06-10 13:35:42石智勇
    機(jī)械管理開發(fā) 2020年4期
    關(guān)鍵詞:重介碳化硅精煤

    石智勇

    (西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司官地礦選煤廠, 山西 太原 030053)

    1 官地選煤廠概況

    官地礦選煤廠是西山煤電官地礦配套選煤廠,設(shè)計生產(chǎn)能力為300 萬t,采用不脫泥重介無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥浮選+尾煤壓濾的聯(lián)合工藝流程,設(shè)置原煤準(zhǔn)備、重介分選、脫介脫水、介質(zhì)凈化回收、浮選、煤泥分級濃縮回收、產(chǎn)品運(yùn)輸裝倉等生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié),產(chǎn)品主要為高爐噴吹精煤和電精煤。

    2 官地礦選煤廠重介質(zhì)選煤存在的問題

    重介質(zhì)選煤作為當(dāng)前重力選煤工藝中洗選效率最高的一種原煤洗選工藝,重介質(zhì)旋流器是重介選煤的一種高效分選和分級設(shè)備,由于其具有體積小、本身無運(yùn)動部件、處理量大、分選效率高等特點(diǎn),得到廣泛應(yīng)用。官地礦選煤廠選煤廠采用全重介洗選加工工藝,即塊煤(13~150 mm)淺槽重介質(zhì)分選機(jī)、末煤(13~1 mm)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、粗煤泥(1~0.25 mm)螺旋分選、尾煤壓濾回收。其中主選設(shè)備為重介質(zhì)旋流器,分5 個洗選系統(tǒng),共有5 臺重介質(zhì)旋流器,1 系統(tǒng)采用的是有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,2、3、4、5 系統(tǒng)采用的是無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,其作用是將末原煤(0~13 mm)分選出精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品,最大限度地提高精煤回收率、降低中煤跑精煤和矸中帶煤,重介質(zhì)旋流器具有處理能力大、分選精度高、分選下限低、利于自動控制等諸多優(yōu)點(diǎn),是提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。但是,問題也比較突出,設(shè)備耐磨性差、使用壽命短,不能長期保持最佳工作狀態(tài),導(dǎo)致設(shè)備維護(hù)量大、維護(hù)成本高,精煤回收率不穩(wěn)定等,以至于如何提高旋流器使用壽命一直困擾著現(xiàn)場[1]。

    3 燒結(jié)型碳化硅耐磨材料的引進(jìn)背景

    現(xiàn)階段,國內(nèi)外用于旋流器的耐磨材料普遍采用高鋁陶瓷襯里材料,雖然高鋁陶瓷這種耐磨材料比其他耐磨材料如耐磨合金、耐磨鑄石等耐磨性能較好,但是,仍然不能滿足旋流器這種特殊設(shè)備旋轉(zhuǎn)流體沖刷摩擦的耐磨性能要求。特別是該廠矸石含量較高,更換旋流器配件或整機(jī)比較頻繁,不但增大備件成本,還增加了工人的勞動強(qiáng)度,同時嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)[2]。通過調(diào)研考察,在耐高溫鋼鐵工業(yè)和有色冶金方面應(yīng)用的一種耐磨材料燒結(jié)碳化硅,燒結(jié)型碳化硅耐磨材料既有超高硬度及耐磨性能,又有較好的機(jī)械性能和自潤滑功能,用燒結(jié)型碳化硅超耐磨材料制作旋流器耐磨襯套是一個方向,但在選煤行業(yè)應(yīng)用較少,在這種背景下官地礦選煤廠嘗試引進(jìn)一種新型耐磨材料燒結(jié)型碳化硅[3]。

    4 燒結(jié)型碳化硅鋼的性能

    碳化硅燒結(jié)成型的制品,具有硬度高、強(qiáng)度大、耐高溫的性能,但也有缺點(diǎn),其韌性差、易碎,要想適應(yīng)旋流器的工作條件還需要進(jìn)一步改進(jìn),官地礦選煤廠聯(lián)合旋流器廠家對其工藝進(jìn)行改進(jìn),開發(fā)引進(jìn)適應(yīng)重介質(zhì)旋流器的新型耐磨材料——耐磨硅化鋼,它是在燒結(jié)碳化硅過程中加入微量元素經(jīng)高溫反應(yīng)合成的結(jié)晶體新材料[4]。其主要化學(xué)結(jié)構(gòu)成分為SiC、C、Mo 等,在高溫環(huán)境中形成二元或多元六方體化合物組織,從而具備超硬度、高強(qiáng)度、自潤滑(低摩擦)、抗黏附、耐腐蝕和耐高溫性能[5]。

    5 耐磨燒結(jié)型碳化硅鋼的應(yīng)用效果

    耐磨燒結(jié)型碳化硅鋼作為重介質(zhì)旋流器和配套管道內(nèi)襯,2016 年9 月在官地礦選煤廠末煤車間一系統(tǒng)上安裝了1 臺3NZX710/500 有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器和4 系統(tǒng)二段上安裝了1 臺Φ850 重介旋流器,用于代替原有的氧化鋁陶瓷內(nèi)襯的重介質(zhì)旋流器,見下頁圖1。

    圖1 重介質(zhì)旋流器二段

    2017 年3 月,在設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,官地礦選煤廠對重介質(zhì)旋流器分選效果進(jìn)行了測試,并對使用500 d 后,3135 重介旋流器硅化鋼內(nèi)襯最易磨損部位底流口磨損情況進(jìn)行了實(shí)測,檢測結(jié)構(gòu)見表1。

    表1 型重介旋流器內(nèi)襯磨損情況對比表

    經(jīng)過測試與計劃指標(biāo)對比得出以下結(jié)果: 以碳化硅鋼作為內(nèi)襯制作的重介質(zhì)系統(tǒng)旋流器和配套耐磨管道的使用壽命是氧化鋁陶瓷的3~5 倍,耐磨合金的10 倍以上,精煤回收率提高1%以上。

    6 經(jīng)濟(jì)效益

    官地礦選煤廠重介旋流器更換硅化鋼耐磨內(nèi)襯后大大延長了旋流器的使用壽命,每年可以節(jié)省重介質(zhì)旋流器配件和管道更換費(fèi)用40 萬元以上,人工維護(hù)成本5 萬元以上,提高精煤回收率1%以上,按年產(chǎn)精煤100 萬t 計,則每年可以多回收1 萬t 精煤。精煤與中煤的差價按300 元/t 計,則每年可增加利潤300 萬元,累計全年可以增加利潤345 萬元。保證設(shè)備長時間正常運(yùn)行,大大減少了維護(hù)量,跑冒滴漏現(xiàn)象減少大大改善了現(xiàn)場工作環(huán)境衛(wèi)生,比較適合該廠實(shí)際工況。

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