杜微微, 趙昌鋒
(一汽解放汽車有限公司, 長春 130011)
制動系統(tǒng)是車輛安全的重要保障[1-2]?,F(xiàn)階段,純電動客車大多沿用傳統(tǒng)的制動系統(tǒng)型式[3-4]。隨之而來產(chǎn)生了新的問題。本文針對某純電動客車在行車制動時(shí)發(fā)生后輪抱死的問題進(jìn)行分析,并提出解決方案。
在性能試驗(yàn)過程中偶然發(fā)生后輪冒煙。理論分析導(dǎo)致問題的原因可能有:①駐車制動管路漏氣;②門泵制動管路漏氣;③四回路保護(hù)閥故障;④制動原理缺陷;⑤電動空氣壓縮機(jī)開啟壓力過低。
針對可能導(dǎo)致問題的原因進(jìn)行逐一排查:①對駐車制動管路進(jìn)行保壓試驗(yàn),管路正常不漏氣;②對門泵制動管路進(jìn)行保壓試驗(yàn),存在漏氣點(diǎn),但漏氣量不大;③更換四回路保護(hù)閥,故障現(xiàn)象仍然存在。
為了弄清是后面哪種原因,首先對電動空壓機(jī)的啟停原理進(jìn)行說明:
車輛運(yùn)行過程中,當(dāng)檢測到行車貯氣筒中的氣壓≤0.6 MPa時(shí),啟動電動空氣壓縮機(jī)為車輛打氣。貯氣筒內(nèi)的氣壓不斷升高,當(dāng)制動管路內(nèi)的氣壓達(dá)到干燥器的卸荷壓力時(shí),干燥器卸荷。當(dāng)干燥器卸荷時(shí),干燥器傳感器會發(fā)出電信號傳遞給整車控制器,整車控制器控制電動空氣壓縮機(jī)停機(jī)。
為掌握行車制動管路氣壓與駐車制動管路氣壓的關(guān)系,做以下試驗(yàn):多次深踩制動踏板,令行車制動管路內(nèi)壓力下降到電動空氣壓縮機(jī)的啟動壓力以下,此時(shí)電動空氣壓縮機(jī)啟動為車輛打氣。當(dāng)電動空氣壓縮機(jī)停止打氣后,緩慢淺踩制動踏板,令行車制動管路的壓力緩慢下降,同時(shí)監(jiān)測駐車制動管路的氣壓。經(jīng)測量,行車制動管路內(nèi)氣壓為0.7~1 MPa時(shí),駐車制動管路內(nèi)壓力隨行車制動管路氣壓的下降而下降;行車制動管路內(nèi)氣壓小于0.7 MPa時(shí),駐車制動管路內(nèi)的氣壓不再下降,維持在0.7 MPa。此現(xiàn)象符合四回路保護(hù)的限壓保護(hù)功能,即當(dāng)制動管路內(nèi)的氣壓下降到四回路保護(hù)閥的駐車制動管路的限壓止回閥關(guān)閉值(0.7 MPa)時(shí),限壓止回閥關(guān)閉,駐車制動管路與行車制動管路相互獨(dú)立。
當(dāng)行車制動管路氣壓在0.7 MPa以下時(shí),由于氣路相互獨(dú)立,行車制動不會消耗駐車制動管路內(nèi)的空氣,而試驗(yàn)中發(fā)生行車制動時(shí)后輪抱死的故障表明,此時(shí)駐車制動管路實(shí)際上是漏氣的,需要找到漏氣的原因。故做以下試驗(yàn):當(dāng)制動管路內(nèi)初始?xì)鈮簽? MPa時(shí),執(zhí)行多次開啟車門操作。初始階段行車制動管路氣壓、駐車制動管路氣壓和門泵管路氣壓同時(shí)下降,當(dāng)氣壓下降到0.62 MPa時(shí),行車制動管路氣壓不再下降,駐車制動管路氣壓和門泵管路氣壓仍在下降;當(dāng)駐車制動管路氣壓下降到0.43 MPa時(shí),駐車制動管路氣壓不再下降,門泵管路氣壓繼續(xù)下降,直至管路內(nèi)氣壓為0。此現(xiàn)象符合四回路保護(hù)閥的限壓保護(hù)功能,即當(dāng)制動管路內(nèi)的氣壓下降到四回路保護(hù)閥的各限壓止回閥關(guān)閉值時(shí)(行車制動的閥值為0.62 MPa,駐車與門泵制動管路的閥值為0.43 MPa),限壓止回閥關(guān)閉。
