馬曉乾
(1.上海大學(xué) 機(jī)電工程與自動化學(xué)院,上海 200444;2.上海船舶設(shè)備研究所,上海 200031)
可調(diào)螺距螺旋槳(簡稱調(diào)距槳,CPP)作為船舶主動力推進(jìn)裝置,是集機(jī)械、液壓以及電控為一體的復(fù)合系統(tǒng)。在主機(jī)轉(zhuǎn)向和轉(zhuǎn)速一定的情況下,調(diào)距槳可較方便地通過改變槳葉螺距角度實現(xiàn)主機(jī)負(fù)荷的增大和減小,從而改善船舶在不同航行工況下的推進(jìn)效率和操縱性能,實現(xiàn)船、機(jī)、槳的良好配合[1]。
調(diào)距槳裝置根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出的螺距指令來控制液壓系統(tǒng)的比例閥(或備用電磁閥),使液壓機(jī)組產(chǎn)生的高壓油通過配油器進(jìn)入軸內(nèi)油管和槳轂油缸的正車腔或倒車腔;活塞在液壓油的作用下向前或向后移動,從而帶動曲柄-滑塊機(jī)構(gòu)運(yùn)行,使槳葉繞其轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)槳葉螺距的變化。
在一次航行試驗過程中,主機(jī)運(yùn)行工況穩(wěn)定,螺距表指示顯示為93%,螺距表指針開始發(fā)生約±3%的振蕩,此刻負(fù)責(zé)機(jī)艙的工作人員應(yīng)立即要求主機(jī)脫排并停車,以免發(fā)生嚴(yán)重事故。由此,本文分析了可能引起該故障的3大原因及初步排查方法。
為查找機(jī)械系統(tǒng)故障引起的螺距抖動,按表1對可能的機(jī)械故障點進(jìn)行了排查。
對以上各故障點進(jìn)行仔細(xì)排查后,未發(fā)現(xiàn)問題,說明槳轂組件到配油器之間的機(jī)械部分并無故障[2]。
表1 機(jī)械故障點及排查方法
根據(jù)表2內(nèi)容進(jìn)行故障排查。
由于此套液壓系統(tǒng)較為穩(wěn)定,經(jīng)過上述方法排查后發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)功能正常,由此可見,液壓系統(tǒng)也無故障。為了驗證液壓系統(tǒng)無故障,也可通過左右槳液壓機(jī)組對應(yīng)閥件互換的方式確認(rèn)閥件是否發(fā)生故障[3]。
表2 液壓故障點及排查方法
經(jīng)過對機(jī)械系統(tǒng)與液壓系統(tǒng)的故障排查,發(fā)現(xiàn)2大系統(tǒng)均能正常使用且穩(wěn)定可靠,故將重點關(guān)注電控系統(tǒng)的檢查。對于電控系統(tǒng)的檢查分為2部分,即實際螺距有振蕩現(xiàn)象和實際螺距無振蕩現(xiàn)象。如表3所示。
表3 電控故障點及排查方法
首先判斷實際螺距有無振蕩可從2點進(jìn)行判斷。
1)機(jī)械指針有無晃動,倘若機(jī)械指針有晃動,則螺距表必然也會有抖動,證明實際螺距有振蕩;反之,倘若機(jī)械指針未晃動,而螺距表有強(qiáng)烈抖動,則證明是表3所述的后3種情況之一。
2)觀察船用軸功率儀在故障發(fā)生時,有無劇烈軸功率突變。當(dāng)航行工況沒有改變時,主機(jī)轉(zhuǎn)速恒定;如若實際螺距發(fā)生抖動,則可能引起軸功率有較大上下浮動。由此可知,實際螺距發(fā)生了抖動。
