宋琦(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化公司,浙江 寧波 315207)
石油化工企業(yè)中,日常情況下,壓力球形儲(chǔ)罐均需進(jìn)行定期檢驗(yàn)檢修(不大于6年),那么清罐工作即成為了一項(xiàng)常規(guī)工作。如何安全、快速、高效、低能耗進(jìn)行清罐,是目前石油化工行業(yè)面臨的一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)。
此方法操作過(guò)程是,泄壓完成后,將球罐灌滿水用以排盡罐內(nèi)液態(tài)烴氣相,然后再排掉水,同步引入空氣,待罐內(nèi)水排盡時(shí)空氣也已100%充滿,清罐置換就此一步完成。此法避免了重復(fù)多次置換,水充滿后,罐內(nèi)將無(wú)液態(tài)烴氣相存在,確保了空氣不會(huì)與液態(tài)烴氣相直接接觸,不會(huì)產(chǎn)生具有爆炸性的混合氣體。因此,此法具有安全可靠、成功率高、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),但是它要求球罐基礎(chǔ)條件較好,即球罐基礎(chǔ)(基座)可承擔(dān)置換重量,同時(shí)置換時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)(因上水和放水時(shí)間均較長(zhǎng));對(duì)于1000m3以上球罐清罐,考慮到球罐基礎(chǔ)條件(因球罐投運(yùn)年份)和置換用水量等因素,一般不宜采用此法[1.2]。
此方法操作過(guò)程是,泄壓完成后,將氮?dú)獬錆M球罐,增壓到一定程度,泄壓置換出液態(tài)烴氣相,重復(fù)數(shù)次,直至罐內(nèi)可燃?xì)怏w濃度達(dá)到預(yù)定的置換標(biāo)準(zhǔn)為止(一般為可燃?xì)怏w濃度<0.1%)。此法操作略復(fù)雜,會(huì)耗用大量氮?dú)?,同時(shí)其置換頻次多、工作量大,但是它可以確保進(jìn)入罐內(nèi)的液態(tài)烴氣相不會(huì)與空氣接觸,不會(huì)形成具有爆炸的混合氣體。因此,此法可靠性好、安全系數(shù)高、成功把握大,但置換周期多,清罐時(shí)間長(zhǎng)。對(duì)于本身有制氮?dú)馐侄魏蜅l件的工業(yè)、石化行業(yè)普遍采用這一成熟的傳統(tǒng)置換方案[3.4]。
鑒于水置換和氮?dú)庵脫Q法清罐均存在所需時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),本文根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),原創(chuàng)一種新式清罐方法,稱之為氮?dú)?蒸汽置換法,具體介紹如下。操作過(guò)程是泄壓完成后,將氮?dú)獬錆M球罐,泄壓置換出液態(tài)烴氣相,泄壓同時(shí)從罐底引入蒸汽,重復(fù)數(shù)次,直至罐時(shí)可燃?xì)怏w濃度達(dá)到預(yù)定的置換標(biāo)準(zhǔn)為止(一般為可燃?xì)怏w濃度<0.1%)。
蒸汽在清罐過(guò)程中發(fā)揮了幾種作用:①稀釋罐內(nèi)氣相液態(tài)烴;②對(duì)罐壁上掛壁的殘留固態(tài)物質(zhì)進(jìn)行沖刷清洗,使得清罐更干凈,干凈就意味著更安全;③除異味,確保清罐完成開(kāi)罐后無(wú)明顯異味;④因泄壓過(guò)程是一個(gè)吸熱過(guò)程,正常泄壓時(shí)罐內(nèi)溫度會(huì)下降至接近0℃,蒸汽的注入可以補(bǔ)充罐溫,確??焖傩箟海s短置換時(shí)間。
(1)以同一清罐工藝作為技術(shù)支撐,因置換壓力區(qū)間不同,所需的置換次數(shù)也不盡相同。試驗(yàn)1 以可燃?xì)怏w濃度<0.1%為置換目標(biāo)值;選用2000m3液化氣罐和4000m3混合C4 罐為試驗(yàn)儲(chǔ)罐,置換壓力區(qū)間分別設(shè)置為0.05~0.2 MPa、0.05~0.3 MPa、0.03~0.3MPa,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1。
表1
(2)從表1 的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,0.03~0.3Mpa 是一個(gè)相對(duì)最優(yōu)化的壓力置換區(qū)間,置換至合格所需的置換次數(shù)最少。以此壓力區(qū)間進(jìn)行試驗(yàn)2,選用不同組分的代表介質(zhì)(乙烯、丙烯、液化氣、混合C4、裂解C5),在1000、2000、4000m3球罐中進(jìn)行置換試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2。
