郭林,任景行,趙勇剛,孔偉,董林,曹鵬
(1石河子大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,新疆兵團(tuán)化工綠色過程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,新疆石河子832000;2南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,江蘇省機(jī)動(dòng)車尾氣污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京210000;3天富南熱電有限公司,新疆石河子832000)
選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)是國(guó)際上工程應(yīng)用最多、技術(shù)最成熟的一種固定源煙氣脫硝技術(shù),該工藝具有脫硝效率高、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),在過去的幾年里對(duì)于NOx的減排作出很大的貢獻(xiàn)[1-3]。目前工業(yè)化應(yīng)用的高溫脫硝催化劑所需溫度較高(300~400℃),為滿足其運(yùn)行溫度的需求,一般置于除塵脫硫之前;雖然釩系高溫脫硝催化劑具有優(yōu)異的抗硫抗粉塵等性能,但在未經(jīng)處理的復(fù)雜煙氣氛圍下,仍面臨催化劑和反應(yīng)器的磨損、二氧化硫(SO2)和堿金屬毒害、催化劑堵塞等問題[4-6]。
目前,我國(guó)仍有很多中小型燃煤鍋爐(如焦?fàn)t、玻璃窯、鋼爐)未裝配SCR 工藝,若采用高溫高塵布置,需進(jìn)行較大規(guī)模的工程改建以滿足運(yùn)行條件需求,實(shí)施和運(yùn)行成本太高[7-9]。因此,低溫低塵尾部布置SCR 工藝成為研究者們的關(guān)注點(diǎn)。該工藝置于脫硫除塵之后,工程建設(shè)成本較低;處理過后的煙氣為催化劑營(yíng)造良好的煙氣條件,可延長(zhǎng)催化劑的壽命。但經(jīng)脫硫除塵后的煙氣溫度較低且含有一定濃度的H2O,傳統(tǒng)催化劑無法達(dá)到理想的效果[10-11]。因此,亟需開發(fā)環(huán)境友好型且有一定抗硫抗水性能的低溫脫硝催化劑。
對(duì)于新型低溫脫硝催化劑已有大量研究。Mn-Fe/Ni、MnOx-CeO2、MnOx-CuO、FeOx-CeOx等[12-16]催化劑均表現(xiàn)出良好的低溫脫硝性能,但大多處于實(shí)驗(yàn)室小試階段。在成分較為復(fù)雜實(shí)際煙氣條件下對(duì)成型催化劑的研究,對(duì)低溫脫硝催化劑的基礎(chǔ)研究和工業(yè)化應(yīng)用有巨大的推動(dòng)意義。因此,本研究依托熱電廠燃煤鍋爐65t/h 背壓機(jī)組,在煙氣脫硫除塵之后搭建中試實(shí)驗(yàn)裝置,對(duì)催化劑在溫度、氨氮比等不同工藝參數(shù)下的性能進(jìn)行考察,并進(jìn)行168h的連續(xù)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)和70h的強(qiáng)化實(shí)驗(yàn),考察催化劑的穩(wěn)定性能。使用掃描電鏡(SEM)、X 射線衍射(XRD)、氣體吸脫附(BET)等表征手段對(duì)強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)后催化劑的形貌、晶相、比表面積等進(jìn)行考察分析。
中試選用的是南京大學(xué)和石河子大學(xué)聯(lián)合自主研發(fā)的鈰基低溫SCR 催化劑(Fe-Mn-Ce/Al2O3),以堇青石為載體,采用浸漬法制備蜂窩催化劑[17]。成型催化劑規(guī)格如表1所示,每塊蜂窩催化劑的尺寸為150mm×150mm×150mm,孔密度為25×25cpsi,孔徑為5mm×5mm,蜂窩催化劑的內(nèi)壁厚為0.85mm,外壁厚為0.90mm。該蜂窩催化劑經(jīng)實(shí)驗(yàn)室中試裝置在模擬煙氣條件下驗(yàn)證具有良好的抗硫、抗水性能;在100℃即可維持94%左右的脫硝效率,表現(xiàn)出優(yōu)異的低溫脫硝性能。
