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    超濾-反滲透雙膜法在鎮(zhèn)城底礦井水處理系統(tǒng)改造應(yīng)用

    2020-05-29 09:59:28
    山西化工 2020年2期
    關(guān)鍵詞:反滲透膜超濾膜反滲透

    王 媛

    (西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司公用事業(yè)分公司,山西 太原 030053)

    引 言

    煤炭作為我國(guó)的基礎(chǔ)能源,在我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重達(dá)到70%。煤礦在采掘過(guò)程中,礦井深部巖層、煤層會(huì)產(chǎn)生大量的礦井水,若不經(jīng)處理直接排放會(huì)對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞,還會(huì)造成水資源的浪費(fèi)。當(dāng)前,我國(guó)環(huán)境保護(hù)及管理形勢(shì)嚴(yán)峻,礦井水處理不達(dá)標(biāo),已經(jīng)嚴(yán)重制約煤礦的正常生產(chǎn)秩序。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)礦井水的年排放量達(dá)78.6億 m3,給礦井水的凈化處理和環(huán)境保護(hù)帶來(lái)巨大壓力?,F(xiàn)階段,我國(guó)的大部分礦井在建設(shè)階段均同步建設(shè)礦井水處理站;甚至還有礦井在礦井水處理上因地制宜,采用中水復(fù)用的方式,如,神華集團(tuán)神東煤業(yè)哈拉溝煤礦就地取材采用煤礦井下采空區(qū)的煤矸石作為過(guò)濾和凈化礦井污水的主要載體,在礦井采掘過(guò)程中直接將礦井排水注入采空區(qū)進(jìn)行初級(jí)過(guò)濾凈化,在通過(guò)管道輸送至處理站進(jìn)行二次處理,經(jīng)處理后的中水可重復(fù)使用于礦井的生產(chǎn),達(dá)到雙重功效。但是,大部分的煤礦在礦井水處理時(shí)仍采用傳統(tǒng)的絮凝-沉淀-過(guò)濾聯(lián)合處理工藝,在高礦化度的礦井水中懸浮物多、pH值低時(shí)往往處理達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。近些年,隨著水處理技術(shù)的不斷發(fā)展,超濾-反滲透雙膜法在礦井水處理中的應(yīng)用,使礦井水過(guò)濾處理取得良好的效果[1-5]。

    1 工程概況

    鎮(zhèn)城底礦位于西山煤田的西北邊緣,地處古交市西北,汾河延井田北部穿過(guò),礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a,礦井涌水量1 800 m3/h。由于鎮(zhèn)城底礦地質(zhì)條件復(fù)雜,煤層含水量大,隨著回采工作面的增加,礦井的實(shí)際涌水量達(dá)2 300 m3/h,礦井水在排放過(guò)程中受采掘的煤塵影響,懸浮物的質(zhì)量濃度達(dá)190 mg/L、溶解性總固體質(zhì)量濃度約為7 500 mg/L,屬典型的高礦化度水質(zhì)。經(jīng)檢測(cè)鎮(zhèn)城底礦礦井水中的H2CO3質(zhì)量濃度約55 mg/L,CODcr為 3.5 mg/L,水質(zhì)硬度 200 mg/L,pH值8.3。

    為處理礦井水配套建設(shè)了一座處理量40 500 m3/d 的凈化處理站,結(jié)合鎮(zhèn)城底礦煤質(zhì)特征采用絮凝-沉淀-過(guò)濾聯(lián)合處理工藝。由于礦井涌水量大、水質(zhì)不穩(wěn)定、處理效果差,采用超濾(UF)-反滲透(RO)雙膜法對(duì)原工藝系統(tǒng)的深度處理部分進(jìn)行技術(shù)改造,將處理后的中水復(fù)用于礦井采掘生產(chǎn),多余部分處理達(dá)標(biāo)后進(jìn)行排放。

    2 超濾(UF)-反滲透(RO)雙膜分離技術(shù)

    為了實(shí)現(xiàn)礦井水的中水復(fù)用和零排放,鎮(zhèn)城底礦采用超濾(UF)-反滲透(RO)雙膜分離技術(shù),對(duì)原有的礦井水過(guò)濾系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造。膜分離技術(shù)作為新型分離凈化與濃縮技術(shù),主要用于礦井污水的深度過(guò)濾回用工程中,通過(guò)物理作用將礦井水逐步進(jìn)行分離、分級(jí)、提純與富集的技術(shù)。鎮(zhèn)城底礦水處理站主要采用超濾(UF)-反滲透(RO)雙膜技術(shù),技改后礦井水處理系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示。

    圖1 工藝流程圖

    2.1 超濾膜(UF)

    超濾技術(shù)采用壓力差作為推動(dòng)礦井水流動(dòng)進(jìn)行篩孔分離凈化的技術(shù)。超濾膜(UF)的材質(zhì)主要為聚氯乙烯等無(wú)機(jī)膜材料,其孔徑約為0.002 μm~0.1 μm,截留相對(duì)分子質(zhì)量大約為500~500 000。在系統(tǒng)的壓力差推動(dòng)下,礦井水從高壓的料液側(cè)透過(guò)超濾膜(UF)過(guò)濾到低壓側(cè),從而得到過(guò)濾后的凈化液體,而相對(duì)分子質(zhì)量較大的雜質(zhì)則被截留。超濾過(guò)程是動(dòng)態(tài)的,但雜質(zhì)分離則是在流動(dòng)狀態(tài)下完成的,截留的雜質(zhì)包裹在超濾膜表面,只需通過(guò)清洗即可恢復(fù)使用效果。完整的(UF)超濾系統(tǒng)主要由水泵、自動(dòng)反洗預(yù)過(guò)濾器、超濾膜(UF)組件、反向過(guò)濾泵、PLC控制系統(tǒng)和檢測(cè)裝置構(gòu)成。

