陳學(xué)深,方貴進(jìn),馬 旭※,蔣 郁,齊 龍,黃柱健
(1.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院,廣州510642;2.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)中心,廣州510642)
雜草是造成水稻產(chǎn)量下降和品質(zhì)降低的主要原因之一[1-4]。施用除草劑是一種高效的除草方式,但除草劑的大量應(yīng)用造成了雜草抗藥性、作物藥害、環(huán)境污染等問(wèn)題[5-8]。機(jī)械除草作為一種綠色除草方式,符合國(guó)家提出的質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)的發(fā)展方向。然而,在實(shí)際作業(yè)中,苗帶變化引起行的除草部件傷苗問(wèn)題嚴(yán)重制約了機(jī)械除草技術(shù)的發(fā)展。因此,根據(jù)苗帶信息,實(shí)現(xiàn)對(duì)行控制是機(jī)械除草亟需解決的問(wèn)題。
對(duì)行是指控制機(jī)具實(shí)時(shí)沿作物的行方向運(yùn)動(dòng),使除草部件相對(duì)作物行的橫向偏差控制在不會(huì)傷害作物的范圍內(nèi)[9-10]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究,Romeo等[11]設(shè)計(jì)了一種基于圖像直方圖分析的作物-背景圖像分割系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)直方圖判別圖像的對(duì)比度和飽和度完成苗帶提取,可實(shí)現(xiàn)苗帶引導(dǎo)的對(duì)行控制。Pérez等[12]研制了一種基于GPS的避苗除草系統(tǒng),由除草部件路徑控制系統(tǒng)和實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(RTK-GPS)組成,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)行。國(guó)外采用機(jī)器視覺(jué)或GPS的對(duì)行控制技術(shù)主要用于旱田,針對(duì)水田的對(duì)行控制技術(shù)少有報(bào)道。在國(guó)內(nèi),因水稻種植面積廣泛,致力于對(duì)行控制的研究相對(duì)較多。針對(duì)GPS導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用主要針對(duì)旱田的種植作業(yè)[13-14],對(duì)于除草等管理作業(yè),特別是水田管理作業(yè)一般采用機(jī)器視覺(jué)技術(shù)。由于水田作業(yè)環(huán)境的特殊性,無(wú)法獲得準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)向數(shù)學(xué)模型,因此,采用模糊控制最為常見(jiàn),文獻(xiàn)[15-16]基于模糊控制算法實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用于農(nóng)機(jī)的自適應(yīng)自動(dòng)駕駛算法,但該方法涉及的參數(shù)較多,累積誤差較大。近年來(lái),為了弱化參數(shù)影響,有學(xué)者針對(duì)水田環(huán)境采用純追蹤或改進(jìn)純追蹤算法[17-20]取得了較好的效果,李革等[21]用基于速度、路徑彎度等線性調(diào)整前視距離的改進(jìn)純追蹤方法在插秧機(jī)平臺(tái)上進(jìn)行了水田試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示作業(yè)段平均誤差為0.058 m,最大跟蹤誤差為0.135 m,該控制算法明顯提高了跟蹤控制精度。但水田環(huán)境機(jī)具作業(yè)航向不穩(wěn),水田拖拉機(jī)與除草部件相距較遠(yuǎn),通過(guò)導(dǎo)航方式實(shí)現(xiàn)對(duì)行跟蹤控制,存在除草部件調(diào)節(jié)相對(duì)機(jī)身運(yùn)動(dòng)具有一定的滯后性,在糾偏期間除草部件對(duì)稻苗不可避免造成損傷。