表1 催化劑參數(shù)
圖1所示為中試裝置流程圖,裝置搭建在引風(fēng)機(jī)出口處。鍋爐煙氣經(jīng)過干法脫硫和靜電除塵之后,引風(fēng)機(jī)出口煙氣溫度為100~130℃,且含有一定量的粉塵、SO2和水蒸氣(未執(zhí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn))。因搭建裝置引風(fēng)管路較長(zhǎng),進(jìn)入反應(yīng)器的煙氣溫度達(dá)不到100℃的實(shí)驗(yàn)要求,因此增加了電加熱裝置。加熱后的煙氣與作為還原劑的氨混合進(jìn)入脫硝反應(yīng)器。SCR反應(yīng)裝置為兩個(gè)反應(yīng)單元串聯(lián)而成,每個(gè)反應(yīng)單元中沿著氣流方向裝有7層蜂窩催化劑,反應(yīng)裝置共裝載14 塊催化劑。實(shí)驗(yàn)中所用還原劑是純度為99.9%的氨氣。
圖1 NH3-SCR脫硝中試實(shí)驗(yàn)裝置流程
反應(yīng)器進(jìn)出口的NOx、SO2等氣體濃度通過Testo 350多功能煙氣分析儀(德國(guó))測(cè)定。催化劑的脫硝性能和吸附能力使用脫硝效率和吸附效率來表示,即反應(yīng)器入口和出口煙氣中NOx的濃度變化率用式(1)計(jì)算。
式中,C進(jìn)口為SCR 反應(yīng)器進(jìn)口處的NOx濃度;C出口為SCR 反應(yīng)器出口處的NOx濃度;η 為催化劑的脫硝效率和吸附效率。
氣體吸脫附儀(BET),TALOS F200 型,比表面積通過Brunauer-Emmett-Teller 方法計(jì)算,美國(guó)FEI公司;掃描電鏡(SEM),蔡司sigma300,德國(guó)卡爾?蔡司股份公司;X 射線衍射儀[X-ray diffraction(XRD)],Lab X XRD-6000,日本島津公司;熱重分析儀(TG),島津TA-60WS,日本島津公司;程序升溫脫附儀(TPD),PCA-1200,中國(guó)彼德奧電子技術(shù)有限公司。
為了考察該催化劑在實(shí)際煙氣條件下的最佳運(yùn)行工況參數(shù),在實(shí)驗(yàn)過程中分別對(duì)催化劑的吸附特性和不同反應(yīng)溫度、氨氮比、空速進(jìn)行了測(cè)試。在單因素影響實(shí)驗(yàn)中,調(diào)整需要測(cè)試的變量,其他工況保持不變。SCR 反應(yīng)器入口的基本工況如表2所示。
催化劑的脫硝活性起始于NH3和NOx的吸附活化,然后通過E-R 機(jī)理和L-H 機(jī)理進(jìn)行反應(yīng);因此要求催化劑具有較好的吸附能力,吸附能力的強(qiáng)弱可以反映催化劑的性能。因此考察了催化劑吸附NOx的能力。
圖2 所示為未噴氨前催化床層對(duì)NOx的吸附曲線。測(cè)試條件:空速約為6400h-1,床層溫度約100℃。由圖2 可知,反應(yīng)器開始通入煙氣時(shí),由于催化劑溫度較低,NOx的吸附率較低,隨著溫度的升高,吸附效率由30%上升至70%左右;連續(xù)通入2.5h 后,吸附效率下降;4h 之后催化劑吸附處于動(dòng)態(tài)平衡,但仍能維持30%左右的吸附效率,可能是由于熱電機(jī)組采用了選擇性非催化還原脫硝工藝,在爐中加入尿素,分解產(chǎn)生的氨氣未反應(yīng)完全,煙氣中殘留了一定的氨氣。吸附結(jié)果表明,蜂窩狀催化劑具有豐富的孔結(jié)構(gòu)和活性位點(diǎn),吸附能力較強(qiáng)。在后續(xù)的實(shí)驗(yàn)中,為了數(shù)據(jù)的真實(shí)性和穩(wěn)定性,每次均先進(jìn)行4~5h的吸附,再通NH3進(jìn)行反應(yīng)。
