侯宇杰
(山西寧武大運(yùn)華盛南溝煤業(yè)有限公司,山西 忻州 036700)
南溝煤礦進(jìn)入二期工程施工時(shí),于2016年10月份,主、副、回風(fēng)斜井相繼落底并貫通,在回風(fēng)斜井井口安裝了兩臺(tái)臨時(shí)抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī),砌筑兩道風(fēng)門封閉回風(fēng)斜井上井口,兩臺(tái)臨時(shí)抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)通過一段風(fēng)道與回風(fēng)斜井上口合茬,通風(fēng)方式采用機(jī)械抽出式通風(fēng),形成全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng),主、副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)斜井出風(fēng),井下乏風(fēng)通過回風(fēng)斜井井口安裝的臨時(shí)抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)排至大氣中。臨時(shí)抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)開一級(jí)電機(jī)工作,經(jīng)測(cè)定,副斜井進(jìn)風(fēng)量1 200 m3/min,主斜井進(jìn)風(fēng)量800 m3/min,回風(fēng)斜井出風(fēng)量2 000 m3/min,臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作風(fēng)量2 500 m3/min。
南溝煤礦二期工程施工時(shí),于2017年1月份出現(xiàn)了原進(jìn)風(fēng)的主斜井出風(fēng)或微風(fēng)等情況。主斜井最大出風(fēng)量達(dá)到450 m3/min,副斜井進(jìn)風(fēng)量2 250 m3/min,回風(fēng)斜井出風(fēng)量1 800 m3/min,充分表明通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性出現(xiàn)問題,必須有針對(duì)性地采取對(duì)策,保障井下開采的安全性。
進(jìn)入冬季,南溝煤礦出現(xiàn)的主斜井出風(fēng)或微風(fēng)等情況,即主斜井風(fēng)流反向問題,造成礦井通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定,進(jìn)行原因分析,主次原因如下[1-5]。
回風(fēng)斜井安裝帶式輸送機(jī)運(yùn)輸出殲,皮帶機(jī)頭探出井口,因回風(fēng)斜井上井口砌筑的兩道風(fēng)門墻體過路皮帶處過風(fēng)面積大,封閉不嚴(yán)實(shí),加之人員上、下井時(shí)經(jīng)常開啟該處風(fēng)門,造成部分風(fēng)流短路,井口漏風(fēng)量達(dá)500 m3/min,漏風(fēng)率為20%,井口漏風(fēng)率較大,井下有效風(fēng)量小?;仫L(fēng)斜井井口存在漏風(fēng)情況是造成主斜井無風(fēng)或微風(fēng)的一個(gè)次要原因。
南溝煤礦二期工程施工時(shí),永久主要通風(fēng)機(jī)未安裝投入使用,依據(jù)《南溝煤礦二期工程施工通風(fēng)設(shè)計(jì)》中的臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)選型計(jì)算,選擇型號(hào)為FBCDZ-8-No18D型防爆抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)(功率:2 kW×90 kW,轉(zhuǎn)速:740 r/min,風(fēng)量1 320 m3/min~4 200 m3/min,風(fēng)壓2 535 Pa~911 Pa)。井下正常施工時(shí)有3個(gè)~4個(gè)掘進(jìn)工作面,進(jìn)入冬季前,抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)開一級(jí)電機(jī)工作,葉根安裝角度調(diào)至中間角度30°,能夠滿足當(dāng)時(shí)礦井施工通風(fēng)安全需要。