郭巧霞,陳 亮
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江寧波 315812)
中海石油寧波大榭石化有限公司2.2Mt/a 催化裂解(DCC)裝置采用中國石化股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(RIPP)開發(fā)的以常壓渣油及加氫尾油為原料,以乙烯、丙烯為主要目的產(chǎn)品的催化裂解技術(shù),催化劑為與DCC 工藝配套設(shè)計的專用分子篩催化劑,該裝置是目前國內(nèi)規(guī)模最大的催化裂解工業(yè)裝置。DCC 裝置作為大榭石化三期餾分油項目的重要裝置,是大榭石化的主要效益點所在,因此,在DCC 裝置推行并落實降本增效措施對增加企業(yè)效益有著重要意義。
DCC 裝置自2016年6月9日首次投料開工成功后,2016年乙烯收率3.42wt%、丙烯收率17.08wt%,與設(shè)計收率4.5wt%、19.5wt%有較大差距,導(dǎo)致公司乙苯、苯乙烯裝置低負(fù)荷運(yùn)行,丙烯產(chǎn)量低,公司整體效益受影響。為提高乙烯、丙烯收率,增加公司效益,從原料篩選、催化劑優(yōu)選及工藝條件優(yōu)化等方面著手,探索DCC 裝置增產(chǎn)乙烯、丙烯收率的方法。
2.1.1 增產(chǎn)乙烯、丙烯措施
2.1.1.1 原料篩選
DCC 裝置原料由常壓渣油和加氫尾油組成,其中加氫尾油性質(zhì)相對穩(wěn)定,常壓渣油質(zhì)量變化對DCC 裝置影響較大。大榭石化750kt/a 瀝青裝置(簡稱“Ⅰ?!保┥a(chǎn)的常壓渣油為DCC 裝置供料。
原油品種篩選:通過原料篩選得出,WZ、XJ、BN、JZ、PY、LF 六種原料生產(chǎn)的常壓渣油適合作為DCC 裝置原料,由Ⅰ常裝置加工。
常壓渣油殘?zhí)靠刂疲簽楸3殖涸蜌執(zhí)肯鄬Ψ€(wěn)定,Ⅰ常加工的六種原料根據(jù)庫存等情況綜合考慮采用XJ/BN、WZ/XJ、JZ/LF、JZ/BN 混煉的方式進(jìn)行生產(chǎn)。
DCC 裝置混合原料控制:DCC 裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)熱平衡的需要,控制常壓渣油進(jìn)料量為95~130t/h。
2.1.1.2 催化劑優(yōu)選
與石科院、催化劑廠共同分析,確定對催化劑配方進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)化催化劑的裂解選擇性能,改善乙烯和丙烯的選擇性,減少C5烷烴組分的方向調(diào)整,優(yōu)化后的催化劑向系統(tǒng)中補(bǔ)充。根據(jù)平衡催化劑的日常分析結(jié)果及時調(diào)整新鮮催化劑的加入量,控制系統(tǒng)平衡催化劑活性58~62。
2.1.1.3 工藝條件優(yōu)化
DCC 裝置對影響乙烯、丙烯收率的工藝操作參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,并確定了較優(yōu)控制值,如表1所示。
表1 DCC裝置重要工藝參數(shù)控制值優(yōu)化前后對比
2.1.2 優(yōu)化成果
經(jīng)過原料、催化劑及操作參數(shù)等一系列優(yōu)化操作后,DCC 裝置乙烯、丙烯收率如圖1所示。
圖1 優(yōu)化前后乙烯、丙烯收率變化
從圖1可以看出,2018年乙烯、丙烯收率分別由優(yōu)化前3.42wt%、17.08wt%提高至5.43wt %、21.54wt%。2019年受原油資源配置影響,乙烯、丙烯收率有所下降,乙烯、丙烯收率分別為5.29t%、20.60wt%,但均高于設(shè)計值,且每月收率較為穩(wěn)定。
2.1.3 經(jīng)濟(jì)效益評估
按2019年各產(chǎn)品價格體系及2019年產(chǎn)品收率計算,增產(chǎn)一噸丙烯效益為1185元,按2019年加工量193萬噸計算,每年為企業(yè)增效約8050萬元。
因全廠物料平衡限制,DCC 裝置加工量僅能維持在230t/h 左右,為了進(jìn)一步提高DCC 裝置生產(chǎn)負(fù)荷,提高裝置盈利能力,根據(jù)碳十粗芳烴與輕質(zhì)燃料油的價格差,將輕質(zhì)燃料油部分改至DCC 裝置作為原料加工。
輕質(zhì)燃料油至DCC 裝置回?zé)捄螅际址紵N收率由10.5%上升至26.42%,乙烯、丙烯收率分別由4.42%、19.88%下降至2.81%、15.57%,且回?zé)挷裼蛯ρb置熱平衡有較大影響,因此控制加氫柴油回?zé)捔?~20t/h。
由于將應(yīng)稅的輕質(zhì)燃料油輸送至DCC 裝置作為原料進(jìn)行回?zé)?,使之轉(zhuǎn)化為非應(yīng)稅的氣體等產(chǎn)品,經(jīng)測算,該項目每年增利約6000萬元。
DCC 裝置設(shè)計穩(wěn)定汽油經(jīng)輕重汽油分餾塔后,C5烯烴產(chǎn)品由塔頂餾出,產(chǎn)量為1.5t/h,側(cè)線抽出物料至反應(yīng)器回?zé)?,塔底裂解石腦油至石腦油加氫裝置。但DCC 裝置開工后,塔頂C5產(chǎn)品中的C5以下組分約20%,無法滿足出廠要求(≯2%)。同時由于輕重汽油分餾塔無法分離C5和裂解石腦油,導(dǎo)致裂解石腦油中C5含量過高,容易造成下游裂解石腦油加氫裝置催化劑表面結(jié)焦,增加反應(yīng)器催化劑床層壓降,影響裝置長周期運(yùn)行。
為此,DCC 裝置對輕重汽油分餾塔的流程進(jìn)行了優(yōu)化改造,將C5烯烴產(chǎn)品由分離塔頂餾出改為由塔的側(cè)線抽出。改造后C5產(chǎn)品產(chǎn)量可達(dá)15t/h,且可根據(jù)市場行情變化,靈活調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)出量。經(jīng)測算,該流程改造可為公司增加效益2520萬元/a。
1)通過原料篩選、催化劑優(yōu)選以及工藝條件優(yōu)化等措施,DCC 裝置乙烯、丙烯收率分別由優(yōu)化前的3.42wt%、17.08wt%提高至5.29wt%、20.6wt%,每年為企業(yè)增效約8050萬元。
2)將應(yīng)稅的輕質(zhì)燃料油輸送至DCC 裝置作為原料進(jìn)行回?zé)挘岣哐b置生產(chǎn)負(fù)荷,并使之轉(zhuǎn)化為非應(yīng)稅的干氣、液化氣等產(chǎn)品,經(jīng)測算,該項目每年增利約6000萬元。
3)通過流程優(yōu)化,開發(fā)新的高附加值產(chǎn)品C5烯烴,解決生產(chǎn)瓶頸,為公司增加效益2520萬元/a。