表2 反應(yīng)器中煙氣基本參數(shù)
圖2 NOx吸附曲線
溫度是影響低溫NH3-SCR 催化劑脫硝性能的重要因素之一,因此,在空速約為6400h-1、噴氨速率2L/min 的條件下,通過調(diào)節(jié)反應(yīng)器前的加熱器來考察溫度對(duì)催化劑脫硝效率的影響。為了貼近實(shí)際運(yùn)行情況,測(cè)定了90~100℃范圍內(nèi)的效率。從圖3可以看出,當(dāng)反應(yīng)溫度為90℃時(shí),脫硝效率即接近60%;提高反應(yīng)溫度到95℃時(shí),效率已超過70%;當(dāng)反應(yīng)溫度接近100℃時(shí),脫硝效率高達(dá)73.33%。在90~100℃溫度范圍內(nèi),隨著溫度的升高,脫硝效率呈現(xiàn)先升高后趨于平穩(wěn)的趨勢(shì),表明更高的溫度并不能顯著提高脫硝效率,而且煙氣再加熱會(huì)增加運(yùn)行成本。因此后續(xù)實(shí)驗(yàn)的反應(yīng)溫度維持在100℃,與實(shí)際煙氣管道中的溫度(略高于100℃)基本保持一致。
圖3 溫度對(duì)脫硝效率的影響
氨氮比是SCR 脫硝工藝的重要參數(shù),在NH3-SCR 反應(yīng)過程中,必須嚴(yán)格控制[NH3/NOx]值。當(dāng)NH3用量過少時(shí),會(huì)導(dǎo)致脫硝效率降低;NH3過量會(huì)造成NH3-SCR 系統(tǒng)中過量未反應(yīng)的NH3逃逸,引起二次污染,而且過量的NH3會(huì)與煙氣中的NOx和SO2反應(yīng)生成硫酸鹽和硝酸鹽附著在催化劑表面,堵塞催化劑孔道,進(jìn)而抑制了低溫脫硝催化劑的脫硝性能。裝置進(jìn)口中NOx濃度約為280mg/m3,氨氣流量用流量計(jì)控制,經(jīng)計(jì)算得出分別設(shè)置噴氨量為0.5L/min、1L/min、1.5L/min、2L/min、2.5L/min,考察不同氨氮比對(duì)催化劑脫硝效率的影響。從圖4實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,實(shí)驗(yàn)結(jié)果和理論值(氨氮比為1.0)有一定的差異,該實(shí)驗(yàn)中氨氮比在1.2左右(對(duì)應(yīng)圖4 中噴氨速率為1.5L/min)時(shí)效率最佳,脫硝效率達(dá)到73%左右。氨氮比高于理論值的原因可能是噴入反應(yīng)器的氨在煙氣中不能夠充分混合,不能完全參與反應(yīng),同時(shí),煙氣中存在的H2O 促進(jìn)了NH3與SO2等物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),致使需氨量高于理論值。
圖4 噴氨速率對(duì)脫硝效率的影響
圖5揭示了空速對(duì)脫硝效率影響,測(cè)試時(shí)反應(yīng)器的溫度約為100℃,氨氮比為1.2??账俚拇笮≈苯記Q定了煙氣在催化床層停留時(shí)間的長(zhǎng)短,空速越大接觸時(shí)間越短,反應(yīng)效率越低。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,整體趨勢(shì)也符合該規(guī)律。在空速介于2000~6000h-1之間時(shí),脫硝效率呈上升趨勢(shì),原因是真實(shí)煙氣中成分較為復(fù)雜,在低空速下,雖然增加了與催化劑的接觸時(shí)間,但是同時(shí)導(dǎo)致煙塵和其他有害物質(zhì)在催化劑表面附著、沉積,堵塞催化劑孔道,不利于煙氣向催化劑內(nèi)部微孔結(jié)構(gòu)的擴(kuò)散。而在高空速下,雖然可有效地降低煙氣中的顆粒物在催化劑表面的沉積,但是煙氣與催化劑的接觸時(shí)間也明顯縮短,內(nèi)擴(kuò)散過程進(jìn)行不充分。當(dāng)空速在4000~6000h-1范圍內(nèi)時(shí),脫硝效率達(dá)到最高并基本維持穩(wěn)定。因此,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)該綜合考慮多因素的影響。