進(jìn)入冬季,抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)開一級(jí)電機(jī)工作,未開雙級(jí)電機(jī)工作,加之葉根安裝角度調(diào)至中間角度30°,未調(diào)至最大安裝角度,臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作能力有限,未適時(shí)調(diào)整臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn),當(dāng)時(shí)通風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)的風(fēng)壓不能有效克服冬季反向的自然風(fēng)壓,出現(xiàn)了主斜井出風(fēng)情況。臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作能力不足是造成礦井通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定的一個(gè)重要原因。
1) 自然風(fēng)壓概述及其形成。南溝煤礦二期工程冬季施工時(shí),采用地面燃煤暖風(fēng)爐為進(jìn)風(fēng)主斜井供熱風(fēng),由于主斜井井壁溫度逐漸升高,導(dǎo)致主斜井側(cè)的空氣柱的平均密度逐漸小于回風(fēng)斜井側(cè)的空氣柱的平均密度,造成礦井自然風(fēng)壓反向并逐漸加大,促使主斜井出風(fēng)。同時(shí),該礦井的自然風(fēng)壓隨季節(jié)性變化而變化,冬季自然風(fēng)壓作用方向與主要通風(fēng)機(jī)通風(fēng)風(fēng)壓方向相反,礦井自然風(fēng)壓反向并較大,其中1月份礦井自然風(fēng)壓最大,加之為主斜井供暖風(fēng),主斜井空氣柱的平均密度較小,促使主斜井風(fēng)流反向,主斜井出風(fēng)。冬季自然風(fēng)壓反向并較大是造成礦井通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定的一個(gè)主要原因。
2) 自然風(fēng)壓使風(fēng)流反向理論計(jì)算。自然風(fēng)壓使風(fēng)流反向示意圖如圖1所示,進(jìn)入冬季前,DB副斜井和AB1主斜井進(jìn)風(fēng),冬季主斜井自然風(fēng)壓作用方向與主要通風(fēng)機(jī)通風(fēng)風(fēng)壓方向相反,主斜井風(fēng)流反向,主斜井出風(fēng)量450 m3/min。
圖1 自然風(fēng)壓使風(fēng)流反向示意圖
對(duì)回風(fēng)斜井來說冬季存在兩個(gè)系統(tǒng)自然風(fēng)壓:
AB1B11CFA系統(tǒng)的自然風(fēng)壓HNA=Zg[ρ(CBI11)-ρ(FAB1)];DBB1B11CFED系統(tǒng)的自然風(fēng)壓為HND=Zg[ρ(CB1)-ρ(EDB)],式中,ρ(CB11)、ρ(FAB1)和ρ(EDB1)分別為CB11、FAB1和EDB1空氣柱的平均密度,kg/m3。
自然風(fēng)壓與主要通風(fēng)機(jī)作用方向相反,相當(dāng)于在副斜井口D和主斜井口A各安裝一臺(tái)抽風(fēng)機(jī)。設(shè)AB1風(fēng)流停滯,對(duì)回路AB1和AB1B11CFA分別列出壓力平衡方程,見式(1)、式(2)。
HNA-HND=RDQ2
(1)
HS-HNA=RCQ2
(2)
式中:HS為風(fēng)機(jī)靜壓,Pa;Q為DBB1B11C風(fēng)路風(fēng)量,m3/s;RD、RC為分別為DBB1和B1B11C分支風(fēng)阻,Ns2/m3。
式(1)和式(2)相除,得AB1段風(fēng)流停滯條件式見式(3)。
(HNA-HND)/(HS-HNA)=RD/RC
(3)
AB1段風(fēng)流反向條件式見式(4)。
(HNA-HND)/(HS-HNA)>RD/RC
(4)
從AB1段風(fēng)流反向條件式(4)可知,進(jìn)入冬季施工時(shí),由于主、副斜井各通風(fēng)回路系統(tǒng)均產(chǎn)生反向的自然風(fēng)壓且主斜井通風(fēng)回路系統(tǒng)自然風(fēng)壓較大,加之副斜井進(jìn)風(fēng)段DBB1與回風(fēng)斜井出風(fēng)段B1B11C分支風(fēng)阻的比值小,同時(shí)通風(fēng)機(jī)工作靜壓小,造成主斜井出風(fēng)情況,即主斜井風(fēng)流反向,通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定。
