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    甲苯二胺合成反應(yīng)器擴(kuò)產(chǎn)改造

    2020-05-19 08:51:52曹傳波秦利濤孔令啟李玉剛
    山東化工 2020年7期
    關(guān)鍵詞:盤管傳熱系數(shù)冷卻器

    曹傳波,秦利濤,孔令啟,李玉剛

    (1.青島銀科恒遠(yuǎn)化工過程信息技術(shù)有限公司,山東 青島 266042;2.青島科技大學(xué) 計算機(jī)與化工研究所,山東 青島 266042)

    甲苯二胺(簡稱TDA,下同)是生產(chǎn)甲苯二異氰酸酯(簡稱TDI)的主要原料,由DNT(二硝基甲苯)催化加氫得到,該反應(yīng)為放熱反應(yīng),在釜式反應(yīng)器中進(jìn)行。目前國內(nèi)用于TDA生產(chǎn)的反應(yīng)器主要有兩種形式,內(nèi)盤管式和內(nèi)板換式,其主要區(qū)別在于移除反應(yīng)熱的形式不同。板式換熱器的傳熱系數(shù)大于盤管式,因此板換式擁有更高的取熱能力,但這種換熱形式對反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計和設(shè)備的加工要求很高,國內(nèi)的使用廠家多為國外引進(jìn),價格高昂。

    某廠家有一套建于90年代的TDA合成裝置,反應(yīng)器采用內(nèi)盤管方式換熱,運行狀況良好,現(xiàn)最大負(fù)荷4萬t/a。近年來隨著市場需求的增加[1],裝置亟待擴(kuò)產(chǎn)改造。

    1 擴(kuò)產(chǎn)瓶頸分析

    1.1 裝置原況

    原反應(yīng)器換熱方案如圖1所示。采用盤管冷卻水自循環(huán)換熱流程,反應(yīng)熱通過盤管由冷卻水帶出反應(yīng)器,冷卻水在冷卻器E1降溫后再進(jìn)入盤管循環(huán),熱量最終被E1循環(huán)水帶走,反應(yīng)過程通過調(diào)節(jié)冷卻水進(jìn)口溫度來控制反應(yīng)器溫度。

    設(shè)備數(shù)據(jù):反應(yīng)器液面以下體積約52 m3,換熱盤管總面積580 m2,盤管體積16 m3,反應(yīng)器實際有效體積36 m3;冷卻器E1為板式換熱器,換熱面積550 m2;冷卻水循環(huán)泵P1額定流量1000 m3/h。

    圖1 原反應(yīng)器換熱方案示意圖

    操作數(shù)據(jù):反應(yīng)溫度110℃;盤管冷卻水流量1000 m3/h,進(jìn)出口溫度45~58℃;裝置最大運行負(fù)荷為4萬t TDA/a。

    若提高反應(yīng)器負(fù)荷,主要影響因素有兩個:一是反應(yīng)停留時間,即反應(yīng)器體積;二是反應(yīng)器的換熱能力。下面分別對這兩個因素進(jìn)行分析。

    1.2 反應(yīng)停留時間

    反應(yīng)停留時間決定了反應(yīng)器需要的體積大小,根據(jù)該合成反應(yīng)的反應(yīng)動力學(xué)方程[2],在110℃反應(yīng)條件下,原反應(yīng)器的有效體積可以滿足6萬t TDA/a的生產(chǎn)負(fù)荷。

    表1 國內(nèi)使用板換反應(yīng)器廠家產(chǎn)能

    國內(nèi)其它采用板換反應(yīng)器廠家的考察結(jié)果見表1,某廠家原盤管式反應(yīng)器的有效反應(yīng)體積為36 m3,根據(jù)考察其他廠家反應(yīng)器的實際運行能力來看,從停留時間角度考慮,加氫反應(yīng)器的有效反應(yīng)體積可以滿足6萬t TDA/a以上的生產(chǎn)負(fù)荷。若盤管換熱能力也可滿足6萬t年產(chǎn)負(fù)荷,則裝置可直接擴(kuò)產(chǎn),下面對換熱能力進(jìn)行分析。

    1.3 換熱能力

    換熱能力是影響此類反應(yīng)器產(chǎn)能的另一個重要因素,裝置4萬t TDA/a負(fù)荷下具代表性的操作數(shù)據(jù)見表2,利用現(xiàn)場數(shù)據(jù),核算裝置運行工況和6萬t年產(chǎn)負(fù)荷下所需要的盤管面積,結(jié)果見表2。

    表2 盤管換熱能力計算結(jié)果

    注:根據(jù)物料特性及實際經(jīng)驗,冷卻水進(jìn)口溫度低于45℃會使物料在盤管壁上凝結(jié),影響傳熱。反應(yīng)器盤管傳熱系數(shù)根據(jù)反應(yīng)器運行數(shù)據(jù)標(biāo)定得到[5],為390 kcal/(h·m2·℃)。

    可以看出:4萬t負(fù)荷操作條件下所需盤管面積為559 m2,原裝置為580 m2,核算結(jié)果與現(xiàn)場工況基本一致;但在6萬t負(fù)荷下,盤管面積需要887 m2,原裝置已不能滿足。

    根據(jù)上述分析可知:原反應(yīng)器體積可滿足6萬t/a以上負(fù)荷,盤管的換熱能力是反應(yīng)器擴(kuò)產(chǎn)改造的瓶頸,要提高負(fù)荷,必須對現(xiàn)換熱方案進(jìn)行改造。

    2 擴(kuò)產(chǎn)改造

    由于反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,同時又屬于三類容器,因此改造反應(yīng)器內(nèi)部換熱型式比較困難。根據(jù)反應(yīng)裝置的實際情況,提出物料外循環(huán)換熱方案,在不改造反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的前提下,提高裝置產(chǎn)能,下面進(jìn)行討論。

