黃海濤,謝延昊,高明遠(yuǎn),李 瑩
(北京奔馳汽車有限公司,北京 100176)
汽車玻璃膠是汽車生產(chǎn)過程中所需的一類重要輔助材料,在密封防水,安全固定等方面起著特殊作用[1-3]。單組份濕固化聚氨酯玻璃膠在完全固化后可具有優(yōu)良粘結(jié)性、伸長率、抗撕裂以及耐磨耐熱等特性,其發(fā)展十分迅速[4]。從生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)質(zhì)量環(huán)的抱怨問題出發(fā),介紹玻璃膠的應(yīng)用特點和存在的不足,用統(tǒng)計和對比數(shù)據(jù)的方法研究了所有可能的影響因素,找到其中的主要影響因子,提出了優(yōu)化PU(Polyurethane,聚氨酯)膠性能思路,并且在性能無法完全滿足客觀環(huán)境的前提下,提出了結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝優(yōu)化的思路和方法。在低成本策略下,加以驗證實施,有效降低了主機廠大批量后窗玻璃下滑問題的出現(xiàn)和異響抱怨率。
判斷后窗玻璃是否下滑主要根據(jù)玻璃的間隙,圖1所示為后窗玻璃間隙考核標(biāo)準(zhǔn),Prio 2為缺陷需要返修的質(zhì)量極限值,Prio 4 為警告值不需要返修。
對于后窗異響的判斷主要根據(jù)VoCA(Voice of Customer Audit,客戶主觀評價)。駕駛員在生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)比利時路動態(tài)測試車輛,車速為18~22 km/h,根據(jù)噪聲大小判定異響等級。
Prio2 Prio4 OK Prio4 Prio2測量點1~5標(biāo)準(zhǔn)等級 二級 四級 合格 四級 二級標(biāo)準(zhǔn)值 <1.0mm <1.9mm 2.9mm >3.9mm >4.5mm
圖1 后窗玻璃間隙考核標(biāo)準(zhǔn)
后窗玻璃下滑缺陷判定基于間隙考核標(biāo)準(zhǔn)要求,測量缺陷車的實際間隙值,間隙達到Prio2以上則認(rèn)定為必須返修的缺陷;后窗玻璃異響問題判定基于考核員在比利時路動態(tài)測試的主觀評價。
由于后窗玻璃下滑和異響問題初始發(fā)生在使用玻璃膠DA217后的首個入冬季節(jié),且并非所有車型的前風(fēng)窗和后窗都有問題,因此可能的影響因素包括玻璃膠未固化、玻璃周邊結(jié)構(gòu)(防滑墊塊大小和數(shù)量)、玻璃的質(zhì)量和角度以及總裝環(huán)境,如圖2所示。
圖2 后窗玻璃下滑和異響的魚骨分析法
后窗玻璃下滑與玻璃膠固化速度、玻璃周邊結(jié)構(gòu)、玻璃質(zhì)量、安裝角度和總裝工藝環(huán)境有關(guān)。后窗異響與玻璃膠固化速度、玻璃周邊結(jié)構(gòu)、總裝工藝環(huán)境有關(guān)。
從圖3可以發(fā)現(xiàn)玻璃膠DA217隨著溫度和濕度的下降,其初始固化強度也隨之下降,因此可以認(rèn)定玻璃膠DA217在低溫下固化變慢會引起玻璃不能固定,是造成后窗玻璃下滑或異響的主要因素之一。
圖3 玻璃膠DA217在3個不同溫、濕度下的固化曲線
2.2.1 玻璃下滑
從玻璃周邊結(jié)構(gòu)來看,前風(fēng)窗下方有一個擋水蓋板和風(fēng)窗卡槽固定連接,擋水蓋板通過塑料螺釘固定在車身上。而后窗下方并未有任何零件可以固定支撐,出現(xiàn)后窗玻璃下滑的車型為某轎車和某對比SUV,轎車后窗有3個防滑墊塊,下滑程度較嚴(yán)重,Prio2達到30%。某對比SUV沒有任何防滑墊塊,下滑程度最嚴(yán)重,Prio2達到100%,見表1。由此可見,防滑墊塊的大小和數(shù)量是造成玻璃下滑的主要因素之一。
表1 前風(fēng)窗和后窗結(jié)構(gòu)對比
2.2.2 玻璃異響
