李曉林
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
壽陽礦區(qū)15#煤層位于太原組下部,上距9#煤層60.77~88.29m,平均79.85m。煤層結(jié)構(gòu)簡單~復(fù)雜,含0~3層夾矸,煤層厚度6.50~8.65m,平均7.27m。15310工作面煤層厚度為6.5~8.65m,平均厚度為6.8m,為三采區(qū)北翼第五個工作面,15310工作面地面相對位置工作面對應(yīng)地面在棗林頂以東,雙眼頂以西,羊腦頂以南、白旗山以北的山梁、溝谷地帶,工作面地面標(biāo)高為+1168.9~+1057.6m,井下標(biāo)高為+782~+744m,埋藏深度為313.6~386.9m;工作面東部為15308設(shè)計工作面實體煤,西部為15312設(shè)計工作面實體煤,南部為15#煤層主要大巷,15310工作面停掘位置距礦界20m。15310工作面總體為單斜構(gòu)造,北高南低,煤層傾角2~6°工作面順槽長1173m,開切眼長232m,總儲量為1227022t。15#煤層采用綜合機(jī)械化放頂煤開采,目前存在資源利用率低,工作面采出率低的問題,為解決該問題本文以15310工作面的回采為例展開研究。
煤炭資源開采期間必然要面臨各種各樣的損失,主要損失包括工藝損失(架間損失、人為損失等)、初采損失、末采損失、端頭損失[1],工藝損失是降低工作面采出率的重要因素,采用綜合機(jī)械化放頂煤回采工藝時,煤體與上覆巖層交替冒落,形成一個煤矸混合體,為了減少放煤口冒落矸石的量,不得不在煤體冒落完畢前關(guān)閉放煤口,不可避免的損失掉一部分煤體,同時放煤步距不合理、支架之間的煤體均是由于工藝引起的不可避免的損失。而初采損失、末采損失、端頭損失同樣大大降低了工作面的采出率,其損失量可定量計算。
初采損失指綜放工作面從切眼開始推進(jìn)到正常放頂煤期間的頂煤損失,綜放工作面初采期間,由于工作面上方煤體懸露面積小,煤體冒放性差,導(dǎo)致該部分煤體無法正常放出造成損失。初采損失的影響因素眾多,包括煤層厚度、煤體強(qiáng)度、頂煤裂隙發(fā)育程度等,參考相關(guān)的研究成果,初采損失可通過下式進(jìn)行計算[2]:
其中:Q1為初采損失,單位:t;L為工作面長度,15310工作面切眼長度為232m;h頂煤厚度,15310工作面采煤機(jī)割煤高度為2.6m,頂煤厚度為4.2m;L1為初采期間不放煤的長度,工作面切眼寬度我7.5m,液壓支架長度為5.85m,液壓支架保留2.5m的放煤空間,因此 L1=16m;ρ 為煤體容重,為1.4t/m3;將以上參數(shù)代入式(1)計算可得,15310綜放工作面初采損失約為21826.56t,工作面原有采出率為78%,煤炭總損失量為269944.9t,初采損失占總損失的8.1%。
端頭損失指工作面兩側(cè)端部附近無法放出的煤體,綜放工作面回采期間,為了保證兩側(cè)回采巷道與工作面交接點圍巖的穩(wěn)定性,通常工作面兩端的液壓支架不進(jìn)行放煤,且回采巷道上方的煤體也未進(jìn)行開采,同樣造成了資源的浪費(fèi)。造成綜放工作面端頭煤炭資源浪費(fèi)的因素有很多,煤層傾角比較大時,刮板輸送機(jī)和支架易上下竄動,所以至少需要留兩架過渡支架不放煤;輸送機(jī)的機(jī)頭(尾)需要抬高,導(dǎo)致進(jìn)入后方溜槽的煤體減少,同樣造成煤炭損失;端頭損失計算公式為:
其中:Q2為端頭損失量,單位:t;L為工作面回采長度,15310工作面共推進(jìn)1170m;ρ為煤體容重,為1.4t/m3;d為端頭支架寬度,為1.76m;n為端頭處不放煤支架的總數(shù),15310工作面排頭處有四組液壓支架不放煤,排位架三組不放煤,故n=7;h為頂煤厚度,為4.2m;將以上參數(shù)代入式(2)計算可得,15310工作面端頭損失量為84756.67t,占總損失的31.4%。
綜放工作面回采結(jié)束后,為確保支架、采煤機(jī)等設(shè)備安全的撤出,工作面必須要保留一部分空間,末采階段無法進(jìn)行正常的放煤,綜放工作面末采通常有兩種方式,一是工作面末采期間逐漸爬高,工作面停采時上方直接為巖層頂,二是末采期間正?;夭?,但是不進(jìn)行放煤。15310工作面采用留頂煤末采工藝,末采損失量計算公式:
其中:Q3為末采損失量,單位:t;h為頂煤厚度,為4.2m;L2工作面不放煤推進(jìn)的長度,15310工作面末采階段不放煤推進(jìn)12m;L工作面長度,為232m;ρ 為煤體容重,為 1.4t/m3;代入式(3)計算可得,15310工作面末采損失量為16369.92t,占總損失量的6.1%。
根據(jù)上文分析結(jié)果可知,綜放工作面初采損失是降低工作面采出率的重要因素,減少初采損失能夠有效的提高煤炭資源的利用率,提高工作面初采期間采出率的方法主要有打眼放炮、煤層注水、深孔爆破等[3~4],隨著開采技術(shù)的進(jìn)步,支護(hù)解除技術(shù)也同樣能夠用來減少綜放工作面初采損失。支護(hù)解除是指工作面回采后將巷道或切眼內(nèi)的錨桿、錨索等支護(hù)裝置回收,正?;夭蓷l件下,工作面回采后,巷道頂板狀態(tài)如圖1(a)所示,在錨桿、錨索的作用下,巷道頂板不會及時垮落,而是逐漸回轉(zhuǎn)下沉產(chǎn)生離層,最終發(fā)生垮落,支護(hù)解除后巷道頂板狀態(tài)如圖1(b)所示,工作面回采后巷道頂板及時垮落,因此支護(hù)解除能夠解決綜放工作面頂板懸而不冒的問題。根據(jù)支護(hù)解除位置的不同可分為切眼支護(hù)解除和區(qū)段平衡支護(hù)解除。切眼支護(hù)解除可使頂煤提前垮落,提高頂煤的冒放性,且能夠減小懸頂面積,有利于工作面頂板的管理。區(qū)段平巷支護(hù)解除能夠使工作面兩端巷道頂板及時垮落,且附近端頭支架能夠放出更多頂煤。首先在15310工作面進(jìn)行了切眼支護(hù)解除應(yīng)用實驗,錨索采用TMQ15-300/6退錨器進(jìn)行支護(hù)解除,錨桿采用液壓錨尾剪斷器進(jìn)行支護(hù)解除。
圖3 支護(hù)解除原理
工作面停采后,為確保對應(yīng)區(qū)段大巷圍巖的穩(wěn)定性,必須留設(shè)一定寬度的停采線煤柱,當(dāng)煤柱寬度過大時,將造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi),當(dāng)煤柱寬度過小時,對工作面前方的大巷造成超前支承壓力,將嚴(yán)重影響大巷的穩(wěn)定性,通過水力壓裂方式,可使工作面上方頂板的“懸臂梁”結(jié)構(gòu)破斷,減小超前支承壓力對大巷的影響,從而實現(xiàn)較小停采線煤柱的留設(shè)。15310工作面設(shè)計采用水力壓裂切頂來減小末采損失,超前工作面120m完成壓裂工作,水力壓裂鉆孔布置在停采線前方5m處,工作面兩側(cè)回采巷道各布置一個,鉆孔長度為106m,開口位置距離巷道底板2.0m,施工仰角為8°,鉆孔直徑為56mm,注水壓力為10.0MPa,壓裂時間為10h,水力壓裂鉆孔布置詳情如圖2所示。
圖2 15310工作面水力壓裂鉆孔布置示意圖
根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用試驗結(jié)果可知,15310綜放工作面進(jìn)行切眼支護(hù)解除后,頂煤初次垮落步距縮短了8m,因此增加了8m頂煤可以放出的空間,參考式(1)進(jìn)行計算,通過切眼支護(hù)解除可增加煤炭采出量為10913.29t,初采損失可減少50%,提高工作面0.85的采出率;15310工作面末采期間通過水力壓裂切頂技術(shù)將停采線煤柱減小10m,增加煤炭采出量為22086.4t,提高了15310綜放工作面1.8%的采出率?,F(xiàn)場礦壓監(jiān)測結(jié)果表明,與以往工作面相比,水力壓裂切頂后,停采線前方回采巷道圍巖的變形量未明顯增大,且巷道圍巖變形時間縮短,將停采線煤柱由80m縮減為70m可以滿足支護(hù)要求。
為進(jìn)一步提高15310綜放工作面的采出率,通過理論分析計算表明,造成工作面采出率較低的主要因素有初采損失、端頭損失及末采損失,由此設(shè)計采用支護(hù)解除的方法來減少初采損失,通過水力壓裂切頂卸壓的方式來減少末采損失,現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,通過支護(hù)解除可增加10913.29t的采出量,通過切頂卸壓可增加22086.4t的采出量,共提高了15310工作面2.65%的采出率,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。