圖5 空速對(duì)脫硝效率的影響
通過連續(xù)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)催化劑的脫硝性能和穩(wěn)定性進(jìn)行了考察。SCR 反應(yīng)裝置入口的空速約為4200h-1,SO2的濃度低于35mg/m3,反應(yīng)溫度控制在100℃。中試裝置開啟5h后,催化劑層溫度上升并維持在80℃,通入NH3時(shí)打開加熱器。圖6(a)所示為反應(yīng)器運(yùn)行168h 的脫硝效率。由圖可知,氨氮比為1通入NH3時(shí),隨著反應(yīng)器溫度的升高,脫硝效率呈上升趨勢(shì),在40h左右達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。改變氨氮比為1.2后,脫硝效率逐漸上升至73%左右并保持穩(wěn)定。
為進(jìn)一步考察在真實(shí)煙氣下低溫脫硝催化劑的失活機(jī)理,通過提高煙氣中SO2的含量(約為200mg/m3),開展了高負(fù)荷脫硝實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6(b)所示。脫硝效率隨著反應(yīng)時(shí)間逐漸降低,在70h 內(nèi)脫硝效率由73%降低至50%。原因可能是:①低溫條件下,煙氣中高濃度的SO2在水蒸氣存在的條件下與NH3反應(yīng)生成硫酸銨鹽和硫酸氫銨鹽,覆蓋在催化劑表面,堵塞催化劑微孔,同時(shí),硫化作用導(dǎo)致催化劑表面生成活性組分的硫酸鹽[18-19];②高濃度的SO2抑制催化劑對(duì)NOx和NH3分子的吸附,從而降低了脫硝效率;③煙氣中的顆粒物沉積在催化劑表面,堵塞催化劑孔道。因此,為了探究該低溫脫硝催化劑活性降低的機(jī)理,進(jìn)行了系列表征。
圖6 低溫SCR脫硝系統(tǒng)連續(xù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
使用前后蜂窩狀催化劑經(jīng)N2吹掃后,刮下催化劑粉體催化劑進(jìn)行測(cè)定,C0和C1分別代表新鮮催化劑和高負(fù)荷實(shí)驗(yàn)后的催化劑樣品,其表面形態(tài)通過SEM表征手段考察,結(jié)果如圖7所示。在70h的高負(fù)荷實(shí)驗(yàn)后,催化劑表面有少量的顆粒物附著,可能是催化劑表面沉積灰的覆蓋或者SO2與煙氣中的復(fù)雜成分反應(yīng)的生成物附著在催化劑表面。表3所示BET 表征結(jié)果也印證了上述結(jié)論,使用后的催化劑的比表面積等性質(zhì)明顯降低。
圖7 高負(fù)荷實(shí)驗(yàn)前后催化劑表面形態(tài)的SEM圖像
表3 BET表征結(jié)果
如圖8所示,使用后的催化劑在21.4°、27.9°、29.0°、32.9°等處出現(xiàn)新的峰,與(NH4)2Mn(SO4)2的峰對(duì)應(yīng),結(jié)果表明,在低溫脫硝過程中高濃度SO2與煙氣中的NH3反應(yīng)生成硫酸鹽的同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致催化劑活性組分的硫酸化,從而堵塞催化劑孔道和毒害催化劑活性位點(diǎn)。這也是催化劑活性降低的主要原因之一。
圖8 XRD表征結(jié)果
圖9 TG和NH3-TPD表征分析結(jié)果
