劉 杰
(山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦選煤廠,山西 古交 030200)
現(xiàn)階段,我國(guó)選煤廠的選煤技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期,無論從技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)還是選煤設(shè)備的研制中,都以分選工藝的細(xì)化為主,依據(jù)不同選煤廠的作業(yè)狀況,針對(duì)性開展成熟分選工藝的研發(fā),如粗粒煤重介旋流器分選、,煤泥浮選技術(shù)等,而從幾種不同分選技術(shù)的使用設(shè)備上分析,設(shè)備的選擇方向并不相同。盡管以上幾種分選技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,但由于耗能高,成本大,因此使用效果及使用頻率并不高,而TBS粗煤泥分選技術(shù)中干擾床分選機(jī)的引進(jìn),在粗煤分選技術(shù)中展現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)。
山西焦煤西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司下屬的馬蘭礦選煤廠2019年上半年完成精煤計(jì)劃產(chǎn)量的104%,已超額完成任務(wù),這與先進(jìn)TBS粗煤泥分選技術(shù)應(yīng)用具有重要作用。該選煤廠的原煤粒度組成見下表1。
由表1中數(shù)據(jù)可知,原煤粒級(jí)在-3mm產(chǎn)率為17.96%,此原煤粒級(jí)的粉末煤含量較高,在粒級(jí)為-0.5mm時(shí),原煤粉末煤含量為7.74%,由此可以分析出,馬蘭礦選煤廠原煤成分與其粒度大小成正比例關(guān)系,隨著粒度的變小,原煤成分逐漸降低,說明該廠的煤質(zhì)脆且易碎。
表1 馬蘭礦選煤廠原煤粒度組成
由馬蘭礦選煤廠現(xiàn)有的煤泥水系統(tǒng)存在的問題可知,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面,首先是浮選系統(tǒng)處理量不足,現(xiàn)有煤泥浮選效果相對(duì)較差,水力分級(jí)系統(tǒng)存在跑粗現(xiàn)象。其中,針對(duì)現(xiàn)有煤泥浮選效果較差的具體原因,主要是由于近年來該廠的煤質(zhì)變差,導(dǎo)致煤泥的含量上升,再加上直接使用底流大排放和不跑溢流直接浮選,具體見平衡表2。
表2 馬蘭礦選煤廠浮選系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量平衡表
但是在實(shí)際的浮選操作的過程中,由于原煤的粒度較小,因此會(huì)導(dǎo)致入選煤的粒度較大,進(jìn)而導(dǎo)致泥漿的通過量過大,使得浮選的灰分過高,嚴(yán)重情況會(huì)影響精煤的產(chǎn)量。
TBS煤泥分選機(jī)是利用物料的不同密度,以“干擾沉降原理、二次流分級(jí)原理”兩個(gè)研究成果,結(jié)合物理學(xué)相關(guān)理論為依據(jù)進(jìn)行研制的,使得水流上升,并且能夠在分選槽內(nèi)形成紊流,這樣可利用干擾沉降,形成分選設(shè)備。由于加入到分選設(shè)備的入料密度等系數(shù)存在差異性,因此形成的上升水流為顆粒的分選產(chǎn)生了良好的作業(yè)條件,當(dāng)入料的顆粒下降速度與上升水流的速度相當(dāng)時(shí),在分選設(shè)備的下部結(jié)構(gòu)中可形成分選床層,當(dāng)入料速度小于水流上升過程中速度時(shí),顆粒被水流攜帶到溢流位置,進(jìn)而流出,形成精礦;而當(dāng)入料的速度大于水流上升過程中的速度時(shí),顆粒物下行,進(jìn)而穿過分選的床層,形成尾礦,從設(shè)備的底層結(jié)構(gòu)中流出,這樣可達(dá)到精礦與尾礦的高效分離。
2.2.1 主要結(jié)構(gòu)
圖1 TBS分選床設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖
從結(jié)構(gòu)構(gòu)造上看,如圖1所示。TBS分選床設(shè)備的結(jié)構(gòu)主要包含以下幾部分:入料井、執(zhí)行器、PID控制器、溢流槽、入料口、上升水流管、溢流口、傳感器、擾動(dòng)板、洗水分配室、底流排放槽等。其主要借助重力作用原理,與水流速度形成速度差,可自動(dòng)調(diào)節(jié)分選的密度,能夠?qū)崿F(xiàn)低密度的分選,同時(shí)設(shè)備占用空間較小,成本低。
2.2.2 工作過程
