翟建偉,劉 平
(海洋石油富島股份有限公司,海南東方 572600)
富島公司2700t/d 尿素裝置二氧化碳汽提塔采用降膜式列管換熱器,合成塔出液與二氧化碳在管內(nèi)逆向流動(dòng),管外蒸汽加熱提供熱量。合成液中未轉(zhuǎn)化成尿素的氨基甲酸銨大部分在此分解,溶解于反應(yīng)液中的氨與二氧化碳被汽提出來。汽提塔液體分布器是由固定管板、分布管和定距螺桿組成,布管共有3783 根。使用16a 后出液小孔平均直徑達(dá)到Φ2.7±0.1mm,設(shè)計(jì)每根分布管的三個(gè)出液小孔直徑Φ2.4±0.05mm,合成塔出液在汽提塔分布器形成一定液位,通過三個(gè)小孔流入汽提管中,呈液膜狀沿管內(nèi)壁向下流動(dòng),孔徑大小影響液膜厚度和汽提效率。
正常生產(chǎn)中,汽提塔分布器的液位在300~400mm 高度,分布管的3個(gè)小孔與管板之間高度大約為25mm;小孔增大后,部分管束有可能沒有液膜下降,氧氣不能溶解在液相中,在管壁上形成鈍化膜,引起列管腐蝕。隨著孔徑增加,高壓系統(tǒng)最低運(yùn)行負(fù)荷相應(yīng)需要提高。
尿素溶液在汽提管內(nèi)被二氧化碳逆流汽提,相對(duì)較冷的二氧化碳引入汽提管內(nèi),冷卻沿著管束壁上落下的液體,當(dāng)小孔直徑增加,單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入汽提管內(nèi)液相增加,液氣比降低,二氧化碳冷卻降溫效果下降,甲銨分解效率下降,吸收熱量降低,在汽提管外加熱蒸汽作用下,汽提塔出液溫度升高。
汽提塔中二氧化碳降低了氨的分壓,氨從液相中蒸發(fā)出來。由于尿素的生產(chǎn)反應(yīng)不能完全進(jìn)行,在汽提塔中氨和二氧化碳濃度由汽提塔的長度所限制,控制適當(dāng)?shù)囊簹獗仁翘岣咂嵝实挠行侄???讖皆龃筮M(jìn)入汽提管內(nèi)液相增加,汽液比偏離正常值4.0,氨分壓上漲,甲銨分解率下降,出液尿素溶液濃度含量下降。
分布管孔徑增大,在低負(fù)荷時(shí),部分汽提管內(nèi)不能均勻形成液膜或無液膜,二氧化碳?xì)怏w在管內(nèi)會(huì)因無液膜存在而升高,列管液氣比遠(yuǎn)超過正常值4.0,列管出液溫度超溫嚴(yán)重,部分列管造成干燒。汽提管液膜不均勻,不能形成均勻致密的鈍化膜,腐蝕速度快速增加。
孔徑增大,單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入汽提管內(nèi)液相增加,造成液氣比失調(diào),汽提后的液體中甲銨量增加,同樣負(fù)荷下,進(jìn)入低壓循環(huán)系統(tǒng)甲銨量增加,壓力升高,使常壓吸收負(fù)荷增加,放空量增加,維持生產(chǎn)必須多加水吸收,系統(tǒng)水碳比升高,合成系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率降低。
選取50根淘汰舊分布管實(shí)驗(yàn),做阻力降實(shí)驗(yàn),(如圖1舊管數(shù)據(jù))記錄相關(guān)數(shù)據(jù),原三個(gè)小孔中心位置為120°夾角,先測(cè)量好新開孔位置標(biāo)定開孔記號(hào),再用相同材質(zhì)焊條將三個(gè)小孔封堵,最后選用孔徑同型號(hào)鉆頭對(duì)每個(gè)小孔進(jìn)行開孔,完成50根修復(fù)。
圖1 汽提塔出液尿素濃度月分析統(tǒng)計(jì)
(1)夾角測(cè)量和開孔角度難控制,為保證新開孔處于原孔中心60°處,對(duì)中需要較長時(shí)間,如大量加工單個(gè)鉆頭開孔不能滿足批量作業(yè)能力,需改進(jìn)開孔工具。
(2)焊接小孔時(shí),焊接只能在小孔外壁堆焊,表面形成凸形,沒有新分布管外觀光滑。小孔焊接凸起打磨后發(fā)現(xiàn),小孔內(nèi)焊接填充不完全,與管口壁厚度不一致,長期使用會(huì)腐蝕穿孔。
(3)孔徑周邊有少量毛刺現(xiàn)象,阻力降壓差波動(dòng)大,使用中易出現(xiàn)堵塞偏流,打磨困難。
(4)圓形外壁鉆頭受力不均產(chǎn)生位移,小孔外部表面損傷,直徑不規(guī)則。
(5)鉆孔過程形成的鋼絲物卡在分布管帽中需要人工清理。
(1)選擇專業(yè)機(jī)加工器具,提高加工精度,減少毛刺現(xiàn)象。
(2)舊分布管帽切割,用新管加工替代,減少焊接工序,提高修復(fù)效率。
(3)鉆頭長度選擇合適,防止鉆孔時(shí)在管壁表面移動(dòng)。
(4)管帽與管身焊接后增加垂直度檢測(cè),管帽與汽提管管頭密封嚴(yán)實(shí),提高安裝精度。
(5)加工完成的管帽用高壓空氣吹掃,使小孔和管帽內(nèi)無異物堵塞。
(6)增加管帽與管身焊縫PT 檢測(cè),提高焊接質(zhì)量。
改進(jìn)修復(fù)后,對(duì)分布管進(jìn)行阻力降實(shí)驗(yàn)(如表1),出液小孔平均直徑達(dá)到Φ2.4±0.05mm,接近新管指標(biāo)滿足使用條件。
表1 實(shí)驗(yàn)前后阻力降統(tǒng)計(jì)
富島公司2700t/d 尿素裝置2017 年8 月大修分布器拆除后,通過阻力降實(shí)驗(yàn)挑選2100 根孔徑較大的分布管進(jìn)行修復(fù),2000根分布管檢測(cè)合格安裝在汽提塔使用。開車后汽提塔出液尿素濃度平均高于設(shè)計(jì)55.5%(如圖1),出液平均溫度168℃,低于設(shè)計(jì)173℃(如圖2)達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。2100根分布管修復(fù)費(fèi)用59萬元,修復(fù)利用取得的經(jīng)濟(jì)效益:2000根*0.1588萬元-59萬元=258.6萬元。
圖2 汽提塔出液溫度趨勢(shì)
通常分布管小孔增大后直接廢棄,經(jīng)修復(fù)后分布管得到有效利用,延長了分布管使用壽命。通過修復(fù)實(shí)驗(yàn)與實(shí)際應(yīng)用,避免加工過程易出現(xiàn)的問題,掌握了修復(fù)技術(shù)和方法。在同類型裝置設(shè)備中具有較高推廣修復(fù)使用價(jià)值,同時(shí)為企業(yè)節(jié)省較大投資成本。