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      重介旋流器柱錐面處導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)位置對(duì)煤泥分選的影響

      2020-05-13 03:25:04劉漢寶
      煤礦現(xiàn)代化 2020年3期
      關(guān)鍵詞:煤灰精煤旋流器

      劉漢寶

      (山西新景煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)泉 045000)

      關(guān)鍵字:重介旋流器;分選密度;電磁線(xiàn)圈;導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)

      近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,各行業(yè)均取得不菲的成績(jī),與此同時(shí),對(duì)于環(huán)境保護(hù)的要求也越來(lái)越高。尤其在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)中的煤炭行業(yè),我們需要在滿(mǎn)足工業(yè)需求的同時(shí),對(duì)煤炭實(shí)行安全生產(chǎn)、深度加工,發(fā)展?jié)崈裘禾考夹g(shù)[1-2]。因此,煤炭洗選成為煤炭清潔利用的第一步[3]。國(guó)內(nèi)外洗煤廠大多選擇重介旋流器進(jìn)行煤泥洗選[4-6],重介旋流器分選煤泥選擇性較強(qiáng),但能適應(yīng)大多數(shù)煤種,已得到廣泛的使用[7]。重介旋流器一般有兩產(chǎn)品和三產(chǎn)品之分,國(guó)內(nèi)大多使用三產(chǎn)品重介旋流器[4-6]。三產(chǎn)品重介旋流器是通過(guò)對(duì)重液密度的控制來(lái)調(diào)節(jié)旋流器的分選密度,但在正常生產(chǎn)過(guò)程中,還得注意中煤矸石的分選,這就使得二者較難得到平衡。因此,本文通過(guò)復(fù)合力場(chǎng),即外加導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)的形式,探究磁場(chǎng)作用下煤泥分選效果,優(yōu)化導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)對(duì)重介旋流器分選調(diào)控方法。

      1 實(shí)驗(yàn)部分

      1.1 試驗(yàn)煤樣

      試驗(yàn)所選煤樣為-3mm的粗煤泥,其粒級(jí)分布如表1所示。

      表1 原煤中-3mm粗煤泥的粒度分布

      1.2 試驗(yàn)方法

      1.2.1 試驗(yàn)設(shè)備

      重介旋流器在實(shí)際應(yīng)用中為大型設(shè)備,不適合實(shí)驗(yàn)室,因此,按照實(shí)際尺寸對(duì)重介旋流器進(jìn)行縮放,搭建了試驗(yàn)設(shè)備。其裝置圖如圖1所示。

      該設(shè)備總共有三層,一層為準(zhǔn)備區(qū),裝有煤樣入料及排料口,攪拌桶和渣漿泵。當(dāng)開(kāi)啟回料閥后,將試驗(yàn)煤樣加入攪拌桶攪拌均勻后進(jìn)行試驗(yàn)。二層主要是計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),用于控制旋流器及整個(gè)試驗(yàn)系統(tǒng),該層并伴有密度計(jì),用來(lái)檢測(cè)底、溢流的密度,集料臺(tái)主要用于物料緩沖。三層放置旋流器,進(jìn)行煤泥分選及物料分取。

      圖1 試驗(yàn)裝置示意圖

      1.2.2 介質(zhì)分配規(guī)律試驗(yàn)

      介質(zhì)分配試驗(yàn)的步驟如下:

      1.2.3 粗煤泥分選試驗(yàn)

      在上述實(shí)驗(yàn)裝置的攪拌桶中將煤樣與已知配制好濃度的重液混合,攪拌均勻,關(guān)閉回流閥。在計(jì)算機(jī)輸入試驗(yàn)壓力0.08MPa。線(xiàn)圈及導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)已準(zhǔn)備就位,煤樣與重液在系統(tǒng)中循環(huán)進(jìn)行,當(dāng)運(yùn)行達(dá)到平穩(wěn)后,用不導(dǎo)磁的器皿取樣精煤、尾煤。經(jīng)脫介處理后的精、尾煤烘干后分級(jí)、稱(chēng)重、燒灰,經(jīng)計(jì)算后得到不同條件下旋流器底流、溢流產(chǎn)品中灰分隨導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)的變化。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 介質(zhì)分配試驗(yàn)結(jié)果

      圖2 不同磁系布置下的溢流底流密度

      從圖2可以看出,在無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)和添加上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)后,溢流介質(zhì)密度都是呈先增加后減小的順序變化,且在電流達(dá)到5A時(shí),溢流介質(zhì)密度最大,且無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)和上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,溢流介質(zhì)密度差別也較明顯;添加下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)后,溢流介質(zhì)密度在試驗(yàn)電流范圍內(nèi)一直增加。同樣,對(duì)于底流介質(zhì)密度,無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)和上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,底流介質(zhì)密度先減小后增加,當(dāng)電流達(dá)到5A時(shí),底流介質(zhì)密度降到最低,且底流介質(zhì)密度有很明顯的差別;而下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用后,底流介質(zhì)密度一直為下降的變化趨勢(shì)。這就說(shuō)明,旋流器外部的導(dǎo)磁結(jié)構(gòu),會(huì)對(duì)旋流器內(nèi)底流、溢流中的介質(zhì)產(chǎn)生影響,這樣在帶煤試驗(yàn)時(shí),煤泥分選密度也會(huì)發(fā)生明顯的變化,提高或降低分選效果,為試驗(yàn)的可行性提供依據(jù)。

