孫 鋮
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司化肥二期合成氨裝置(450rt/a)采用凱洛格布朗路特公司(簡稱KBR)組合合成氨工藝技術(shù)。其核心工藝為KBR 深冷凈化工藝,KBR 凈化器是唯一能夠處理高濃度N2和CO2原料氣的工藝,KBR 凈化器由一臺(tái)帶有直接驅(qū)動(dòng)式發(fā)電機(jī)的渦輪膨脹機(jī)131JX 和冷箱137L 組合而成。膨脹機(jī)131JX 是美國GE Rotoflow 公司生產(chǎn)的,型號(hào):60-19EIP;冷箱137L 是由德國LINDE AG 公司生產(chǎn)制造的。自2003年10月投產(chǎn)以來一直運(yùn)行穩(wěn)定,膨脹機(jī)壓差在200kPa左右。工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程簡圖
109DA/DB 為分子篩干燥劑; 154DA/DB 為分子篩出口過濾器; 183C 為分子篩再生氣加熱器; 132C/133C 為冷箱進(jìn)出口換熱器 ;131JX 為膨脹機(jī) ;137D 為凈化器精餾塔
膨脹機(jī)131JX 壓差從2014年9月底開始有逐漸上漲的趨勢,到11月4日已經(jīng)從200kPa 漲到了255kPa,特別是從10月22日開始出現(xiàn)加速上漲,見圖2。
聯(lián)系儀表人員對(duì)差壓表進(jìn)行了檢查,確認(rèn)儀表正常,從膨脹機(jī)發(fā)電機(jī)131JG 的輸出電流趨勢也可以確認(rèn)壓差是真實(shí)的上漲,見圖3。從冷箱入口工藝氣在線水含量分析結(jié)果趨勢看,水含量在(0.013~0.030)×10-6之間波動(dòng),遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值1×10-6(ppm),分子篩干燥器運(yùn)行正常,見圖4。當(dāng)時(shí)裝置系統(tǒng)負(fù)荷也比較穩(wěn)定,沒有大的調(diào)整,由此判斷裝置中出現(xiàn)了設(shè)備故障。為此對(duì)膨脹機(jī)壓差上漲原因進(jìn)行深入排查和分析。
圖2 膨脹機(jī)壓差上漲趨勢
圖3 膨脹機(jī)壓差上漲趨勢與膨脹機(jī)發(fā)電機(jī)輸出電流趨勢對(duì)比
圖4 膨脹機(jī)壓差上漲趨勢與在線水分析趨勢對(duì)比
精餾塔內(nèi)件損壞,影響氣液相之間的傳質(zhì),氮?dú)?、甲烷等的冷凝量降低?37D 液位下降,為了維持冷箱液位,迫使提高膨脹機(jī)壓差。
分子篩出口過濾器濾袋破損,大量粉塵和破碎的氧化鋁瓷球進(jìn)入冷箱換熱器,堵塞換熱器,降低換熱器換熱效率,為維持冷箱冷量,迫使提高膨脹機(jī)壓差。
183C 換熱管泄漏,分子篩再生時(shí),再生廢氣串入中壓蒸汽,用含蒸汽的廢氣再生分子篩,使再生效果下降,分子篩再生不徹底,使分子篩水分穿透,進(jìn)入冷箱的工藝氣含水,水在冷箱進(jìn)出口換熱器壁結(jié)冰,降低了換熱器的換熱效率。
分子篩粉塵比較干燥,不易堵塞換熱器,除非是顆粒比較大,如果有水進(jìn)入冷箱,在水分結(jié)冰時(shí)混入分子篩粉塵,使換熱器結(jié)垢,會(huì)加快換熱器換熱效率的下降。
由于分子篩運(yùn)行已經(jīng)到了更換周期末期,分子篩可能已經(jīng)粉化嚴(yán)重,吸附性能下降,另外,由于183C 內(nèi)漏,再生不徹底,多種原因造成了分子篩的穿透,水進(jìn)入冷箱,在換熱器壁凝結(jié),降低了換熱器的換熱效率。
