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      危險(xiǎn)廢物焚燒煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)及應(yīng)用分析

      2020-04-28 00:28:17湯建珍
      名城繪 2020年11期
      關(guān)鍵詞:危廢

      摘要:本文介紹了某公司70t/d危險(xiǎn)廢物焚燒煙氣凈化系統(tǒng)改造前/后的工藝流程、系統(tǒng)組成、主要設(shè)備參數(shù)等。對(duì)煙氣凈化系統(tǒng)改造前/后工藝進(jìn)行了對(duì)比分析,同時(shí)對(duì)改造后的工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)也進(jìn)行了總結(jié)。項(xiàng)目改造后投產(chǎn)至今,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,效果達(dá)到設(shè)計(jì)值,收到了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

      關(guān)鍵詞:危廢;濕法脫酸;煙氣凈化

      1 概況

      該項(xiàng)目分2期建設(shè),一期危險(xiǎn)廢物集中焚燒處理設(shè)計(jì)規(guī)模為70t/d(~2萬噸/年),采用逆流式回轉(zhuǎn)窯,所有設(shè)備露天布置。項(xiàng)目為2016年省重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目,并于2018年11月建成投產(chǎn)。

      煙氣凈化系統(tǒng)工藝采用“急冷塔+水平文丘里(小蘇打及活性炭)+袋式除塵器+引風(fēng)機(jī)+預(yù)冷塔+濕法塔+煙氣加熱器+煙囪”工藝流程,項(xiàng)目投產(chǎn)后,始終無法達(dá)到排放指標(biāo)。具體情況如下:

      1) 袋式除塵器存在的問題

      顆粒物超標(biāo)嚴(yán)重;

      運(yùn)行阻力偏低:僅為200~250Pa;

      漏風(fēng)率高:漏風(fēng)率高達(dá)7.8%,遠(yuǎn)高于規(guī)范規(guī)定的漏風(fēng)率≤3%;

      頂部內(nèi)保溫不合理:袋式除塵器上箱體頂部未設(shè)內(nèi)保溫層,上箱體內(nèi)存在嚴(yán)重酸腐蝕。

      2) 濕法脫酸塔存在的問題

      除霧器效果差。抽出絲網(wǎng)除霧器檢查可在絲網(wǎng)除霧器上發(fā)現(xiàn)顆粒狀結(jié)鹽,將PP材質(zhì)改為PTFE,且厚度從100mm改為200mm,除霧效果幾乎無變化,并導(dǎo)致下游的消白加熱器腐蝕嚴(yán)重。

      濕法塔設(shè)計(jì)為內(nèi)循環(huán),底部沉積物經(jīng)排污泵無法排出,造成沉淀物始終參與循環(huán),磨損循環(huán)泵機(jī)封,同時(shí)造成煙氣帶鹽。

      由于上述問題經(jīng)多次局部改造后始終無法解決,經(jīng)征求多家專業(yè)環(huán)保公司及專家意見后,業(yè)主決定于2019.07月對(duì)該焚燒線煙氣凈化工藝進(jìn)行重新改造。

      我司經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)踏勘和業(yè)主多次交流,采用以下工藝流程:“急冷塔(利舊)+干式脫酸(小蘇打)+活性炭吸附+干法脫酸塔+袋式除塵器+引風(fēng)機(jī)(利舊)+預(yù)冷塔(利舊)+一級(jí)濕法塔+二級(jí)濕法塔+煙氣加熱器+煙囪(利舊)?!痹摴に嚵鞒套畲笙薅鹊睦靡延性O(shè)備,減少了改造的投資成本。

      2主要設(shè)計(jì)參數(shù)及性能保證值

      原始進(jìn)口煙氣條件:

      煙氣來源:急冷塔降溫后煙氣

      急冷塔出口額定煙氣量(設(shè)計(jì)值):39781Nm3/h? (120%工況)

