梁 祥
(中石化濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101)
此次調(diào)查的液態(tài)烴泵為單級懸臂離心泵、多級雙支撐離心泵、磁力泵、高速泵,以及很少用的容積式泵。液態(tài)烴泵的選型,要以單級懸臂離心泵為主。采用多級離心泵輸送液態(tài)烴時(shí),需關(guān)注多級泵軸的剛度,盡量避免泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生軸的撓度變形;增加軸的自然頻率同時(shí)提高了軸的臨界轉(zhuǎn)速,從而避免泵在共振區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn),保證泵的本質(zhì)安全。20世紀(jì)90年代末投用的液態(tài)烴泵,運(yùn)行20年左右,且運(yùn)行狀態(tài)良好,振動(dòng)速度均小于4.0mm/s,不存在設(shè)備老化、不符合工藝要求的問題。
70%以上的液態(tài)烴泵,實(shí)際流量在額定流量的60%以上。其中,泵的實(shí)際流量在額定流量的80%以上的27臺(tái),占比41%;泵的實(shí)際流量在額定流量的60%~80%的21臺(tái),占比32%;泵的實(shí)際流量在額定流量的30%~60%的18臺(tái),占比27%;泵的實(shí)際流量在額定流量的30%以下0臺(tái)。調(diào)查表明,機(jī)泵的運(yùn)行情況較好,見表1,見圖1。
本次調(diào)查選取某裝置2010年至2016年液態(tài)烴泵的總故障次數(shù)與機(jī)械密封故障次數(shù)。機(jī)械密封故障為液態(tài)烴泵主要故障,占25%~60%。該裝置帶封油系統(tǒng)的串集密封自2010年至2015年逐步改造為干氣密封,機(jī)械密封故障自2011年開始逐漸減少,2014年、2015年機(jī)械密封故障突減。
表1 泵實(shí)際流量情況統(tǒng)計(jì)
圖1 液態(tài)烴泵泵實(shí)際流量與額定流量偏差
通過以上調(diào)查分析,在用液態(tài)烴泵選型準(zhǔn)確、無設(shè)備老化、不符合工藝要求的問題,且運(yùn)行穩(wěn)定,干氣密封應(yīng)用較好。
當(dāng)離心泵運(yùn)行工況大于、小于泵額定流量時(shí),如果偏差不多,只是效率下降,浪費(fèi)電能,機(jī)械故障仍少見。一旦偏大、偏小到某一限量,將要引起噪聲和振動(dòng),泵性能上可能出現(xiàn)不穩(wěn)定。在泵流量過小時(shí),液態(tài)烴泵會(huì)出現(xiàn)時(shí)而抽空現(xiàn)象,泵抽空將導(dǎo)致設(shè)備的機(jī)械振動(dòng),同時(shí)也使機(jī)械密封液膜工作壓力起伏變化。這不僅會(huì)造成密封端面疲勞損傷而出現(xiàn)滲漏,同時(shí)還將引起密封液膜相態(tài)變化而造成介質(zhì)的閃蒸。密封腔體汽化,密封端面汽蝕,機(jī)械密封會(huì)發(fā)生大量泄漏。液態(tài)烴泵尤其要關(guān)注泵的抽空問題,否則會(huì)由于密封突然泄漏引起著火爆炸事故。
泵流量根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,流量的變化會(huì)引起工作壓力的變化,而壓力的變化正是導(dǎo)致密封泄漏的主要因素。泵壓力的變化會(huì)給液態(tài)烴帶來相態(tài)的變化,在工作壓力提高時(shí),其密封的端面比壓會(huì)隨之加大,普通介質(zhì)由于自身的潤滑性能較好,可以保持機(jī)械密封的穩(wěn)定性,但液態(tài)烴潤滑性能差,壓力加大必然會(huì)使其產(chǎn)生摩擦熱,繼而影響到密封膜的狀態(tài),隨著密封端面的磨損,增加了密封的泄漏量,見圖2。
圖2 機(jī)械密封端面過度磨損
液態(tài)烴的特性不同于其他介質(zhì),在溫度發(fā)生變化時(shí),液態(tài)烴也會(huì)隨之而變化,使液態(tài)膜密封段縮短、變窄,石墨環(huán)表面會(huì)出現(xiàn)凹坑或是皰疤,如果溫度持續(xù)升高,還會(huì)給它帶來相態(tài)的轉(zhuǎn)變,會(huì)使液態(tài)膜段完全消失而轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)膜段,這必然會(huì)給機(jī)械密封帶來不穩(wěn)定性,液態(tài)烴中的顆粒會(huì)加速密封端面的磨損,形成介質(zhì)的泄漏。
通過以上調(diào)查內(nèi)容分析,工藝操作中的流量、壓力、溫度將直接影響到機(jī)械密的安全運(yùn)行,目前全廠液態(tài)烴泵運(yùn)行較為平穩(wěn),為機(jī)械密封的安全運(yùn)行提供了較好的工藝基礎(chǔ)。
液態(tài)烴泵機(jī)械密封的使用主要以干氣密封、高速泵專用密封、串集密封、普通小彈簧單密封為主,見圖3。某裝置泵用干氣密封的使用占到90%。高速泵專用密封、串集密封、普通小彈簧密封是針對不同泵型、密封腔尺寸設(shè)計(jì)的,應(yīng)用成熟密封效果較好。液態(tài)烴泵泄漏極易著火爆炸,某裝置使用的干氣密封在封油串集密封基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),在密封可靠性、泄漏預(yù)警、現(xiàn)場面貌均有提高,運(yùn)行周期16000h,見圖4。
干氣密封輔助系統(tǒng)替代原有的封油輔助系統(tǒng),一級密封為小彈簧密封,二級密封為靜環(huán)帶動(dòng)壓槽的干氣密封。一級密封允許泄漏量經(jīng)限流孔板、壓力表、單向閥排入低瓦系統(tǒng)。二級密封為常壓狀態(tài),一級、二級密封腔相通,在離心力作用下,靜環(huán)動(dòng)壓槽推開密封端面形成氣膜密封,起到一級密封允許泄漏量大氣端密封作用。日常維護(hù)通過壓力表進(jìn)行監(jiān)測,壓力表指示在正常范圍說明一級密封運(yùn)行良好;在二級干氣密封作用下,若壓力表指示超出范圍、泄漏排出管線有結(jié)霜、溫度降低現(xiàn)象說明一級密封漏量增大,應(yīng)及時(shí)安排檢修。通過液態(tài)烴泵干氣密封的應(yīng)用,一方面保持現(xiàn)場整潔杜絕油污、節(jié)省氮?dú)鉁p少對氣柜的沖擊;一方面通過二級干氣密封輔助系統(tǒng)壓力、溫度的變化判斷一級密封的使用效果,合理、及時(shí)安排檢修,避免突然泄漏所帶來的安全隱患。
圖3 液態(tài)烴泵用密封使用情況
圖4 泵用無氮?dú)飧蓺饷芊?/p>
液態(tài)烴泵機(jī)械密封的運(yùn)行安全與其結(jié)構(gòu)形式、操作管理等多方面因素有關(guān),本文對某企業(yè)在用液態(tài)烴泵進(jìn)行的全面調(diào)研,并結(jié)合機(jī)械密封失效案例,分析工藝負(fù)荷、操作壓力、溫度對機(jī)械密封可靠性的影響。
液態(tài)烴泵干氣密封可靠性強(qiáng)、泄漏預(yù)警及時(shí),能夠有效降低液態(tài)烴泄漏的安全風(fēng)險(xiǎn)。