封堵回風(fēng)斜井上井口漏風(fēng)處,減少井口漏風(fēng)量,井口漏風(fēng)率控制在10%以下?;仫L(fēng)斜井上井口兩道風(fēng)門墻體過路皮帶處均增設(shè)擋風(fēng)板,盡可能減少該處過風(fēng)面積。兩臺(tái)臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)(一主、一備)切換閘門處漏風(fēng)地方,采用鋼板焊接封堵漏風(fēng)。為防止風(fēng)流短路,不允許工作人員從回風(fēng)斜井入井、出井,保證上井口兩道風(fēng)門處于常閉狀態(tài)。
調(diào)整回風(fēng)斜井地面FBCDZ-8-No18D型主要通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn),增大葉根角度,將葉根安裝角度調(diào)至最大角度54(°)/36(°),開啟主要通風(fēng)機(jī)的一級(jí)電機(jī)和二級(jí)電機(jī),即開雙級(jí)電機(jī)工作,提高臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作能力,增加主要通風(fēng)機(jī)的工作風(fēng)量和工作風(fēng)壓,使其能滿足礦井通風(fēng)需要。使主要通風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)的風(fēng)壓能夠進(jìn)一步克服冬季反向的自然風(fēng)壓。從AB1段風(fēng)流反向條件式(4)可知,通過增加主要通風(fēng)機(jī)的工作靜壓,減小(HNA-HND)/(HS-HNA)值,使主斜井AB1段風(fēng)流反向條件式(4)趨向不成立。因臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作能力有限,采取該對(duì)策后,對(duì)主斜井進(jìn)風(fēng)起到一定作用。
在進(jìn)風(fēng)的副斜井井巷多處增加局部風(fēng)阻,即設(shè)臨時(shí)風(fēng)障和調(diào)節(jié)風(fēng)門等通風(fēng)設(shè)施。從AB1段風(fēng)流反向條件式(4)可知,通過增加副斜井井巷局部風(fēng)阻,來增大副斜井進(jìn)風(fēng)段DBB1與回風(fēng)斜井出風(fēng)段B1B11C分支風(fēng)阻的比值,即增大RD/RC值,使主斜井AB段風(fēng)流反向條件式(4)不成立,促使主斜井進(jìn)風(fēng)。采取該對(duì)策后,效果立竿見影,主斜井進(jìn)風(fēng),有效解決了主斜井風(fēng)流反向問題,保證了通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定。經(jīng)測(cè)定風(fēng)量,副斜井進(jìn)風(fēng)量為1 800 m'/min,主斜井進(jìn)風(fēng)量為900 m3/min,回風(fēng)斜井出風(fēng)量為2 700 m3/min。在副斜井進(jìn)風(fēng)段增加局部風(fēng)阻后,南溝煤礦二期工程通風(fēng)系統(tǒng)示意圖如第69頁圖2所示。
圖2 南溝煤礦二期工程通風(fēng)系統(tǒng)示意圖
進(jìn)入冬季,南溝煤礦二期工程施工時(shí),針對(duì)主斜井出風(fēng)情況,即主斜井風(fēng)流反向問題,進(jìn)行原因分析和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,采取了減少回風(fēng)斜井井口漏風(fēng)量、提高臨時(shí)主要通風(fēng)機(jī)工作能力(增大HS)、在副斜井進(jìn)風(fēng)段增加局部風(fēng)阻(加大RD)等對(duì)策,促使主斜井進(jìn)風(fēng),防止了主斜井風(fēng)流反向,確保了礦井通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠,保證了礦井安全生產(chǎn)。總之,冬季施工,要掌握自然風(fēng)壓的變化規(guī)律,防止因自然風(fēng)壓作用造成某些巷道無風(fēng)或反向而發(fā)生事故。為了防止井巷風(fēng)流反向,必須做好調(diào)查研究和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工作,進(jìn)行原田分析和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,掌握礦井通風(fēng)系統(tǒng)和各回路
的自然風(fēng)壓和風(fēng)阻等情況,以便在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候采取相應(yīng)的措施對(duì)策,做到通風(fēng)安全可靠。