      急冷塔出口額定煙氣壓力(設(shè)計(jì)值):-2000Pa

      急冷塔出口煙氣溫度額定值(運(yùn)行值):~190℃

      急冷塔出口煙氣溫度最大值(設(shè)計(jì)值):230℃

      急冷塔出口煙氣成分:

      二級(jí)濕法塔排出的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)滿足歐盟EU2000/76/EC標(biāo)準(zhǔn)(歐盟2000標(biāo)準(zhǔn)),同時(shí)滿足危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18484-2001(2014版征求意見稿),以及DB37/ 2376-2013 山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中重點(diǎn)控制區(qū)的要求。具體如下:

      3 工藝流程

      3.1 總體工藝描述

      本項(xiàng)目煙氣凈化系統(tǒng)工藝為:煙氣自急冷塔出來后,在干法脫酸塔前的連接煙道中投加活性炭、小蘇打/消石灰。脫除劑的添加均采用失重稱計(jì)量。

      煙氣從干法脫酸塔底部進(jìn)入,在干法脫酸塔的底部與投加的活性炭、小蘇打/消石灰充分混合,在塔體內(nèi)進(jìn)行充分吸附和脫酸反應(yīng)后從頂部出口排出,脫除劑隨煙氣進(jìn)入袋式除塵器并在濾袋表面形成結(jié)構(gòu)膜,在濾袋表面再次進(jìn)行脫酸及吸附反應(yīng)。

      煙氣從布袋除塵器出來后經(jīng)過引風(fēng)機(jī)增壓后進(jìn)入濕法塔進(jìn)行濕法脫酸。煙氣通過整套干濕法脫酸工藝后經(jīng)煙氣加熱器加熱至130℃后達(dá)標(biāo)排放。

      干法脫酸塔底部設(shè)檢修/出灰口,正常情況下用該盲板封住,不排灰。每次停爐時(shí)需打開盲板,用噸袋將積灰排出。

      袋式除塵器收集的飛灰經(jīng)過星型卸灰閥后進(jìn)入切出螺旋輸送機(jī),再經(jīng)過集合刮板機(jī)、斗提機(jī)后輸送至灰倉。灰倉的灰通過星形卸灰閥采用噸袋定期外排。(其中星型卸灰閥、螺旋輸送器均為新建,集合刮板機(jī)、斗提機(jī)、灰倉均為利舊)。

      3.2 改造后工藝流程與原工藝流程對(duì)比

      原工藝流程圖見圖1,改造后工藝流程圖見圖2。

      與原工藝流程相比,改造后的工藝主要有如下幾點(diǎn)改進(jìn):

      (1)取消了原來小蘇打倉和活性炭倉下料處的水平文丘里。同時(shí)將該段煙道直徑由原來的1400mm改為1150mm,即在額定煙氣量(運(yùn)行值)下,煙氣流速由原來的10.1m/s提升至15m/s。

      (2)在袋式除塵器入口段,采用一個(gè)干法脫酸塔(下部設(shè)垂直文丘里結(jié)構(gòu))替代了原來的垂直煙道。

      (3)原位新建一臺(tái)袋式除塵器,替換原來的袋式除塵器。

      (4)在原來的濕法塔位置新建一個(gè)濕法塔,替換原濕法塔,同時(shí)增設(shè)一個(gè)濕法脫酸塔。即將原來的一級(jí)濕法脫酸工藝改為二級(jí)濕法脫酸。

      (5)原位新建一臺(tái)熱管式蒸汽換熱器,替換原來的列管式蒸汽換熱器。

      (6)新建一套小蘇打儲(chǔ)存、計(jì)量及下料系統(tǒng)。原來的小蘇打儲(chǔ)存、計(jì)量及下料系統(tǒng)改為消石灰,活性炭儲(chǔ)存、計(jì)量及下料系統(tǒng)不變。