分選床內(nèi)的水流借助壓力作用,產(chǎn)生上升的水流,并進(jìn)入到壓力水箱中,這樣可以使得擾動(dòng)板結(jié)構(gòu)能夠在TBS板的底部進(jìn)行均勻分布,當(dāng)煤料進(jìn)入到分選設(shè)備中,在水流上升過程中產(chǎn)生的動(dòng)力作用下,開始出現(xiàn)分層的現(xiàn)象,分層的結(jié)果為,粗密度的物料集中在槽體的底部結(jié)構(gòu)中,而細(xì)顆粒物或者較輕的顆粒物主要集中在上部槽體中。物料的連續(xù)性進(jìn)入,使得滿足溢流條件的物料逐步的流出槽體,進(jìn)而形成了精礦;而對(duì)于粗密度的物料來說,會(huì)通過PID閉環(huán)控制結(jié)構(gòu),從排料閥門的出口排出,并將密度傳感器沉浸到相應(yīng)紊流層中,對(duì)應(yīng)一定的高度,在床層密度的作用下進(jìn)行持續(xù)性的檢測(cè),床層密度與PID閉環(huán)控制器之間相互感應(yīng),當(dāng)床層的密度超過設(shè)定值時(shí),底流排料閥就會(huì)被動(dòng)打開,將高密度的物料排除,進(jìn)而得到尾礦。
在以上工作過程中,主要受到兩個(gè)因素的影響。其一為入料的密度,對(duì)于入料粒度的范圍來說,主要在3~0.15mm之間,最佳的粒度區(qū)間為1~0.25mm,即最佳的入料上下限比值為4:1,如果比值過大,即密度過寬,則會(huì)導(dǎo)致尾礦污染精煤,進(jìn)而損失精煤的純度;其二,入料的濃度也會(huì)影響干擾床(TBS)的分選效果,不同入料濃度對(duì)干擾床(TBS)分選效果的影響,見表3。
表3 不同入料濃度對(duì)干擾床(TBS)分選效果的影響
其次,流量和流速也會(huì)影響分選床的分選效率,如選擇使用的水應(yīng)為專用水,當(dāng)上升水的濃度過高時(shí),應(yīng)適量添加,利用清水進(jìn)行稀釋,水的濃度在上升的過程中,最好控制在25g/L。
針對(duì)TBS分選床主要結(jié)構(gòu)及工作流程,其在選煤廠中使用過程中,主要的工藝流程為“重介旋流器+TBS分選床分選機(jī)+浮選聯(lián)合工藝”,此流程中,一般選擇的物料的粒度在1mm脫泥、+1mm物料、-1mm經(jīng)過分級(jí)處理、底流為1~0.25mm進(jìn)入到TBS分選床分選機(jī)系統(tǒng)中,作為物料進(jìn)入。與傳統(tǒng)的脫泥工藝相比而言,此工藝流程中的優(yōu)勢(shì)明顯,主要可體現(xiàn)在減輕浮選的入料量,同時(shí)可以降低流程使用過程中的成本,并高效的提升浮選的效率,節(jié)約使用資源,并能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能降耗等,提升中間操作過程中介質(zhì)的回收效率。
1)針對(duì)精品煤的分選,TBS分選床分選機(jī)可實(shí)現(xiàn)對(duì)0.3~2mm粒級(jí)粗煤泥的分選,實(shí)現(xiàn)的精煤產(chǎn)率提高0.2%以上,每年經(jīng)過TBS分選床主要結(jié)構(gòu)及工作流程TBS分選床分選機(jī)選出的精煤量可達(dá)到1500t,以精煤的市場(chǎng)單價(jià)704元/t進(jìn)行計(jì)算,每年精品煤可增加的經(jīng)濟(jì)收益達(dá)到105萬元,由此數(shù)據(jù)可以看出,利用TBS分選床分選機(jī)開展精煤的分選作業(yè),可最大化的提升選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
2)同時(shí),在增加經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,還可以節(jié)約成本,通過降低物料浮選的濃度,11.7g/L,整體油耗降低0.2kg/t,這樣可充分的實(shí)現(xiàn)整個(gè)重介介耗降低0.8kg/t,從而每年可有效的節(jié)約335萬元。
馬蘭礦選煤廠經(jīng)過工藝改造,在預(yù)先洗泥和TBS改造以后,使得選煤的效率和效果都有所提升,并可以通過TBS分選來回收0.3~2mm的粗煤泥,進(jìn)而提升了精煤的產(chǎn)量,同時(shí)可創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。因此,在實(shí)際的應(yīng)用過程中,TBS分選機(jī)設(shè)備的使用,不僅能夠節(jié)約成本、提升工作效率,同時(shí)能夠提升整體系統(tǒng)中精煤的產(chǎn)量,使得收益增加。
綜上所述,粗煤泥的處理工藝已經(jīng)在我國(guó)相關(guān)選煤廠及其他科研單位中得到重視,依據(jù)現(xiàn)有的選煤技術(shù),結(jié)合TBS分選機(jī)設(shè)備的使用,能夠使得系統(tǒng)得到最優(yōu)化的改善,在節(jié)能降耗的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)整體結(jié)構(gòu)及流程工藝的科學(xué)化、合理化應(yīng)用,進(jìn)而得到更多的經(jīng)濟(jì)收益。最終要實(shí)現(xiàn)的是各大選煤廠工作效率的提升。