王躍歧
【摘要】為防止油井出砂、保護(hù)套管、延長(zhǎng)篩管防砂有效期,減少大修井次。經(jīng)過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,研究開(kāi)發(fā)出一種油井新型防砂篩管防砂技術(shù),實(shí)踐表明該技術(shù)具有良好的保護(hù)套管和防砂效果,為稠油、超稠油油藏出砂井正常生產(chǎn)創(chuàng)造安全、可靠的工作條件,具有良好的應(yīng)用前景。
【關(guān)鍵詞】防砂篩管的研制;室內(nèi)實(shí)驗(yàn);現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
遼河油田地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,斷層異常發(fā)育,油品類型多,同時(shí)多套油氣層并存,油層埋藏淺,尤其是油田進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期以來(lái),油井工況復(fù)雜、生產(chǎn)中出砂嚴(yán)重,造成油層近井地帶地層虧空大;特別是油層出砂井各層位開(kāi)發(fā)時(shí)間、地層壓力、生產(chǎn)能力、滲透率各不相同,再加上隨著稠油多輪次注、采工藝技術(shù)的成功應(yīng)用,致使套管徑向應(yīng)力發(fā)生明顯變化,造成大部分油井套管變形、錯(cuò)斷,損傷,導(dǎo)致油井出砂。由于常規(guī)的油井防砂生產(chǎn)管柱在套損出砂井中應(yīng)用,篩管無(wú)法正常起下作業(yè)(套管變形、錯(cuò)斷),區(qū)塊大修施工井次逐漸增加。
以往的機(jī)械防砂管柱,由于部分過(guò)濾單元墊片、外罩以及篩管本體內(nèi)擋環(huán)等強(qiáng)度不夠而脫落,致使油井防砂無(wú)效;為減少大修井次,保護(hù)套管、提高施工一次成功率,降低作業(yè)成本,機(jī)械防砂技術(shù)必須有針對(duì)性地研制開(kāi)發(fā)出新型防砂篩管,保證防砂有效期長(zhǎng)及其安全性的目的,為稠油出砂井正常生產(chǎn)創(chuàng)造安全、可靠的工作條件。
1?防砂原理
新型篩管完井防砂工藝技術(shù)是利用丟手封隔器與防砂篩管組成防砂管柱在油井作業(yè)后下入井下,使篩管正對(duì)生產(chǎn)油層段,通過(guò)封隔器坐封丟手,使篩管留在油層段,形成一個(gè)井下防砂管柱系統(tǒng)。篩管是以鋼管為基管,采用激光在基管上按一定規(guī)則割成若干條縫,從而形成濾砂屏蔽。當(dāng)攜砂流體流經(jīng)濾砂屏蔽時(shí),該篩管能使原油及小于0.1mm的細(xì)粉砂通過(guò),并隨油流排出井筒,起到防砂過(guò)濾的作用。
2?割縫篩管的研制
割縫篩管是以鋼管為基管,并按一定規(guī)則進(jìn)行割縫,形成的防砂篩管。由于防砂工藝技術(shù)及保護(hù)套管的需要,要求承受井下高溫、高壓的惡劣條件,其中管柱承壓能力是一項(xiàng)重要的技術(shù)指標(biāo),同時(shí)篩管的過(guò)流能力是關(guān)系到油層防砂后油井產(chǎn)能的一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù),因此篩管的參數(shù)設(shè)計(jì),關(guān)系到防砂效果的好壞。
2.1割縫的設(shè)計(jì)
2.1.1篩管割縫方向的選擇
室內(nèi)研究著重從篩管的布縫方式、布縫長(zhǎng)度、布縫寬度、布縫數(shù)量等方面進(jìn)行理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn),以確保最佳的篩管布縫參數(shù)。
在套管上割縫方式可分為軸向(縱向)割縫、斜向割縫和周向(橫向)割縫三種,最終選擇了軸向(縱向)割縫。割縫篩管割縫的幾何分布形式主要有直線平行排列,交錯(cuò)排列和螺旋排列三種,從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:承受軸向拉力和周向應(yīng)力最大的為平行割縫,故選擇平行割縫,即軸向平行割縫篩管。
2.1.2.篩管材質(zhì)的優(yōu)選
防砂施工中井下管柱承受壓力,對(duì)管柱強(qiáng)度要求是首要的。針對(duì)以往出現(xiàn)的普通材質(zhì)篩管在井下易損壞的問(wèn)題,優(yōu)選材質(zhì)為P110的φ139.7mm套管作為割縫管基管。
2.2.篩管強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)
