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    化工焦生產(chǎn)中產(chǎn)品水分控制技術(shù)研究

    2020-05-25 09:06:13劉繼雁許剛甕雙太
    大眾科學(xué)·上旬 2020年3期
    關(guān)鍵詞:焦爐

    劉繼雁 許剛 甕雙太

    摘 要:以降低化工焦焦炭水分為基準,提高焦炭質(zhì)量,增加產(chǎn)品銷量,分別從崗位操作、熄焦下水水量控制、熄焦設(shè)備、晾焦操作等方面進行了大量調(diào)整試驗,最終確定出一套最佳控制焦炭水分的方法,取得了良好的效果,滿足了焦炭銷售要求,提高了產(chǎn)品售價,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

    關(guān)鍵詞:焦爐;化工焦;焦炭水分;熄焦時間

    一、項目研究背景

    內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司是一家以生產(chǎn)焦炭、焦油、粗苯、LNG為主的煤化工綜合企業(yè),因原料煤的影響,我公司的焦炭產(chǎn)品主要為化工焦,近年來,隨著國內(nèi)市場形勢的變化,化工焦買家對于焦炭水分的要求越來越高,嚴重影響了產(chǎn)品銷量及價格。

    二、主要技術(shù)研究

    1、加強接焦操作,保證結(jié)焦均勻

    1.1在推焦車推焦過程中,推焦行程速度基本穩(wěn)定,焦炭勻速落入熄焦車內(nèi),熄焦車必須勻速緩慢向前行駛,才可保證焦炭均勻落入熄焦車內(nèi),避免出現(xiàn)因紅焦分布不均而導(dǎo)致部分紅焦熄不透的現(xiàn)象。

    1.2在冬季時,因氣溫寒冷且2#焦爐距離晾焦臺過近,從晾焦臺及熄焦車車廂內(nèi)蒸發(fā)出的大量霧氣影響熄焦車司機接焦視線,熄焦車對位存在一定的偏差,主要解決方法是在焦側(cè)爐門框及欄桿上用反光漆標記,以標記位置為熄焦車對位參考點,提高熄焦車對位精準度。

    2、優(yōu)化熄焦工藝,探索最佳熄焦方法

    2.1下水時間的調(diào)整

    熄焦過程主要分為三個階段,第一階段設(shè)定一定的噴灑時間,使紅焦局部熄滅同時產(chǎn)生大量蒸汽,第二階段由時間繼電器控制閥控制,停止噴灑一定時間,使第一次噴灑產(chǎn)生的蒸汽對紅焦起到持續(xù)降溫的作用,同時紅焦與空氣隔絕,起到一定的窒息作用,第三階段是再次開啟下水噴灑閥門,噴灑一定時間,保證紅焦全部熄滅。經(jīng)過大量試驗及調(diào)整,當?shù)谝浑A段噴灑時間設(shè)定為40s,第二階段停止噴灑20s,第三階段再次噴灑70s時,為最佳熄焦時間設(shè)定,熄焦后無紅焦出現(xiàn),焦炭水分基本保持在9%以下。

    2.2下水總閥門開度調(diào)整

    熄焦下水總閥門開度的大小,決定了熄焦下水所產(chǎn)生的沖擊力和下水量,開度過大,大量的熄焦水會產(chǎn)生較大的沖擊力,將紅焦從熄焦車內(nèi)沖出,熄焦池內(nèi)出現(xiàn)大焦,焦粉量也相對增加,還會導(dǎo)致水量流失過多,造成第二次下水時沖擊力和水量不足,紅焦不能完全熄滅。開度過小,熄焦時沖擊力和下水量明顯不足,也會出現(xiàn)紅焦不能完全熄滅的現(xiàn)象。通過一系列的調(diào)整試驗,最終確定下水總閥門開度為35%時最為合理。

    2.3操作時間的調(diào)整

    焦爐單孔操作時間為11分鐘,當出焦爐號距離熄焦塔位置越近時,熄焦車走行時間縮短,兩爐熄焦間隔時間最短縮短至8分鐘,由于熄焦泵上水量不足,高位水箱未達到滿液位,對熄焦時的沖擊力和下水量造成了一定的影響,車間根據(jù)實際生產(chǎn)情況及檢維修時間,將單孔操作時間調(diào)整至12分鐘,間接增加了高位水箱的補水量,提高了熄焦效果。