    2.1 改造方案

    從反應(yīng)器內(nèi)引出一部分物料,將這部分物料在反應(yīng)器外冷卻降溫后再返回反應(yīng)器。這樣有部分反應(yīng)熱就被移到了反應(yīng)器外,反應(yīng)熱的移出不再全部由內(nèi)盤管承擔(dān),減小了盤管負(fù)荷,從而解決了反應(yīng)器內(nèi)盤管換熱面積不夠的問題。

    采出物料溫度110℃,冷卻水出口溫度在60℃左右,可用盤管出口的冷卻水對物料進(jìn)行降溫,冷卻水的降溫仍在E1中進(jìn)行,若E1能力足夠,只需增加兩臺設(shè)備:物料冷卻器E2,物料循環(huán)泵P2。改造方案如圖2所示。

    圖2 改造方案示意圖

    改造前后的熱量衡算方程分別為:

    原裝置:Q反應(yīng)熱 = Q盤管 = QE1

    改造后:Q反應(yīng)熱 = Q盤管 + QE2 = QE1

    反應(yīng)器內(nèi)盤管結(jié)構(gòu)改造困難,冷卻水泵P1與釜內(nèi)盤管匹配,也不易改動,改造的主要內(nèi)容是循環(huán)泵P2及物料換熱器E2大小的確定,下面進(jìn)行分析討論。

    2.2 參數(shù)分析及討論

    改造方案中三個換熱器相互影響,冷卻水的溫差決定了盤管負(fù)荷,E1的能力決定了盤管進(jìn)口溫度,E2的大小又影響物料循環(huán)量及E1的入口溫度,但總的說來,其本質(zhì)是盤管負(fù)荷與物料冷卻負(fù)荷的分配,如何在較少的設(shè)備投資和運行成本下,使新增設(shè)備與原盤管達(dá)成較好的適配,使換熱能力滿足擴(kuò)產(chǎn)要求,下面進(jìn)行計算分析。

    計算基于以下已知條件和基本假設(shè):

    a、盤管面積:580 m2;盤管冷卻水流量:1000 m3/h;年產(chǎn)6萬t TDA負(fù)荷時反應(yīng)熱1.9×107kcal/h;

    b、循環(huán)水進(jìn)出口溫度30~40℃;

    c、盤管傳熱系數(shù)為390 kcal/(h·m2·℃),E1板換傳熱系數(shù)取1700 kcal/(h·m2·℃),新增管殼式E2傳熱系數(shù)取600 kcal/(h·m2·℃);(E1、E2傳熱系數(shù)的取值來自設(shè)備廠家和工程經(jīng)驗);

    d、整個換熱過程沒有相態(tài)變化。

    利用傳熱方程和熱量方程對三個換熱過程分別進(jìn)行分析可知,在未知數(shù)中只需確定兩個,即可解得整個過程的設(shè)備大小及各工藝參數(shù)?,F(xiàn)以設(shè)備大小為目標(biāo)函數(shù),選取冷卻水進(jìn)口溫度和物料冷卻溫度為變量,通過給定不同數(shù)值,分析不同溫度對改造所需設(shè)備的影響規(guī)律。

    共計算了5個工況:當(dāng)物料冷卻溫度80℃時,冷卻水進(jìn)口溫度取58、52、47℃3個點,見工況1~3;當(dāng)冷卻水進(jìn)口溫度47℃時,物料冷卻溫度取80、75、70℃3個點,見工況3~5,計算結(jié)果見表3。

    表3 不同物料和冷卻水溫度對換熱面積及循環(huán)量的影響

    從計算結(jié)果可以看出:

    ①隨著冷卻水進(jìn)口溫度的降低,E2的傳熱溫差增大,E1的傳熱溫差減小,E2承擔(dān)換熱負(fù)荷減小,物料循環(huán)量減小,E1面積增加,E2面積減??;

    ②隨著物料溫度的降低,物料冷卻器E2的傳熱溫差減小,E2面積增加,物料循環(huán)溫差增加,物料循環(huán)量減??;

    綜上,降低冷卻水進(jìn)口溫度和物料溫度,可減小新增換熱器E2面積及物料循環(huán)量,代價是冷卻器E1面積需要增大?,F(xiàn)裝置冷卻器E1面積550 m2,可以滿足上述工況5工藝條件,新增一臺物料冷卻器447 m2,一臺循環(huán)泵221 m3/h即可滿足年產(chǎn)6萬t 負(fù)荷下的換熱要求。

    3 結(jié)束語

    通過上述分析討論,原裝置反應(yīng)器的有效體積可以滿足TDA年產(chǎn)6萬t 以上的生產(chǎn)負(fù)荷,其擴(kuò)產(chǎn)瓶頸在于反應(yīng)器的換熱能力不足;物料外循環(huán)換熱的方案,可提高反應(yīng)器的換熱能力,其中冷卻水進(jìn)口溫度和物料的冷卻溫度應(yīng)在工藝條件允許范圍內(nèi)盡量的低,這樣所需要的動力消耗越小,但新增換熱器設(shè)備投資越大。經(jīng)過多方權(quán)衡,結(jié)合廠家的實際情況,最終選定上述工況5作為改造方案,年產(chǎn)負(fù)荷由4萬t提高至6萬t。

    本文分析了某廠甲苯二胺合成反應(yīng)器的擴(kuò)產(chǎn)改造問題,針對瓶頸提出改造方案,并對各參數(shù)與改造設(shè)備關(guān)系進(jìn)行了分析,得出較優(yōu)的改造方案,給廠家的擴(kuò)產(chǎn)改造提供了理論依據(jù),也可供有相似反應(yīng)器改造的廠家借鑒參考。

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