通過(guò)軸向壓力和徑向壓力實(shí)驗(yàn),檢驗(yàn)布縫數(shù)、縫間距以及布縫方式對(duì)篩管強(qiáng)度的影響,確定布縫方式。軸向壓力、布縫數(shù)對(duì)篩管強(qiáng)度影響較小,縫間距和布縫方式對(duì)篩管強(qiáng)度影響大,平行縫篩管比交錯(cuò)縫篩管強(qiáng)度高。因此在滿足生產(chǎn)要求的前提下選擇平行布縫篩管。
2.3割縫篩管的技術(shù)特點(diǎn)
(a)單層整體結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高、剛度小能夠?qū)ιa(chǎn)套管起到一定的保護(hù)作用;篩管的通徑大,便于采油生產(chǎn)與后期打撈作業(yè)。
(b)采取軸向布縫,不會(huì)因彎曲而導(dǎo)致篩逢尺寸不均。
(c)采用最先進(jìn)的割縫技術(shù),縫寬均勻一致,精度高,公差±0.05mm。
(d)在縫的表面被“淬火”,所以可形成0.3mm厚的高強(qiáng)度耐腐蝕表面,使縫的強(qiáng)度提高,有利于長(zhǎng)期生產(chǎn)。
(e)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要,加工成任意幾何形狀的縫。
(f)可應(yīng)用在各種變形井中,極大地提高了防砂的成功率,不易對(duì)油氣井產(chǎn)生淤堵現(xiàn)象,滲透性好,擋砂能力強(qiáng)。
(g)易打撈,對(duì)地層無(wú)污染,施工周期短,有效期長(zhǎng),成功率高,適用的范圍廣,是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)用型防砂技術(shù)。
3?典型井例
3.1油藏特點(diǎn)
杜32塊開(kāi)發(fā)層系為S1+2、興Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ組,油藏埋深平均800~1100m,地層結(jié)構(gòu)疏松,滲透率1200~2400×10-3μm2,粒度中值0.2~0.38mm,泥質(zhì)含量4.6%,原油粘度高10×104mPa·S,屬于極易出砂地層。
3.2出砂情況
杜84、杜32塊隨蒸汽吞吐輪次的增加,油井出砂嚴(yán)重,套損井的數(shù)量逐年增多,到2010年共有生產(chǎn)井?dāng)?shù)650口,套損井累積達(dá)到404口,占總井?dāng)?shù)的62.10%,嚴(yán)重制約了油井的正常生產(chǎn)。
3.3現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
杜32-46-56井,生產(chǎn)層位為興Ⅳ+Ⅴ組,完井日期:1999年12月11日,完鉆井深1052.00m,需防砂井段:901.2~943.9m,厚度為27.5m/2層,套管規(guī)范:Φ177.8mm;共吞吐完10輪,累計(jì)注汽22764t,累計(jì)產(chǎn)油13273t,累計(jì)產(chǎn)水17309m3,油氣比0.58,回采水率1.3。2009年8月22日8輪轉(zhuǎn)抽下Ф154鉛印打印至909.78米,鉛模底部刮掉一角,周?chē)卸嗟拦魏郄?54鉛模變形直徑125~155mm,印痕顯示套管錯(cuò)斷。該井出砂嚴(yán)重,停產(chǎn),轉(zhuǎn)大修作業(yè)。經(jīng)過(guò)對(duì)油井砂樣的篩選,分析,通過(guò)粒度中值曲線,確定該井粒度中值為0.243mm,于2010年8月21日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工,該井采用材質(zhì)為P110,Ф139.7mm割縫篩管防砂技術(shù)防砂,防砂粒徑0.2mm。管柱下入一次成功,施工過(guò)程順利。目前該井施工后一直連續(xù)生產(chǎn),無(wú)因砂卡檢泵現(xiàn)象發(fā)生,生產(chǎn)正常,日產(chǎn)油:5.7t,含水39.9%,截止2010年底累計(jì)產(chǎn)油:615.9t,防砂效果明顯。
4?結(jié)論
新型防砂篩管技術(shù)將油井防砂與套管加固,預(yù)防套變有機(jī)結(jié)合,降低成本,防砂增產(chǎn),技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。適應(yīng)于稠油注汽開(kāi)采、出砂嚴(yán)重區(qū)塊的油井防砂和套損井、套損修復(fù)井、側(cè)鉆井的防砂。該技術(shù)性能可靠,有效期長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益高,是目前解決套損井防砂的主要技術(shù)。根據(jù)套損修復(fù)井防砂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)室內(nèi)試驗(yàn)研究,在保證篩管各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的前提下,降低篩管加工成本。