表2
(3)經(jīng)驗(yàn)與結(jié)論
①置換壓力區(qū)間在為0.03~0.3MPa時(shí),置換次數(shù)相對(duì)最少,可進(jìn)行推廣使用,基本可滿足各類介質(zhì)液態(tài)烴儲(chǔ)罐工藝操作要求。
②從圖表中可以看出,使球罐置換至合格標(biāo)準(zhǔn)所需置換次數(shù)基本不受罐容大小影響,介質(zhì)中C組分含量影響也不大,說(shuō)明此種創(chuàng)新型的氮?dú)?蒸汽置換法具有通用性,適合各類型液相或氣相烴類儲(chǔ)罐清罐使用。
③注意:置換次數(shù)與首次泄壓是否干凈密切相關(guān),首次泄壓時(shí)液相介質(zhì)泄壓越干凈,置換次數(shù)相對(duì)越少,置換基本可在5次內(nèi)完成。
(1)盲板隔離所有與液態(tài)烴、瓦斯線等連接的部位均需在閥門(mén)或法蘭處進(jìn)行隔離,隔離的過(guò)程是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),盲板隔離過(guò)程必須使用防爆工具,若出現(xiàn)閥門(mén)內(nèi)漏影響施工安全的情況,可考慮擴(kuò)大泄壓范圍以降低閥后管線背壓。盲板示意圖如下。
圖1 液態(tài)烴球罐清罐盲板示意圖
(2)數(shù)據(jù)分析:數(shù)據(jù)分析至開(kāi)罐的分析,一般以可燃?xì)怏w濃度(烴+氫)<0.1%為目標(biāo)值,此項(xiàng)工藝過(guò)程可確保開(kāi)罐后VOCs氣體接近零排放,保證環(huán)保異味受控。
(3)盲區(qū)管理:各液位計(jì)、壓力表、引壓管、脫水管線、采樣管線、脫水罐為球罐清罐過(guò)程中的相對(duì)盲區(qū),清罐過(guò)程中需對(duì)這些部位進(jìn)行特別關(guān)注,必要時(shí)進(jìn)行單獨(dú)處理。
(4)安全驗(yàn)收:清罐完成后,工藝、設(shè)備、安全、儀表、電氣五個(gè)專業(yè)對(duì)清罐安全,交付檢修進(jìn)行共同驗(yàn)收確認(rèn)。
(5)明火試驗(yàn):清罐驗(yàn)收通過(guò)后,進(jìn)行測(cè)爆分析(分析數(shù)據(jù):可燃?xì)怏w、氧含量、H2S、CO,區(qū)別于開(kāi)罐前的“烴+氫”分析),分析數(shù)據(jù)合格,進(jìn)行明火試驗(yàn),隨后交付檢修。
丁二烯介質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)非?;顫姡趦?chǔ)運(yùn)及生產(chǎn)過(guò)程中容易發(fā)生聚合,高溫下極易由兩個(gè)丁二烯分子聚合形成環(huán)狀化合物丁二烯二聚體,故丁二烯介質(zhì)開(kāi)罐前,區(qū)別于其他液態(tài)烴介質(zhì),一般需進(jìn)行酸洗鈍化工藝處理,具體步驟如下[5]:
(1)球罐開(kāi)罐前酸洗:為防止已使用儲(chǔ)罐內(nèi)存留聚合物與氧發(fā)生反應(yīng),開(kāi)罐前需使用4.0~4.5%亞硝酸納和硫酸亞鐵混合液進(jìn)行酸洗循環(huán);噴淋循環(huán)蒸煮20~25℃。
(2)球罐檢修過(guò)程:嚴(yán)格控制檢修質(zhì)量,檢修過(guò)程中減少設(shè)備表面光潔度的損傷,同時(shí)將各管線設(shè)備的死角清理干凈,消除丁二烯自聚物產(chǎn)生的“活性中心”(活性中心是指O2、Fe2+、以及由于O2的混入產(chǎn)生的過(guò)氧化自由基)。
(3)投用前酸洗鈍化:檢修結(jié)束后需嚴(yán)格執(zhí)行球罐及系統(tǒng)管線鈍化流程,先用3.5~4.5%檸檬酸進(jìn)行初次酸洗。再用2.5~3.5%亞硝酸鈉鈍化液進(jìn)行二次置換,隨后用氨水(氫氧化鈉,PH值10~11)進(jìn)行中和鈍化。
液態(tài)烴球罐清罐已成為石油化工行業(yè)不可缺少的工作和環(huán)節(jié),儲(chǔ)罐清罐時(shí)間和效率、能耗是從業(yè)技術(shù)管理人員需進(jìn)行思考和探索的。本文提出了球罐清罐的創(chuàng)新工藝,大大提升了清罐的效率和質(zhì)量,同時(shí)對(duì)清罐安全和重難點(diǎn)方面進(jìn)行了論述,從工藝和安全兩方面對(duì)液態(tài)烴球罐清罐進(jìn)行了全面的探討。