因此,有學(xué)者采用建模方法或PID等經(jīng)典算法直接控制除草部件,實(shí)現(xiàn)除草部件避苗控制。陳勇等[22]和郭偉斌等[23]進(jìn)行了除草機(jī)器人機(jī)械臂的控制研究,通過(guò)建模、求逆解,實(shí)現(xiàn)了除草機(jī)械臂的控制。胡煉等[24-25]采用雙閾值死區(qū)控制算法實(shí)現(xiàn)了除草部件的主動(dòng)避苗。上述控制方法根據(jù)除草部件與作物的相對(duì)位置,控制除草部件的作業(yè)路徑,均能達(dá)到避苗作業(yè)效果,但采用建模及控制算法的應(yīng)用局限在旱田環(huán)境,水田作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,難以獲得準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型。另外,行駛機(jī)具俯仰、搖擺及振動(dòng)的姿態(tài)及負(fù)載變化等外部干擾,以及測(cè)量信號(hào)的隨機(jī)噪聲、液壓執(zhí)行系統(tǒng)的壓力波動(dòng)等內(nèi)部不確定因素干擾,常規(guī)的對(duì)行控制方法在實(shí)際作業(yè)時(shí)具有較大的超調(diào)性、魯棒性不理想等問(wèn)題。
因此,該文在苗帶信息感知的基礎(chǔ)上,針對(duì)水田作業(yè)環(huán)境,采用不依賴控制對(duì)象數(shù)學(xué)模型的線性自抗擾控制LADRC(linear active disturbance rejection control)算法,設(shè)計(jì)了一種自動(dòng)對(duì)行液壓控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)水稻行間除草部件的對(duì)行控制。
除草作業(yè)時(shí),因苗帶分布存在差異,導(dǎo)致行間除草部件中心與苗帶中心線的距離(簡(jiǎn)稱偏距)發(fā)生變化,有時(shí)除草部件難免會(huì)觸及稻株,為降低稻株損傷,除草部件應(yīng)根據(jù)苗帶信息及時(shí)調(diào)整作業(yè)位置自動(dòng)避開(kāi)稻株。對(duì)行控制主要包括苗帶感知和對(duì)行調(diào)控2個(gè)核心問(wèn)題,對(duì)于苗帶感知部分,該文不作重點(diǎn)研究,偏距獲取方法直接采用本課題組蔣郁等[26]的苗帶中心線提取方法,通過(guò)側(cè)位俯拍的圖像采集方式獲取稻株莖基部圖像,采用莖基部分區(qū)邊緣擬合的方法定位稻株,實(shí)現(xiàn)苗帶中心線提取,提取效果如圖1a所示。偏距獲取是將相機(jī)固定于除草部件上方,并調(diào)整好角度使除草部件中心線與采集的圖像中心線重合,在獲取同排相鄰稻列中稻苗個(gè)體圖像坐標(biāo)位置信息的基礎(chǔ)上,根據(jù)文獻(xiàn)[27]的圖像坐標(biāo)與地面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法,采用小孔成像模型,將其轉(zhuǎn)換為地面坐標(biāo),并求得此稻列中心點(diǎn)的實(shí)際位置,將此位置與除草部件中心線(圖像中心線)的地面坐標(biāo)位置進(jìn)行比較,獲得除草部件在地面坐標(biāo)系下的實(shí)際偏距,并以此作為對(duì)行調(diào)控的決策數(shù)據(jù)。對(duì)行調(diào)控部分如圖1b所示,將偏距作為調(diào)控?cái)?shù)據(jù)傳遞給控制系統(tǒng),根據(jù)LADRC控制方法控制液壓比例方向閥,改變調(diào)控液壓缸伸縮量,糾正除草部件的工作位置,使糾正后的除草部件中心盡可能接近苗帶中心線,實(shí)現(xiàn)除草部件的對(duì)行控制。
圖1 對(duì)行控制系統(tǒng)工作原理Fig.1 Working principle of alignment control system