      2.2 粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果

      2.2.1 無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)下粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果

      圖3 無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)下粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果

      從圖3可以看出,隨著電流強(qiáng)度的增加,精煤灰分呈增大的趨勢(shì),當(dāng)電流強(qiáng)度達(dá)到5A時(shí),+1mm粒度的煤樣精煤灰分有所輕微降低,1~0.125mm的煤樣精煤灰分仍增加;當(dāng)電流強(qiáng)度變化時(shí),+1-0.25mm煤樣尾煤灰分表現(xiàn)出先增大后減小的變化趨勢(shì),當(dāng)電流達(dá)到5A時(shí),尾煤灰分達(dá)到最大,粒級(jí)為0.25~0.125mm的煤樣尾煤灰分隨電流的增加而減小。這說(shuō)明,無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)時(shí),電流強(qiáng)度逐漸升高時(shí),旋流器內(nèi)溢流介質(zhì)灰分增加,底流介質(zhì)灰分先增大后減小。當(dāng)電流達(dá)到5A時(shí),粒度為0.5~0.125mm的煤樣尾煤灰分降低,與此同時(shí),其他粒級(jí)煤樣的精、尾煤灰分均升高,即旋流器分選密度升高。

      2.2.2 上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下粗煤泥分選試驗(yàn)

      圖4 上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)下粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果

      從圖4可以看出,施加上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)后,精煤灰分隨電流變化呈先增加后降低的趨勢(shì),當(dāng)電流達(dá)到5A~10A時(shí),粒級(jí)為0.25~0.125mm的煤樣精煤灰分持續(xù)增加,0.5~0.25mm粒級(jí)的煤樣精煤灰分變化不太大,+1~0.5mm粒級(jí)的煤樣精煤灰分先升高后降低。對(duì)于尾煤灰分,上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,各粒級(jí)煤樣變化趨勢(shì)一致。尾煤灰分隨電流強(qiáng)度呈先減小后增加又減小的趨勢(shì),當(dāng)電流為處于0~2.5A時(shí),各粒級(jí)煤樣尾煤灰分均減小,電流為2.5~5A時(shí),各粒級(jí)煤樣尾煤灰分都增大,電流達(dá)到5A~10A時(shí),各粒級(jí)的尾煤灰分均又降低。由此可見(jiàn),上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,電流強(qiáng)度增加,精煤灰分先降低后升高,尾煤灰分先降低后增加又減小。電流強(qiáng)度為0~0.25A時(shí),精、尾煤灰分均較低,旋流器的分選效果不佳;當(dāng)電流強(qiáng)度大于5A后,精煤灰分隨變化不明顯,但尾煤灰分發(fā)生了明顯的降低,分選效果更低。

      2.2.3 下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下粗煤泥分選試驗(yàn)

      圖5 下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)下粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果

      從圖5可以看出,添加下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)后,隨著電流強(qiáng)度的增加,各粒級(jí)煤樣的精煤灰分均呈增加趨勢(shì);當(dāng)電流達(dá)到7.5A后,+1mm粒級(jí)的煤樣精煤灰分降低。對(duì)于尾煤灰分,隨著電流強(qiáng)度增加,尾煤灰分呈先減小后增加又減小的趨勢(shì);對(duì)于0.25~0.125mm的煤樣,電流在2.5~5A時(shí),尾煤灰分增加不明顯,當(dāng)電流大于5A后,尾煤灰分迅速減小。因此,下導(dǎo)磁結(jié)果作用下,隨著電流強(qiáng)度的增加,各粒級(jí)煤樣精煤灰分升高,尾煤灰分先減小后增加有減小。電流達(dá)到5A時(shí),個(gè)粒級(jí)煤樣精煤灰分增加,尾煤灰分也增加,分選效果不佳。

      2.2.4 導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)的影響

      通過(guò)上述試驗(yàn)結(jié)果,選擇電流為5A時(shí),探討無(wú)電流、無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)以及上、下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,各粒級(jí)煤樣精、尾煤灰分的變化情況,具體試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖6。

      從圖6可以看出,電流為5A時(shí),比較上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)和無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu),+1~0.25mm粒級(jí)的煤樣精煤灰分呈增加趨勢(shì),0.25~0.125mm粒級(jí)的煤樣精煤灰分降低;但各粒級(jí)煤樣的尾煤灰分均升高。下導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下,精煤灰分變化不明顯,尾煤灰分降低。即電流達(dá)到5A,上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)較無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu),精煤灰分明顯增加,除粒級(jí)1-0.5mm煤樣尾煤灰分略有降低,其他各粒級(jí)煤樣尾煤灰分均升高,分選密度有所提升。

      圖6 電流5A時(shí)的精、尾煤灰分變化

      3 結(jié) 論

      本文主要利用外加導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用于旋流器柱錐面,當(dāng)電流強(qiáng)度變化時(shí),通過(guò)介質(zhì)分配規(guī)律及粗煤泥分選試驗(yàn),探究旋流器分選密度提升或降低的試驗(yàn)條件。通過(guò)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下的介質(zhì)分配試驗(yàn)結(jié)果表明:上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)較無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu),溢流介質(zhì)密度會(huì)降低,底流密度升高;導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)作用下粗煤泥分選試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)電流5A時(shí),上導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)較無(wú)導(dǎo)磁結(jié)構(gòu),精、尾煤灰分升高,分選密度提高。

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