龔永杰 王凱 王偉 崔騰旭
摘 要 火電廠鍋爐裝置磨煤機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中,出口風(fēng)粉混合物溫度、比例溢流閥、出口角閥等儀表存在諸多問題,大量溫度測(cè)點(diǎn)波動(dòng)、外套管磨損、比例溢流閥超負(fù)荷造成供電跳閘、出口角閥沖刷磨損及誤動(dòng)作關(guān)閉等問題頻繁產(chǎn)生,通過有效手段改造并徹底解決此類問題將顯得尤為重要。本文就如何解決影響火電廠磨煤機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的諸多儀表問題進(jìn)行研究。
關(guān)鍵詞 鍋爐;磨煤機(jī);比例溢流閥;溫度
引言
火電廠鍋爐磨煤機(jī)受限于成套廠家設(shè)計(jì)缺陷、考慮不全等因素,出口風(fēng)粉混合物溫度磨損嚴(yán)重、比例溢流閥超負(fù)荷跳電、出口角閥沖刷磨損及誤動(dòng)作關(guān)閉、溫度波動(dòng)等問題頻繁發(fā)生,磨煤機(jī)跳閘事故多發(fā),造成鍋爐負(fù)荷、機(jī)組負(fù)荷及汽包水位大幅度波動(dòng),采取有效手段解決此類問題,保證磨煤機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行將顯得尤為必要。
1磨煤機(jī)運(yùn)行現(xiàn)狀
某項(xiàng)目鍋爐裝置配置10臺(tái)鍋爐(6×640t/h+4×600t/h超高壓煤粉鍋爐),每臺(tái)鍋爐配置5臺(tái)磨煤機(jī),均采用比例溢流閥調(diào)整磨加載油壓、3支鎧裝熱電阻(帶套管)測(cè)量磨出口溫度、單線圈二位三通電磁閥控制出口角閥開關(guān)動(dòng)作。
1.1 風(fēng)粉混合物溫度波動(dòng)、套管磨損
磨出口溫度安裝于靜態(tài)分離器出口,檢查發(fā)現(xiàn)溫度接線盒中大量積粉、外套管磨損、鎧裝熱電阻芯損壞,自2017年4月至2018年6月,10臺(tái)鍋爐150支出口溫度陸續(xù)出現(xiàn)磨損。
1.2 比例溢流閥跳電
2018年10月6#鍋爐C、D磨煤機(jī)控制柜24VDC電源失電,DCS畫面測(cè)點(diǎn)無顯示。檢查為比例溢流閥線圈損毀短路,機(jī)柜間24VDC電源空開跳閘。對(duì)其供電測(cè)試發(fā)現(xiàn)工作電壓為21VDC,帶負(fù)載后電壓為20VDC,比例溢流閥持續(xù)加載時(shí)電流為2.5A,功率大于50W,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)電流(1A)。
1.3 出口角閥沖刷磨損
自2018年3月始,4#、5#鍋爐磨出口角閥頻繁出現(xiàn)漏粉,多次發(fā)生保溫、積粉自然著火,將出口角閥下線檢查,發(fā)現(xiàn)法蘭、閥板沖刷、磨損嚴(yán)重,將閥門外送維修后上線運(yùn)行3個(gè)月,再次發(fā)現(xiàn)修補(bǔ)后的閥門法蘭、閥板沖刷磨損。隨后其余8臺(tái)鍋爐磨出口角閥大面積出現(xiàn)此問題。
1.4 磨煤機(jī)出口角閥誤動(dòng)作
該項(xiàng)目出口角閥采用單線圈兩位三通電磁閥控制氣控閥進(jìn)、排氣,操作角閥開關(guān)動(dòng)作。出口角閥設(shè)計(jì)回路煩瑣,隱患點(diǎn)多,易造成角閥偷關(guān)。僅2016年下半年就發(fā)生13起角閥偷關(guān)導(dǎo)致磨跳停的事故。
該閥門控制回路使用兩種電源:24V交流、24V直流。兩電源模塊均為機(jī)柜間外配UPS220V交流供電,電源切換裝置動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間在230~600ms之間,UPS兩路母線切換時(shí)模塊失電,閥門關(guān)閉,已導(dǎo)致一起7#鍋爐跳停事故[1]。
2問題分析
2.1 溫度波動(dòng)、外套管磨損
(1)溫度波動(dòng):排除溫度變送器供電、系統(tǒng)卡件故障等原因后,有兩種可能:控制柜內(nèi)動(dòng)力電纜干擾、溫變抗干擾能力差。需將儀表電纜、溫變與動(dòng)力電纜分開放置,排除感應(yīng)電影響。
(2)外套管磨損:溫度安裝位置距靜態(tài)分離器出口過近,煤粉流速高,對(duì)插入的外套管沖刷嚴(yán)重,造成外套管磨損后進(jìn)而損壞鎧裝溫度芯,導(dǎo)致煤粉外漏。