為實(shí)現(xiàn)對(duì)行控制,使除草部件能及時(shí)調(diào)整作業(yè)路徑,設(shè)計(jì)了一種內(nèi)、外滑梁式對(duì)行執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過(guò)液壓缸與內(nèi)滑梁固定,使液壓推桿伸縮時(shí),除草部件能在稻行間進(jìn)行橫向調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)行控制。
對(duì)行執(zhí)行機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)如圖2所示,外滑梁為50 mm×30 mm×3 mm×2 000 mm的矩形方管,在一側(cè)壁面上每間隔140 mm開(kāi)160 mm×50 mm的矩形槽,作為除草部件的安裝區(qū)域與滑動(dòng)區(qū)域。除草部件安裝夾片為40 mm,左右兩端各留10 mm間隙方便液壓缸的裝配。內(nèi)滑梁為40 mm×20 mm×2 mm×2 000 mm的矩形方板,放置在外滑梁中不作固定。在與外滑梁對(duì)應(yīng)的開(kāi)槽區(qū)域正中有紋安裝孔,7個(gè)除草部件通過(guò)安裝夾片緊固在內(nèi)滑梁上。橫向滑移調(diào)節(jié)液壓缸安裝在機(jī)架背面,兩端分別連接內(nèi)滑梁與外滑梁,通過(guò)液壓缸推桿的伸縮帶動(dòng)內(nèi)滑梁在外滑梁內(nèi)橫向滑動(dòng),除草部件也隨之一起滑動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)除草部件在稻行間的橫向調(diào)節(jié)。
圖2 對(duì)行機(jī)構(gòu)Fig.2 Alignment mechanism
液壓系統(tǒng)主要包括油箱、電機(jī)、液壓泵、溢流閥、單向閥、電液比例方向閥、節(jié)流閥和液壓缸等組成,工作原理如圖3所示。
對(duì)行控制系統(tǒng)主要包括STC89C52單片機(jī)、電源、繼電器、時(shí)鐘電路模塊、按鍵模塊、顯示模塊、直線位移傳感器模塊、復(fù)位電路模塊、驅(qū)動(dòng)板等硬件構(gòu)成。其中,直線位移模塊采用拉桿式直線位移傳感器(型號(hào)為KTRC-125Lmm),量程為142 mm,線性精度為0.01%,密封等級(jí)為IP54,拉桿最大工作速度為10 m/s。
圖3 液壓系統(tǒng)原理圖Fig.3 Hydraulic system schematic diagram
控制原理如圖4所示,工作時(shí),感知裝置實(shí)時(shí)將偏距反饋給控制系統(tǒng),當(dāng)偏距超過(guò)期望值時(shí),對(duì)行控制系統(tǒng)開(kāi)始工作,直線位移傳感器將液壓缸推桿的實(shí)際調(diào)控伸縮量反饋給單片機(jī)系統(tǒng),形成閉環(huán)調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)部分采取LADRC控制器,通過(guò)控制液壓比例方向閥,控制液壓缸推桿的伸縮量,進(jìn)而消減除草部件的偏距,實(shí)現(xiàn)對(duì)行控制。
圖4 控制原理圖Fig.4 Control schematic diagram
為了避免復(fù)雜繁瑣的數(shù)學(xué)建模和代碼編程,簡(jiǎn)化建模過(guò)程,該文應(yīng)用Amesim與Matlab聯(lián)合仿真方法,構(gòu)建聯(lián)合仿真分析平臺(tái),Amesim的液壓系統(tǒng)仿真模型如圖5所示。
Matlab控制器仿真模型如圖6所示。通過(guò)Amesim與Simulink的仿真接口,實(shí)現(xiàn)液壓調(diào)控模型的聯(lián)合仿真。根據(jù)液壓調(diào)控系統(tǒng)的工作要求,設(shè)定液壓模型的具體參數(shù)如表1所示,相應(yīng)的液壓調(diào)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。
圖5 基于Amesim的液壓系統(tǒng)仿真模型Fig.5 Hydraulic system simulation model based on Amesim
