高德水
(銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司,安徽 銅陵 244000)
銅鋅硫鐵復(fù)雜多金屬礦金屬分離問題一直是該類礦山企業(yè)無法規(guī)避的共性難題[1-4]。仙人橋礦業(yè)有限公司選礦廠主要處理銅鋅硫鐵型復(fù)雜多金屬礦,產(chǎn)出銅、鋅、硫、鐵四種產(chǎn)品。本文以該公司選礦廠生產(chǎn)實(shí)際為例,分析選礦藥劑制度優(yōu)化和流程改造等對銅鋅硫鐵復(fù)雜多金屬礦金屬浮選分離的影響。仙人橋礦業(yè)有限公司選礦廠采用優(yōu)先浮選得到銅精礦,浮銅尾礦經(jīng)混合浮選后所得鋅硫混合精礦再進(jìn)行鋅硫礦物分離,鋅硫混合浮選尾礦采用磁選回收鐵技術(shù)產(chǎn)出鐵精礦。近年來,受原礦性質(zhì)影響,礦石中鋅含量增加明顯,含鋅礦物易在優(yōu)先浮銅時(shí)被捕收混入銅精礦,使得銅精礦中鋅含量嚴(yán)重超標(biāo)。2015年8~12月生產(chǎn)的銅精礦中鋅的含量平均為16%,有時(shí)高達(dá)23%,致使銅產(chǎn)品銷售扣款嚴(yán)重,甚至滯銷。另一方面,由于浮銅時(shí)大量的鋅礦物被攔截浮出,影響后續(xù)鋅硫混浮和鋅硫分離作業(yè),難以產(chǎn)出可供銷的鋅精礦,甚至鋅硫混浮精礦僅作為硫精礦銷出,鋅金屬利用率低。這些選別作業(yè)弊端,直接影響選礦廠正常生產(chǎn),嚴(yán)重影響了公司的效益。為了獲得合格的銅精礦和鋅精礦,公司自2015年初開始對該廠浮選工藝流程進(jìn)行了選銅流程結(jié)構(gòu)局部改造及選銅藥劑制度優(yōu)化,強(qiáng)化銅鋅分離后,采用降低選鋅作業(yè)堿度及高pH值回水分用等技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了多金屬硫化礦物資源優(yōu)勢利用,企業(yè)降本增效顯著。
選礦廠多金屬銅鋅鐵硫化礦入選礦石的多元素分析結(jié)果見表1。銅、鋅、硫化學(xué)物相分析結(jié)果見表2。
表1 多金屬銅鋅硫鐵礦礦石的多元素分析結(jié)果Table 1 Multi-element analysis results of the complex copper,zinc,sulfur and iron polymetallic ore /%
注:1)單位為g/t
表2 多金屬銅鋅硫鐵礦中銅、鋅、硫的化學(xué)物相分析結(jié)果Table 2 Chemical phase analysis results of Cu,Zn,S of the complex copper,zinc,sulfur and iron polymetallic ore /%
由表2可知,礦石中銅和鋅基本賦存在硫化礦物中,且以原生硫化礦物為主。工藝礦物學(xué)分析結(jié)果顯示:入選礦石中礦物組成復(fù)雜,鋅主要賦存于閃鋅礦中,主要為鐵閃鋅礦,以獨(dú)立礦物的形式存在;銅礦物以黃銅礦為主,其次為銅藍(lán)、輝銅礦、黝銅礦、斑銅礦等;大多數(shù)鐵以氧化礦物形式存在,主要是磁鐵礦、鏡鐵礦,少見有褐鐵礦、菱鐵礦等,小部分鐵賦存在硫化礦物中,多以黃鐵礦形式賦存,其次為磁黃鐵礦、白鐵礦;其它金屬硫化礦物為少量的方鉛礦、輝鉬礦等。礦石中的脈石礦物主要為鈣鐵榴石,其次為石英、方解石,另有少量的綠泥石、白云石、透輝石、長石、鈣鋁榴石、透閃石等。
選礦廠原工藝流程采用優(yōu)先選銅—鋅硫混合浮選(鋅硫分離)—鋅硫混合浮選尾礦磁選工藝回收礦石中的銅、鋅、硫、鐵礦物。原選銅作業(yè)工藝流程如圖1所示。2015年8~12月現(xiàn)場選銅作業(yè)指標(biāo)見表3。
采用原有優(yōu)先浮銅的藥劑制度進(jìn)行優(yōu)先浮銅時(shí),現(xiàn)場生產(chǎn)指標(biāo)與表3所列作業(yè)指標(biāo)基本類似。銅精礦中鋅礦物含量受原礦中鋅礦物影響顯著,鋅品位不足0.4%時(shí)仍有超過50%的鋅礦物進(jìn)入到銅精礦中,并且隨原礦中含鋅硫化礦物增多,浮銅精礦中鋅礦物混入明顯增加。多金屬銅鋅硫化礦采用優(yōu)先浮銅工藝時(shí)[5-6],若鋅礦物隨銅硫化礦物提前被選出,不但影響銅精礦品質(zhì),同時(shí)使得后續(xù)鋅硫混合浮選作業(yè)入選礦石中的鋅礦物相對減少,增加鋅硫分離難度,這一狀況在低品位多金屬硫化礦石中尤為凸顯。
