陶貴金 孟祥雷 楊鳳濱 李錫楊
摘 要:加氫裝置的主要目的是脫除原料油中含有的硫、氮、氧等非烴化合物并使原料油中含有的部分芳烴和烯烴飽和。加氫過程中的產(chǎn)生的NH3和HCl會(huì)結(jié)合成NH4Cl,存在于反應(yīng)系統(tǒng)中。本文介紹了柴油加氫精制裝置在提降量過程中由于銨鹽結(jié)晶堵塞的影響及處理方法。
關(guān)鍵詞:柴油加氫 ;銨鹽結(jié)晶; 循環(huán)量
1裝置概述
遼陽石化公司為滿足柴油質(zhì)量升級(jí)需要[1],于2007年投產(chǎn)一套120萬噸/年加氫精制裝置。裝置的原料油為550萬噸/年常減壓裝置加工的俄羅斯原油的直餾柴油和少量石腦油,也考慮了加工焦化汽、柴油的可能性。通過加氫精制生產(chǎn)出精制柴油和石腦油,在生產(chǎn)過程中也生成少量的酸性氣體和瓦斯。
2銨鹽堵塞影響
2.1第一次波動(dòng)過程、現(xiàn)象及處理
1月5日開工,至7日凌晨開工成功后裝置逐漸提高處理量至120t/h。至7日中班,操作員接調(diào)度指令,提處理量至140t/h。在提量過程中,出現(xiàn)循環(huán)氫入口流量、出口壓力,原料泵出口流量,新氫機(jī)出口壓力,反飛動(dòng)線流量等相關(guān)參數(shù)波動(dòng)的現(xiàn)象,原料泵出口控制閥一直處于手動(dòng)狀態(tài),反飛動(dòng)控制閥處于半自動(dòng)狀態(tài)且閥位一直未發(fā)生變化。圖1為1月7日波動(dòng)時(shí)的趨勢圖,其中最上面1條波動(dòng)較大的線為原料泵出口流量,第二條線為新氫機(jī)出口壓力,第三條波動(dòng)最大的線為循氫機(jī)入口流量,第四條線為循氫機(jī)出口壓力。
從圖中可以看出,各參數(shù)波動(dòng)形式類似于正弦波,其波動(dòng)周期在40~50s之間,原料量與循環(huán)量波動(dòng)形式隨時(shí)間基本相同,兩臺(tái)壓縮機(jī)出口壓力波動(dòng)曲線隨時(shí)間形式也基本相同,壓力參數(shù)的波峰與流量參數(shù)的波谷相對(duì)應(yīng)。在波動(dòng)時(shí),循環(huán)量的峰值相差15000Nm3/h(90000~105000Nm3/h)左右,原料量的峰值相差10t/h(120~130t/h)左右,循氫機(jī)及新氫機(jī)出口壓力峰值相差0.2~0.3MPa(8.3~8.6MPa)左右。其他參數(shù)如原料混氫前壓力,反應(yīng)器入口、出口壓力,高壓換熱器E6101C管程出口壓力均有相應(yīng)波動(dòng)。
當(dāng)班班長帶領(lǐng)外操對(duì)裝置相關(guān)部位進(jìn)行檢查確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)異常情況。裝置適當(dāng)降量至125t/h左右未見好轉(zhuǎn),并聯(lián)系儀表校驗(yàn)循環(huán)氫壓縮機(jī)入口流量,在校驗(yàn)過程中,由于該流量指示回零,壓縮機(jī)反飛動(dòng)控制閥全開,經(jīng)過人為大幅度擾動(dòng)后,裝置逐漸恢復(fù)平穩(wěn)。處理量穩(wěn)定在130t/h。由于該現(xiàn)象首次發(fā)生,且現(xiàn)場無明顯異常,因此未判斷出原因所在。
2.2第二次波動(dòng)過程、現(xiàn)象及處理
波動(dòng)前裝置加工量130t/h,循環(huán)量93000Nm3/h,裝置生產(chǎn)正常。至22:30,循氫機(jī)入口流量、原料泵出口流量等相關(guān)參數(shù)逐漸波動(dòng),如圖2所示。
從圖2可以看出,其波動(dòng)形式與圖1基本一致。其波動(dòng)的周期,峰值的相差也基本相同,現(xiàn)場也同樣未發(fā)現(xiàn)異常,波動(dòng)最為明顯的為循環(huán)氫入口流量(第3條),其次為原料泵出口流量(第1條),各出口壓力也可能存在小幅度波動(dòng),但由于區(qū)勢測量精度有限,在波動(dòng)初期未被體現(xiàn)出來。最下面一條為反飛動(dòng)線流量,其波動(dòng)規(guī)律與循氫機(jī)出口壓力相同。當(dāng)班員工將原料泵出口流量降低(降至120t/h左右),且將循氫機(jī)的轉(zhuǎn)速降低了150rpm左右(10500rpm→10350rpm),情況雖未立刻有所好轉(zhuǎn),但經(jīng)過40分鐘左右,系統(tǒng)恢復(fù)了正常。