    超濾系統(tǒng)采用PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)行管理,實(shí)現(xiàn)了礦井水的過(guò)濾、系統(tǒng)內(nèi)部的自動(dòng)反沖洗、壓空吹掃及故障自檢功能,超濾系統(tǒng)的主要運(yùn)行流程如下:

    1) 進(jìn)水過(guò)濾:經(jīng)混合沉淀和原水過(guò)濾系統(tǒng)處理后的礦井水,流入回用水池,再由超濾進(jìn)水泵將水泵入U(xiǎn)F超濾裝置。水流經(jīng)超濾膜柱的底泵入膜柱內(nèi)部,水壓為0.2 MPa。UF超濾處理系統(tǒng)的膜柱內(nèi)部的水流方向是由外向內(nèi)的擠壓方式,單個(gè)超濾膜柱的產(chǎn)能約5 t/h。

    2) 反向過(guò)濾清洗:UF超濾系統(tǒng)在處理礦井水時(shí),為保護(hù)超濾膜的使用壽命,PLC控制系統(tǒng)會(huì)按照設(shè)定程序定期對(duì)UF超濾膜進(jìn)行反沖洗,以保證其使用壽命。反沖洗時(shí),水泵會(huì)將回水從膜柱的純凈水出口逆向沖入膜柱,這種由內(nèi)而外的反向沖洗方式,可有效將截留在UF超濾膜上的懸浮物質(zhì)沖洗掉。

    2.2 反滲透

    RO反滲透膜技術(shù)是在高于溶液滲透壓的作用下,依據(jù)其他物質(zhì)不能透過(guò)半透膜而將這些物質(zhì)和水分離開(kāi)來(lái)。反滲透膜的膜孔徑非常小,因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機(jī)物等。系統(tǒng)具有水質(zhì)好、耗能低、無(wú)污染、工藝簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。RO反滲透工藝主要包括預(yù)處理、反滲透及后處理三部分。

    1) 預(yù)處理:經(jīng)超濾系統(tǒng)過(guò)濾后的回用水,可降低大顆粒物質(zhì)對(duì)RO反滲透膜的損失。通常在預(yù)處理過(guò)程中,利用提升泵將水壓提升到一定高度,使其達(dá)到反滲透裝置所需的壓強(qiáng),保證RO反滲透系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;在回用水中添加阻垢劑主要預(yù)防懸浮物質(zhì)在RO反滲透膜表面結(jié)垢;而多余的氧化劑則用還原劑進(jìn)行處理,可有效避免對(duì)RO反滲透膜的損傷;并在系統(tǒng)的尾端加裝保安過(guò)濾器可預(yù)防顆粒較小的懸浮物質(zhì)堵塞RO滲透膜。

    2) 反滲透:反滲透可以將礦井水中的懸浮物、無(wú)機(jī)鹽離子、硫化物、細(xì)菌和病毒有效去除。由于反滲透膜具有自動(dòng)反沖洗功能,可結(jié)合RO反滲透膜的使用情況和過(guò)濾量,配制反沖洗溶液,對(duì)RO反滲透膜進(jìn)行沖洗,延長(zhǎng)反滲透膜的使用壽命和特性。

    3) 后處理:將反滲透過(guò)濾處理后的清水,儲(chǔ)存并采用紫外線進(jìn)行消毒。反滲透工藝見(jiàn)圖2。

    圖2 反滲透工藝流程圖

    3 處理效果分析

    鎮(zhèn)城底礦采用超濾膜(UF)-反滲透膜(RO)分離技術(shù)用于礦井水的深度處理,效果提升顯著,設(shè)備及工藝簡(jiǎn)單易操作,RO膜組件簡(jiǎn)潔緊湊,自動(dòng)化操作程度高,降低后期的檢修成本。

    經(jīng)統(tǒng)計(jì),采用雙膜分離技術(shù)后,每噸礦井水約耗電0.23元;每噸水約使用水處理藥劑0.15元;超濾/反滲透膜的使用周期為6 a,折和每噸水的處理成本約0.6元,合計(jì)每噸礦井水的處理費(fèi)用約為0.98元。而原系統(tǒng)每噸礦井水的處理費(fèi)用約為2.3元,按鎮(zhèn)城底礦水處理系統(tǒng)每年4萬(wàn)t的處理量計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用52 800元,體現(xiàn)出顯著的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益。

    4 結(jié)論

    傳統(tǒng)的礦井水處理技術(shù)前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本投入高,且后期的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大,處理效果難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),所以不能適應(yīng)礦井水排放處理要求。鎮(zhèn)城底礦采用的超濾(UF)-反滲透(RO)雙膜法具

    有前期投入低、脫鹽和脫泥效果高、生產(chǎn)成本低、自動(dòng)化程度高和操作便捷的特點(diǎn),作為新型的礦井水處理技術(shù),大幅提升處理效率,實(shí)現(xiàn)中水重復(fù)。

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