2.2 比例溢流閥跳電
(1)工作電源為24V 100W,當(dāng)比例溢流閥卡澀負(fù)荷提高時(shí),模塊供電不足,燒掉比供電保險(xiǎn)或總空開跳閘,需解決比例溢流閥卡澀及供電問題。
(2)磨煤機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,加載油油質(zhì)過臟,比例溢流閥卡澀,加載油PID自動(dòng)調(diào)整過程中,閥門卡澀會(huì)自動(dòng)調(diào)整指令升高,造成比例溢流閥超負(fù)荷。
2.3 出口角閥沖刷磨損
磨煤機(jī)出口角閥安裝于靜態(tài)分離器出口0.5m,煤粉流速過快,管道改為內(nèi)襯陶瓷后,需將出口角閥移位至遠(yuǎn)離分離器出口,降低煤粉流速,減少煤粉對(duì)閥門法蘭和閥板的沖刷。
2.4 出口角閥誤動(dòng)作
單線圈兩位三通常帶電電磁閥控制回路在閥門打開時(shí)常帶電,回路中接線端子松動(dòng)、線圈損壞、電源故障等均可造成回路失電,閥門關(guān)閉連鎖磨煤機(jī)誤動(dòng)作跳閘,因此應(yīng)將常帶電回路改為動(dòng)作后不帶電方式[2]。
3解決方案
3.1 溫度波動(dòng)、外套管磨損
(1)溫度波動(dòng)
①將溫變由瑞博改為E+H,選取4#、5#鍋爐30臺(tái)溫度進(jìn)行更換,更換后的溫度未發(fā)生波動(dòng)。
②將溫變由控制柜內(nèi)移出至磨控制柜旁新增加接線箱內(nèi),防止干擾。
i2 j外套管磨損:
①根據(jù)分離器折向門角度、位置,選擇磨煤機(jī)殼體中間成120°角安裝3支溫度。
②更換溫度套管為耐磨材質(zhì),減少?zèng)_刷損壞。
3.2 比例溢流閥跳電
(1)在控制柜內(nèi)增加一路24V DC 100W電源單獨(dú)給比例溢流閥供電,其他溫度、感應(yīng)開關(guān)等用電與其分開,滿足比例溢流閥最大功率50W要求。
(2)供電保險(xiǎn)由1A改為2A,保證供電安全的前提下減少供電跳閘頻次:
(3)解決比例溢流閥超負(fù)荷問題:要求工藝按規(guī)定定期對(duì)磨高壓油濾油;當(dāng)濾網(wǎng)差壓(>0.05MPa)時(shí)對(duì)更換高壓油濾網(wǎng);大修時(shí)對(duì)高壓油箱清洗置換,保證油質(zhì)合格,減少比例溢流閥堵塞頻次。
3.3 出口角閥磨損
(1)將靜態(tài)分離器出口管道、角閥后直管道、彎頭更換為內(nèi)襯陶瓷管道,減少管道沖刷造成的磨損泄漏。
(2)從當(dāng)前位置將出口角閥上移1.4m,中間改變的管道、短接、彎頭做相應(yīng)調(diào)整。
3.4 出口角閥誤動(dòng)作
將單作用兩位三通電磁閥及兩位三通氣控閥改為雙作用兩位五通電磁閥控制,DCS遠(yuǎn)控指令為脈沖指令,電磁閥線圈失電時(shí)閥門不動(dòng)[3]。
4結(jié)束語
通過對(duì)磨煤機(jī)出口物溫度波動(dòng)、外套管磨損、比例溢流閥跳電、出口角閥磨損和誤動(dòng)作等問題研究,徹底解決磨煤機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行過程中的影響因素,僅出口角閥移位一項(xiàng),可年節(jié)省閥門維修費(fèi)用140萬,大大減少閥門上下線所需人力、物力,減少氣源拆裝、開關(guān)拆接線頻次,效益巨大。解決此類儀表問題使磨煤機(jī)運(yùn)行更加穩(wěn)定、安全,減少鍋爐、機(jī)組負(fù)荷因磨煤機(jī)問題導(dǎo)致的波動(dòng)。
參考文獻(xiàn)
[1] 高建剛.中速磨煤機(jī)運(yùn)行特性及常見故障分析對(duì)策[J].中國石油石化,2017,(7):139-140.
[2] 彭輝.ATOS液壓油站油壓建立過程中問題分析與解決策略[C].2019年江西省電機(jī)工程學(xué)會(huì)年會(huì).2019年江西省電機(jī)工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集.貴溪:國家電投集團(tuán)江西電力工程有限公司貴溪分公司,2019:72.
[3] 王晉一,張龍新,宋宏,等.MPS-89G型中速磨煤機(jī)液壓加載改造與性能優(yōu)化[J].熱力發(fā)電,2010,39(2):74-77.