圖6 基于Simulink的控制器仿真模型Fig.6 Controller simulation model based on Simulink
表1 液壓調(diào)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求Table 1 Design requirements for hydraulic control system
表2 液壓模型參數(shù)Table 2 Hydraulic model parameter
為了提高液壓調(diào)控系統(tǒng)在水田復(fù)雜環(huán)境下的抗擾能力,以及提高液壓調(diào)控系統(tǒng)位置控制的響應(yīng)速度,該文基于自抗擾算法,采用二階線性自抗擾控制器(LADRC)對(duì)液壓調(diào)控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),控制器結(jié)構(gòu)如圖7所示。其中,LADRC控制器和PID控制器的具體模型如圖8、9所示。
圖7 LADRC控制器結(jié)構(gòu)Fig.7 LADRC controller structure
控制器包括擴(kuò)線性張狀態(tài)觀測(cè)器(linear extend state observer,LESO)、線性狀態(tài)誤差反饋(linear state error feedback,LSEF)和擾動(dòng)補(bǔ)償項(xiàng),具體方程為
1)線性擴(kuò)張狀態(tài)觀測(cè)器(LESO)
式中z1,z2,z3分別代表跟蹤位置,跟蹤速度及擾動(dòng)量;ε為液壓缸位置觀測(cè)值與實(shí)際值的差,cm;β01,β02,β03為狀態(tài)觀測(cè)器增益系數(shù);b為控制器增益系數(shù);z?1,z?2,z?3分別為跟蹤位置、跟蹤速度、跟蹤加速度的一階導(dǎo)數(shù)。
2)線性誤差反饋率(LSEF)及擾動(dòng)補(bǔ)償
式中e1、e2表示系統(tǒng)的狀態(tài)誤差;kp,kd是控制器LSEF的參數(shù);v0為L(zhǎng)ADRC控制器的輸入信號(hào);u0為L(zhǎng)ADRC控制器中控制率的輸出量。LSEF與經(jīng)典PID反饋控制律中誤差信號(hào)、微分、積分的線性組合類(lèi)似,采用狀態(tài)誤差的線性加權(quán)和構(gòu)成線性狀態(tài)誤差反饋環(huán)節(jié)。LSEF與PID不同之處在于將原來(lái)的積分項(xiàng)換成了擾動(dòng)估計(jì)量的實(shí)時(shí)補(bǔ)償項(xiàng),利用它來(lái)消除靜差,避免了積分負(fù)反饋的負(fù)作用,提高了控制性能。為了驗(yàn)證LADRC控制性能的優(yōu)越性,將仿真結(jié)果與經(jīng)典PID控制方法進(jìn)行比較分析。
圖8 LADRC控制器模型Fig.8 LADRC controller model
圖9 PID控制器模型Fig.9 PID controller model
參考文獻(xiàn)[28],采用三階LESO和控制率形式,通過(guò)示波器觀察系統(tǒng)響應(yīng)曲線,采用臨界比例法進(jìn)行參數(shù)整定。首先,通過(guò)系統(tǒng)微分方程及三階LADRC的結(jié)構(gòu)預(yù)定b0值近似等于系統(tǒng)開(kāi)環(huán)增益值(由液壓系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)形式的傳遞函數(shù)可知開(kāi)環(huán)增益值為0.1),即預(yù)定b0為0.1;然后,調(diào)整Wc直到系統(tǒng)出現(xiàn)超調(diào),預(yù)確定Wc范圍;最后,以Wc的倍數(shù)調(diào)整W0,并相互配合微調(diào)Wc,直到系統(tǒng)滿足穩(wěn)定的時(shí)間及誤差,控制器整定后的參數(shù)如表3所示。
表3 LADRC控制器參數(shù)Table 3 LADRC controller parameters