    2.4瀝水時間控制

    熄焦完畢后,在車廂內(nèi)依然存在不少熄焦水,因此,熄焦后將熄焦車開出熄焦塔5米左右停車瀝水,時間不少于1分鐘,使車廂內(nèi)殘余水回流至熄焦池,減少焦炭表面附著水。

    2.5晾焦時間控制

    良好的晾焦方法可增加焦炭表面水分蒸發(fā)量,我公司晾焦臺最多可存放5孔焦炭,熄焦車司機放焦時嚴格按順序放焦,同時與晾焦臺形成配合,在熄焦車在第5孔焦臺位置放焦后,第一孔焦炭已從焦臺全部由皮帶運走,這樣按照單孔操作時間12分鐘計算,每孔焦炭可最少可晾焦45分鐘以上,大大增加了焦炭水分的蒸發(fā)量。

    3、升級改造熄焦設(shè)備,提高設(shè)備利用率

    3.1更換電機車,原有電機車走行電機為定頻,更換為變頻走行電機后,在接焦開始時,熄焦車以一檔勻速行駛,這樣推焦行程和熄焦車走行都為勻速,即使視線受到影響,也可使紅焦在車廂內(nèi)分布更為均勻。

    3.2更換熄焦車車廂,熄焦車車廂倒焦門及側(cè)壁縫隙過大,在熄焦過程中,水量流失過多,即浪費了熄焦水量,又增加了熄焦時間,車廂更換后,耗水量明顯減少,大大提高了熄焦效果。

    3.3檢修熄焦泵,增加上水量

    我公司共三臺熄焦泵,因熄焦水質(zhì)較差、操作不規(guī)范、維護保養(yǎng)不到位等的因素,熄焦泵上水量明顯不足,通過對三臺熄焦泵的葉輪、機封等重點位置維護保養(yǎng)后,高位水箱滿水時間從14分鐘縮短至12分鐘以內(nèi)。

    3.4下水噴管改造

    通過現(xiàn)場仔細觀察,在其他熄焦條件不變的前提下,熄焦結(jié)束后,在同一個位置持續(xù)出現(xiàn)紅焦或冒煙現(xiàn)象,我們在熄焦塔內(nèi)找到對應(yīng)下噴管位置,增加2-3個下噴口,加大此位置的下水量,局部紅焦及冒煙現(xiàn)象已消除。

    3.5氣動執(zhí)行器蝶閥更換

    因氣動執(zhí)行器蝶閥腐蝕嚴重密封不嚴,熄焦結(jié)束后,高位水箱部分水量從蝶閥位置泄露,導(dǎo)致水量流失,通過將執(zhí)行器蝶閥更換后,高位水箱水量不在泄露,間接縮短了水箱補水時間。

    4、提高焦爐標準溫度,提高焦炭成熟度

    焦爐標準溫度的制定直接決定了焦炭成熟度及產(chǎn)品質(zhì)量,為此,在焦爐生產(chǎn)負荷不變的情況下,我們將焦爐標準溫度由1180℃逐步提高至1205℃,爐頭溫度也從1080℃上升至1100℃左右,爐頭焦產(chǎn)量明顯降低,焦炭整體成熟度大大提高,焦炭氣孔率降低,大大減少了水分的吸收,同時也為后續(xù)生產(chǎn)車間創(chuàng)造了有利的生產(chǎn)條件。

    三、項目研究成效

    我們經(jīng)過一系列的試驗與總結(jié),通過上述研究治理措施,紅焦現(xiàn)象已基本杜絕,降低了皮帶燙損的風(fēng)險,化工焦水分有效的控制在9%以下,成功將化工焦水分控制在客戶要求的范圍之內(nèi),大大增加焦炭銷量,產(chǎn)品售價趨于穩(wěn)定,為公司創(chuàng)造出了更高的經(jīng)濟效益。

    四、結(jié)論

    影響化工焦水分的因素眾多,針對不同現(xiàn)象反應(yīng)出的問題應(yīng)采取相應(yīng)的整改措施,調(diào)整一個變量時盡可能保證其他變量穩(wěn)定不變,才可以透過現(xiàn)象分析本質(zhì)原因,最終達到靈活控制、調(diào)節(jié)水分的目的。

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