      4 主要設(shè)備性能規(guī)格

      4.1 干法脫酸塔

      該設(shè)備為改造后新增,直徑為2400mm,設(shè)計(jì)煙氣停留時(shí)間不低于2.5s。干法脫酸塔底部設(shè)出灰口,配盲板。停爐檢修時(shí),清理進(jìn)口彎頭處的積灰,出口直接接噸袋進(jìn)行收灰。

      消石灰/小蘇打在塔內(nèi)與HCl、HF、SO2等酸性氣體發(fā)生傳熱傳質(zhì)和化學(xué)中和反應(yīng)。中和反應(yīng)的產(chǎn)物和煙氣中原有的顆粒絕大部分(95%)仍隨煙氣排出,只有極少一部分(5%)沉降到反應(yīng)塔底部排出。

      4.2 袋式除塵器

      該設(shè)備為更新設(shè)備,利用原除塵器的基礎(chǔ)新建一臺(tái)。新除塵器同原除塵器一樣采用雙列布置,改造前后除塵器過濾面積不變,但從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行優(yōu)化。

      除塵器灰斗設(shè)電加熱及保溫,保證除塵器錐體的溫度在130℃以上(實(shí)際溫度要達(dá)到140℃),便于卸灰順暢。

      除塵器排灰采用料位計(jì)控制,確?;叶贩e灰料位適中,且滿足料封及排灰需求。殼體外設(shè)150mm厚的保溫層,并保證外表溫不高于45℃。

      4.3 引風(fēng)機(jī)

      該設(shè)備完全利舊,同時(shí)保留進(jìn)出口煙道。殼體及葉輪采用304材質(zhì),流量72642m3/h,轉(zhuǎn)速1450r/min,介質(zhì)溫度200℃,功率315kW。

      4.4 預(yù)冷塔

      該設(shè)備整體利舊,改造后與一級(jí)濕法塔配套,其進(jìn)口高度原地抬高2.2m,采用碳鋼襯石墨材質(zhì),直徑1400mm。筒體上部設(shè)一根單流體噴槍,內(nèi)部為空腔結(jié)構(gòu)。

      4.5 一級(jí)濕法塔

      該設(shè)備為更新設(shè)備,利用原濕法塔基礎(chǔ)。一級(jí)濕法塔的塔徑設(shè)計(jì)與原有濕法塔直徑相同,均為ф2600mm。利用現(xiàn)有的框架、平臺(tái)等鋼結(jié)構(gòu)件。一級(jí)濕法塔材質(zhì)采用耐高溫150℃玻璃鋼。

      采用空塔噴淋方式,設(shè)置不少于兩套噴淋式液體分布管。

      循環(huán)液流量為100m3/h,揚(yáng)程50m(3臺(tái)全部利舊),1用2備。其它管道及儀表部分利舊。

      塔底部采用封頭結(jié)構(gòu),塔內(nèi)件噴淋層采用FRP,噴嘴采用PTFE材質(zhì)。

      4.6 二級(jí)濕法塔

      該設(shè)備為改造后新增設(shè)備,塔徑為ф2800mm。采用空塔+篩板噴淋,塔內(nèi)設(shè)4層噴淋層、2層篩板(考慮后期加裝填料功能)、2層除霧層、3層反沖洗層。整體噴淋覆蓋率300%以上。設(shè)計(jì)循環(huán)堿液量200m3/h,共配套3臺(tái)循環(huán)泵,2用1備。每臺(tái)循環(huán)泵流量100m3/h,揚(yáng)程50m。

      塔頂設(shè)置兩級(jí)除霧器,采用折板式。每層除霧器高度為200mm,防止塔頂氣相的霧沫夾帶。除霧器設(shè)置反沖洗噴淋裝置,就地增加反洗緩沖罐(容積5m3)及2臺(tái)反洗水泵,流量20m3,揚(yáng)程50m(1用1備)。噴淋層采用FRP,噴嘴采用PTFE材質(zhì),篩板采用FRP。除霧器、反沖洗水管采用PP材質(zhì)。

      (注:一級(jí)濕法塔、二級(jí)濕法塔均采用塔內(nèi)循環(huán))