為了驗(yàn)證不同控制方法的對(duì)行作業(yè)性能,從跟蹤性能和抗擾性能2方面進(jìn)行仿真分析,具體仿真參數(shù)如表4所示。
表4 仿真參數(shù)表Table 4 Simulation parameter table
3.3.1 跟蹤性能分析
不加任何擾動(dòng)時(shí),設(shè)定期望偏距為0.1 m(對(duì)行調(diào)節(jié)液壓缸最大工作行程),跟蹤性能仿真結(jié)果如圖10所示,由圖可知,LADRC控制系統(tǒng)在0.3 s時(shí)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),而PID在0.4 s時(shí)才趨于穩(wěn)定,LADRC控制系統(tǒng)的對(duì)行調(diào)控時(shí)間比PID控制減少0.1 s。
圖10 無(wú)擾動(dòng)下的PID與LADRC控制器響應(yīng)曲線Fig.10 Response curves of PID and LADRC controllers without disturbance
3.3.2 抗擾性能分析
水田環(huán)境復(fù)雜,作業(yè)機(jī)具振動(dòng)、俯仰及橫擺等姿態(tài)變化會(huì)給對(duì)行控制系統(tǒng)中的直線位移傳感器帶來(lái)噪聲,此噪聲可看作是在對(duì)行執(zhí)行機(jī)構(gòu)的液壓缸負(fù)載端施加一個(gè)正弦力,結(jié)合作業(yè)機(jī)具生產(chǎn)實(shí)況,分別在系統(tǒng)中加入不同幅頻的正弦擾動(dòng)信號(hào)。其中,加入幅值200 N、頻率20 Hz正弦信號(hào)時(shí)的響應(yīng)曲線如圖11a所示,加入幅值1 500 N、頻率20 Hz正弦信號(hào)時(shí)的控制器響應(yīng)曲線如圖11b所示,加入幅值200 N、頻率50 Hz正弦信號(hào)時(shí)的控制器響應(yīng)曲線如圖11c所示。
圖11 不同擾動(dòng)幅值和頻率下的控制器響應(yīng)曲線Fig.11 Controller response curves with different disturbance amplitude and frequency
由圖11a、11b可知,加入相同頻率、不同幅值的正弦信號(hào)時(shí),LADRC的動(dòng)態(tài)響應(yīng)基本不受影響,而PID的動(dòng)態(tài)響應(yīng)出現(xiàn)很大變化,在0.8 s時(shí)仍無(wú)法達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。另外,由于系統(tǒng)加入的擾動(dòng)相對(duì)較大,LADRC控制器出現(xiàn)輕微超調(diào),但超調(diào)程度遠(yuǎn)小于PID控制器;由11a、11c可知,加入相同幅值、不同頻率的正弦信號(hào)時(shí),LADRC的動(dòng)態(tài)響應(yīng)不受影響,而PID的穩(wěn)定性出現(xiàn)波動(dòng)。通過(guò)狀態(tài)觀測(cè)器獲得的控制器位置信號(hào)和速度信號(hào)如圖12所示,系統(tǒng)在0.3 s時(shí)速度為0,達(dá)到目標(biāo)位置;加入擾動(dòng)后LADRC的抗擾響應(yīng)曲線如圖13所示,響應(yīng)誤差曲線如圖14所示,系統(tǒng)在0.3 s時(shí)擾動(dòng)量為恒定值,且穩(wěn)定時(shí)誤差接近0的理想狀態(tài)。因此,從跟蹤和抗擾2個(gè)關(guān)鍵性指標(biāo)的仿真結(jié)果可知,本文提出的LADRC控制方法明顯優(yōu)于經(jīng)典PID控制方法。
圖12 擾動(dòng)下LADRC的位置和速度響應(yīng)曲線Fig.12 Location and velocity response curves of LADRC under disturbance
圖13 擾動(dòng)下的LADRC抗擾響應(yīng)曲線Fig.13 Anti-interference response curve of LADRC under disturbance
