寧 靜,楊永祥,李 明,諸 兵
(海洋石油富島有限公司化肥二部,海南東方 572600)
中國(guó)海洋石油富島有限公司化肥二部年產(chǎn)450kt合成氨、800kt尿素裝置,于2003年建成投產(chǎn);合成氨裝置采用的是KBR(凱洛格布朗)工藝??諝鈮嚎s機(jī)是由GE公司研制、生產(chǎn)的MS5002型雙軸燃?xì)廨啓C(jī)驅(qū)動(dòng),該型機(jī)組總體技術(shù)先進(jìn),運(yùn)行可靠,但在實(shí)際運(yùn)行中,由于設(shè)備自身缺陷或工藝流程不合理,曾先后多次發(fā)生故障停機(jī)事故,嚴(yán)重影響了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。本文就MS5002型燃?xì)廨啓C(jī)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)處理措施。
化肥二部合成裝置二段爐工藝空氣由工藝空氣壓縮機(jī)101J提供,工藝空氣壓縮機(jī)四段出口工藝氣管線設(shè)有壓力控制閥PV-1050(12”),該閥同時(shí)作為壓縮機(jī)防喘振調(diào)節(jié)系統(tǒng)的一部分。為滿足壓縮機(jī)防喘振裕度的要求,正常生產(chǎn)中PV1050一直處于小開(kāi)度放空(3%~10%)狀態(tài),二段爐入口的流量波動(dòng)比較頻繁,不利于裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。另外長(zhǎng)期小開(kāi)度放空對(duì)調(diào)節(jié)閥的磨損較大,多次出現(xiàn)閥桿拉毛、閥門(mén)卡澀現(xiàn)象;2009年1月29日,出現(xiàn)閥門(mén)卡死無(wú)法調(diào)節(jié),導(dǎo)致系統(tǒng)被迫停車(chē)132h,損失較大。
為了防止防喘振閥PV1050再次出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,對(duì)故障原因進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)主要原因是PV1050(12”)閥門(mén)長(zhǎng)期小閥位狀態(tài),且動(dòng)作頻繁,導(dǎo)致閥門(mén)磨損較大。為此采取了改進(jìn)措施,主要做法是:
增加103-D入口工藝空氣的壓力測(cè)量點(diǎn)PT-1050A,與控制器PIC-1050A及調(diào)節(jié)閥PV-1050A構(gòu)成簡(jiǎn)單控制回路,進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。這樣使PV-1050全關(guān),避免了小開(kāi)度放空,有效地改善了PV-1050運(yùn)行條件,避免伐桿卡澀引起的停車(chē)事故,消除101J防喘振閥調(diào)節(jié)的不穩(wěn)定,使101J輸出功率根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整,增加裝置運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性。
二段爐103-D入口壓力控制自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖1。
圖1 調(diào)節(jié)控制結(jié)構(gòu)圖
MS5002燃?xì)馔钙皆O(shè)置有燃料氣/燃燒空氣比值高聯(lián)鎖(P4PCC)為1.20。2015—2017,P4PCC一直在1.18~1.19左右高位運(yùn)行,對(duì)系統(tǒng)影響較大。
(1)遇到終端天然氣組分波動(dòng)時(shí),需要經(jīng)常大幅度減系統(tǒng)負(fù)荷,導(dǎo)致系統(tǒng)頻繁調(diào)整,產(chǎn)量下降,操作風(fēng)險(xiǎn)高,系統(tǒng)穩(wěn)定性差;
(2)因P4PCC高位運(yùn)行,燃?xì)馔钙絀GV閥一直保持全開(kāi),導(dǎo)致燃?xì)馔钙侥芎母?,排氣溫度低,進(jìn)入一段爐乏氣溫度低,增加燃?xì)庀模?/p>
(3)因P4PCC在1.18~1.19高位運(yùn)行,非常接近聯(lián)鎖值1.2,操作彈性小,系統(tǒng)多次天然氣組分波動(dòng)導(dǎo)致P4PCC高聯(lián)鎖系統(tǒng)跳車(chē);
(4)在2017年6月27日,P4PCC突然上漲至1.193左右,非常接近聯(lián)鎖值1.20.為了保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,將系統(tǒng)負(fù)荷由69t/h降至66t/h運(yùn)行,P4PCC降至1.18左右。機(jī)組的異常工況運(yùn)行對(duì)系統(tǒng)燃?xì)庀?、產(chǎn)量產(chǎn)生巨大影響,是裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸。
根據(jù)理論依據(jù):P4PCC是燃?xì)廨啓C(jī)控制閥后燃?xì)鈮毫HP與軸流式壓縮出口燃燒空氣壓力CPD之比,具體公式是:
式中:P4PCC是燃空比、GHP是燃?xì)鈮毫?、CPD是燃燒空氣壓力