      4.7 煙氣加熱器

      該設(shè)備為改造后新增設(shè)備。將二級(jí)濕法塔出口的煙氣從70℃提高至130℃。熱源為1.6MPa的飽和蒸汽。煙氣加熱器煙氣接觸部分采用2205雙相不銹鋼材質(zhì)。采用上進(jìn)側(cè)出結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)徑2200mm,阻力小于500Pa。

      5 工藝設(shè)備設(shè)計(jì)優(yōu)化

      (1)干法脫酸塔灰斗結(jié)構(gòu)優(yōu)化。常規(guī)干法脫酸塔灰斗出口設(shè)置插板閥、卸灰閥,可滿足連續(xù)卸灰要求,結(jié)構(gòu)見方案A,此時(shí)需將干法脫酸塔整體抬高3m,進(jìn)風(fēng)管道也做相應(yīng)改造??紤]整體布置要求,擬取消下部卸灰口,采用方案B所示結(jié)構(gòu)。此時(shí)進(jìn)風(fēng)煙道標(biāo)高無需改變,干法脫酸塔也不用抬高,需要注意的是運(yùn)行時(shí)需嚴(yán)格控制前端煙道的物料投加時(shí)機(jī),焚燒爐負(fù)荷低于80%時(shí),禁止投加活性炭和消石灰/小蘇打。后考慮運(yùn)行時(shí)進(jìn)風(fēng)彎頭處難免有積灰,所以在下部設(shè)一個(gè)出料口,平時(shí)用盲板封住,停機(jī)檢修時(shí)用于掏灰。

      (2) 煙氣加熱器形式優(yōu)化。根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求,煙氣加熱器擬采用列管式。此種類型加熱器,煙氣與蒸汽通過換熱管壁之間換熱。如換熱管腐蝕破損,蒸汽直接泄漏進(jìn)入煙氣,因此換熱管組件周邊需設(shè)置檢修平臺(tái),各個(gè)換熱組件的蒸汽入口需分別設(shè)置切斷閥門。

      后經(jīng)與業(yè)主、換熱器廠家交流,采用熱管式換熱器,該種類型換熱器采用一種熱容大,蒸汽壓低的介質(zhì)間接換熱。煙氣與蒸汽不直接通過管壁換熱,單根熱管破損不影響設(shè)備正常運(yùn)行。

      6 總結(jié)

      經(jīng)調(diào)研對(duì)該項(xiàng)目的工藝流程和裝備采取下列優(yōu)化改進(jìn)措施后,于2019年10月底成功投用,取得了良好的效果。

      (1)增設(shè)干法脫酸塔。采用碳鋼材質(zhì),內(nèi)部不設(shè)澆注料;下部為進(jìn)風(fēng)彎頭,無卸灰口,運(yùn)行至今約4個(gè)月,無不良狀況反饋。

      (2)更換袋式除塵器。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,更換袋式除塵器后漏風(fēng)率滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3%以下;進(jìn)出口溫差在10-15℃以內(nèi)。

      (3)將原來的濕法脫酸單塔工藝改為雙塔工藝。采用一級(jí)濕法塔高電導(dǎo)率、低PH值;二級(jí)濕法塔低電導(dǎo)率、高PH值的運(yùn)行方式,極大的提高了堿液的利用率。在提高濕法脫酸效率的同時(shí),減少了廢水排放量。

      (4)二級(jí)濕法塔采用2用1備的循環(huán)泵設(shè)置,每1臺(tái)循環(huán)泵對(duì)于2層噴淋層,可根據(jù)脫酸負(fù)荷選擇2臺(tái)循環(huán)泵的開啟情況,操作彈性大,降低運(yùn)行成本。

      (5)采用熱管式換熱器,提高系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。

      (作者單位:科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司)

      作者簡介:湯建珍(1970,12-),女,民族:漢,籍貫:江蘇蘇州,當(dāng)前職稱:高級(jí)工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:煙氣治理機(jī)械工程。

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