1)精餾塔137D 內(nèi)件損壞,目前只能通過運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從趨勢分析,精餾塔壓差正常,可排除塔內(nèi)件損壞的可能。
2)針對(duì)分子篩出口過濾器濾袋是否破損,現(xiàn)場通過154DA/B 底部導(dǎo)淋排放檢查,未發(fā)現(xiàn)有粉塵,雖然不能由此判斷過濾器濾袋完好,至少可以說明即使有損壞也不嚴(yán)重。
3)針對(duì)183C 換熱管是否泄漏,在分子篩加熱再生步驟時(shí),接臨時(shí)取樣管分析183C 出口廢氣露點(diǎn),分析結(jié)果為-52℃,明顯含水。另外,在分子篩冷卻步驟,把183C 蒸汽完全切除后,對(duì)蒸汽側(cè)進(jìn)行測爆,發(fā)現(xiàn)有可燃?xì)?,初步判?83C 內(nèi)漏。在分子篩冷卻階段,在線切除蒸汽后拆開封頭進(jìn)行換熱管測漏,發(fā)現(xiàn)蒸汽入口側(cè)管板與換熱管脹接部位存在大面積的滲漏(測漏壓力0.160MPa),183C 總共176 條U 型管,其中105 條管板處滲漏。由此判斷,183C 泄漏使分子篩再生不徹底,從而引起分子篩水穿透,進(jìn)入冷箱結(jié)冰,是導(dǎo)致?lián)Q熱器效率下降,從而引起膨脹機(jī)壓差上漲的主要原因。是否有其他原因,在消除183C 漏點(diǎn)后,觀察各項(xiàng)參數(shù)的變化再做進(jìn)一步的分析。
分子篩再生加熱器183C 換熱器管束為U 型管,換熱管數(shù)量176根,共發(fā)現(xiàn)泄漏換熱管根數(shù)105根。換熱管與管板連接部位沒有采取焊接形式,而是采用強(qiáng)度脹接形式,此次發(fā)現(xiàn)泄漏的位置正是換熱管與管板脹接部位。在正常生產(chǎn)中由于殼側(cè)有0.16MPa 的工藝廢氣無法切除,只能采用脹管器臨時(shí)修復(fù)。183C 經(jīng)過脹管處理后,膨脹機(jī)壓差上漲速度明顯得到控制,冷箱穩(wěn)定運(yùn)行了3個(gè)月后,2015年2月8日系統(tǒng)惡化,冷箱液位持續(xù)下降,膨脹機(jī)進(jìn)出口溫度明顯上漲,為了維持膨脹機(jī)出口溫度,維持冷箱液位,膨脹機(jī)壓差提到了450kPa,見圖5。
圖5 膨脹機(jī)壓差上漲趨勢
1)對(duì)183C 換熱管管板處進(jìn)行清根焊接處理,解決換熱器泄漏問題。
2)冷箱解凍,通過導(dǎo)淋排出大量水,熱氮干燥后對(duì)冷箱進(jìn)行爆破吹掃,吹掃出分子篩粉塵。
3)更換分子篩干燥劑,取樣送檢發(fā)現(xiàn)分子篩干燥劑因泡水而導(dǎo)致吸附能力和強(qiáng)度均明顯下降。4)檢查更換分子篩干燥器出口過濾器濾袋。5)開車過程中冷箱進(jìn)行工藝氣干燥。
本合成氨裝置分子篩再生氣加熱器經(jīng)過多次脹接和補(bǔ)焊,管板已劣化,不具備修復(fù)價(jià)值,2019年檢修時(shí)進(jìn)行更換,新?lián)Q的設(shè)備管子和管板的連接方式由原來的“強(qiáng)度脹脹接”變更為“脹接加密封焊”的方式。冷箱經(jīng)過多次的爆破吹掃,冷箱進(jìn)出口換熱器也基本恢復(fù)了原來的換熱效率,膨脹機(jī)壓差降到了設(shè)計(jì)值220kPa 左右。