經(jīng)過(guò)分析研究,影響P4PCC變化的是燃?xì)鈮毫涂諝鈮毫?,即P4PCC上漲原因可能是燃燒空氣壓力上漲,或者壓縮空氣壓力下降。針對(duì)此情況,通過(guò)反復(fù)查詢數(shù)據(jù)、趨勢(shì)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)P4PCC上漲趨勢(shì)與燃?xì)鈮毫ι蠞q趨勢(shì)基本一致,后通過(guò)反復(fù)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)和檢修資料,并通過(guò)各種實(shí)驗(yàn),逐項(xiàng)排除了變送器故障、燃燒筒燃燒異常、速比閥堵塞、101J效率下降等因素,發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樘烊粴庵心鲇秃勘日V蹈?,天然氣夾帶凝析油,在燒嘴內(nèi)部的旋流器里結(jié)焦、結(jié)垢非常嚴(yán)重,導(dǎo)致燒嘴堵塞,使得燃?xì)鈮毫ι?,最終使P4PCC大幅升高。
找到問(wèn)題根源后,采取以下措施:(1)停車(chē)檢修均清洗燒嘴內(nèi)部,防止燒嘴結(jié)垢、結(jié)焦;(2)停車(chē)檢修均進(jìn)行離線清洗,離線清洗采用浸泡、多次清洗方式清洗;
(3)通過(guò)對(duì)燃空比設(shè)定值進(jìn)行深入計(jì)算,多次與GE公司探討,最終將聯(lián)鎖設(shè)定值提高至1.28。
通過(guò)以上措施,不但徹底解決了燃?xì)馔钙介L(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行的問(wèn)題,還減少了燃?xì)庀?,提高了裝置運(yùn)行負(fù)荷,增加了產(chǎn)量,并且消除了影響裝置長(zhǎng)期運(yùn)行的瓶頸難題。
工藝空氣壓縮機(jī)是NUOVO Pignone Florence Italy生產(chǎn)制造的,由兩臺(tái)串聯(lián)的2MCL1007(101JLP)和2BCL457(101JHP)型離心壓縮機(jī)組成。在因外界原因長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)(大概30d)再次啟動(dòng)后,發(fā)現(xiàn)機(jī)組做功效率較停車(chē)前嚴(yán)重下降(約有20%),經(jīng)停機(jī)開(kāi)缸檢查發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)隔板和葉輪銹蝕嚴(yán)重。分析原因是因?yàn)閴嚎s機(jī)隔板和葉輪均采用碳鋼材質(zhì),停機(jī)期間長(zhǎng)期與空氣接觸產(chǎn)生銹蝕,影響機(jī)組做功效率。
針對(duì)此情況,采取了一系列改進(jìn)措施:
(1)首先是機(jī)組停機(jī)時(shí)通過(guò)缸體導(dǎo)淋連接N2氣管線對(duì)缸體進(jìn)行保護(hù),避免銹蝕。因充N(xiāo)2氣存在一定的安全隱患,又改為充儀表空氣保護(hù),效果非常好。
(2)如機(jī)組開(kāi)缸檢修,則對(duì)隔板和葉輪進(jìn)行除銹處理。剛開(kāi)始用人工除銹,工作量大,耗時(shí)長(zhǎng),效果不是很理想;后購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用高壓噴槍?zhuān)捎酶杀逑?,效果非常好,省時(shí)省力。
經(jīng)過(guò)以上措施,有效地解決了壓縮機(jī)因隔板和葉輪生銹導(dǎo)致效率下降的問(wèn)題。
工藝空氣壓縮機(jī)101J共有3段入口冷卻分離器,分別為101JC1、101JC2、101JC3,每個(gè)冷卻器分離均有兩臺(tái)液位變送器分別用于報(bào)警和聯(lián)鎖。以3段入口冷卻器101JC2為例,有兩個(gè)液位變送器LT1136和LT1236,分別用于報(bào)警和聯(lián)鎖。兩變送器取壓點(diǎn)不同,流程如圖2。
圖2 段間冷卻分離器101JC2液位變送器流程圖
液位報(bào)警和聯(lián)鎖邏輯在Mark VI中實(shí)現(xiàn),報(bào)警設(shè)定值80%,聯(lián)鎖設(shè)定值為90%。101J空壓機(jī)三個(gè)段間冷卻器液位聯(lián)鎖均為單點(diǎn)聯(lián)鎖,如果引壓部分堵塞或泄漏、變送器誤動(dòng)作以及儀表回路出現(xiàn)故障,將引起101J機(jī)組聯(lián)鎖動(dòng)作造成機(jī)組跳機(jī),繼而造成化肥二部合成氨、尿素生產(chǎn)裝置停車(chē)。2010年12月21日曾出現(xiàn)工藝空氣壓縮機(jī)3段入口冷卻器液位高聯(lián)鎖變送器故障造成的裝置停車(chē)。
(1)新增液位變送器LT1235A1236A1237A,應(yīng)用LT1135/1136/1137引壓孔上原有三通取壓,并依據(jù)聯(lián)鎖液位變送器LT123512361237的量程進(jìn)行重新標(biāo)定。
(2)將段間冷卻器原報(bào)警液位變送器LT113511361137依據(jù)聯(lián)鎖液位變送器LT123512361237的量程進(jìn)行重新標(biāo)定,使相同冷卻器三臺(tái)變送器量程一致。
(3)新增液位變送器I/O組態(tài)及描述,新增差值報(bào)警事件記錄。
(4)修改Mark VI內(nèi)部組態(tài),將每臺(tái)冷卻器的三臺(tái)液位計(jì)測(cè)量值取中值后,分別與報(bào)警設(shè)定點(diǎn)70%以及聯(lián)鎖設(shè)定點(diǎn)90%進(jìn)行比較,超過(guò)設(shè)定值產(chǎn)生報(bào)警或聯(lián)鎖;當(dāng)三臺(tái)液位變送器中的任意兩臺(tái)出現(xiàn)故障報(bào)警時(shí),引起聯(lián)鎖;當(dāng)三臺(tái)液位計(jì)間的差值超過(guò)5%時(shí),產(chǎn)生診斷報(bào)警。
經(jīng)過(guò)以上措施后,完全解決了液位聯(lián)鎖誤動(dòng)作故障。
通過(guò)近2a的實(shí)際運(yùn)行,上述問(wèn)題得到了有效的解決,機(jī)組運(yùn)行更加安全可靠,目前,101JGT機(jī)組已連續(xù)運(yùn)行300d。