使用TG 和NH3-TPD(圖9)研究了催化劑上生成的硫酸鹽物種。從TG 圖像[圖9(a)]可以得知,相對(duì)于新鮮催化劑,使用過后的催化劑在300~400℃、650~750℃有明顯的兩個(gè)下降過程,在300~400℃出現(xiàn)的失重現(xiàn)象是由于催化劑表面生成的(NH4)2SO4、NH4HSO4等 硫 酸 鹽[20]。而 在650~750℃出現(xiàn)的失重可能是由于催化劑活性組分的硫酸化物種分解,如高濃度的SO2與煙氣中的氨和錳物質(zhì)反應(yīng)生成的(NH4)2Mn(SO4)2(圖8),在加熱過程中,(NH4)2Mn(SO4)2分解生成(NH4)2SO4和MnSO4等物質(zhì)。在高溫條件下,(NH4)2SO4再次分解出現(xiàn)明顯的失重現(xiàn)象。以上結(jié)果表明,低溫脫硝催化劑暴露在高濃度SO2煙氣氛圍內(nèi),煙氣中的SO2除了與反應(yīng)氣體發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)性吸附外,還會(huì)與煙氣中的NH3反應(yīng)生成硫酸鹽等物質(zhì)覆蓋催化劑活性位點(diǎn),導(dǎo)致催化劑微孔堵塞,并且S元素會(huì)深入催化劑深處,導(dǎo)致催化劑活性物種的硫酸化。
通過NH3-TPD 表征手段探究反應(yīng)前后催化劑的酸性位強(qiáng)度,如圖9(b)。新鮮催化劑僅在170~350℃出現(xiàn)一個(gè)NH3的脫附峰,該峰是催化劑弱酸位點(diǎn)吸附NH3后脫附形成。相對(duì)新鮮催化劑,使用后的催化劑在高溫段350~450℃出現(xiàn)的峰,可能是由于SO2發(fā)生反應(yīng)后生成的SO2-4充當(dāng)強(qiáng)酸位點(diǎn),其吸附NH3形成穩(wěn)定的硫酸鹽類物質(zhì)的分解形成的[21]。與XRD 表征結(jié)果相符,表明反應(yīng)過程中生成的硫酸銨鹽和催化劑活性組分的硫酸化是導(dǎo)致催化劑活性降低的主要原因。
從真實(shí)煙氣運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,該鈰基低溫脫硝催化劑具有優(yōu)異的脫硝活性,并且表現(xiàn)出良好的抗硫抗水性能。但復(fù)雜的煙氣條件對(duì)催化劑仍然有一定的抑制作用。
(1)對(duì)于低溫脫硝催化劑,在一定范圍內(nèi),脫硝效率隨著溫度的升高而提高,100℃即可達(dá)到73%的效率;相對(duì)于4000h-1的空速,6000h-1時(shí)脫硝效率最佳;實(shí)際煙氣下運(yùn)行的氨氮比高于理論值。建議在實(shí)際應(yīng)用中合理地控制溫度、空速和氨氮比。
(2)由高負(fù)荷實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,高濃度的SO2在H2O存在的條件下不僅會(huì)生成硫酸鹽類物質(zhì)覆蓋催化劑活性位點(diǎn),堵塞催化劑微孔,還會(huì)使催化劑組分的硫酸化生成(NH4)2Mn(SO4)2等物質(zhì),導(dǎo)致催化劑活性位點(diǎn)數(shù)減少,從而造成催化劑脫硝性能降低。因此,對(duì)于低溫脫硝催化劑,應(yīng)該盡量控制SO2在較低的濃度。
(3)對(duì)于現(xiàn)有燃煤鍋爐的改造,可以采用煙氣尾部增設(shè)脫硝的方式,經(jīng)過脫硫除塵后可以有效降低煙氣中SO2和顆粒物濃度,對(duì)于催化劑的壽命和脫硝性能都有益,并且尾部布置的改造成本較低。對(duì)于還原劑的選擇,如果使用氨水替代液氨,由于煙溫較低,霧滴的汽化受到限制,需要考慮氨水在煙氣中的汽化程度及混合程度,即噴氨方式和設(shè)備的優(yōu)化。另一方面,較低煙氣溫度條件下(<120℃),H2O會(huì)對(duì)低溫脫硝催化劑的活性產(chǎn)生明顯的抑制作用。因此,對(duì)H2O含量較高的煙氣,建議在脫硝裝置前增加H2O去除裝置,在為低溫脫硝催化劑創(chuàng)造良好反應(yīng)條件的同時(shí)達(dá)到“消白煙”的目的。