2.3第三次波動(dòng)過程、現(xiàn)象及處理
白班接班時(shí),處理量120t/h,循環(huán)量97000Nm3/h,裝置生產(chǎn)平穩(wěn)。
9:10左右,接調(diào)度令提量至130t/h,至9:25提量至125t/h左右,相關(guān)參數(shù)開始波動(dòng),形式同前,如圖3所示。
由于有第一次人為干擾后波動(dòng)消失的先例,車間令操作員將反飛動(dòng)控制閥由半自動(dòng)狀態(tài)改為手動(dòng)狀態(tài),人為將閥開度瞬間開大至90%左右。因閥原開度較大60%左右,效果并不明顯。后緩慢將控制關(guān)至40%,瞬間開大至90%,波動(dòng)消除,如圖4所示。
3原因分析總結(jié)
消除波動(dòng)至今,反飛動(dòng)控制閥一直處在60%左右開度,其流量也保持在35000Nm3/h左右,裝置處理量一直未做提升,波動(dòng)現(xiàn)象也未再次出現(xiàn)。經(jīng)分析討論,認(rèn)為裝置現(xiàn)階段在較大處理量及循環(huán)氫量下穩(wěn)定性較小,提高裝置的處理量或裝置本身在一定的高處理量下都可能引起循環(huán)氫流量及循氫機(jī)出口壓力突然波動(dòng),造成原料泵出口流量、新氫機(jī)出口壓力波動(dòng),并且由于循氫機(jī)出口壓力波動(dòng),使得反飛動(dòng)線流量波動(dòng),機(jī)體平衡管內(nèi)壓力波動(dòng),葉輪軸向推力波動(dòng),最終導(dǎo)致壓縮機(jī)軸位移波動(dòng)。反應(yīng)系統(tǒng)壓降的大小與循環(huán)機(jī)轉(zhuǎn)速、循環(huán)氫純度、加工負(fù)荷、催化劑床層壓降以及設(shè)備管線凈壓降等因素有關(guān)。裝置根據(jù)操作系統(tǒng)上的壓力指示點(diǎn)將整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)分為若干區(qū)間,單獨(dú)分析各區(qū)間段壓降變化與反應(yīng)系統(tǒng)總壓差變化關(guān)系。對(duì)比后發(fā)現(xiàn)高壓換熱器C臺(tái)管程入口至反應(yīng)空冷出口與系統(tǒng)壓降變化趨勢吻合,是造成反應(yīng)系統(tǒng)壓降上升的主要原因。
4處理措施
降低進(jìn)料量可以減少以上的波動(dòng),但銨鹽堵塞問題亟待解決。注水溶解是解決銨鹽結(jié)晶最有效的手段,本裝置采用高壓在線水洗的方式取得效果 ,提高除鹽水流量,同時(shí)在停工時(shí)對(duì)反應(yīng)部分循氫機(jī)出口至高換殼程和高換管程至反應(yīng)空冷出口進(jìn)行了沖洗。氯化銨的結(jié)晶溫度與循環(huán)氫中的HCl和NH3的分壓有關(guān),降低氨、氯含量可以提高氯化銨的結(jié)晶溫度,減少銨鹽結(jié)晶量。提高循環(huán)氫純度、降低循環(huán)氫中NH3 的分壓,提高氯化銨平衡結(jié)晶溫度,使得銨鹽量減少。對(duì)堵塞嚴(yán)重的高換進(jìn)行了拆卸高壓打水沖洗。對(duì)反應(yīng)空冷每路進(jìn)行單獨(dú)的正沖洗和反沖洗。對(duì)新氫(重整氫)中氯的濃度嚴(yán)格控制,盡量使氯的濃度降低。
5結(jié)論
采用降低處理量可以有效的減少反應(yīng)系統(tǒng)的波動(dòng)。停工水洗,消除氯化銨堵塞,效果明顯,水洗過程中應(yīng)防止注入的水進(jìn)入反應(yīng)器和循環(huán)氫壓縮機(jī)內(nèi),殘留在循環(huán)氫和冷氫管線內(nèi)的水要清理徹底,防止影響下周期運(yùn)轉(zhuǎn)。新氫中氯超標(biāo)是造成循環(huán)氫系統(tǒng)結(jié)鹽的原因之一,加強(qiáng)對(duì)加氫裝置新氫中氯含量檢測是保證加氫裝置長周期運(yùn)轉(zhuǎn)的必要措施。
參考文獻(xiàn):
[1]李大東.加氫處理工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2004:15~16