熊文平
(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北武漢 430080)
武漢乙烯分離系統(tǒng)采用前脫丙烷前加氫分離流程,前加氫系統(tǒng)設置在高壓脫丙烷下游,位于裂解氣壓縮機(k-201)五段出口。裂解氣壓縮機系統(tǒng)由五段壓縮,包括中間冷卻,凝液分離,主驅(qū)動透平和其他一些輔助系統(tǒng)組成。其中前四段壓縮在干燥之前,最后一段壓縮在干燥之后[1]。裂解氣首先在前四段進行壓縮,每一段之后都進行冷卻和凝液分離。在經(jīng)過四段排出罐D(zhuǎn)-205后,裂解氣在裂解氣加熱器E-206中被急冷水加熱后進入堿洗塔C-203脫除酸性氣體。堿洗塔頂脫掉酸性氣體的裂解氣被丙烯冷劑冷凝到13℃后送至裂解氣壓縮機過冷器緩沖罐D(zhuǎn)-206中,罐頂氣體直接進入裂解氣干燥器DR-209進行干燥,罐底分離出的烴凝液由泵經(jīng)烴凝液聚結(jié)器D-214送入液體干燥器DR-210進行干燥。經(jīng)干燥后的裂解氣和凝液分別送入高壓脫丙烷塔C-201,塔頂氣體進壓縮機五段壓縮,經(jīng)五段壓縮的氣體進入碳二加氫系統(tǒng)。碳二加氫系統(tǒng)的主要作用是將乙炔加氫轉(zhuǎn)化為乙烯和乙烷,過程中也會把一些丙炔和丙二烯轉(zhuǎn)化為丙烯,以及將一些丁二烯轉(zhuǎn)化為丁烯,最終提高裂解氣中烯烴的含量。碳二加氫系統(tǒng)包括一臺碳二加氫反應器保護床,三臺獨立的絕熱固定床反應器。高壓脫丙烷塔塔頂出來的裂解氣經(jīng)過裂解氣壓縮機五段壓縮后,進入碳二加氫反應器保護床R-202,出料經(jīng)過碳二加氫進料加熱器E-217/碳二加氫進料冷卻器E-228,送入碳二加氫一段反應器R-201A。根據(jù)催化劑活性要求,反應器進料可選擇加熱或冷卻,加熱采用低壓蒸汽,冷卻采用冷卻水,通過調(diào)節(jié)進入換熱器的流量來調(diào)節(jié)反應器入口溫度。一段反應器出料在碳二加氫一段中間冷卻器E-218中用冷卻水冷卻,然后進入二段反應器R-201B。二段反應器出料在碳二加氫二段中間冷卻器E-219中用冷卻水冷卻后進入三段反應器R-201C,脫除乙炔達到要求小于1×10-6。三段反應器出料在碳二加氫后冷器E-220中用冷卻水冷卻后進入裂解氣第二干燥器DR-211A/S 以脫除反應生成的微量水分。如圖1。
圖1 武漢乙烯裂解裝置碳二加氫系統(tǒng)流程圖
設計操作參數(shù)見表1.
表1 設計操作參數(shù)
2015 年2 月14 日9 時17 分,壓 縮 崗 位A 主 操 將 裂 解 氣干燥器DR-209A、S 并聯(lián)操作,然后關(guān)閉A 臺進出料電動閥MZV-20005A、MZV-20006A,將A 臺干燥器切出系統(tǒng),S 臺干燥器運行。A 臺干燥器切出后壓縮主操B 并不知道,9時21分,壓縮主操B 認為裂解器干燥氣并未切出再生,在未確認系統(tǒng)運行狀態(tài)的情況下,關(guān)閉S 臺干燥器進出料電動MZV-20005B、MZV-20006B,導致裂解氣壓縮機四段出口憋壓,五段入口裂解氣中斷,壓縮機“五返五”、“四返四”、“三返一”防喘振閥相繼自動打開。機組發(fā)生波動后馬上檢查系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)兩臺裂解氣干燥器DR-209A、S 進出料電動閥均處于關(guān)閉狀態(tài),立即將A 臺進出料電動閥打開,并通知值班長及各崗位恢復系統(tǒng)。