針對這一生產(chǎn)難題,可主要從兩個(gè)方面對原工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造,一方面強(qiáng)化銅鋅分離,對原有工藝優(yōu)先浮銅作業(yè)中浮選藥劑制度及局部流程進(jìn)行改造,以降低銅精礦的鋅含量,增加后續(xù)鋅硫混合浮選入選礦物量;另一方面,在優(yōu)化選銅作業(yè)基礎(chǔ)上順次優(yōu)化鋅硫分離作業(yè),減少石灰用量降低礦漿堿度及高pH值回水分儲(chǔ)分點(diǎn)使用。
表3 2015年8~12月份原流程優(yōu)先選銅作業(yè)指標(biāo)Table 3 Copper separation index using the original Cu-preferential flotation flow during August and December in 2015 /%
圖1 原優(yōu)先選銅作業(yè)工藝流程Fig.1 The original copper preferential process flowsheet
銅鋅鐵硫多金屬硫化礦浮選分離過程中,浮選藥劑對銅、鋅礦物分離影響權(quán)重大。為選出合格的銅精礦與鋅精礦,需在優(yōu)先選銅時(shí),有效抑制鋅礦物浮選。原有工藝藥劑制度已難以滿足選礦廠生產(chǎn)需求,選礦廠通過實(shí)驗(yàn)室研究與現(xiàn)場生產(chǎn)相結(jié)合的方式對原工藝中藥劑制度進(jìn)行優(yōu)化與改造。
2.1.1 捕收劑種類及用量優(yōu)化
捕收劑優(yōu)化方面,原工藝中二段掃選時(shí)丁基黃藥對銅鋅硫化物分離浮選選擇性差,對鋅礦物捕收能力較強(qiáng),易使鋅礦物被不當(dāng)捕收,但對銅作業(yè)回收影響較小,因此取消銅掃選作業(yè)丁基黃藥的添加。為確定現(xiàn)場BK301的最佳用量,控制其他藥劑用量處于優(yōu)勢范圍,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了捕收劑BK301用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 BK301用量對優(yōu)先選銅的影響Fig.2 The effect of BK301 dosage on the Cu-preferential flotation
從圖2可以看出,BK301用量低于40 g/t時(shí),銅回收率隨BK301用量增大而提高,BK301用量為40 g/t時(shí),銅回收率達(dá)到87.6%,之后繼續(xù)加大捕收劑用量,銅回收率逐漸降低;而銅精礦中鋅含量隨BK301用量的增加而線性增大。因此選擇BK301用量為40 g/t。
基于實(shí)驗(yàn)室捕收劑用量試驗(yàn)結(jié)果,對生產(chǎn)現(xiàn)場BK301用量進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整后,在現(xiàn)場生產(chǎn)中粗選時(shí)BK301用量40 g/t,一次掃選時(shí)為10 g/t,優(yōu)先選銅回收率與捕收劑調(diào)整前變化不大,但銅精礦含鋅量較未調(diào)整前降低。
2.1.2 抑制劑種類及用量優(yōu)化
鋅礦物抑制劑改造方面,現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)踐表明,原流程采用硫酸鋅和亞硫酸鈉組合藥劑,已無法滿足對現(xiàn)有礦石鋅礦物實(shí)現(xiàn)有效抑制。在其他條件處于優(yōu)勢范圍內(nèi),以改性LC(含木質(zhì)素磺酸鹽類混合物)作為選礦廠入選物料鋅礦物抑制劑,進(jìn)行了鋅礦物抑制劑實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表4。
由表4可知,相對于硫酸鋅和亞硫酸鈉組合鋅抑制劑,以改性LC為鋅礦物抑制劑的抑制效果要好,而且LC的使用不但不影響銅的回收指標(biāo),用量還不到硫酸鋅的一半時(shí)即可將銅精礦中鋅含量降至更低,說明改性LC抑制劑對該礦石中的鋅礦物有較好的選擇性抑制作用。此外,改性LC使用相對方便,減輕配藥的工作量。
表4 改性LC抑制劑與硫酸鋅和亞硫酸鈉藥劑開路試驗(yàn)結(jié)果比較Table 4 Open circuit test results comparison of LC modification and zinc sulfate assisted sodium sulfite /%