本文后橋氣室制動解除壓力為0.52 MPa,當(dāng)駐車制動管路氣壓低于0.52 MPa時(shí),后橋即發(fā)生抱死現(xiàn)象。而電動空氣壓縮機(jī)的開啟壓力為行車制動壓力,小于等于0.6 MPa,開啟壓力可以滿足駐車制動要求。通過以上檢測結(jié)果可以看出,當(dāng)氣壓在0.43 MPa以上時(shí),駐車制動管路氣壓會隨著門泵管路氣壓下降而下降。所以“④制動原理缺陷”是本車故障的根本原因。
在車輛行駛過程中,傳統(tǒng)車的空氣壓縮機(jī)一直處于工作狀態(tài),保證了制動管路內(nèi)的高氣壓[5-6],所以傳統(tǒng)車不會出現(xiàn)因行車制動系統(tǒng)的氣壓低而發(fā)生制動抱死的問題。而電動車為降低能耗和延長電動空氣壓縮機(jī)的使用壽命,對電動空氣壓縮機(jī)的啟停進(jìn)行了控制[7-8]。本車只有當(dāng)行車制動管路內(nèi)的氣壓低于0.6 MPa時(shí)電動空氣壓縮機(jī)才開始打氣。
為保證駐車制動管路氣壓高于后橋氣室制動解除壓力,改進(jìn)方案如下。
方案1:提高空氣壓縮機(jī)開啟壓力,由原來的0.6 MPa提高到0.65 MPa。此方式可以使行車制動管路內(nèi)的氣壓始終高于四回路閥開啟壓力0.62 MPa,使得行車制動管路與駐車制動管路始終連通,從而保證了駐車制動管路的氣壓≥0.65 MPa。此方案優(yōu)點(diǎn)是:只需要更改標(biāo)定數(shù)據(jù),簡單易行。缺點(diǎn)是:提升空氣壓縮機(jī)啟動氣壓后,整車能耗會上升,空氣壓縮機(jī)的啟停頻次增加,對其使用壽命有一定影響。
方案2:在原駐車制動管路上加裝氣壓傳感器,當(dāng)駐車制動管路氣壓低于0.55 MPa時(shí),啟動空氣壓縮機(jī)打氣,如圖1中方案2所示。此方案優(yōu)點(diǎn)是:方法簡單,在保證駐車制動管路內(nèi)氣壓方面更加直接、可靠。缺點(diǎn)是:增加傳感器,成本增加。駐車管路與門泵管路在0.43 MPa氣壓以上聯(lián)通,引起空氣壓縮機(jī)啟停頻次較原方案稍有增加,但較方案1頻次少。
圖1 空壓機(jī)控制原理
方案3:在駐車制動管路中增加單向閥(開啟壓力為0.1~0.2 MPa),防止駐車制動管路內(nèi)氣壓因門泵管路氣壓的降低而降低,如圖1中方案3所示。此方案優(yōu)點(diǎn)是:方法簡單。缺點(diǎn)是:新增單向閥,成本增加。
對3個(gè)方案分別進(jìn)行試驗(yàn),均未發(fā)生后輪抱死問題。其中方案1能量消耗率最高,方案3能量消耗率最低。綜合能耗、成本、改裝難易程度等因素,最終選用方案3。
通過逐一分析后輪抱死故障現(xiàn)象產(chǎn)生的因素,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,最終找到產(chǎn)生問題的關(guān)鍵因素[9-10]。通過改進(jìn)設(shè)計(jì),問題得到解決,為后續(xù)制動系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供參考。