在確定實際螺距發(fā)生抖動的情況下,當(dāng)檢查反饋電位計時,電位計兩端的輸入電壓為10 V。使用控制箱上的本地控制按鈕進(jìn)行正倒車操作,將螺距調(diào)至93%時,可發(fā)現(xiàn)實際螺距與理論螺距存在差異,反復(fù)試驗3次~4次,均得出以上現(xiàn)象。此時測量反饋電位計中間抽頭與兩端點間電壓有0.1 V~0.2 V的上下浮動量,由此判斷應(yīng)為反饋電位計故障。為了驗證確實是電位計故障,將萬用表連接在電位計中間抽頭與任意端點上進(jìn)行測量,且繼續(xù)使用機(jī)旁控制箱本控操作正倒車,發(fā)現(xiàn)螺距在93%±5%時,電壓有突變現(xiàn)象,即不像正常電位計電壓變化那般順滑。由此,確認(rèn)螺距抖動是由電位計故障引起的。
電位計是安裝在配油器旁螺距發(fā)訊器中的部件,是一種可調(diào)電子元件,由1個電阻體和1個轉(zhuǎn)動或滑動系統(tǒng)組成。當(dāng)在電阻體的2個固定觸電之間外加1個電壓時,通過轉(zhuǎn)動或滑動系統(tǒng)改變觸點在電阻體上的位置。因此,在動觸點與固定觸點之間便可得到一個與動觸點位置成一定關(guān)系的電壓,如圖1所示。
本文使用的反饋電位計為電阻式精密電位計(如圖2所示)。
圖1 電氣示意圖(軸端俯視)
該電位計的特點是體積小,性價比高,使用壽命長(擁有100×106次運(yùn)動壽命),線性優(yōu)異(達(dá)±0.2%),分辨率高(優(yōu)于0.01°),最高允許轉(zhuǎn)速達(dá)10 000 r/min,且能無限制連續(xù)旋轉(zhuǎn)。該電位計適合應(yīng)用于測量、控制和儀器化的儀表。
圖2 P-2500電位計(單位:mm)
在得出電位計故障的結(jié)論后,需使用調(diào)距槳裝置常用的閉環(huán)控制系統(tǒng),如圖3所示。
圖3 閉環(huán)控制系統(tǒng)
電位計是將機(jī)械位移轉(zhuǎn)換成電信號的重要元件。在調(diào)距槳運(yùn)行過程中,發(fā)出螺距指令后,PLC將通過液壓系統(tǒng)控制雙油管活塞前后運(yùn)動,進(jìn)而將其轉(zhuǎn)換成槳轂槳葉的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。在精確控制槳葉旋轉(zhuǎn)角度時,配油器上的螺距發(fā)訊器便起到了決定性的作用,因此電位計故障對調(diào)距槳裝置的使用以及整個船舶都會產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。
找出螺距抖動故障的原因后,更換備用電位計,本控操作測量電位計輸出的電壓平滑,螺距指示也再無抖動現(xiàn)象發(fā)生。后續(xù)又安排了一次航行試驗,驗證了螺距在動態(tài)航行過程中不會發(fā)生抖動,由此可見,故障消除。
電位計、螺距發(fā)訊板等都是電控系統(tǒng)中閉環(huán)控制中較為重要的元器件,當(dāng)其發(fā)生故障或損壞時,調(diào)距槳裝置將會無法再使用遙控操作。故在重要零部件投入使用前,應(yīng)進(jìn)行可靠性試驗以驗證其穩(wěn)定性。安裝部位振動、噪音大以及空氣中水汽油對電控系統(tǒng)部件的損害等都應(yīng)考慮在內(nèi)。
本文在故障排查過程中,基于有限的條件,從機(jī)械、液壓及電控等方面分別進(jìn)行討論,梳理了可能發(fā)生的故障部位,并制定了行之有效的驗證方法,最終確定螺距抖動是由電位計故障導(dǎo)致的。
船用調(diào)距槳裝置的應(yīng)用在國內(nèi)已相當(dāng)成熟,其設(shè)計過程也是殊途同歸的。故本文對螺距抖動的排查方法也適用于其他類似船用調(diào)距槳裝置,為今后排查螺距抖動提供思路。