2.1.3 礦漿pH值調(diào)整
礦漿pH值是硫化礦浮選的重要影響因素,現(xiàn)場以石灰作為pH值調(diào)整劑來抑制硫化鋅鐵硫化礦物的浮選。生產(chǎn)過程中,銅精礦的鋅含量受石灰用量影響明顯,隨石灰用量增加而提高。因此,進(jìn)行了浮選礦漿pH值調(diào)整試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 礦漿pH值對優(yōu)先選銅的影響Fig.3 The effect of pulp pH value on the Cu-preferential flotation
從圖3可以看出,銅礦物在礦漿pH值8.0~12.1時(shí)可浮性均較好。鋅礦物的可浮性在礦漿pH值為10.1時(shí)相對較差,但礦漿pH值過高后,含鋅硫化物被捕收進(jìn)入銅精礦量增加,優(yōu)先選銅礦漿pH值控制在9.5~10.0較適宜。現(xiàn)場礦漿pH值優(yōu)化調(diào)整時(shí),發(fā)現(xiàn)原工藝在銅二次精選時(shí)添加石灰很難讓整個(gè)優(yōu)先選銅的礦漿pH值穩(wěn)定在9.5~10.0。因此,決定將石灰添加點(diǎn)移到球磨機(jī)里,并在分級(jí)機(jī)溢流處測礦漿pH值,以方便流程控制及現(xiàn)場操作。在生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)整礦漿pH值試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),礦漿pH值若控制在9.5~10.0時(shí),其他硫礦物難以抑制,選出的銅精礦品位很低;如果增加石灰用量,礦漿pH值易超過10.0,鋅礦物又會(huì)大量上浮進(jìn)入銅精礦?;谇叭搜芯縖7-11],選用了石灰+亞硫酸鈉法來抑制鋅硫礦物以優(yōu)先選銅,在選銅粗選和精選段添加亞硫酸鈉,生產(chǎn)實(shí)踐表明可較好穩(wěn)定銅精礦品位。
結(jié)合實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)與現(xiàn)場驗(yàn)證,優(yōu)化公司選礦廠銅鋅硫鐵多金屬礦原優(yōu)先浮銅工藝浮選藥劑制度后,現(xiàn)場生產(chǎn)的銅精礦平均含鋅可降至8%左右,但仍未達(dá)到鋅含量不超過6%的品質(zhì)要求,需要對流程進(jìn)一步改造。
2.2.1 強(qiáng)化銅鋅分離選銅局部流程改造
現(xiàn)場取樣流程考察結(jié)果表明,優(yōu)先選銅粗選首臺(tái)浮選機(jī)刮出的泡沫含銅品位大于20%,含鋅百分?jǐn)?shù)基本在4%以下;銅二次精選精礦鋅含量低于三次精選銅精礦,說明該藥劑體系下,浮選時(shí)間越短,鋅礦物上浮的越少。基于銅礦物與鋅礦物浮選動(dòng)力學(xué)差異[12-13],國內(nèi)同類銅鋅硫型多金屬礦山采用分步回收銅礦物。如浙江平水銅礦和浙江建德銅礦的選礦工藝流程,其銅精礦分為兩部分,首先以快速浮選選出高品質(zhì)的快浮銅精礦,銅品位均在20%以上,含鋅低于3%,而后選出未被快速選出銅礦物得到慢浮銅精礦產(chǎn)品,后浮的銅精礦銅品位低而鋅含量高。
選礦廠提出易浮銅礦物早浮快浮方案,對現(xiàn)場優(yōu)先選銅工藝流程進(jìn)行了局部改造,將銅粗選第一臺(tái)浮選機(jī)的選別產(chǎn)品直接作為銅精礦,得到含銅高且含鋅低的銅精礦1。將原優(yōu)先選銅工藝流程三次銅精選減少為二次精選,得到含銅低、含鋅相對高的銅精礦2,以縮短鋅礦物的浮選時(shí)間。銅精礦1和銅精礦2混合后成為銅精礦。
通過9個(gè)多月的實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)及現(xiàn)場試驗(yàn)驗(yàn)證,形成最終優(yōu)先選銅工藝流程,流程圖如圖4所示。強(qiáng)化銅鋅分離改造后的優(yōu)先選銅作業(yè)指標(biāo)見表5。
表5 2016年9~12月份改造后流程優(yōu)先選銅作業(yè)指標(biāo)Table 5 Copper separation index using the modified Cu-preferential flotation flow during September and December in 2016 /%