從玻璃周邊結(jié)構(gòu)來看,前風(fēng)窗除了某對比SUV沒有異響抱怨,其余車型都有異響抱怨,如圖4所示。后窗僅有轎車有異響抱怨,其余車型都沒有異響抱怨,如圖5所示。綜上可以發(fā)現(xiàn),異響和玻璃上邊自帶的密封條唇邊有關(guān),有密封條唇邊的玻璃有噪聲,無密封條唇邊則無噪聲。
圖4 前風(fēng)窗周邊結(jié)構(gòu)對比
圖5 后窗周邊結(jié)構(gòu)對比
玻璃質(zhì)量和角度可能影響風(fēng)窗下滑,因此對其進行分析。圖6顯示不同車型后窗玻璃的安裝角度。從表2可以看到,某對比SUV的后窗玻璃角度最小,某對比轎車的后窗玻璃自重最大,而出現(xiàn)玻璃下滑的車型為某轎車,在造型既定情況下,可以排除玻璃自重和安裝角度的影響。
圖6 后窗玻璃安裝角度分析圖
表2 各車型后窗玻璃質(zhì)量和安裝角度對比分析
現(xiàn)場查看總裝車間人工裝配情況,人員按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作,未見異常,故排除人的影響。冬季總裝車間環(huán)境溫度為14~20℃,相對濕度為3%~20%,這與夏季的總裝車間環(huán)境差別很大。由濕度Hr和溫度t計算得到絕對濕度Ha[5]
通過式(1)可以得到圖7所示某轎車后窗玻璃下滑程度和總裝車間溫濕度的關(guān)系圖。從圖7可以看出,低于絕對濕度4 g/m3時,某轎車后窗玻璃出現(xiàn)下滑。
玻璃下滑和異響均受玻璃膠組分、周邊結(jié)構(gòu)和總裝工藝的影響,分別給出優(yōu)化方案。
優(yōu)化玻璃膠DA217的配方,將玻璃膠的表干時間降低12.6%,低溫下的性能更優(yōu)。因其成分仍為單組份濕固化聚氨酯,其在低溫低濕環(huán)境下仍無法達到預(yù)期目標(biāo),因此需對玻璃周邊結(jié)構(gòu)和總裝工藝進行優(yōu)化。
從總布置考慮,在某對比SUV后窗上部增加2個帶雙面膠的防滑墊塊,如圖8所示,而某轎車后窗已經(jīng)布置了3個防滑墊塊,無合適空間再增加,故不作設(shè)計上更改。
圖8 某對比SUV后窗增加防滑墊塊
對總裝工藝的優(yōu)化見表3,最大限度延長固定支具和固定膠帶的支撐時間。
表3 延長后的固定支具和膠帶的持續(xù)時間
通過玻璃膠優(yōu)化、玻璃上增加防滑墊塊和工藝上延長后窗玻璃支撐時間后,對玻璃下滑情況進行5臺車的對比,發(fā)現(xiàn)后窗玻璃間隙已經(jīng)完全在質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),如圖9所示。
圖9 某轎車后窗間隙優(yōu)化前、后對比數(shù)據(jù)
后窗異響原因是后窗玻璃的膠未干在比利時路面顛簸而產(chǎn)生振動,并與周邊零件碰撞摩擦產(chǎn)生噪聲,隨著時間的延長,膠干燥,異響會100%消除,如圖10所示。異響在JDPOWER售后抱怨中沒有發(fā)生,但會對生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部動態(tài)質(zhì)量考核產(chǎn)生干擾,影響考核其他可能產(chǎn)生的異響。
采取Deltalyze 3步方法對問題車異響源進行驗證,具體步驟如下:
步驟0:測量4次噪聲車確認(rèn)噪聲存在;
步驟1:插入紙片在唇邊和頂棚之間噪聲消失;
步驟2:移除紙片噪聲復(fù)現(xiàn)。
經(jīng)過驗證之后,可實施涂油措施解決VoCA比利時路動態(tài)測試時后窗異響問題。
圖10 后窗異響追蹤圖
通過對多款車型(轎車和SUV)冬季環(huán)境下后窗玻璃下滑和比利時路異響問題的研究和整改,分析得出了解決周期性事件和玻璃膠未固化完成的一般思路。得出在北方冬季干燥寒冷的環(huán)境下,主機廠應(yīng)用單組份濕固化聚氨酯玻璃膠時應(yīng)考慮的所有影響因素,以此來預(yù)防和解決后窗玻璃下滑和異響問題。