□ 李 瑋 李 棟
降低成品庫存不僅是鋼鐵企業(yè)減少資金占用量、降本增效的重要措施之一,也是降低市場風險的重要措施之一。安陽鋼鐵公司(以下簡稱“安鋼”)是年產(chǎn)千萬噸鋼的大型鋼鐵集團,其中1 780mm熱連軋的產(chǎn)能占比超過1/3,對安鋼的資金占用有著極其重要的影響。2017年,安鋼1 780mm熱連軋成品庫存月均保持在6萬噸左右。同時,安鋼熱連軋成品庫受地理限制,成品庫面積較小,最多能存放7.5萬噸,而軋機平均日產(chǎn)量1.13萬噸,曾多次發(fā)生因成品庫存過高迫使軋機停產(chǎn)的現(xiàn)象。為此,2018年年初安鋼生產(chǎn)處對影響熱連軋成品庫存的因素進行了全面系統(tǒng)的分析,并制定了一系列具體有效的措施,最終取得了顯著的效果。
安鋼熱連軋的成品庫存由現(xiàn)貨(無合同成品)、可發(fā)貨量(具備發(fā)貨條件)、在制品(需過平整工序)、封鎖區(qū)(需要進一步確定質(zhì)量)、未綜判量(質(zhì)量未綜合判定)五大部分組成。依據(jù)2017年安鋼熱連軋成品庫存結(jié)構(gòu)(詳見表1),可以看出2017年月均庫存為59 710 t,其中現(xiàn)貨庫存占總庫存的31.61%,可發(fā)貨量占25.93%,在制品(需過平整)占18.43%,封鎖區(qū)占14.35%,未綜判量占9.67%。
表1 2017年安鋼熱連軋成品庫存
安鋼生產(chǎn)處根據(jù)2017年熱連軋成品庫存的結(jié)構(gòu)分析,制定了一系列管理制度,對各部門的職責做了明確劃分,并每月嚴格進行考核。
現(xiàn)貨即為沒有訂單的帶出品。所謂帶出品就是在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的無訂單的品種或規(guī)格,包括訂單帶出、計劃帶出、研發(fā)帶出、質(zhì)量帶出和尾坯帶出5部分(詳見表2)。各類帶出品的數(shù)量必須控制在一定的數(shù)量范圍內(nèi),超出則按照制度嚴格處罰。
訂單帶出之所以將責任劃分給銷售部門,目的是要求銷售部門在承接訂單時需要考慮軋鋼計劃過渡要求。原因是熱連軋軋制單元必須要嚴格遵守寬度、厚度過渡原則[1]。
計劃帶出是由投料系數(shù)的大小決定的,由生產(chǎn)處在編制煉鋼、軋鋼計劃時認真計算考慮取值,必要時與技術(shù)部門、生產(chǎn)廠共同研究決定。
研發(fā)帶出由技術(shù)部門負責,目的是要求技術(shù)部門在研發(fā)過程中務(wù)必考慮試驗的成本效益。
尾坯帶出則由生產(chǎn)廠負責,原因是每個澆次的最大爐數(shù)由生產(chǎn)決定,澆次大則尾坯少,澆次小則尾坯多。
管理制度中規(guī)定,發(fā)貨周期由銷售公司負責,控制在1~3天內(nèi)。銷售公司則要求客戶:凡汽車運輸超過3天不發(fā)貨的,改掛給其他客戶;火車運輸由原來的立式裝車(卷眼豎直放置)改為臥式裝車(卷眼水平放置),省略了翻卷機旋轉(zhuǎn)90°的工序,實現(xiàn)了直接裝火車的快捷,使火車的裝車速度提高了近1倍。
為保證薄規(guī)格的板形良好,按照工藝設(shè)計要求,不大于3mm的規(guī)格均需經(jīng)過平整工序,平整工序的庫存量也成為總庫存不可忽視的部分。為此,生產(chǎn)處在制度中規(guī)定:生產(chǎn)廠每月平整的計劃量為7萬噸,獎超罰欠。
封鎖周期:由技術(shù)中心、質(zhì)量處、生產(chǎn)廠分別負責,堅持“誰封鎖,誰解封”的原則,封鎖的鋼卷須在3日內(nèi)解封(即處理)。管理制度中明確了各部門的責任:質(zhì)量處負責對成品的綜合判定和質(zhì)檢周期的管理,常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)檢周期不超過15~24h(不同品種規(guī)格質(zhì)檢時間有別);生產(chǎn)廠負責對成品的平整、返修;技術(shù)部門負責新品種或有爭議的成品判定。
根據(jù)控軋控冷理論,鋼的成品性能決定于合金成分、控制軋制和控制冷卻[2],而且安鋼熱連軋普碳Q235B、冷軋基料SPHC、花紋板BDQ235B等普材的工藝參數(shù)、產(chǎn)品性能控制穩(wěn)定,同時為了降低因質(zhì)檢取樣造成的庫存量、減少檢驗費用、縮短等待質(zhì)量綜判的時間,經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量部門統(tǒng)計分析決定,Q235B、SPHC、BDQ235B等普通品種,不再按批次取樣,改為抽檢,從而使等待質(zhì)檢報告時間縮短了8h。2017—2019年安鋼熱連軋普通品種產(chǎn)量所占比例均在60%以上(詳見表3),由此可見推行該項工作的意義深遠重大。
表3 2017—2019年安鋼熱連軋普材生產(chǎn)統(tǒng)計
2018年以來,安鋼熱連軋由生產(chǎn)處牽頭,在技術(shù)部門、質(zhì)量處、銷售部門、生產(chǎn)廠等單位的共同努力下,展開了長達2年之久的降低成品庫攻堅戰(zhàn)。2018年熱連軋成品月均庫存量較2017年有小幅下降,2019年降幅尤為明顯,月均庫存量已低于5萬噸,達到4.2萬噸。與2017年相比,2019年總庫存減少了1.8萬噸,降幅達29.45%,其中現(xiàn)貨庫存降低38.43%,可發(fā)貨量降低19.74%,在制品降低18.74%,封鎖區(qū)降低35.76%,未綜判降低37.18%。2017—2019年安鋼熱連軋成品庫存統(tǒng)計情況見表4。
表4 2017—2019年安鋼熱連軋成品庫存統(tǒng)計 單位/t
降低熱連軋成品庫存,其實質(zhì)是降低產(chǎn)品所有工序或環(huán)節(jié)的庫存量,安鋼生產(chǎn)處通過精確地統(tǒng)計分析2017年熱連軋的成品庫存結(jié)構(gòu),最終制定相應(yīng)的管理制度并嚴格執(zhí)行,降低了鋼材的成品庫存量,從而降低了生產(chǎn)成本,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。