圖4 技術(shù)改造后多金屬銅鋅硫鐵礦選別工藝流程Fig.4 The modified separation flowsheet of the Cu-Zn-Fe-S-bearing polymetallic ores
比較表3和表5數(shù)據(jù)可知,經(jīng)過技術(shù)改造后,現(xiàn)場產(chǎn)出的銅精礦含鋅量降低至6%以下,可滿足銅精礦品質(zhì)要求,銅回收率提高了1個(gè)百分點(diǎn)。浮銅夾帶的鋅礦物減少明顯,為后續(xù)鋅浮選創(chuàng)造了有利條件。流程改造也增加了一個(gè)銅精礦產(chǎn)出點(diǎn)。
2.2.2 強(qiáng)化銅鋅分離改造后選鋅作業(yè)優(yōu)化
由于選礦廠無廢水處理系統(tǒng)和尾礦庫,原流程中抑硫選鋅作業(yè)產(chǎn)生大量的高pH值堿性廢水直接返回,進(jìn)入生產(chǎn)水主系統(tǒng),負(fù)向影響各選別作業(yè)顯著,經(jīng)常性造成選別指標(biāo)紊亂,尤其是選銅回收率降低明顯。浮銅作業(yè)中鋅礦物被合理疏導(dǎo)后,公司自2017年初開始選鋅作業(yè)優(yōu)化工作,重點(diǎn)優(yōu)化選鋅回水使用問題。在充分利用現(xiàn)有設(shè)備和工藝流程,不增加大投資的情況下,主要從以下3個(gè)方面重點(diǎn)對選鋅回水、選鋅系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化、改造。
1)鋅硫混合精礦經(jīng)濃密濃縮后再浮選分離。將鋅硫混合精礦利用已廢棄的濃密機(jī)進(jìn)行濃縮脫水,脫出水的pH值近中性,返入主生產(chǎn)水系統(tǒng)。濃縮后的鋅硫混合精礦礦漿濃度在40%左右,用泵輸送到鋅硫分離浮選作業(yè)。經(jīng)此改造后,相對于原流程以15%礦漿濃度直接進(jìn)行鋅硫混合精礦浮選分離,每天產(chǎn)生的高pH值廢水減少400多噸,且鋅精礦品位和回收率較原來都有大幅度提高。
2)高pH值回水分儲(chǔ)分用。對鋅濃密機(jī)和硫濃密機(jī)的高pH值溢流水和鋅、硫陶瓷過濾機(jī)的高pH值濾液水,利用閑置的鐵沉淀池進(jìn)行單獨(dú)儲(chǔ)存,與生產(chǎn)水分開并返回特定流程循環(huán)使用,高pH值回水則用在鋅硫分離浮選流程沖洗水、石灰乳化的石灰配置水、精礦車間的生產(chǎn)水等。
3)調(diào)整藥劑使用,降低石灰用量。采用北礦科技集團(tuán)研制的新型藥劑BK526配合石灰抑制硫礦物,在BK526用量為40 g/t時(shí),石灰用量可由原來的6.5 kg/t降低到2.5 kg/t,有效緩解了鋅硫分離因石灰用量大、泡沫黏性大、精礦傳輸流通不暢、易跑槽等問題,鋅回收率得以提高。
現(xiàn)場選鋅系統(tǒng)優(yōu)化取得顯著成效,2018年連續(xù)產(chǎn)出鋅金屬量650 t的鋅精礦。具體表現(xiàn)在:1)提高了選鋅系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的穩(wěn)定性,連續(xù)產(chǎn)出鋅品位大于40%,鋅回收率約穩(wěn)定在50%的鋅精礦,經(jīng)濟(jì)收益顯著;2)高pH值回水分儲(chǔ)分用返回流程,回水對主生產(chǎn)水系統(tǒng)負(fù)影響顯著降低,銅、鋅、硫選別指標(biāo)提升明顯;3)采用BK526藥劑配合石灰使用后,選鋅效率明顯提高,石灰藥耗年成本降低70萬元以上。
選鋅系統(tǒng)優(yōu)化后的工藝流程圖如圖4所示。
1)通過對浮銅作業(yè)完成藥劑制度優(yōu)化與部分藥劑更換及局部流程改造,可強(qiáng)化銅鋅礦物分離,獲得鋅品位低于6%的合格銅精礦,銅回收率可提高1個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)銅鋅硫鐵復(fù)雜多金屬礦中金屬分離。
2)銅鋅硫鐵復(fù)雜多金屬礦在選銅作業(yè)改造基礎(chǔ)上,繼續(xù)優(yōu)化選鋅系統(tǒng)堿度,將產(chǎn)生的高pH值回水調(diào)控使用,采用BK526和石灰組合使用,減少單一石灰用藥,優(yōu)化鋅作業(yè)藥劑制度,可穩(wěn)定、連續(xù)產(chǎn)出合格的鋅精礦。
3)通過優(yōu)化藥劑制度及回水使用等改造,不僅可減少藥劑成本,使流程更加穩(wěn)定,還可產(chǎn)出合格的銅精礦,有效規(guī)避其銅精礦鋅含量高造成的銷售困難問題,并產(chǎn)出合格鋅精礦,經(jīng)濟(jì)效益顯著。