圖14 擾動(dòng)下LADRC與PID的響應(yīng)誤差曲線Fig.14 ResponseerrorcurvesofLADRCandPIDunderdisturbance
水稻機(jī)械除草對(duì)行控制系統(tǒng)田間試驗(yàn)在廣東省肇慶市國(guó)家水稻產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站進(jìn)行,苗帶位置、數(shù)量及偏差方向由插秧機(jī)操作人員根據(jù)常規(guī)作業(yè)情況隨機(jī)產(chǎn)生。測(cè)試品種為移栽15 d的雜交稻樂(lè)兩優(yōu)1173,水稻行距30 cm,株距15 cm,株高15~25 cm。雜草以稗草、千金子等禾本科為主,株高為3~5 cm。
試驗(yàn)以井關(guān)PZ60-HGR型乘坐式高速插秧機(jī)為移動(dòng)平臺(tái),掛接自主研發(fā)的具有自動(dòng)對(duì)行功能的除草機(jī),如圖15所示。將苗帶感知系統(tǒng)、對(duì)行調(diào)控系統(tǒng)及除草部件安裝在除草機(jī)機(jī)架上。其中,感知系統(tǒng)位于中間除草部件正上方,通過(guò)安裝架調(diào)節(jié)相機(jī)安裝高度為800 mm、俯角為48°。感知系統(tǒng)采集處理圖像的更新頻率為0.5 s,液壓調(diào)控系統(tǒng)的極限調(diào)控時(shí)間為0.3 s,感知系統(tǒng)滿足對(duì)行調(diào)控的實(shí)時(shí)性要求。為降低光線干擾,采用遮光處理。行間除草部件為螺旋刀齒式,作業(yè)寬度為20mm,通過(guò)仿形桿與對(duì)行執(zhí)行機(jī)構(gòu)的內(nèi)滑梁相連接,使除草部件能隨液壓缸推桿伸縮而橫向移動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)行控制。具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程為:首先,位移傳感器實(shí)時(shí)反饋液壓缸伸縮量,并將此信號(hào)傳給LESO,經(jīng)過(guò)LESO的觀測(cè),得到液壓缸的實(shí)時(shí)位移、速度以及加速度(等同于總擾動(dòng)估計(jì)),然后,將得到的位移與系統(tǒng)給定值(橫向偏距)做差,此差值和液壓缸伸縮速度值構(gòu)成PD控制器,最后,總擾動(dòng)對(duì)PD控制器輸出的控制量進(jìn)行補(bǔ)償。其中,參數(shù)辨識(shí)的結(jié)果為:W0=100、Wc=500、b0=0.8。
測(cè)試區(qū)長(zhǎng)200 m,開(kāi)始段預(yù)留10 m起步區(qū),以保證機(jī)具進(jìn)入測(cè)區(qū)后速度穩(wěn)定。除草機(jī)共有7個(gè)除草部件,除去正中間除草部件,以左側(cè)2個(gè)除草部件和右側(cè)2個(gè)除草部件為試驗(yàn)數(shù)據(jù)獲取對(duì)象。對(duì)行控制的目的是降低除草部件作業(yè)時(shí)對(duì)稻苗的機(jī)械損傷。因此,本文對(duì)行控制性能采用傷苗率進(jìn)行評(píng)價(jià),傷苗率計(jì)算公式為
式中λ為傷苗率,%;p為稻苗莖稈折斷、莖稈壓彎及表皮損傷數(shù)量,q為試驗(yàn)測(cè)試總稻苗數(shù)。
對(duì)比試驗(yàn)時(shí),將右側(cè)2個(gè)除草部件的仿形桿從對(duì)行執(zhí)行機(jī)構(gòu)的內(nèi)滑梁上卸下,安裝在外滑梁上,使右側(cè)2個(gè)除草部件不具有自動(dòng)對(duì)行功能。同時(shí),保證左側(cè)與右側(cè)對(duì)應(yīng)的2個(gè)除草部件在同步移栽的苗帶上作業(yè)。在相同試驗(yàn)條件及測(cè)試方法下,檢驗(yàn)有無(wú)對(duì)行控制系統(tǒng)的傷苗率。
試驗(yàn)因素如表5所示,其中,調(diào)節(jié)間距為對(duì)行控制系統(tǒng)執(zhí)行一次調(diào)控所間隔的距離。本試驗(yàn)根據(jù)苗帶特點(diǎn),分別以間隔3、4和5個(gè)稻穴距離(穴距15 cm)為調(diào)控間距。行進(jìn)速度和作業(yè)深度根據(jù)水田除草機(jī)作業(yè)要求及雜草根系范圍進(jìn)行界定。試驗(yàn)結(jié)果如表6所示,方差分析如表7所示。