9:25,裂解氣壓縮機“五返五”B 閥在自動全開后,碳二加氫反應器由于空速低,一段床層溫度在2min 內(nèi)由105℃迅速上升至140℃(150℃聯(lián)鎖停車:反應器床層溫度二十四取二、出口溫度三取二大于150℃則停車聯(lián)鎖,將關(guān)閉系統(tǒng)入口切斷閥XZV—20038 和出口切斷閥XZV—20047,打開旁路閥XZV—20039 急放空閥XZV—20046)立即降低反應器入口溫度。9:45,碳二加氫反應器由于系統(tǒng)波動導致低于反應溫度發(fā)生漏炔,造成乙烯產(chǎn)品不合格。由于分離主操操作及時,使碳二加氫系統(tǒng)走最大冷態(tài),避免了跳車事故。如圖2。
圖2 裂解氣壓縮機波動對碳二加氫系統(tǒng)影響圖
本次事故原因是壓縮崗位主操未對系統(tǒng)進行檢查,違反操作規(guī)程,操作失誤將運行臺裂解氣干燥器進、出料電動閥關(guān)閉,導致裂解氣壓縮機發(fā)生波動,碳二加氫由于進料中斷,反應器空速在2min 內(nèi)降至0t/h,之后雖然快速恢復至300t/h 以上,但床層溫度升高過程中主操采取手動操作使反應器走最大冷態(tài)使溫度上升勢頭得到抑制,沒有發(fā)生聯(lián)鎖跳車事故。但反應器入口溫度過低,導致漏炔時間較長,最終導致乙烯產(chǎn)品污染。
3.1.1 采用盡可能低的反應溫度
采用盡可能低的反應溫度,這樣既可達到乙炔所需的轉(zhuǎn)化率,也使乙烯損失最少。對于新催化劑,其操作溫度可較低,但隨著催化劑使用時間的增長,活性不斷下降,操作溫度可相應的提高?,F(xiàn)在一段入口溫度在68.2℃,二段入口溫度在69.7℃,三段入口溫度在73.3℃,平時如果發(fā)現(xiàn)出口乙炔含量有持續(xù)上升的趨勢,可以通過調(diào)節(jié)一段入口溫度、二段入口溫度和三段入口溫度來降低出口乙炔含量,判斷出口乙烯含量是否持續(xù)上升,主要根據(jù)碳二加氫AI—20005、AI—20013、預脫甲烷塔AI1—30004、脫甲烷塔AI2—30004乙炔含量判斷。
3.1.2 降低進料中乙炔含量
通過優(yōu)化裂解爐操作,在保證乙烯收率的同時,降低乙炔的含量;采用雙段床或多段床加氫流程,分段配氫控制各反應斷炔烴的轉(zhuǎn)化率;采用反應器催化劑層間設置冷卻器及時移出反應熱?,F(xiàn)在進料中乙炔含量大約為0.525mol%,主要根據(jù)AI—20005中乙炔含量。
3.1.3 控制一氧化碳濃度
CO 的生成原理是碳原子在裂解爐和水蒸氣發(fā)生反應的產(chǎn)物,根據(jù)CO 的形成原理,要抑制CO 的形成的關(guān)鍵是抑制積炭的形成,并設法覆蓋爐管表面暴露的金屬鎳,降低其催化作用[2]。目前工業(yè)上控制一氧化碳的濃度使用的方法是在裂解爐內(nèi)加入結(jié)焦抑制劑,最常用的是硫類結(jié)焦抑制劑,如二甲基二硫(DMDS)。在系統(tǒng)正常運行中,注意觀察急冷水塔頂部和碳二加氫反應器一段入口的在線分析表AI—20005來調(diào)整操作。目前急冷水塔頂CO 濃度約為690×10-6,碳二加氫反應器一段入口CO 濃度約為610×10-6。
3.1.4 控制高壓脫丙烷塔塔頂碳四和丁二烯濃度
為避免碳二加氫系統(tǒng)飛溫,平時操作要密切關(guān)注碳四和丁二烯濃度,碳四要求小于50×10-6。
碳二加氫系統(tǒng)是裂解裝置分離崗位的核心部分,碳二加氫系統(tǒng)操作平穩(wěn)是分離出合格乙烯、丙烯的重要條件。本文通過一起事故案例分析了裂解氣壓縮機波動對碳二加氫系統(tǒng)的影響,在正常運行或系統(tǒng)波動時通過合理控制反應器入口溫度,降低進料中乙炔含量、一氧化碳濃度,控制高壓脫丙烷塔塔頂碳四和丁二烯濃度使碳二加氫系統(tǒng)平穩(wěn)運行,確保生產(chǎn)出合格乙烯、丙烯產(chǎn)品。