表5 試驗(yàn)因素及水平Table 5 Experimental factors and levels
表6 正交試驗(yàn)結(jié)果Table 6 Results of orthogonal experiment
通過(guò)表6的極差分析可知,對(duì)傷苗率影響最大的因素為行進(jìn)速度,其次是作業(yè)深度,而調(diào)節(jié)間距的影響最小;綜合分析可知,最優(yōu)作業(yè)參數(shù)組合為行進(jìn)速度0.5 m/s,調(diào)節(jié)間距60 cm,作業(yè)深度20 cm,此時(shí)傷苗率為3.6%。
表7的方差分析表明,行進(jìn)速度和作業(yè)深度對(duì)傷苗率影響顯著,交互項(xiàng)對(duì)傷苗率影響均不顯著。各因素對(duì)傷苗率影響由大到小依次是:行進(jìn)速度>作業(yè)深度>調(diào)節(jié)間距。
表7 方差分析Table 7 Variance analysis
由于試驗(yàn)因素及試驗(yàn)條件不同,為了檢驗(yàn)該對(duì)行系統(tǒng)的作用及作業(yè)效果,還需進(jìn)行有無(wú)對(duì)行控制系統(tǒng)的對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)選擇8個(gè)測(cè)試區(qū),以試驗(yàn)所得的最優(yōu)組合為作業(yè)參數(shù),檢驗(yàn)有無(wú)對(duì)行控制系統(tǒng)的傷苗率,對(duì)比結(jié)果如表8所示。
表8 有無(wú)自動(dòng)對(duì)行系統(tǒng)的傷苗率Table 8 Seedling injury rate with or without automatic alignment system %
由表8可知,對(duì)行控制系統(tǒng)明顯減少了除草部件的傷苗情況,平均傷苗率為3.9%;而沒(méi)有對(duì)行控制系統(tǒng)的平均傷苗率為18.6%。從目前水稻機(jī)械除草的傷苗程度看,無(wú)對(duì)行控制系統(tǒng)的傷苗率高于常規(guī)機(jī)械除草傷苗率(一般為5%),主要原因在于試驗(yàn)的苗帶為非理想的線性狀態(tài)。但有對(duì)行控制系統(tǒng)的傷苗率明顯降低,通過(guò)試驗(yàn)可知,帶有對(duì)行控制系統(tǒng)的傷苗主要發(fā)生在苗帶變化區(qū)域,由于本文采用常規(guī)螺旋刀齒式除草部件,側(cè)面觸土面積較大,橫向避苗移動(dòng)時(shí),易造成土壤在水稻根部側(cè)面堆積使稻苗壓彎,后續(xù)對(duì)除草部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化,有望進(jìn)一步降低傷苗率。
1)設(shè)計(jì)了一種稻田機(jī)械除草對(duì)行控制系統(tǒng),采用線性自抗擾控制算法對(duì)除草部件的作業(yè)路徑進(jìn)行實(shí)時(shí)校正,實(shí)現(xiàn)了除草部件的對(duì)行控制。
2)對(duì)線性自抗擾控制算法和PID算法進(jìn)行了控制器設(shè)計(jì)及仿真比較,仿真結(jié)果表明:在加入擾動(dòng)情況下,線性自抗擾控制系統(tǒng)達(dá)到期望的對(duì)行調(diào)控時(shí)間比PID減少0.1 s,且抗干擾性優(yōu)于PID控制算法,具有一定的魯棒性。
3)田間試驗(yàn)結(jié)果表明,影響傷苗率的主次因素由大到小依此為行進(jìn)速度、作業(yè)深度、調(diào)節(jié)間距;最優(yōu)作業(yè)參數(shù)組合為行進(jìn)速度0.5 m/s,調(diào)節(jié)間距60 cm,作業(yè)深度為20 cm,此時(shí)傷苗率為3.6%;比較試驗(yàn)表明:有對(duì)行控制系統(tǒng)的平均傷苗率為3.9%,沒(méi)有對(duì)行系統(tǒng)控制的平均傷苗率為18.6%。